王亞樂 , 樊安靜 , 郭秀紅 , 楊海彬
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
?生產(chǎn)與實踐?
降低合成氨裝置冷凍系統(tǒng)冰機電耗的方法
王亞樂 , 樊安靜 , 郭秀紅 , 楊海彬
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
針對合成氨裝置冷凍系統(tǒng)冰機電耗高的問題,利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的方法尋找造成電耗高的原因,針對原因?qū)ζ洳僮鞣绞交蛘吖に囍笜诉M行調(diào)整,節(jié)電效果明顯,為企業(yè)低成本運行提供了技術(shù)支持。
冷凍系統(tǒng) ; 冰機 ; 節(jié)能降耗 ; 蒸發(fā)冷 ; 效果
節(jié)能降耗是企業(yè)的生存之本,化工生產(chǎn)中,每一度電,每一滴水的節(jié)約都會為生產(chǎn)運行帶來巨大的成本節(jié)降空間,河南心連心化肥有限公司樹立“從點點滴滴做起,從分分鐘鐘做起”的節(jié)能意識,以最佳的方式來實現(xiàn)節(jié)能效益的最大化。公司化肥分廠的生產(chǎn)能力為24萬t/a合成氨、40萬t/a甲醇的合成氨尿素聯(lián)產(chǎn)裝置,液氨冷凍系統(tǒng)的螺桿式壓縮機是合成氨系統(tǒng)中主要的耗能設(shè)備之一,據(jù)統(tǒng)計冷凍系統(tǒng)冰機的耗電量平均每天達到1萬 kW·h以上。針對此情況,我們從現(xiàn)場操作方式、工藝指標調(diào)整等方面進行探討與改進,最終有效實現(xiàn)了冰機系統(tǒng)能耗的降低。現(xiàn)將具體過程進行總結(jié),以供同行業(yè)借鑒。
合成氨裝置冷凍系統(tǒng)的主要作用是將合成、烴化崗位的氣氨經(jīng)本崗位提壓、冷卻為液氨,送往氨儲槽,以保證合成氨冷、烴化氨冷用氨及合成循環(huán)機填料降溫,并實現(xiàn)合成氨系統(tǒng)的氨平衡。該系統(tǒng)中的冰機及配套的蒸發(fā)冷是合成氨裝置中主要的耗能設(shè)備。目前合成冷凍系統(tǒng)現(xiàn)有3臺JZKA31.5螺桿式制冷壓縮機,配備3組蒸發(fā)式冷卻器(每組2臺,共6臺),每組冷負荷為2 000 kW。工藝系統(tǒng)流程簡圖如圖1:
圖1 冷凍系統(tǒng)流程簡圖
2.1 冰機耗電情況
為清晰了解冷凍系統(tǒng)冰機的運行現(xiàn)狀,對2013年度冰機耗電情況進行了詳細統(tǒng)計,結(jié)果如表1所示。由統(tǒng)計結(jié)果可知,冰機電耗受冬夏季氣溫差異的影響很大,因夏季大氣溫度較高,首先造成冰機進口氣氨溫度較冬季高,冰機打氣量下降導(dǎo)致冰機電耗高;其次造成蒸發(fā)式冷卻器循環(huán)水溫度高,蒸發(fā)式冷卻器循環(huán)水泵負荷加重,造成冰機系統(tǒng)電耗升高,夏季冰機系統(tǒng)整體電耗約為冬季的三倍之多。
表1 2013年冰機電耗統(tǒng)計表
2.2 蒸發(fā)式冷卻器運行情況
冷凍系統(tǒng)運行過程中,根據(jù)運行經(jīng)驗,一般在冬季一臺冰機配備四臺蒸發(fā)式冷卻器,夏季兩臺冰機配備六臺蒸發(fā)式冷卻器。而在實際數(shù)據(jù)統(tǒng)計及指標排查中發(fā)現(xiàn),蒸發(fā)式冷卻器的啟停機數(shù)量并沒有明確的指標規(guī)定,根據(jù)經(jīng)驗觀點:蒸發(fā)式冷卻器投運數(shù)量越多,冷卻效果越好。這在無形中造成冷凍系統(tǒng)總電耗的升高及浪費。
2.3 工藝指標執(zhí)行情況
冷凍系統(tǒng)冷卻后的液氨主要是為合成氨工序的氨冷換熱器提供冷量,氨冷換熱器熱流體出口溫度指標為-15~-8 ℃,工藝指標范圍比較寬泛,班組間氨冷溫度運行過程中波動較大,導(dǎo)致冰機負荷與氨冷指標沒有合理匹配,造成了冰機電量浪費。
3.1 蒸發(fā)式冷卻器冷卻效果差
目前的冷凍系統(tǒng)中,蒸發(fā)式冷卻器為開放式冷凝器,在其循環(huán)水池中會聚集污泥及雜質(zhì),隨著水泵將循環(huán)水抽至蒸發(fā)式冷卻器的布水器中,這些污泥會將布水器的噴頭堵塞,從而造成噴淋效果差,影響蒸發(fā)式冷卻器換熱效果。針對此情況,對蒸發(fā)式冷卻器噴頭增加了反沖洗過濾裝置(沖洗水的壓力為0.3 MPa),定期(每隔一個月)或者當氨槽壓力過高時啟用蒸發(fā)式冷卻器備機對在運行中的蒸發(fā)式冷卻器噴頭進行沖洗,保證噴頭正常運行。通過現(xiàn)場試驗,蒸發(fā)式冷卻器布水器噴頭疏通前后運行效果如下:
表2 蒸發(fā)式冷卻器布水器噴頭疏通前后工況對比
注:工況1表示大氣溫度3 ℃(1臺冰機、2臺蒸發(fā)冷);工況2表示大氣溫度20 ℃(1臺冰機、4臺蒸發(fā)冷)。
通過試驗驗證,蒸發(fā)式冷卻器布水器噴頭疏通之后,其冷卻效果明顯得到改善,液氨溫度較未疏通前明顯降低,冰機耗電量也明顯降低,這一措施,在大氣溫度較低時效果更加明顯。
3.2 蒸發(fā)式冷卻器卻器運行無管控措施
2014年上半年度,針對蒸發(fā)式冷卻器運行臺數(shù)與冰機運行負荷無明確匹配的問題,進行了現(xiàn)場試驗和大氣溫度,一定的冰機負荷的情況下,保證液氨槽壓力不升高的標準下,逐步停運蒸發(fā)式冷卻器數(shù)量,所得試驗結(jié)果如表3所示。
表3 不同大氣溫度下蒸發(fā)式冷卻器及冰機運行指標
注:蒸發(fā)式冷卻器簡稱蒸發(fā)冷。
通過以上試驗,對蒸發(fā)式冷卻器與冰機匹配問題進行了規(guī)范:①大氣溫度在-2~5 ℃時,采用1臺冰機,2臺蒸發(fā)式冷卻器的運行模式;②大氣溫度在7~15 ℃時,采用1臺冰機,4臺蒸發(fā)式冷卻器;③大氣溫度在20~25 ℃時,采用1臺或2臺冰機,6臺蒸發(fā)式冷卻器的運行模式。
通過采取對蒸發(fā)式冷卻器系統(tǒng)的一系列技改管控措施,當冰機啟動臺數(shù)和負荷不變,并且保證液氨槽壓力在指標內(nèi)的情況下,可以減少蒸發(fā)式冷卻器運行臺數(shù),從而節(jié)約輔機用電量。據(jù)統(tǒng)計,如果每天少啟動一臺蒸發(fā)式冷卻器的話,可以節(jié)約電量30 kW·h/d。
3.3 合成氨裝置氨冷卻器出口溫度未嚴格控制
在合成氨工藝指標中,氨冷卻器出口溫度要求控制在-15~-8 ℃都是合理的。當氨冷溫度控制得較低時,氨冷卻器的用氨量則會增大,造成冰機負荷加大從而導(dǎo)致電耗升高。結(jié)合自動控制中的質(zhì)量卡邊原理,在保證工藝指標穩(wěn)定的情況下,只有長期地連續(xù)小幅波動運行才能最大化節(jié)約系統(tǒng)消耗的宗旨。我們進行了現(xiàn)場試驗,在相同的生產(chǎn)負荷下,當氨冷溫度由-10 ℃波動至-8.5 ℃時,冰機運行電流下降約1 A,冰機耗電量相差15 kW·h,而在現(xiàn)場試驗過程中,當氨冷溫度按指標中的高限控制在-9~-8 ℃時,對合成氨系統(tǒng)無不良影響。
針對此種情況對氨冷卻器設(shè)定溫度高限控制與低限控制兩種模式,既滿足了合成氨工序生產(chǎn)要求,又降低了液氨溫度的波動幅度,為系統(tǒng)節(jié)能降耗帶來了很好的效果。
通過以上措施的實施,2014年度與2013年度相比,年平均噸氨電耗下降了7.33 kW·h,對比數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 2014年冰機電耗與2013年冰機電耗對比
據(jù)統(tǒng)計,2014年度總氨(合成氨+甲醇)實際產(chǎn)量為34萬t,則年節(jié)約用電量為249.22萬kW·h,按每度電0.4元,2014年共節(jié)約資金為99.69萬元。
隨著化工行業(yè)的進步,節(jié)能減排政策要求日益嚴格,自2015年國家取消企業(yè)單位用電優(yōu)惠政策以來,使得化肥行業(yè)的電價成本提高。為保持化肥系統(tǒng)低成本領(lǐng)先的能力,引領(lǐng)行業(yè)進步,本次通過利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的方法,對現(xiàn)場的工藝指標操作數(shù)據(jù)、設(shè)備運行數(shù)據(jù)等進行了統(tǒng)計分析,采用簡單實用的工藝指標優(yōu)化及小技改方式,達成了合成氨冰機系統(tǒng)節(jié)能降耗的目的。本次冷凍系統(tǒng)的改造,不僅為企業(yè)節(jié)省了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟效益顯著,且在具體整改措施中,無需投入過多成本即可達到較好的節(jié)能降耗效果,適合在同行業(yè)內(nèi)進行推廣應(yīng)用。
2015-09-27
王亞樂(1991-),女,助理工程師,從事化工設(shè)計及合成工藝的研究,電話:18738535869。
TQ050.2
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1003-3467(2015)11-0028-03