孫禹文
過零投切型動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的應(yīng)用
孫禹文
通過對電氣化鐵道牽引變電所中動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的分析和比選,分析計(jì)算動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的主要技術(shù)參數(shù),在石太線陽太段牽引變電所改造工程中采用過零投切型MCR動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置,取得了良好的運(yùn)行效果。
動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償;過零投切;分析
2012年石太線(太原鐵路局管內(nèi))牽引變電所改造工程開始實(shí)施,牽引變電所動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的選用及主要技術(shù)參數(shù)的確定成為該項(xiàng)工程的技術(shù)關(guān)鍵,太原鐵路局供電處及設(shè)計(jì)院的相關(guān)人員進(jìn)行了認(rèn)真分析研究,確定采用過零投切型MCR動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置作為牽引變電所的無功補(bǔ)償裝置,并通過分析計(jì)算確定了該裝置的主要技術(shù)參數(shù)。該裝置投運(yùn)后,運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,效果良好。
1.1 牽引變電所常用的動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置
1.1.1 TCR型SVC
TCR型靜止無功補(bǔ)償裝置(下文簡稱SVC)即晶閘管相控電抗器型 SVC。基波相移無功功率固定補(bǔ)償、高次諧波電流濾波功能由FC實(shí)現(xiàn),TCR相控電抗器作為基波相移無功功率校正。
運(yùn)行中存在的主要問題:晶閘管串全壓相控電抗器,工作可靠性低;運(yùn)行有功損耗大,諧波電流大;投入有涌流沖擊,切除產(chǎn)生過電壓;運(yùn)行安全可靠性差。
1.1.2 自耦調(diào)壓型SVC
自耦調(diào)壓型SVC由自耦有載調(diào)壓器、基波相移無功功率固定補(bǔ)償濾波支路構(gòu)成。自耦有載調(diào)壓器在計(jì)算機(jī)測控系統(tǒng)控制下,改變FC支路兩端電壓來動(dòng)態(tài)補(bǔ)償裝置對基波相移無功功率的需求。
該裝置具有明顯的優(yōu)點(diǎn),即:可做到投入無涌流沖擊,切除不產(chǎn)生過電壓;有功損耗小;運(yùn)行不產(chǎn)生諧波電流;運(yùn)行可靠性高。
但該裝置在運(yùn)行中存在的主要問題是有載調(diào)壓裝置的響應(yīng)速度和動(dòng)作次數(shù)滿足不了電力牽引負(fù)荷急劇頻繁變化的要求。
1.1.3 SVG+FC
SVG+FC裝置,F(xiàn)C容量配置以滿足高次諧波電流濾波功能要求,SVG的容量配置與FC所發(fā)的基波相移感性無功功率相當(dāng)。
FC實(shí)現(xiàn)基波相移感性無功功率固定補(bǔ)償、高次諧波電流濾波功能。在有機(jī)車時(shí),SVG與FC共同承擔(dān)基波相移感性無功功率補(bǔ)償。在無機(jī)車時(shí),SVG補(bǔ)償FC所發(fā)出的基波相移感性無功功率。
SVG+FC裝置在鐵道電氣化牽引變電所基波相移無功功率補(bǔ)償和高次諧波電流濾波應(yīng)用領(lǐng)域是一項(xiàng)有前景的方案,但目前SVG性能受開關(guān)元器件性能限制,運(yùn)行中故障率高,可靠性差,有功損耗大。
1.1.4 直接電壓型SVC
直接電壓型SVC是由自耦均壓變壓器、無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償濾波支路、無功功率固定補(bǔ)償濾波支路、高壓容性交流晶閘管開關(guān)和計(jì)算機(jī)測控系統(tǒng)構(gòu)成。自耦均壓變壓器將27.5 kV母線電壓均分成適合高壓容性交流晶閘管開關(guān)工作電壓范圍,無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償濾波支路主要是實(shí)現(xiàn)基波相移無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,對高次諧波電流濾波功能十分有限。無功功率固定補(bǔ)償濾波支路主要功能是高次諧波電流濾波,基本不發(fā)基波相移無功功率,所以無功功率固定補(bǔ)償濾波支路容量配置大。
直接電壓型SVC的優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行可靠性高,運(yùn)行有功功率損耗小,運(yùn)行中裝置本身不產(chǎn)生高次諧波電流,基波相移無功功率補(bǔ)償響應(yīng)速度快,功率因數(shù)補(bǔ)償、電壓調(diào)整效果明顯,投入無涌流沖擊,切除無過電壓現(xiàn)象。該裝置存在問題是考慮高次諧波電流濾波,需要配置容量大所,需要的晶閘管開關(guān)數(shù)量較多,相對故障概率較高,且必須安裝在室內(nèi),模塊化結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
1.1.5 MCR型SVC
MCR型SVC即磁控電抗器型SVC,與TCR型SVC相比較,只是用磁控電抗器MCR取代晶閘管相控電抗器 TCR。由于磁控電抗器勵(lì)磁功率是從主繞組抽取出的一個(gè)低電壓,晶閘管不需要串聯(lián)工作,晶閘管工作電壓低,所以MCR裝置工作可靠性大大增強(qiáng)。其它性能指標(biāo)與TCR型SVC基本相當(dāng)。
1.1.6 MCRV型SVC
MCRV型SVC是MCR型SVC改進(jìn)型,是在MCR型SVC的基礎(chǔ)上增加了自耦調(diào)壓部分,將原MCR支路、FC支路由27.5 kV母線接于自耦調(diào)壓器的輸出端。MCRV型SVC具有自耦調(diào)壓型SVC和MCR型SVC的所有優(yōu)點(diǎn),同時(shí)還摒棄了它們的不足。
該裝置主要運(yùn)行性能:運(yùn)行安全、可靠;可做到零電壓零電流投入,即投入無涌流沖擊;零電壓零電流切除,即切除不產(chǎn)生過電壓現(xiàn)象;在基波相移無功功率補(bǔ)償范圍內(nèi),動(dòng)態(tài)功率因數(shù)可補(bǔ)償?shù)?.98~1.0;平均功率因數(shù)補(bǔ)償可在0.95~1.0間選擇;自耦調(diào)壓裝置與MCR組成協(xié)調(diào)控制。自耦調(diào)壓裝置控制基波相移無功功率補(bǔ)償范圍和功率因數(shù)補(bǔ)償指標(biāo);MCR控制基波相移無功功率補(bǔ)償?shù)捻憫?yīng)速度,使裝置處于安全、可靠、經(jīng)濟(jì)狀態(tài)運(yùn)行。
1.2 牽引變電所動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的選用分析
(1)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置運(yùn)行可靠性分析比選。
太原鐵路局管轄范圍已投入運(yùn)行的動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的運(yùn)行情況綜合分析如下:
a.TCR型SVC,主要存在晶閘管發(fā)熱較為嚴(yán)重現(xiàn)象,存在安全隱患。
b.SVG+FC,該裝置發(fā)生過較為嚴(yán)重的故障。
c.自耦調(diào)壓型SVC,調(diào)節(jié)速度慢,故障率較高,不能完全滿足運(yùn)行要求。
d.直接電壓型 SVC內(nèi)部晶閘管開關(guān)數(shù)量較多,故障概率相對較高,且裝置占地較大,石太線(太原鐵路局管內(nèi))牽引變電所既有場地不能完全滿足占地要求。
e.MCR型SVC在陽曲牽引變電所投入運(yùn)行3年多,未發(fā)生故障,平均功率因數(shù)達(dá)到0.9以上,能夠滿足運(yùn)行要求。
綜上所述,MCR型SVC運(yùn)行穩(wěn)定,能夠滿足牽引供電運(yùn)行要求。
(2)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置可能對牽引供電系統(tǒng)產(chǎn)生的影響分析。
MCR型SVC典型電路圖如圖1所示。
圖1 MCR型SVC典型電路圖
從圖1可以看出,當(dāng)MCR型SVC投入27.5 kV牽引供電系統(tǒng)時(shí),其暫態(tài)過程會產(chǎn)生合閘涌流,合閘涌流由FC支路合閘涌流和MCR磁控電抗器勵(lì)磁涌流2部分組成,當(dāng)MCR型SVC從27.5 kV牽引供電系統(tǒng)切除時(shí),會產(chǎn)生操作過電壓,最大操作過電壓為9~11倍額定電壓。
FC支路在投入運(yùn)行時(shí),其暫態(tài)過程中,電容元件相當(dāng)于短路,其FC支路僅有電抗器的感抗,當(dāng)FC支路的補(bǔ)償比為0.12時(shí),暫態(tài)過程中,F(xiàn)C支路總阻抗為其額定阻抗的 0.13倍,其基波涌流為其額定工作電流的 7.33倍。以安裝容量 S = 8 000 kvar為例,合閘涌流分析計(jì)算如下:
a.FC支路基波涌流計(jì)算。
電容器的額定電壓為Ue= 42 kV,
FC支路的補(bǔ)償比α = 0.12
電抗器的感抗XL= α×Xc= 26.4 Ω
FC支路額定工作電流Igz_e= 27 500 / (Xc? XL) = 141.68 A
FC 支路基波合閘涌流 I_hz= 7.33×Igz_e= 1 038.5 A
b.磁控電抗器合閘涌流計(jì)算。
MCR磁控電抗器的容量為FC支路的實(shí)發(fā)容量Ssk:
MCR磁控電抗器的額定電流為
磁控電抗器合閘涌流一般為其額定電流的9~11倍,按10倍計(jì)算,
c.MCR型SVC合閘涌流為FC支路合閘涌流與磁控電抗器合閘涌流的疊加,約為2 285 A。
由此可以看出,大容量MCR型SVC的合閘涌流比較大,石太線太原鐵路局管內(nèi)各牽引變電所重負(fù)荷臂的補(bǔ)償容量均在10 000 kvar以上,合閘涌流會對牽引變電設(shè)備造成安全危害,必須采取措施消除合閘涌流。
2.1 MCRV型SVC的設(shè)計(jì)方案
MCRV型SVC由磁控電抗器(MCR)、自耦電壓調(diào)節(jié)器(ZVT)、磁控電抗器(MCR)及 FC支路組成。其中:MCR其基波感性電流平衡 FC支路的基波容性電流,實(shí)現(xiàn)磁控電壓型SVC對牽引負(fù)荷的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償。ZVT由自耦變壓器和真空有載分接開關(guān)VMD組成,實(shí)現(xiàn)FC零電壓零電流投入,零電壓零電流切除。典型電路圖如圖2所示。
MCR采用4繞組結(jié)構(gòu),節(jié)省鐵心材料,降低鐵損,通過每個(gè)繞組的電流較2繞組的減少50%,使鐵心磁保護(hù)裕度增加,減少高次諧波的產(chǎn)生。
VMD真空有載分接開關(guān)采用過渡電阻分級切換,避免了由于開關(guān)切換造成的暫態(tài)過程。
圖2 MCRV型SVC典型電路圖
2.2 MCRV型SVC的設(shè)計(jì)方案改進(jìn)
MCRV型SVC在榆次牽引變電所試運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)無功補(bǔ)償裝置投入時(shí),牽引變壓器響聲很大,說明牽引變壓器受到較大電流的沖擊,分析如下:
榆次牽引變電所 B相補(bǔ)償安裝容量 S = 16 800 kvar,MCR的容量為FC支路的實(shí)發(fā)容量Ssk:
MCR的額定電流為
磁控電抗器合閘涌流一般為其額定電流的9~11倍,按10倍計(jì)算,
由此看出,該裝置投入運(yùn)行時(shí),雖然FC支路是過零投切,但磁控電抗器是全壓投切,產(chǎn)生較大的沖擊涌流,牽引變壓器存在較大的安全隱患。
故此,對MCRV型SVC的接線進(jìn)行改進(jìn),將磁控電抗器也改為過零投切,電路圖如圖3所示,改進(jìn)后,經(jīng)過6個(gè)月的運(yùn)行未發(fā)生投切沖擊現(xiàn)象。
2.3 主要參數(shù)的確定
(1)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償計(jì)算容量的確定。
式中,Qx為無功補(bǔ)償計(jì)算容量,kvar;cos?1為補(bǔ)償前電源側(cè)功率因數(shù),按0.79計(jì)算;cos?2為補(bǔ)償后電源側(cè)功率因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值,按0.9計(jì)算;PL為供電臂95%概率最大電流計(jì)算的功率,kW。
計(jì)算結(jié)果與實(shí)測值進(jìn)行比較,經(jīng)過修訂后最終確定無功補(bǔ)償容量。
圖3 改進(jìn)后的MCRV型SVC接線圖
(2)電容器組標(biāo)稱額定電壓。按4組電容串聯(lián)計(jì)算,應(yīng)大于27.5 kV母線最高電壓29 kV,考慮到串聯(lián)電抗器的轉(zhuǎn)移電壓,按最大補(bǔ)償比 0.16計(jì)算,電容器組的額定電壓應(yīng)大于 29 / 0.84 = 34.5 kV,每組電容器標(biāo)稱額定電壓按10.5 kV計(jì)算,電容器組標(biāo)稱額定電壓為42 kV。
(3)磁控電抗器安裝容量。即為 FC支路的實(shí)發(fā)容量Ssk= S×(27.52/Ue2),S為FC支路安裝容量,kvar。
(4)自耦電壓調(diào)節(jié)器傳導(dǎo)容量。即為 FC支路的實(shí)發(fā)容量Ssk= S×(27.52/Ue2),kvar。
(5)真空有載分接開關(guān)分級數(shù)量自耦電壓調(diào)節(jié)器。其分級數(shù)量為11級,自耦電壓調(diào)節(jié)器每級電壓2.5 kV。
(6)FC設(shè)2個(gè)支路,補(bǔ)償功率因數(shù)的同時(shí)兼做3次、5次濾波,以消減牽引負(fù)荷中的主要諧波3次、5次諧波。3次諧波濾波支路串聯(lián)電抗器的感抗XL與電容器容抗Xc之比大于0.11,5次諧波濾波支路串聯(lián)電抗器的感抗XL與電容器容抗Xc之比大于0.04,3次、5次濾波支路的串聯(lián)電抗器分別設(shè)2個(gè)抽頭,為3次、5次諧波諧振點(diǎn)的1.03、1.08倍。
MCRV型SVC于2014年7月在太原鐵路局榆次牽引變電所投入運(yùn)行,日平均功率因數(shù)由原來的0.83上升到0.95,母線最低電壓由原來的22.3 kV提高到23.5 kV,27.5 kV母線側(cè)3次諧波由原來最大228.91 A降低至57.04 A,27.5 kV母線側(cè)5次諧波由原來最大81.46 A降低至16.26 A,磁控電抗器、自耦電壓調(diào)節(jié)器、串聯(lián)電抗器溫度正常,無過熱現(xiàn)象,整個(gè)裝置運(yùn)行正常,未發(fā)生任何故障,實(shí)現(xiàn)了改造目的。
On basis of analysis and comparison of dynamic reactive power compensation device for traction substation of electrified railway, analyzes and calculates main technical parameters of dynamic reactive power compensation device; and the zero-crossing switching MCR dynamic reactive power compensation device applied in reconstruction of traction substation on Yangtai section of Shijiazhuang-Taiyuan railway has obtained good operation effect.
Dynamic reactive power compensation; zero-crossing switching; analysis
U223.5+3
:B
:1007-936X(2015)03-0011-04
2015-03-24
孫禹文.太原鐵路局供電處,高級工程師,電話:13703523488。