盧彥輝 張銀穗 孫英杰 王之軍
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電力系統(tǒng)中接地開關(guān)是最重要的電力設(shè)備之一。在線路兩端安裝快速接地開關(guān),其實質(zhì)是將故障點的開放性電弧轉(zhuǎn)化開關(guān)內(nèi)壓縮性電弧,使流經(jīng)開關(guān)的電流大大減小,容易開斷[1]。根據(jù)IEC 62271-102和GB 1985—2004對E1級接地開關(guān)的要求,快速接地開關(guān)應(yīng)具有兩次關(guān)合短路電流的能力,其中一次關(guān)合在額定電壓波的峰值處,此時產(chǎn)生一個對稱的短路電流以及最長的預(yù)擊穿電弧,該電流為額定短路電流的對稱分量;另一次關(guān)合在額定電壓波零點處,此時無預(yù)擊穿,產(chǎn)生一個完整的非對稱短路電流,該電流為額定短路關(guān)合電流[2]。
某1100kV快速接地開關(guān)在短路關(guān)合試驗時失敗,動靜觸頭燒毀嚴重,分析了試驗失敗的可能原因,提出了樣機改進方案,增加觸指接觸壓力和關(guān)合速度,優(yōu)化后的樣機順利完成短路關(guān)合試驗。
該1100kV快速接地開關(guān)要求短路關(guān)合電流有效值63kA,電流峰值171kA。試驗時第一次關(guān)合電流峰值148kA,有效值71.4kA,未能達到要求;第二次關(guān)合時電流峰值145kA,有效值73.1kA,機構(gòu)彈簧只能分開一半,內(nèi)部氣壓由0.41MPa迅速升至0.5MPa,殼體外殼溫度急劇升高,試驗終止。
試驗樣機解體后發(fā)現(xiàn)動觸頭燒損較輕,動觸指基本上無燒損,如圖1所示。靜觸頭及靜觸指燒損嚴重,幾乎完全熔化,如圖2所示。
圖1 動觸頭端燒損情況
圖2 靜觸頭端燒損情況
從試驗后樣機解體情況可以看出,快速接地開關(guān)動觸指幾乎無燒損,動觸頭燒損較輕,靜觸頭及靜觸指燒損非常嚴重。靜觸頭端結(jié)構(gòu)如圖3所示。從現(xiàn)象分析可知,動觸頭合閘運動至預(yù)擊穿位置時,動觸頭和靜弧觸頭之間產(chǎn)生電弧,一方面可能合閘時間較長,電弧燒蝕時間長;另一方面動觸頭和靜觸指接觸后由于觸指抱緊力不夠?qū)е陆佑|電阻較大,在短路電 流通過時發(fā)熱嚴重。因此分析試驗失敗原因主要有三個方面:①靜弧觸頭或靜主觸指通流能力不足;②觸指接觸壓力太??;③合閘速度較低。
圖3 靜觸頭端結(jié)構(gòu)
由于產(chǎn)品之前已經(jīng)順利通過動熱穩(wěn)定試驗,可以確定靜主觸指通流沒有問題。
雖然合閘時電流從動觸頭經(jīng)靜主觸指流走,但是合閘到位之前預(yù)擊穿電弧經(jīng)過靜觸頭流走,因此靜弧 觸頭必須有短路電流耐受能力。根據(jù)計 算[3],式中短路電流穩(wěn)定值Ig=63000A,短路的等效持續(xù)時間te=0.3s,材料的熱穩(wěn)定系數(shù)c=210,因此計算出最小通流面積Sg≥164mm2。經(jīng)核算,靜 弧觸頭實際最小截面積只有83mm2,不能滿足要求,因此需要優(yōu)化靜弧觸頭,優(yōu)化后的靜弧觸頭最小通流面積302mm2,如圖4所示。靜主觸指數(shù)量及布置做了相應(yīng)修改,如圖5所示。
圖4 靜弧觸頭優(yōu)化前后(下方為優(yōu)化后)
圖5 靜主觸指優(yōu)化前后(右方為優(yōu)化后)
觸頭通過短路電流時,電流流經(jīng)接觸點會出現(xiàn)電流收縮現(xiàn)象,產(chǎn)生收縮電動力[4-5]。準確計算短路電流產(chǎn)生的收縮電動力比較困難,因此常用實驗得到的經(jīng)驗公式校核觸頭動穩(wěn)定性。根據(jù)文獻[6]中經(jīng)驗公式
式中,Im為每片觸指流過的短路電流(峰值),A,本文中該值為7773A;Kb=5000,為銅-銅梅花觸頭系數(shù);Fj為每個觸點的向心抱緊力。由式(1)求得Fj≥23.7N。
為了得出板簧實際的壓力值,選取新的板簧樣品,通過壓力測試儀器測得相關(guān)數(shù)據(jù)生成如圖6壓力與壓縮量關(guān)系曲線。然后根據(jù)板簧工作時的壓縮量,計算得出單片觸指接觸壓力約為10.7N,明顯小于最小要求值23.7N。
圖6 壓力測試儀測得的板簧壓力值曲線
基于以上計算分析,對樣機靜觸頭端結(jié)構(gòu)進行修改,增加板簧壓縮量,同時,參照相關(guān)產(chǎn)品的接觸壓力,最后確定優(yōu)化后的觸指接觸壓力為41N。
短路關(guān)合試驗時,觸頭電動力及觸頭接觸壓力形成的摩擦力是關(guān)合時的主要阻力,關(guān)合時合閘操作功必須大于阻力消耗的功才能可靠關(guān)合[2],即
式中,m為動觸頭運動部件歸化到動觸頭處的歸化質(zhì) 量,取4.1kg;FD為觸頭電動力;Fj為觸頭的總接 觸壓力;LC為動觸頭插入靜觸指的深度;FDH為預(yù)擊穿時動觸頭的電動力;LDH為預(yù)擊穿時動觸頭與靜弧觸頭間的距離;f為摩擦系數(shù)。
式中,C為回路系數(shù);Im為峰值短路電流。
因此,
因此,
由上式計算得出v≥3.76m/s,考慮到設(shè)計時需有一定安全系數(shù),合閘速度取4.2m/s。
實際短路關(guān)合試驗時合閘速度3.7m/s,速度較低,可能是試驗失敗的原因之一。為了增加快速接地開關(guān)合閘速度,需對彈簧機構(gòu)進行調(diào)整改進。
根據(jù)以上原因分析,對樣機進行了相應(yīng)改進: ①由于靜弧觸頭通流能力不足,改進了靜弧觸頭尺寸,相應(yīng)增加了觸指數(shù)量;②由于測得的觸指接觸壓力比計算得出的接觸壓力小得多,因此增加了觸指接觸壓力,保證觸頭接觸時接觸電阻足夠?。虎坭b于實際試驗時的合閘速度小于計算分析得出所需的合閘速度,因此通過增加彈簧預(yù)壓縮量的方式提高了彈簧機構(gòu)合閘速度?;谝陨显蚍治黾案倪M措施,重新投制了相關(guān)零部件,樣機重新裝配后順利完成短路關(guān)合試驗。
圖8 短路關(guān)合試驗照片
通過對1100kV快速接地開關(guān)試驗樣機某次短路關(guān)合試驗失敗原因分析,提出優(yōu)化改進措施。樣機根據(jù)改進措施完成優(yōu)化設(shè)計,并順利通過短路關(guān)合試驗。驗證了分析的正確性,同時為以后快速接地開關(guān)設(shè)計提供參考。主要得出以下結(jié)論:
1)快速接地開關(guān)試驗樣機靜觸頭最小截面積由83mm2增加為302mm2,保證了足夠通流能力。
2)觸指接觸壓力由10.7N增加為41N,關(guān)合短路電流時沒有發(fā)生熔焊或熔化現(xiàn)象。
3)短路關(guān)合速度由3.7m/s提高到4.2m/s,實現(xiàn)安全可靠關(guān)合。
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