吳根久,譚朝輝
(中核建中核燃料元件有限公司,四川宜賓 644000)
UO2芯塊制造過(guò)程中,潤(rùn)滑劑的主要作用是減少UO2粉末與模具表面及UO2粉末顆粒之間的摩擦力,使生坯塊的密度梯度分布均勻,提高生坯質(zhì)量。之前生產(chǎn)工藝中采用硬脂酸鋅作為潤(rùn)滑劑,多年的生產(chǎn)實(shí)踐表明,硬脂酸鋅的潤(rùn)滑性能良好,產(chǎn)品性能優(yōu)良;但是在燒結(jié)過(guò)程中分解揮發(fā),產(chǎn)生低熔凝聚物,在燒結(jié)爐低溫區(qū)和過(guò)渡區(qū)上部凝結(jié),形成“爐掛”?!盃t掛”外觀類(lèi)似石鐘乳,硬度很高,生產(chǎn)中多次造成卡舟停爐的嚴(yán)重故障,導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢、損耗鉬材、浪費(fèi)能源,影響生產(chǎn)進(jìn)度,因此生產(chǎn)中必須密切關(guān)注爐掛的情況,及時(shí)停爐清理。
以FHD燒結(jié)爐為例:2008~2011年5月期間總計(jì)進(jìn)行了9次停爐檢修,運(yùn)行周期3~4個(gè)月、產(chǎn)品50 t左右,每次檢修耗時(shí)20~25天,主要工作都是清理爐掛,因此“爐掛”已經(jīng)成為制約燒結(jié)爐產(chǎn)能提高的瓶頸。國(guó)外核燃料生產(chǎn)公司采用其他添加劑代替硬脂酸鋅,取得了良好的效果,例如美國(guó)西屋公司就是采用AKL代替硬脂酸鋅作為潤(rùn)滑劑,據(jù)報(bào)道運(yùn)行周期產(chǎn)品達(dá)到200 t左右。
阿克蠟(Acrawax C,簡(jiǎn)稱(chēng)AKL)是一種有機(jī)潤(rùn)滑劑,常溫下為干燥、易混勻的白色粉末,是粉末冶金中常用的潤(rùn)滑劑之一,化學(xué)分子式為H35C17COHNC2H4NHCOC17H35。文獻(xiàn)[1]研究了硬脂酸鋅和AKL在空氣和裂解氨氣氛中不同溫度下的燒損情況(見(jiàn)表1),溫度分別達(dá)到532℃和367℃時(shí),AKL完全分解揮發(fā)。
M.M.Baum和R.M.Becker等人對(duì)AKL在鐵基粉末壓坯在H2+95%N2中的熱分解產(chǎn)物進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn),分解產(chǎn)物主要是CO2,還有少量CO、CH4和C2H4。450℃時(shí)CO2達(dá)到極值,700~800℃時(shí),還有少量CO釋放。Deepak Saha給出了燒結(jié)塊中殘留量與初始含量百分比α與溫度關(guān)系為:
表1 AKL和硬脂酸鋅在不同溫度下的燒損百分?jǐn)?shù)
式中:Tmax為最大分解速度時(shí)的溫度,對(duì)于UO2粉末而言,Tmax=723 K(450℃);參數(shù)b與 H2含量、H2O含量、燒結(jié)氣體及流量等因素有關(guān),其中受溫度速度的影響最大,各因素的影響如圖1所示,同時(shí)指出干H2有利于AKL的熱分解和分解產(chǎn)物的去除。
圖1 升溫速度、H2含量、H2O含量、氣體流量對(duì)AKL分解的影響
在工藝實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了大量科研實(shí)驗(yàn),分析研究AKL的潤(rùn)滑性、粘結(jié)性以及對(duì)UO2球化粉末流動(dòng)性和成型性能的影響,同時(shí)驗(yàn)證AKL降密系數(shù),并與硬脂酸鋅做了對(duì)比分析。
根據(jù)生坯塊的脫模壓力來(lái)評(píng)價(jià)AKL和硬脂酸鋅的潤(rùn)滑效果,脫模壓力越小,說(shuō)明潤(rùn)滑效果越好。試驗(yàn)采用同一批次的UO2粉末,分別進(jìn)行了外潤(rùn)滑和內(nèi)潤(rùn)滑脫模試驗(yàn)。
(1)外潤(rùn)滑試驗(yàn)在模具的內(nèi)表面分別涂抹AKL和硬脂酸鋅,采用4.0T的壓力壓制,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,AKL外潤(rùn)滑脫模壓力為無(wú)潤(rùn)滑脫模壓力的47%左右,與硬脂酸鋅差別不大。
(2)內(nèi)潤(rùn)滑試驗(yàn)生產(chǎn)中采用的是內(nèi)潤(rùn)滑工藝,因此內(nèi)潤(rùn)滑試驗(yàn)更能反應(yīng)添加劑對(duì)生產(chǎn)的影響。按照不同的比例分別加入AKL和硬脂酸鋅,混勻后用4.0T的壓力壓制。如圖2所示。
圖2 內(nèi)潤(rùn)滑脫模壓力
添加量小于0.4%wt時(shí),隨著添加量的增加,潤(rùn)滑效果明顯改善,添加量超過(guò)0.4%wt,變化趨于平緩;和硬脂酸鋅比較,脫模壓力差別不大,隨添加量的變化,潤(rùn)滑效果有類(lèi)似的變化趨勢(shì)。
圖3 不同添加量的Ra值
外潤(rùn)滑和內(nèi)潤(rùn)滑試驗(yàn)結(jié)果顯示:AKL的潤(rùn)滑性能與硬脂酸鋅沒(méi)有明顯的差別,說(shuō)明單就潤(rùn)滑性能而言,采用AKL作為潤(rùn)滑劑是可行的。
AKL是一種有機(jī)蠟,具有一定的粘結(jié)效果,有利于提高生坯強(qiáng)度。采用Rattle試驗(yàn)評(píng)價(jià)加入AKL和硬脂酸鋅對(duì)UO2粉末成型性能的影響,評(píng)價(jià)添加劑的粘結(jié)效果。Ra值越小,說(shuō)明成型效果好。
圖3顯示,在實(shí)驗(yàn)條件下,增加AKL的添加量能夠提高生坯強(qiáng)度,與硬脂酸鋅相比,Ra值有所減少,說(shuō)明添加AKL有利于提高生坯強(qiáng)度。
球化粉末的流動(dòng)性對(duì)壓制成型工藝有直接的影響,流動(dòng)性差的粉末不僅影響壓制成型工作的順利進(jìn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致芯塊出現(xiàn)多種質(zhì)量缺陷。球化時(shí)適量添加潤(rùn)滑劑,能有效減小球化粉末之間的摩擦力,而且AKL有一定的粘結(jié)作用,在球化過(guò)程中能夠起到聚團(tuán)的作用,有利于改善粉末的流動(dòng)性。試驗(yàn)選取同一批次UO2粉末分別添加AKL和硬脂酸鋅,采用相同工藝制備球化粉末,結(jié)果顯示添加AKL的球化粉末流動(dòng)性良好,隨添加量的增加有所改善;與添加等量的硬脂酸鋅相比,流動(dòng)性略有改善。
潤(rùn)滑劑的主要作用體現(xiàn)在壓制成型過(guò)程中:減小UO2粉末與模具表面以及粉末顆粒之間的摩擦力,使生坯密度梯度分布均勻,提高生坯質(zhì)量,減小脫模壓力,降低設(shè)備損耗。試驗(yàn)選取同一批次UO2粉末,壓制密度為5.80 g/cm3的生坯,結(jié)果顯示生坯外觀良好、浸泡無(wú)氣泡,比硬脂酸鋅需要增加0.1 MPa左右的壓制壓力。
工藝試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明AKL的潤(rùn)滑性能良好,與硬脂酸鋅沒(méi)有明顯的差別;添加AKL的UO2球化粉末的流動(dòng)性和壓制性能良好,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,初步說(shuō)明采用AKL代替硬脂酸鋅是可行的。
在工藝試驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織進(jìn)行了生產(chǎn)試驗(yàn),進(jìn)一步分析AKL對(duì)UO2球化粉末的工藝性能、芯塊的微觀結(jié)構(gòu)、理化性能、雜質(zhì)含量(特別是C含量)的影響,同時(shí)驗(yàn)證AKL降密系數(shù)。
生產(chǎn)試驗(yàn)分為4個(gè)試驗(yàn)批次,和生產(chǎn)批240P1110+采用同一批粉末,通過(guò)對(duì)比各試驗(yàn)批芯塊和生產(chǎn)批芯塊的各項(xiàng)性能,分析AKL對(duì)UO2球化粉末性能和芯塊質(zhì)量的影響,各批次添加劑的使用情況見(jiàn)表2。
表2 添加劑添加比例 /%wt
試驗(yàn)結(jié)果顯示球化粉末流動(dòng)性良好,隨著添加量的增加,粉末的流動(dòng)性有所改善,成型壓力有所增加,松、振密度和硬脂酸鋅相比沒(méi)有明顯的差別,與工藝試驗(yàn)的結(jié)果相符。
鑒于潤(rùn)滑劑對(duì)壓制成型工藝的重要影響,進(jìn)行了壓制工藝的再現(xiàn)性和穩(wěn)定性評(píng)估。按工藝再現(xiàn)性和穩(wěn)定性評(píng)價(jià)分析要求,4批次試驗(yàn)生坯分成4組(每組3舟),在前、中、后舟隨機(jī)抽取17個(gè)生坯塊測(cè)量密度和高度。評(píng)估結(jié)果顯示生坯密度和生坯高度都能很好的滿(mǎn)足工藝控制要求。
AKL的化學(xué)分子式為:H35C17COHNC2H4NHCOC17H35,C含量為:77.03%,硬脂酸鋅化學(xué)分子式為:(C18H35O2)2Zn,C含量為62.07%,AKL的C含量高于硬脂酸鋅;同時(shí)AKL的潤(rùn)滑性能略差于硬脂酸鋅,為了達(dá)到相當(dāng)?shù)臐?rùn)滑效果,必須適當(dāng)提高AKL的添加量。因此采用AKL代替硬脂酸鋅帶入了更多的C,可能導(dǎo)致芯塊C含量增加。
文獻(xiàn)[3]研究了添加0.3%wt-AKL與干法 UO2粉末混合后壓制成型,在800~1 700℃ 氫氣氣氛下燒結(jié)兩小時(shí),隨著燒結(jié)溫度的升高,芯塊的C、H含量降低,溫度達(dá)到1 600℃以上時(shí),C、H含量趨于穩(wěn)定,C 含量在10~20 μg/gUO2之間(圖4)。
圖4 C、H含量與燒結(jié)溫度的關(guān)系
各實(shí)驗(yàn)批次和生產(chǎn)批次芯塊的H、C、N的含量見(jiàn)表10,各試驗(yàn)批芯塊C含量分布在11~18 μg/gUO2之間,略高于240P1110+芯塊C含量,但是都滿(mǎn)足技術(shù)條件要求。說(shuō)明用AKL代替硬脂酸鋅確實(shí)會(huì)導(dǎo)致芯塊的C含量增加,在試驗(yàn)條件下能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。
表3 C分析結(jié)果 μg/gUO2
試驗(yàn)結(jié)果顯示添加AKL制備的芯塊各項(xiàng)理化性能良好,外觀質(zhì)量?jī)?yōu)良,成品率達(dá)到了97%以上,熱穩(wěn)定性、金相、最大開(kāi)口孔率與添加硬脂酸鋅時(shí)沒(méi)有明顯的差別。芯塊的密度分布在一定程度上反應(yīng)了添加劑的混勻情況,各試驗(yàn)批次芯塊,水測(cè)密度分布在94.59% ~95.23%T.D 之間,呈正態(tài)分布,說(shuō)明添加劑混勻情況良好。
在燒結(jié)過(guò)程中,AKL完全分解揮發(fā)后,在芯塊中形成孔隙,從而降低燒結(jié)芯塊密度。供應(yīng)商提供的降密系數(shù)為3.0%T.D,為了確認(rèn)該降密系數(shù),分別在工藝試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)中進(jìn)行了驗(yàn)證分析。
(1)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證 分別選用合格干法、濕法UO2粉末(見(jiàn)表4),按照不同的比例添加AKL,在材料壓機(jī)上壓制密度為5.80 g/cm3的生坯塊,同時(shí)進(jìn)入FHD燒結(jié)爐燒結(jié),按照公式(3)計(jì)算AKL降密系數(shù):降密系數(shù)=(基體密度-水測(cè)密度)/添加比例 (3)
表4 粉末基體密度
表5 水測(cè)結(jié)果及降密系數(shù)
由表6所列數(shù)據(jù)可知,AKL對(duì)干法粉末和濕法粉末的降密效果差別不大,降密系數(shù)平均值為2.99%T.D,0.95置信度 AKL 的降密系數(shù) K 為(2.99±0.11)%T.D。
本文中提出的互聯(lián)網(wǎng)+背景下的精品資源共享課程建設(shè)方法探討,通過(guò)分析目前資源共享平臺(tái)建設(shè)的意義和缺陷,提出如何在互聯(lián)網(wǎng)+背景下,利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì),將最優(yōu)質(zhì)的師資和資源進(jìn)行共享的方法。在下一步工作中,繼續(xù)將互聯(lián)網(wǎng)+的共享資源方法應(yīng)用到計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)相關(guān)課程體系中。
(2)生產(chǎn)驗(yàn)證生產(chǎn)試驗(yàn)粉末基體密度為98.5%T.D,按照公式(4)計(jì)算降密系數(shù):
降密系數(shù)=(基體密度-水測(cè)密度-草酸銨降密-U3O8降密)/AKL添加量 (4)
長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐表明,草酸銨的降密系數(shù)為3.0%T.D,塊 U3O8降密系數(shù)為 0.105%T.D(干法)。試驗(yàn)中各種添加劑的使用情況見(jiàn)表6。0.95置信度降密系數(shù)降密系數(shù) K 為(2.93±0.20)%T.D。
表6 水測(cè)結(jié)果及降密系數(shù)(%T.D)
實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果都與3.0%T.D較好的吻合,說(shuō)明AKL降密系數(shù)采用3.0%T.D是可靠的。
在生產(chǎn)試驗(yàn)中,添加AKL制備的芯塊密度合格,外觀質(zhì)量和各項(xiàng)理化性能優(yōu)良,磨削成品率達(dá)到97%以上,芯塊C含量略有升高,但是完全能夠滿(mǎn)足技術(shù)條件;與硬脂酸鋅相比,需要適當(dāng)?shù)脑黾蛹s0.1 MPa的壓制壓力;試驗(yàn)表明AKL降密系數(shù)為3.0%T.D。
2011年6月份AKL開(kāi)始在生產(chǎn)中大規(guī)模應(yīng)用,截至2013年4月份,已經(jīng)生產(chǎn)了大約1 000 t的產(chǎn)品。AKL混料球化工藝與硬脂酸鋅相同,成型壓力比硬脂酸鋅增加0.1 MPa左右,芯塊各項(xiàng)理化性能優(yōu)良,外觀質(zhì)量良好,成品率保持在90%以上。燒結(jié)爐運(yùn)行穩(wěn)定正常,運(yùn)行周期和周期產(chǎn)量都得到了顯著的提高,有效減少了爐掛的形成,并降低了爐掛的硬度,取得了良好的效果。
前期試驗(yàn)顯示采用AKL代替硬脂酸鋅導(dǎo)致芯塊C含量有所增加,因此在生產(chǎn)中密切關(guān)注了芯塊的C含量,每批次芯塊都要求單獨(dú)檢測(cè)芯塊的C含量。圖5和圖6是1.80%富集度和4.45%富集度芯塊各批次C含量的分布情況,最高為30 μg/gUO2,完全能夠滿(mǎn)足小于100 μg/gUO2的技術(shù)條件。
圖5 4.45%富集度個(gè)芯塊批次C含量分布情況
2011年6月份生產(chǎn)中大規(guī)模應(yīng)用AKL添加工藝以來(lái),燒結(jié)爐運(yùn)行穩(wěn)定正常。以FHD燒結(jié)爐為例:最長(zhǎng)運(yùn)行周期達(dá)到14個(gè)月,周期產(chǎn)品250 t左右,產(chǎn)能得到了極大的釋放,達(dá)到了預(yù)期效果,可見(jiàn)采用AKL代替硬脂酸鋅對(duì)延長(zhǎng)燒結(jié)爐的運(yùn)行周期、提高周期產(chǎn)量的效果是非常明顯的。
由于AKL是一種有機(jī)蠟,分解產(chǎn)物全部為氣體,能夠隨尾氣排出,不產(chǎn)生低熔凝聚物,從而減少了爐掛的形成;同時(shí)發(fā)現(xiàn),采用AKL添加工藝時(shí)的爐掛呈現(xiàn)為松散的海綿狀,強(qiáng)度非常小,不足以損壞鉬舟而造成卡周的故障(見(jiàn)圖7),而采用硬脂酸鋅添加工藝時(shí),爐掛為石鐘乳狀,密度和硬度都非常高(見(jiàn)圖8)。因此可以認(rèn)為采用AKL添加工藝后,爐掛已經(jīng)不再是燒結(jié)爐停爐檢修的主要原因。
圖8 添加硬脂酸鋅的爐掛
前期實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐表明采用AKL作為潤(rùn)滑劑能夠生產(chǎn)出性能優(yōu)良的產(chǎn)品,極大的延長(zhǎng)燒結(jié)爐的運(yùn)行周期,提高燒結(jié)爐產(chǎn)能:
(1)試驗(yàn)和生產(chǎn)表明AKL潤(rùn)滑性能優(yōu)良,采用AKL添加工藝制備的球化粉末流動(dòng)性和成形性良好,芯塊的外觀質(zhì)量和各項(xiàng)理化性能優(yōu)良,成品率保持在90%以上。
(2)添加量控制在0.4%wt以?xún)?nèi)時(shí),芯塊C含量小于40 μg/gUO2,完全能夠滿(mǎn)足技術(shù)條件要求。
(3)試驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐表明AKL降密系數(shù)為3.0%T.D。
(4)采用AKL代替硬脂酸鋅,能有效減少爐掛的生成,改變爐掛的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度,避免爐掛引起的卡舟故障,延長(zhǎng)停爐運(yùn)行周期,提高燒結(jié)爐的產(chǎn)能。
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