付積平,袁文忠,王 濤,張偉宏,楊網(wǎng)林,薛 震
(常柴股份有限公司,江蘇常州 213002)
隨著國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展及出口鑄件量的增加,近年來對中小鑄件的需求量快速增長,水平分型脫箱造型線由于沒有大量砂箱及眾多的輔機(jī),且具有工藝適應(yīng)性強(qiáng)、出品率高、投資少等特點(diǎn),作為一種生產(chǎn)中小鑄件的造型設(shè)備在我國得到廣泛的應(yīng)用。
為了適應(yīng)客戶市場需求,常柴股份有限公司鑄造廠于2008年引進(jìn)了日本東久AMF-Ⅲ07R型造型機(jī)、PCF-80型澆注機(jī)以及由天津致恒亨特爾制造的配套輔線,并同時引進(jìn)了愛立許DEV22混砂機(jī),法迪爾克RFD450雙盤攪拌冷卻器,配置了獨(dú)立的砂處理系統(tǒng),砂箱內(nèi)尺寸為700×600×180/220/250(mm),設(shè)計能力為100型/h。主要用于生產(chǎn)缸蓋、排氣管、飛輪殼、法國GIMA支架、日本石川島芝浦傳動箱體等鑄件。
在砂型鑄造的生產(chǎn)過程中,鑄件錯型是鑄件主要缺陷之一,對鑄件質(zhì)量具有較大影響,如在后續(xù)機(jī)加工時會產(chǎn)生黑皮、機(jī)加工干涉和撞刀,嚴(yán)重時直接導(dǎo)致鑄件報廢。
根據(jù)我廠廢品統(tǒng)計報表顯示,尤其自2012年11月開始,鑄件錯型情況較為嚴(yán)重,甚至有部分產(chǎn)品批量報廢,如石川島芝浦M560殼體鑄件錯型率高達(dá)13%,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的出品率以及鑄件質(zhì)量,大大提高了制造成本。
針對此現(xiàn)象,公司組織了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員成立QC攻關(guān)小組,以分析鑄件錯型的影響因素為課題,以降低錯型率、提高開動率為目標(biāo),從模具研發(fā)、模具制作、模具檢驗(yàn)、上線造型、澆注,直至開箱取件完畢,著眼整個生產(chǎn)流程,關(guān)注每一個細(xì)節(jié),力爭從源頭解決問題。
經(jīng)本次攻關(guān)后,取得了顯著效果,如ZN390T缸蓋于2013年度共生產(chǎn)鑄件31 225只,錯型廢品僅3只,錯型率小于100×10-6。
圖1 AMF-Ⅲ07R水平分型脫箱造型線概況
AMF系列造型機(jī)是20世紀(jì)70年代日本東久株式會社為豐田體系企業(yè)而開發(fā)的全自動雙面模板脫箱射壓造型機(jī),將垂直射砂和水平分型完美地結(jié)合在一起。目前已形成Ⅱ(H)型(單工位)、Ⅱ(H)S型(單工位下箱移出型)、Ⅲ型(兩個下箱,一個上箱,下芯不影響造型周期,下箱雙工位)、Ⅳ型(雙工位)四大系列,砂型尺寸從420 mm×300 mm到900 mm×700 mm的數(shù)十種機(jī)型[2]。
AMF-Ⅲ07R自動造型機(jī)系垂直造型、水平分型、雙面模板、射砂預(yù)緊實(shí)+模板反壓緊實(shí)工藝、脫箱自動造型機(jī),具有起模、合模精度高(錯偏<0.3 mm),鑄型高度、壓實(shí)比壓可選擇,可延用的舊模板,模板更換便捷以及有故障顯示等特點(diǎn),特別是組合射砂新技術(shù)的應(yīng)用,改善了鑄型成型性能,能合理地填充型砂,鑄型質(zhì)量得到很大提高。
AMF-Ⅲ07R自動造型機(jī)是容易下芯的下型工位造型機(jī)(下芯不影響生產(chǎn)率),鑄型尺寸700×600×180/220/250(mm),造型速度 100 型 /h,壓實(shí)表面壓力0.49~0.98 MPa,每個循環(huán)空氣消耗量1.7 m3,油壓裝置動力37 kW,每班型砂用量23~32 t。
天津致恒亨特爾制造的配套輔線其主要設(shè)備如下。
(1)砂型輸送系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)單元
組成:標(biāo)準(zhǔn)段機(jī)架、導(dǎo)軌、砂型輸送臺車、套箱、壓鐵等;
作用:砂型通過造型機(jī)推至澆注冷卻輸送線上,取放套箱、壓鐵,鐵液澆注,鑄型冷卻直到鑄型轉(zhuǎn)移至二次冷卻前都在其上,其在整個系統(tǒng)中起到承上啟下的作用。
(2)兩端臺車轉(zhuǎn)運(yùn)車
組成:轉(zhuǎn)運(yùn)車底架、轉(zhuǎn)運(yùn)小車、上下軌道、減速電機(jī)、齒輪、推進(jìn)缸、緩沖缸;
作用:近端臺車轉(zhuǎn)運(yùn)車將空的運(yùn)模臺車從一次冷卻段轉(zhuǎn)移到澆注段;遠(yuǎn)端臺車轉(zhuǎn)運(yùn)車將帶著套箱、壓鐵澆注后的砂型從澆注段轉(zhuǎn)運(yùn)到一次冷卻段。
(3)套箱、壓鐵移載裝置
組成:機(jī)架、機(jī)械手、升降車、升降油缸、機(jī)械手張開氣缸、導(dǎo)套、導(dǎo)柱、橫向轉(zhuǎn)移油缸、轉(zhuǎn)運(yùn)車和套箱、壓鐵清掃機(jī)構(gòu)等;
作用:此裝置是使剛上線的砂型由機(jī)械手夾放清理后的套箱和壓鐵,再由另一套機(jī)械手將一次冷卻完的砂型的套箱和壓鐵摘除,并移至清理工位進(jìn)行套箱壓鐵清理,由加壓機(jī)構(gòu)將剛套上的套箱加壓定位,機(jī)架起支撐作用。
(4)鑄型下線機(jī)構(gòu)
組成:機(jī)架、下線推缸、導(dǎo)柱、導(dǎo)套、推頭、清掃電機(jī)、清掃滾刷等;
作用:此機(jī)構(gòu)是將摘去套箱、壓鐵的砂型,推至二次冷卻皮帶機(jī)上進(jìn)行無套箱壓鐵的冷卻,同時清掃小車臺面。
何為最佳澆注?我們認(rèn)為最佳澆注是指人或者澆注設(shè)備能夠準(zhǔn)確地將鐵液澆入澆口杯,并且在澆注過程中始終保持澆口杯液面充滿,直至澆注結(jié)束的澆注過程[3]。
中國鑄造界有句老話“三分造型,七分澆注”,可見澆注環(huán)節(jié)的重要性。澆注系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響到鑄件的質(zhì)量以及工藝出品率,然而澆注系統(tǒng)的設(shè)計好壞與澆注本身無關(guān),但澆注本身卻可以通過保證滿杯澆注、減小澆冒口尺寸、降低澆口杯液面高度,從而提高工藝出品率,并有效避免冷隔、澆不足等缺陷。
基于以上原理,常柴股份有限公司選擇了PCF-80自動澆注機(jī),澆包容量800 kg,21 s內(nèi)澆注鐵液質(zhì)量為40 kg,采用AC伺服驅(qū)動,傳感器計量控制,垂直澆注咀,流量門,造型線推進(jìn)裝置處設(shè)置編碼器,從而實(shí)現(xiàn)高精度計量、穩(wěn)定地控制澆注,與造型線同步澆注等功能。
砂處理部分是砂型鑄造至關(guān)重要的環(huán)節(jié)之一,其所輸出的型砂性能的好壞對鑄件質(zhì)量有較大影響,如起模過程中型腔損壞、夾砂、粘砂、氣孔及脹砂等缺陷均與型砂緊實(shí)率、濕壓強(qiáng)度、含水量、透氣性等性能緊密相關(guān)[4]。同時,為保證AMF造型線的生產(chǎn)穩(wěn)定性及其鑄件質(zhì)量,常柴股份有限公司為其配置了獨(dú)立的砂處理系統(tǒng)。
砂處理系統(tǒng)主要設(shè)備有愛立許DEV22混砂機(jī)(包含電子稱量斗、加水器、型砂性能檢測控制系統(tǒng)等)、法迪爾克RFD450雙盤攪拌冷卻器、八角破碎精細(xì)篩、振動輸送落砂機(jī)、鱗板輸送機(jī)、螺旋給料機(jī)、圓盤給料機(jī)、皮帶給料機(jī)、懸掛磁選機(jī)、斗式提升機(jī)、料斗、砂處理除塵設(shè)備等。
圖2 鑄件錯型示意圖
鑄件分置于上砂型和下砂型的兩部分,在分型面處相互錯開,這種形狀差錯缺陷稱為錯型,如圖1.a、b所示。以錯型值大小來衡量錯型的嚴(yán)重程度,超過規(guī)定的限制錯型值,錯型缺陷會導(dǎo)致鑄件報廢,這種缺陷的特征是分型面以上的上半鑄件和分型面以下的下半鑄件,在分型面處都有錯型值。如果以正確的圖樣形狀為準(zhǔn),如圖1.b中所示,則無論是上半鑄件,還是下半鑄件,都是有盈(突出)和虧(殘缺)的錯型值。
當(dāng)用定位銷使砂型同模板定位,用合型銷使上、下型對準(zhǔn)時,由于定位系統(tǒng)磨損或配合公差定得不恰當(dāng)?shù)仍蚨股稀⑾滦桶l(fā)生相對位移,導(dǎo)致鑄件錯型時,此時盈和虧的錯型值大致相等,如圖1.a所示。如果模樣在模底板上的緊固發(fā)生松動或分開木模樣上的定位木銷松動,舂緊型砂時上、下兩半木模樣已經(jīng)錯位;或分開木模樣從舂緊后的砂型中起模時,左右敲打的力大小不同,甚至只是單邊敲打。
最后可能是合型后上、下型緊固之前,砂箱受碰撞導(dǎo)致上、下型錯位而使鑄件錯型,但盈和虧的錯型值可能不相等,見圖1.b,甚至兩半鑄件還可能有形狀的扭歪差錯[1]。
依據(jù)QC小組質(zhì)量管理方式,我們從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個方面進(jìn)行分析,提出末端原因,并制訂了相應(yīng)的對策。
原因:不斷有新人入廠工作,及工作場所人員崗位流動,部分人員操作方式有誤;
對策:
(1)宣傳企業(yè)文化,加強(qiáng)員工思想道德建設(shè),提升員工對企業(yè)的歸屬感及責(zé)任感;
(2)加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)工作,包括崗前培訓(xùn)、技能提升和職稱晉升等;
(3)技術(shù)部門完善工藝文件制訂工作,并于現(xiàn)場增加工藝文件看板,張貼現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書,要求員工嚴(yán)格按照工藝要求作業(yè);
(4)現(xiàn)場增設(shè)管理看板,落實(shí)崗位責(zé)任人;
(5)要求各班組做好人員管理工作,加強(qiáng)班組建設(shè),營造良好的工作氛圍。
原因:砂箱(圖3)定位銷磨損,砂箱在使用過程中內(nèi)壁粘著或者砂箱發(fā)生翹曲變形等進(jìn)而導(dǎo)致鑄型錯型;
圖3 砂箱定位銷磨損
對策:
(1)砂箱定位銷磨損是造成錯型最常見的原因,需進(jìn)行定期檢查并及時更換失效的定位銷;
(2)定期檢查捅頭處面板(木制),如發(fā)現(xiàn)磨損及時更換,以利于清掃砂箱內(nèi)壁以及防止碎砂通過澆口杯進(jìn)入型腔;
(3)周期性檢查砂箱使用程度,如失效及時提出。
原因:臺面小車走輪磨損、兩端耐磨條磨損、限位裝置失效等(圖4);
對策:
(1)定期檢查臺面小車走輪磨損情況,如失效及時更換,避免因小車晃動而致使在放置套箱壓鐵的過程中導(dǎo)致鑄型錯型;
(2)定期檢查臺面小車兩端耐磨條,如失效及時更換,避免因耐磨條磨損產(chǎn)生的累計誤差,導(dǎo)致在放置壓鐵、套箱處定位不正確;
圖4 臺面小車及鑄型上線
(3)定期檢查鑄型上線處限位裝置是否有效,如發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,避免因鑄型在臺面小車上停留位置不正確而引起的錯型。
原因:傳遞平面或者工作面非水平或垂直;
對策:定期檢查,并跟蹤實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
原因:推送裝置運(yùn)行不到位,或者轉(zhuǎn)運(yùn)車限位裝置失效,套箱壓鐵轉(zhuǎn)運(yùn)車及推送油缸見圖5;
圖5 套箱壓鐵轉(zhuǎn)運(yùn)車及推送油缸
對策:
(1)定期檢查轉(zhuǎn)運(yùn)車限位裝置是否有效,如失效及時更換;
(2)每日觀察液壓油缸運(yùn)行情況以及液壓系統(tǒng)壓力表讀數(shù),如有異常及時查找原因并解決;
(3)定期檢查近端推送油缸前端尼龍推塊磨損情況,如失效及時更換;
原因:原有接模機(jī)構(gòu)(圖6)在接模面板下部僅有一對對角處有兩只氣缸推送,另外一對對角處缺乏支撐,且接模面板變形;
對策:
(1)定期檢查接模面板變形程度,如失效及時更換;
(2)在另外一對對角處增加導(dǎo)向機(jī)構(gòu),因其為雙層面板結(jié)構(gòu),故采用內(nèi)導(dǎo)桿在外導(dǎo)桿內(nèi)部滑動運(yùn)行方式;
圖6 接模機(jī)構(gòu)
原因:原有套箱壓鐵清掃機(jī)構(gòu)是由齒輪、齒條、導(dǎo)軌、走輪、壓鐵清掃刷、套箱清掃滾刷和清掃氣缸組成。通過氣缸的推進(jìn)、縮回控制清掃過程,齒輪、齒條起導(dǎo)向作用,走輪帶動滾刷向前轉(zhuǎn)動,此種方式因走輪易磨損,南北方向無定位,導(dǎo)致刮砂面不水平,進(jìn)而導(dǎo)致壓鐵套箱清掃不凈。
圖7 技改后壓鐵套箱機(jī)構(gòu)
對策:
(1)針對此種情況,我們自主設(shè)計技改方案(圖7),制作刮刀架,并于兩側(cè)放置導(dǎo)桿,使用直線滑動軸承在導(dǎo)桿處滑動,并制作連接板,使刮刀架與軸承座連接,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體聯(lián)動。此種方案妥善地解決了原有問題,同時降低了故障率,由原來的每周檢修一次,轉(zhuǎn)變?yōu)槊?個月更換一次導(dǎo)桿,每3個月更換一次刮刀,有效地提高了設(shè)備開動率,降低了維修成本;
(2)定期檢查套箱內(nèi)壁清掃機(jī)構(gòu),如失效及時更換。
原因:模具設(shè)計、模具制作、模具檢驗(yàn)、模板固定存在偏差;
對策:
(1)分型面選擇必須正確,應(yīng)使主要加工面與加工基準(zhǔn)面在同一個砂型中;
(2)制作金屬模具所采用的鑄坯如未經(jīng)時效處理不得進(jìn)行加工,進(jìn)而避免加工后變形;
(3)模板加工精度必須符合要求,如平面度、平行度、定位銷孔與工作面的垂直度等,同時模板定位銷必須定期檢查,及時更換;
(4)模具檢驗(yàn)人員工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé),如發(fā)現(xiàn)模具錯模需及時提出,同時嚴(yán)格控制模具流轉(zhuǎn),未經(jīng)檢測合格,不得上線生產(chǎn);
(5)模板在造型機(jī)的固定位置處需保證模板水平,如發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,不得以各種原因得過且過。
原因:型砂性能(型砂緊實(shí)率、濕壓強(qiáng)度、含水量等)是否達(dá)標(biāo),直接影響到造型質(zhì)量;
對策:
(1)嚴(yán)格型砂性能檢測制度,每盤砂抽樣檢測必不可少,并記錄入冊;
(2)原砂入庫檢驗(yàn)方法如表1[5]:
表1 原砂入庫檢驗(yàn)方法
(3)輔助材料入庫須檢測,并同時滿足以下技術(shù)要求:
①煤粉各組份含量應(yīng)不低于表2中的要求,且符合JB/T9222的規(guī)定;
表2 煤粉各組份含量要求 %
②煤粉的粒度應(yīng)有95%以上通過0.106 mm的篩孔;
③型砂添加劑的各項指標(biāo)應(yīng)符合表3的規(guī)定;
表3 型砂添加劑的各項指標(biāo)規(guī)定
④型砂添加劑的粒度應(yīng)有95%以上通過0.106 mm的篩孔;
⑤石墨粉的各項指標(biāo)應(yīng)符合表4的規(guī)定;
表4 石墨粉的各項指標(biāo)規(guī)定
⑥石墨的粒度應(yīng)有90%以上通過0.106 mm的篩孔。
原因:砂芯磨削量過大、砂芯粘結(jié)不牢、砂芯組裝錯位或者芯砂濕壓強(qiáng)度過低;
對策:
(1)芯砂必須嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行檢驗(yàn),如不符合要求及時提出并改正;
(2)要求各班組長嚴(yán)格要求班組成員工作質(zhì)量,加強(qiáng)對新員工指導(dǎo)力度,同時現(xiàn)場質(zhì)管人員做好監(jiān)督工作,保證砂芯質(zhì)量。
經(jīng)本次技術(shù)攻關(guān)后,我們?nèi)〉昧孙@著的效果,在此僅選取兩個產(chǎn)品(其余產(chǎn)品于2013年度因錯邊而報廢的數(shù)量為0)。
圖8為ZN390T缸蓋2012年度與2013年度錯邊廢品率對比。由圖8可以看出,缸蓋錯邊廢品率由2012年度的0.212 2%下降到2013年度的0.009 6%。
圖9 為 恒 立 導(dǎo) 向 套(D115×d65×136(mm))2012年度與2013年度錯邊廢品率對比。由圖9可以看出,導(dǎo)向套錯邊廢品率由2012年度的1.501 4%下降到2013年度的0.000 0%。
圖8 ZN390T缸蓋2012年度與2013年度錯
圖9 恒立導(dǎo)向套2012年度與2013年度錯邊廢品率對比示意圖
本次技術(shù)攻關(guān),加深了我們對鑄件質(zhì)量影響因素的認(rèn)識,思考問題更加系統(tǒng)、全面,同時也讓我們發(fā)現(xiàn)了自身的不足,無論是維修、操作還是基礎(chǔ)管理方面,都需要不斷進(jìn)行完善。
在今后的工作中,我們將更加致力于提高人員素質(zhì),加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,同時將本次技術(shù)攻關(guān)的策略和方法,更加廣泛地應(yīng)用,以期取得更大的成績。
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