黃占修 ,孫寧飛 , 程俊芳
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)
降低硫黃回收裝置尾氣SO2排放的措施及效果
黃占修 ,孫寧飛 , 程俊芳
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)
國(guó)家環(huán)保部頒發(fā)的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)于2015年7月1日正式實(shí)施,相對(duì)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)要求硫黃回收裝置尾氣中SO2排放濃度在一般地區(qū)下降近60%,重點(diǎn)地區(qū)下降近90%,彰顯了國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視,也對(duì)硫黃回收裝置提出了更高的運(yùn)行要求及挑戰(zhàn)。本文針對(duì)影響硫黃回收裝置尾氣SO2排放的因素進(jìn)行了分析,著重對(duì)提高裝置系統(tǒng)硫回收率、液硫池含硫廢氣處理、脫硫醇裝置氧化尾氣治理等方面提出改進(jìn)措施。相關(guān)措施實(shí)施后,硫黃回收裝置尾氣中SO2的排放濃度將低于200 mg/m3,裝置技術(shù)指標(biāo)會(huì)有大幅提升,能滿足新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)一般地區(qū)的要求。
硫黃回收 ; 尾氣 ; SO2排放 ; 液硫池 ; 脫硫醇
洛陽(yáng)分公司現(xiàn)有兩套硫黃回收裝置,設(shè)計(jì)規(guī)模均為4萬(wàn)t/a,先后于2008年2月份和2012年9月份投產(chǎn)。裝置前段采用二級(jí)Claus轉(zhuǎn)化制硫工藝,后段尾氣處理采用SCOT加氫還原—胺液吸收工藝,凈化后尾氣由焚燒爐焚燒后經(jīng)100 m煙囪排入大氣,煙囪排放尾氣中SO2濃度≤350 mg/m3。
國(guó)家環(huán)保部頒發(fā)的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)中要求,現(xiàn)有硫黃回收裝置尾氣SO2排放濃度從2017年7月1日起,一般地區(qū)≤400 mg/m3,重點(diǎn)地區(qū)≤100 mg/m3。中石化集團(tuán)公司積極響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,為確保煉油企業(yè)合法合規(guī)生產(chǎn),尾氣排放達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,2015年初開(kāi)展了硫黃回收裝置尾氣標(biāo)準(zhǔn)化治理專項(xiàng)工作,要求尾氣SO2排放濃度,一般地區(qū)≤200 mg/m3(具備提標(biāo)至100 mg/m3的條件),重點(diǎn)地區(qū)≤100 mg/m3,計(jì)劃于2016年底前,所有運(yùn)行硫黃回收裝置尾氣提標(biāo)改造全部完成。
1.1 裝置系統(tǒng)未轉(zhuǎn)化的硫,經(jīng)尾氣爐焚燒后增加尾氣SO2排放
硫黃回收裝置工藝過(guò)程是:酸性氣與適當(dāng)比例空氣混合,經(jīng)Claus反應(yīng)爐高溫燃燒,常規(guī)二級(jí)Claus反應(yīng)器催化反應(yīng)后,93%~95%的H2S轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫;Claus制硫系統(tǒng)出來(lái)尾氣中未轉(zhuǎn)化的硫元素,經(jīng)加氫反應(yīng)器加氫還原成H2S,由貧胺液吸收后返至溶劑再生裝置再生出H2S,作為硫黃回收裝置進(jìn)料,裝置總硫轉(zhuǎn)化率高于99.6%;貧胺液吸收凈化后的尾氣進(jìn)焚燒爐燃燒,尾氣中殘留的硫類物質(zhì)在焚燒爐內(nèi)轉(zhuǎn)化為SO2,增加尾氣中SO2排放100~170 mg/m3[1]。
1.2 液硫池含硫廢氣,經(jīng)尾氣爐焚燒后增加尾氣SO2排放
硫黃裝置廢熱鍋爐、硫冷凝器中生成的液硫,匯聚到液硫池中。液硫?qū)2S有一定的溶解性,H2S溶解于液硫生成多硫化氫(H2Sx,x通常為2),反應(yīng)式如下:
溫度升高,化學(xué)平衡向右移動(dòng),多硫化氫的溶解度隨溫度升高迅速增加, 雖然H2S在液硫中溶解度隨溫度升高略有下降,但H2S溶解總量仍隨溫度升高而增加。溶解在液硫中的H2S會(huì)對(duì)硫黃儲(chǔ)存、成型和運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程造成危害。部分國(guó)家規(guī)定,液硫在運(yùn)輸前允許最大H2S含量為15 μg/g,硫黃產(chǎn)品出廠前,需要進(jìn)行液硫脫氣處理。
洛陽(yáng)分公司硫黃回收裝置,采用液硫循環(huán)并輔以硫池底鼓非凈化進(jìn)行液硫脫氣,脫出的H2S氣體、硫蒸氣與鼓入的非凈風(fēng)混合形成含硫廢氣,由蒸汽噴射器送入尾氣焚燒爐焚燒,硫元素全部轉(zhuǎn)化為SO2隨尾氣排放,增加尾氣SO2的排放量為100~180 mg/m3,液硫池含硫氣體至尾爐焚燒前后煙氣排放數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 液硫池含硫氣體至尾爐焚燒前后煙氣排放數(shù)據(jù)
1.3 液化氣脫硫醇裝置氧化尾氣,經(jīng)尾氣爐焚燒后增加尾氣SO2排放
液化氣脫硫醇裝置產(chǎn)生的氧化尾氣,進(jìn)入硫黃回收裝置尾氣焚燒爐焚燒,脫硫醇尾氣(組成見(jiàn)表2)中硫元素在尾氣焚燒爐中轉(zhuǎn)化為SO2隨尾氣排放,增加尾氣SO2排放量50~100 mg/m3。
表2 液硫池含硫氣體至尾爐焚燒前后煙氣排放數(shù)據(jù)
2.1 提高裝置硫收率,降低系統(tǒng)未轉(zhuǎn)化的硫排放
硫黃回收裝置系統(tǒng)未轉(zhuǎn)化的硫,即:工藝過(guò)程后,H2S轉(zhuǎn)化率達(dá)不到100%,未反應(yīng)必須排放的硫。該值大小與Claus反應(yīng)爐膛溫度、配風(fēng)比、一、二級(jí)Claus反應(yīng)器、加氫反應(yīng)器催化劑活性及操作、貧胺液吸收塔吸收效果、裝置的精細(xì)化操作有關(guān)。
2.1.1 Claus反應(yīng)爐溫度影響
在Claus反應(yīng)中,當(dāng)反應(yīng)爐生成的過(guò)程氣中H2S與SO2的物質(zhì)的量比為2∶1,溫度高于600 ℃時(shí),溫度升高,H2S平衡轉(zhuǎn)化率升高。在常規(guī)Claus+SCOT尾氣處理裝置中,預(yù)熱后的酸性氣直接進(jìn)入Claus反應(yīng)爐反應(yīng),燃燒爐內(nèi)溫度高于600 ℃, Claus反應(yīng)是吸熱反應(yīng),升高溫度有利于氣態(tài)單質(zhì)硫的生成,但并不是溫度無(wú)限升高,燃燒爐內(nèi)H2S平衡轉(zhuǎn)化率就會(huì)無(wú)限接近100%,在燃燒爐內(nèi)溫度約1 200 ℃時(shí),H2S平衡轉(zhuǎn)化率約65%,溫度在1 482 ℃時(shí),H2S平衡轉(zhuǎn)化率約為78%,溫度繼續(xù)升高,平衡轉(zhuǎn)化率不會(huì)再有很大提高,反而會(huì)對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行帶來(lái)危害,所以控制燃燒爐溫度在1 100~1 350 ℃(火焰區(qū))。
裝置負(fù)荷不足,燃料爐溫度偏低時(shí),需投用酸性氣預(yù)熱器及空氣預(yù)熱器,或補(bǔ)燃料氣、氫氣等方法提高Claus爐膛溫度,以確保H2S有較高轉(zhuǎn)化率。
2.1.2 Claus反應(yīng)爐配風(fēng)比影響
圖1 硫化率與反應(yīng)爐空氣過(guò)剩量關(guān)系
由圖1曲線斜率可以看出,Claus反應(yīng)爐配風(fēng)量不足比配風(fēng)量過(guò)剩對(duì)裝置硫收率的影響更為明顯,配風(fēng)量不足1%,硫收率下降0.2%;配風(fēng)量過(guò)量1%,硫收率下降0.1%。操作中不合適的Claus反應(yīng)爐配風(fēng)量,對(duì)裝置還有其它危害,如:配風(fēng)量不足,會(huì)造成Claus催化劑床層積炭失活、液硫管道堵塞等;配風(fēng)量過(guò)多,會(huì)造成Claus催化劑硫酸鹽化失活,生成過(guò)多SO2進(jìn)入SCOT加氫反應(yīng)器,導(dǎo)致床層器超溫,急冷水酸性化系統(tǒng)腐蝕加劇等。
2.1.3 Claus轉(zhuǎn)化器溫度影響
根據(jù)Claus爐催化區(qū)域熱力學(xué)平衡關(guān)系,Claus轉(zhuǎn)化器床層溫度越低,硫轉(zhuǎn)化率越高,但溫度低于硫露點(diǎn)時(shí),液硫在催化劑表面聚集,使催化劑活性中心被破壞,反使硫轉(zhuǎn)化率降低,摸索出Claus轉(zhuǎn)化器最佳反應(yīng)溫度是提高轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵。
Claus轉(zhuǎn)化器的反應(yīng)溫度隨壓力的升高而提高,當(dāng)反應(yīng)器壓力<20 kPa時(shí),壓力對(duì)溫度的影響可忽略不計(jì),當(dāng)系統(tǒng)壓力>40 kPa時(shí), Claus轉(zhuǎn)化器床層溫度需提高10~25 ℃,有利于提高轉(zhuǎn)化率,考慮到COS、CS2水解反應(yīng),一級(jí)轉(zhuǎn)化器床層出口溫度控制在320~340 ℃;壓力20 kPa時(shí),硫露點(diǎn)溫度在200 ℃左右,為避免硫在催化劑表面聚集,破壞催化劑活性中心,二級(jí)轉(zhuǎn)化器入口溫度要比露點(diǎn)溫度高15~20 ℃,出口溫度控制在235~250 ℃,能使煙囪排放尾氣中SO2減少20~30 mg/m3。
2.1.4 末級(jí)硫冷凝器出口溫度影響
過(guò)程氣溫度高,液硫氣化量大,氣相夾帶硫蒸氣導(dǎo)致硫損失率增大,要提高硫回收率,應(yīng)盡可能降低離開(kāi)的尾氣溫度,硫化率與反應(yīng)爐空氣過(guò)剩量關(guān)系見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,末級(jí)硫冷凝器溫度控制在125~129 ℃為最佳。
圖2 硫化率與反應(yīng)爐空氣過(guò)剩量關(guān)系
硫冷凝器管束質(zhì)量流速過(guò)高或過(guò)低,都會(huì)產(chǎn)生硫霧沫,難于使硫捕集下來(lái),增加了形成硫霧的可能性,影響硫捕集效果,正常工況下,硫冷凝器管內(nèi)流速7~10 kg/(s·m2),操作時(shí)盡可能維持在最佳流速。
2.2 液硫池含硫廢氣中的硫元素回收
液硫池脫出的含硫廢氣,由原來(lái)送尾氣焚燒爐燃燒后直接排放,改為送至裝置Claus反應(yīng)爐,把含硫廢氣中的H2S、SO2及單質(zhì)硫等硫元素回收,提高裝置總硫收率,減少尾氣中SO2排放。
經(jīng)前期技術(shù)論證,洛陽(yáng)分公司于2013年6月份技術(shù)改造并投入運(yùn)行,平穩(wěn)運(yùn)行至現(xiàn)在。原則工藝流程圖見(jiàn)圖3。
2.2.1 技術(shù)要求
①含硫廢氣送至硫黃Claus爐的位置:可以從Claus爐膛直接進(jìn)入,也可以在接近燒嘴位置的酸性氣線或進(jìn)爐空氣線進(jìn)Claus爐。②由1.0 MPa蒸汽噴射器提供動(dòng)力,把含硫廢氣送至硫黃Claus爐,實(shí)際應(yīng)用中,可根據(jù)含硫廢氣流量調(diào)整1.0 MPa蒸汽消耗。③為避免含硫廢氣中硫蒸氣冷凝堵塞管線,含硫廢氣管線采用0.3 MPa蒸汽夾套伴熱。④為避免事故狀態(tài)或含硫廢氣低流量時(shí),Claus高溫氣相回串,對(duì)提供動(dòng)力的1.0 MPa蒸汽、進(jìn)Claus爐含硫廢氣線設(shè)聯(lián)鎖閥,當(dāng)含硫廢氣流量低于設(shè)定值時(shí),聯(lián)鎖系統(tǒng)啟動(dòng)。⑤當(dāng)選擇含硫廢氣從Claus爐膛直接進(jìn)爐時(shí),為防止Claus爐的高溫對(duì)含硫廢氣管線連接部位造成破壞,該管線進(jìn)爐夾套閥門后設(shè)DN20非凈化風(fēng)進(jìn)行冷卻。
2.2.2 投用效果
液硫池含硫廢氣改至Claus爐后,有50~70 m3/h非凈化風(fēng)進(jìn)入Claus爐,相應(yīng)減少了等量的風(fēng)機(jī)供風(fēng)量;經(jīng)測(cè)算,液硫池含硫廢氣中硫全部回收,硫黃總收率提高約0.014%,煙囪排放尾氣中SO2減少100~180 mg/m3。
2.2.3 潛在影響
水蒸氣做為制硫的反應(yīng)生成物之一,對(duì)反應(yīng)有抑制作用。蒸汽噴射器消耗1.0 MPa蒸汽150~200 kg/h,在裝置100%負(fù)荷率時(shí),酸性氣在燃燒爐中生成量2 610 kg/h,增加的蒸汽量占生成蒸汽量的5%~6.7%,對(duì)反應(yīng)效果的負(fù)影響有限。
2.3 脫硫醇尾氣由進(jìn)尾氣焚燒爐改進(jìn)Claus爐處理
液化氣脫硫醇裝置產(chǎn)生的氧化尾氣,由原來(lái)送尾氣焚燒爐燃燒后直接排放,改為送至裝置Claus反應(yīng)爐,把尾氣中硫元素回收,減少尾氣中SO2排放。
圖3 液硫池廢氣回收原則流程圖
2.3.1 技術(shù)要求
①脫硫醇尾氣可借由進(jìn)Claus爐的燃料氣燒嘴接入,避免在Claus筒體重新開(kāi)孔,破壞防火內(nèi)襯。②脫硫醇尾氣組分復(fù)雜,腐蝕性強(qiáng),對(duì)工藝管線材質(zhì)要求高,一般碳鋼材質(zhì)不能滿足腐蝕要求。③脫硫醇工藝管線上安裝阻火器,防止介質(zhì)回燃。
2.3.2 投用效果
脫硫醇裝置氧化空氣流量在60~80 m3/h,進(jìn)Claus爐處理,相應(yīng)減少風(fēng)機(jī)供風(fēng)量;脫硫醇尾氣中硫全部回收,經(jīng)測(cè)算,硫黃總回收率提高量約0.007%,煙囪排放尾氣SO2減少50~100 mg/m3。
2.3.3 潛在影響
脫硫醇尾氣中含有少量烴,烴含量10.7%,流量70 m3/h,進(jìn)Claus爐酸性氣流量按5 500 m3/h(110%負(fù)荷率),則進(jìn)爐酸性氣中烴含量增加0.13%左右,低于酸性氣中烴含量指標(biāo)≤3%的要求,對(duì)操作影響有限。
控制Claus反應(yīng)爐膛溫度1 100~1 350 ℃,爐膛溫度偏低時(shí),應(yīng)采取必要措施提高爐膛溫度,確保H2S有較高轉(zhuǎn)化率;嚴(yán)格控制Claus爐的配風(fēng)量,保證烴類等雜質(zhì)完全燃燒前提下,控制Claus反應(yīng)爐生成過(guò)程中H2S與SO2的物質(zhì)的量比為2∶1,以獲得理想的硫收率。液硫池產(chǎn)生的含硫廢氣、液化氣脫硫醇裝置的氧化尾氣,由原來(lái)進(jìn)硫黃尾氣焚燒爐處理,可改為進(jìn)Claus爐回收處理,提高總硫回收率,煙囪排放尾氣SO2的濃度可降低約200 mg/m3。采用“Claus制硫+SCOT尾氣處理”工藝路線的硫黃回收裝置,在精細(xì)化操作的基礎(chǔ)上,經(jīng)適當(dāng)技術(shù)改造,排放尾氣中SO2的濃度將低于200 mg/m3,滿足環(huán)保部頒發(fā)的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)中,硫黃回收裝置尾氣SO2的排放濃度,一般地區(qū)≤400 mg/m3的要求。
[1] 師彥俊.Claus+SCOT工藝總回收率主要影響因素探討[J].硫酸工業(yè),2005(6):48-52.
[2] 郭維真,郭曉明,劉一笑,等.SuperClaus硫回收裝置燃燒控制[J].石油化工自動(dòng)化,2002(4):17-22.
[3] 陳賡良,肖學(xué)蘭. 勞斯法硫黃回收工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007.
2015-09-11
黃占修(1971-),男,工程師,從事硫黃回收裝置技術(shù)管理工作,電話:13683876299。
TQ050.7
B
1003-3467(2015)11-0031-04