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        華能海門電廠1號1032MW發(fā)電機(jī)振動故障診斷及處理

        2015-07-01 18:16:36王延博朱旭升張澤雄西安熱工研究院有限公司西安7003華能國際電力股份有限公司海門電廠廣東汕頭5500
        大電機(jī)技術(shù) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)振動故障

        王延博,朱旭升,張澤雄(. 西安熱工研究院有限公司,西安 7003)(. 華能國際電力股份有限公司海門電廠,廣東 汕頭 5500)

        華能海門電廠1號1032MW發(fā)電機(jī)振動故障診斷及處理

        王延博1,朱旭升2,張澤雄2
        (1. 西安熱工研究院有限公司,西安 710032)(2. 華能國際電力股份有限公司海門電廠,廣東 汕頭 515100)

        小修調(diào)整對輪中心后發(fā)電機(jī)組振幅隨著有功負(fù)荷的提升而增大,處于嚴(yán)重超標(biāo)水平。通過對現(xiàn)場迚行的變勵磁電流、冷卻風(fēng)溫、負(fù)荷試驗(yàn)以及外特性試驗(yàn)結(jié)果迚行診斷,排除了找中誘發(fā)振動故障的可能性,判斷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在熱不平衡故障。采取對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)施現(xiàn)場熱平衡的方法,將定速、負(fù)荷工況下發(fā)電機(jī)振動控制在優(yōu)良水平范圍以內(nèi)。

        發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子;振動;熱敏性;熱平衡

        0 引言

        由于1號汽輪發(fā)電機(jī)(型號為QFSN-1000-2-27)存在轉(zhuǎn)子相對軸振幅值持續(xù)惡化且達(dá)到報(bào)警值的問題,電廠利用小修停機(jī)機(jī)會對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子對輪中心迚行了精細(xì)調(diào)整;開機(jī)后發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組振幅隨著負(fù)荷的提升而增大,其中轉(zhuǎn)子相對軸振幅值最高達(dá)到196μm、軸承座振幅最高達(dá)到76μm,嚴(yán)重超標(biāo)。

        通過對現(xiàn)場迚行的變勵磁電流、冷卻風(fēng)溫、變負(fù)荷以及外特性試驗(yàn)結(jié)果迚行診斷,排除了對輪中心調(diào)整誘發(fā)振動故障的可能性,確認(rèn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動存在熱敏性,判斷振動故障原因?yàn)閮?nèi)摩擦。

        結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況以及消振工期,最終采取對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)施現(xiàn)場熱平衡的方法,將定速、負(fù)荷工況下發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動控制在優(yōu)良水平范圍以內(nèi)。

        1 振動歷史簡介

        在168h試運(yùn)期間,1號機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動處于優(yōu)良水平;自投入商業(yè)運(yùn)行以來,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子相對軸振幅值偏大、與負(fù)荷具有一定的相關(guān)性、且存在持續(xù)惡化趨勢的問題,如圖1和表1所示。

        表1 發(fā)電機(jī)振動歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        鑒于此,華能海門電廠利用小修停機(jī)機(jī)會對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子對輪中心迚行了精細(xì)調(diào)整,以期改善發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動與軸承座振動水平。

        在小修后的開機(jī)幵網(wǎng)、帶負(fù)荷過程中,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組振動幅值隨著有功負(fù)荷的提升而明顯增大,轉(zhuǎn)子相對軸振幅值最高達(dá)到196μm、軸承座振幅最高達(dá)到76μm,見表2,處于嚴(yán)重超標(biāo)水平。

        圖1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動—負(fù)荷關(guān)系趨勢曲線

        表2 最近兩次起停機(jī)發(fā)電機(jī)振動數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) μm

        2 檢修找中與振動故障的相關(guān)性分析

        2.1 對輪中心問題

        本次小修后啟動低轉(zhuǎn)速300r/min、初定速3000r/min工況與上次啟動同一工況相比,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子相對軸振幅值有所減小,說明小修調(diào)整中心(晃度、瓢偏)還是有一定的效果。

        2.2 對輪螺栓緊力問題

        由于幵網(wǎng)以后、在帶低負(fù)荷階段期間,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子相對軸振幅值即隨著負(fù)荷的提升而持續(xù)爬升,幵不是在大負(fù)荷階段、某一工況下才出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,據(jù)此可以排除低壓轉(zhuǎn)子—發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對輪螺栓緊力不足故障。

        2.3 定子載荷分配問題

        在大負(fù)荷穩(wěn)定工況下,發(fā)電機(jī)軸承座振幅達(dá)到76μm,發(fā)電機(jī)定子底座振動在15μm左右,說明定子載荷分配正常,可以排除發(fā)電機(jī)定子與臺板之間的連接剛度不足問題。

        2.4 結(jié)論

        發(fā)電機(jī)組振動故障與小修期間迚行的對輪中心調(diào)整工作之間沒有必然關(guān)系。

        3 振動試驗(yàn)及診斷

        3.1 初步試驗(yàn)診斷

        根據(jù)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動與負(fù)荷的關(guān)聯(lián)性,初步判斷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動存在熱敏性,即發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在熱不平衡故障;引起該類故障現(xiàn)象的原因有:匝間短路、不對稱冷卻、內(nèi)摩擦。

        隨即對1號發(fā)電機(jī)分別迚行了降負(fù)荷試驗(yàn)、變轉(zhuǎn)子勵磁電流試驗(yàn)及變冷風(fēng)溫度試驗(yàn),在整個試驗(yàn)過程中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動沒有發(fā)生明顯的變化。

        值得注意的是,由于在本次振動試驗(yàn)之前發(fā)電機(jī)組已經(jīng)帶了幾天的大負(fù)荷、處于完全熱態(tài),在這種情況下的振動試驗(yàn)往往不能反映真實(shí)的結(jié)果。

        3.2 可逆性因素分析

        鑒于上述情況,決定采用滑停方式停機(jī),一方面觀察振動的變化情況,另一方面為停機(jī)消振工作做準(zhǔn)備。

        在從滿負(fù)荷工況持續(xù)減負(fù)荷的整個過程中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動幅值持續(xù)降低;在解列后空轉(zhuǎn)工況下,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動幅值幵沒有恢復(fù)到小修后初定速工況下的振動水平。

        圖2 幵網(wǎng)—帶負(fù)荷—減負(fù)荷—解列過程發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動趨勢曲線

        由于該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動存在逐步惡化以及恢復(fù)參數(shù)、振動不能完全恢復(fù)的現(xiàn)象,初步判斷可能存在內(nèi)摩擦故障(線棒、絕緣層、滑動層、槽楔之間的相對熱膨脹受阻)。

        3.3 機(jī)理解釋

        發(fā)電機(jī)的磁場是由轉(zhuǎn)子繞組的勵磁電流建立的,勵磁電流通過繞組幵使線圈被加熱,線圈受熱后向兩端膨脹。在旋轉(zhuǎn)過程中線槽中的銅線承受巨大離心力,使線圈緊貼在槽楔和護(hù)環(huán)的內(nèi)壁(線圈和槽楔之間有一層楔下墊條),從而使結(jié)合面存在著很大的摩擦力,阻礙線圈膨脹。如果有些線槽中的線圈膨脹受阻,將產(chǎn)生一個反作用力,通過槽楔和護(hù)環(huán)作用在轉(zhuǎn)子上,使轉(zhuǎn)子發(fā)生彈性彎曲,從而誘發(fā)轉(zhuǎn)子的平衡狀況惡化,表現(xiàn)為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動振幅的大幅度爬升。

        4 熱平衡

        結(jié)合電廠生產(chǎn)實(shí)際情況,切實(shí)可行的方法是對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)施熱平衡,以期改善大負(fù)荷工況下發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動水平,從而保證設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        由于消振項(xiàng)目的工期受限于電網(wǎng)調(diào)度、為了確保熱平衡一次成功,經(jīng)與電廠及檢修單位協(xié)商,選定發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子風(fēng)扇環(huán)為第一加重面。

        在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子風(fēng)扇環(huán)上的燕尾槽內(nèi)加重1000g∠18°、在低壓轉(zhuǎn)子—發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對輪加重600g∠200°、在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子后端集電環(huán)刷架燕尾槽內(nèi)加重400g∠18°。

        開機(jī)后定速空載、負(fù)荷工況下發(fā)電機(jī)振動均在優(yōu)良水平范圍以內(nèi),現(xiàn)場熱平衡取得一次成功。

        表3 熱平衡前后發(fā)電機(jī)振動數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) μm

        5 討論

        值得注意的是,在對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱平衡以后的幵網(wǎng)、帶負(fù)荷整個過程中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的振動熱變量與熱平衡前的振動熱變量相比,幅值大大減小,見表4。對此現(xiàn)象可做如下解釋:對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)施熱平衡以后,改變了定速空載工況下發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的基頻振動的幅值和相位(動撓度),從而影響到發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部線棒、絕緣層、滑動層、槽楔之間的相互接觸狀態(tài),表現(xiàn)為帶負(fù)荷過程中由熱膨脹引起的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)摩擦故障效應(yīng)減弱所致。

        表4 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動熱變量對比(基頻,μm∠°)

        6 結(jié)論

        (1)誘發(fā)1號發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動故障的原因?yàn)閮?nèi)摩擦效應(yīng),與小修期間迚行的對輪中心調(diào)整無關(guān)。

        (2)采用現(xiàn)場熱平衡的方法,成功地將定速空載、負(fù)荷工況下發(fā)電機(jī)組振動控制在優(yōu)良水平范圍以內(nèi)。

        (3)建議利用大修機(jī)會,將發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠、解體、檢查故障的根本原因;幵嚴(yán)格按照工藝要求,重新組裝發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,在平衡臺上對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)施精細(xì)的動平衡及熱平衡。

        [1] 寇勝利. 汽輪發(fā)電機(jī)組的振動及現(xiàn)場平衡[M]. 中國電力出版社, 2007, 08.

        [2] 寇勝利. 汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的熱不平衡振動[J]. 大電機(jī)技術(shù), 1998(4), 61-63.

        王延博(1972-),振動理論及應(yīng)用專業(yè)碩士,西安熱工研究院有限公司振動技術(shù)研究所所長,長期從事汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動故障診斷處理工作以及轉(zhuǎn)子動力學(xué)、結(jié)構(gòu)動力學(xué)研究,研究員。

        審稿人:呂桂萍

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        turbine generator rotor; vibration; thermal sensitivity; compromise balance

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