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        脫硝改造技術在300MW機組上的應用

        2015-06-05 14:56:46唐超趙洪成
        綜合智慧能源 2015年2期
        關鍵詞:煙氣催化劑

        唐超,趙洪成

        (江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司,江蘇 淮安 223002)

        脫硝改造技術在300MW機組上的應用

        唐超,趙洪成

        (江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司,江蘇 淮安 223002)

        介紹了江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司300MW機組的設備概況,針對該公司設備和場地的實際情況,分析了脫硝技術的特點。在此基礎上實施了脫硝改造,對反應器進出口煙道布置、脫硝裝置的流場分布及鋼結構采取了優(yōu)化措施,取得了較好的效果。

        選擇性催化還原法;脫硝改造技術;優(yōu)化布置

        0 引言

        選擇性催化還原(SCR)法煙氣脫硝技術的脫硝效率最高可達90%以上,該技術是當前最為成熟可靠的脫硝技術。該技術的關鍵是在保證脫硝效率的同時還有控制NH3的逃逸率和SO2的轉化率的功能,可保證SCR系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。催化劑是整個SCR系統(tǒng)的核心和關鍵,催化劑的設計和選擇是由煙氣條件、組分來確定的,影響其設計的3個因素是NOx脫除率、NH3的逃逸率和催化劑體積。主要有板式、蜂窩式和波紋板式3種類型。

        1 設備概況

        江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司(以下簡稱淮陰發(fā)電公司)#3機組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司生產的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)汽包爐,該鍋爐為單爐膛、四角切圓燃燒、一次再熱、平衡通風、露天布置、全鋼構架、燃煤、固態(tài)排渣類型。鍋爐呈П型布置,爐膛四周布滿水冷壁,爐膛上部布置過熱器分隔屏和過熱器后屏,爐膛出口處布置再熱器前屏和末級再熱器。在水平煙道布置末級過熱器。尾部豎井煙道布置低溫過熱器和省煤器。

        2 脫硝技術的特點

        2.1 反應器、進出口煙道的布置(特色之一)

        因#3機組靜電除塵器改造需要增加一個電場,因此靜電除塵器煙道需水平前移5.5m,使得脫硝裝置及其支撐鋼架的布置空間十分有限。常規(guī)的脫硝裝置按鍋爐中心線鏡像布置,現(xiàn)場條件已無法滿足,淮陰發(fā)電公司設計人員打破常規(guī),將SCR反應區(qū)中心線偏離鍋爐對稱中心線1m布置,同時對脫硝裝置進出口煙道也進行了合理偏折,解決了這一難題。反應器進、出口煙道布置如圖1所示。

        圖1 反應器進、出口煙道布置

        2.2 脫硝裝置優(yōu)異的流場分布(特色之二)

        對淮陰發(fā)電公司發(fā)電機組煙氣脫硝裝置流場進行了計算流體動力學(CFD)數(shù)值模擬和物理模型試驗研究。對初始設計方案進行了優(yōu)化,最終布置方案符合相關規(guī)定。物理模型試驗進一步確保了優(yōu)化方案的可靠性和合理性,同時對SCR系統(tǒng)的飛灰沉降情況進行了試驗,為工程設計、運行檢修提供參考依據(jù)。下面以反應器A為例詳細分析SCR裝置內流場的分布規(guī)律。

        2.2.1 100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下速度分布

        以優(yōu)化后100%BMCR工況為例,通過CFD數(shù)值模擬得出SCR裝置立面、噴氨系統(tǒng)上下游斷面、首層催化劑層上游斷面的速度分布趨勢及流線。模擬結果表明,A反應器系統(tǒng)煙道內無明顯回流區(qū)域;首層催化劑層上游的速度分布均勻性良好,首層催化劑前速度相對標準偏差為8.2%,滿足小于15%的設計要求。通過優(yōu)化,SCR裝置內的流場得到了很好的改善。

        2.2.2 不同流速工況下首層催化劑上游速度分布

        通過CFD數(shù)值模擬,找到不同流速工況下首層催化劑上游的速度分布規(guī)律,并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。數(shù)值模擬結果表明:A反應器首層催化劑上游速度分布相對標準偏差小于15.0%,速度分布均勻性良好;不同流速下速度分布均勻性波動較小,速度分布較為穩(wěn)定。

        2.2.3 質量濃度分布

        在100%BMCR工況下,分析了SCR裝置立面、噴氨系統(tǒng)區(qū)域、首層催化劑層上游的氨質量濃度分布情況。根據(jù)數(shù)值模擬結果,采取增設導流板等措施,SCR系統(tǒng)的流場得到明顯改善,促進了氨氣與煙氣的混合,從而使首層催化劑前的氨質量濃度分布均勻性得到改善,說明導流板的合理布置對于優(yōu)化氨質量濃度分布具有重要作用。

        2.2.4 溫度分布

        100%BMCR工況下,首層催化劑層前溫度分布均勻,溫度偏差在2℃以內。在氨氮混合過程中,氨氣會通過熱傳遞吸收煙氣中的部分熱量,故煙氣經過噴氨區(qū)域后,煙氣的溫度會有所下降。

        2.2.5 首層催化劑煙氣入射角

        在100%BMCR工況的CFD數(shù)值模擬結果中,從首層催化劑上游速度矢量可以看出,該區(qū)域來流的垂直性良好,滿足流線與豎直方向的夾角小于10°的技術要求。

        2.2.6 壓力損失

        在不同速度工況下,從SCR裝置總體壓力分布趨勢統(tǒng)計中可得到100%BMCR(首層催化劑前平均速度4.15m/s)工況下系統(tǒng)各分段的壓力損失統(tǒng)計結果:A反應器SCR系統(tǒng)總壓降為945Pa(含3層催化劑),其中3層催化劑層壓降為450 Pa,則A反應器的煙道部分壓降為495Pa。

        2.2.7 速度分布

        在不同流速工況下,通過物理模擬試驗,分別給出了A反應器首層催化劑上游的速度分布結果,物理模擬試驗結果表明:首層催化劑上游速度分布相對標準偏差小于15.0%,速度分布均勻性良好;不同工況下速度分布均勻性波動較小,速度分布較為穩(wěn)定。

        2.2.8 質量濃度分布

        首層催化劑上游質量濃度分布物理模擬試驗和統(tǒng)計結果表明:相對標準偏差為 4.1%(小于5.0%),滿足設計要求。2.2.9 首層催化劑煙氣入射角

        在物理模擬試驗中,采用飄帶法測量了100% BMCR工況下第1層催化劑上游來流速度方向和豎直方向的夾角,試驗結果表明:流線與豎直方向的夾角滿足小于10°的技術要求。

        2.2.10 壓力分布

        物理模擬試驗測得A反應器系統(tǒng)總壓降為1340Pa,其中煙道部分壓降為911Pa,3層模擬催化劑的壓降為429Pa。在物理模擬試驗壓力分布測試條件下,催化反應段平均風速為3.99m/s,密度為

        1.139 kg/m3。在實際100%BMCR工況下,電廠現(xiàn)場煙氣速度為4.15m/s,密度為0.569 kg/m3。根據(jù)壓降換算公式計算得到電廠現(xiàn)場A反應器原型在100%BMCR工況下,煙道部分壓降為492Pa。3層催化劑的壓降設計值為450 Pa,則電廠現(xiàn)場100% BMCR工況下,整個系統(tǒng)的壓降約為942Pa(含3層催化劑)。

        2.2.11 飛灰沉降

        飛灰沉降試驗是在SCR物理模擬系統(tǒng)中投入電廠真實飛灰,使之在低流速下運行一段時間,觀察SCR系統(tǒng)各段飛灰沉降狀態(tài),然后調節(jié)變頻控制系統(tǒng)使系統(tǒng)流速上升,觀察飛灰沉降變化狀態(tài)。試驗結果表明:在低流速下,SCR系統(tǒng)水平煙道、豎直煙道前的轉彎煙道、整流格柵前水平煙道有少量積灰;隨著流速的上升,部分沉積的飛灰被高速氣流帶走,積灰量減少。由此可見,電廠高負荷運行時,SCR系統(tǒng)具有一定的自清灰能力。

        2.3 鋼結構的優(yōu)化(特色之三)

        在新增脫硝設備的同時,對靜電除塵設備也進行了改造,即靜電除塵器喇叭口往鍋爐方向挪動了5.5m,直接導致脫硝設備被壓縮在寬度方向僅15m的區(qū)域內。同時,該區(qū)域上空原有煙道占據(jù)大部分空間,多處支架柱頭被煙道壓住,即全部利用原支架進行改造的方案無法實施。由于現(xiàn)場立體空間狹小,脫硝柱網(wǎng)的設計無法按常規(guī)進行對稱布置且上部和下部柱網(wǎng)無法貫通,需要進行柱網(wǎng)間的變換才能滿足支撐上部脫硝設備的要求,同時下部柱間無法進行斜撐的設計。

        綜合各方面的考慮,此次脫硝鋼結構的設計采用新增3排鋼柱來承受脫硝煙道的大部分荷載,利用在靠近鍋爐側的原有柱網(wǎng)來承受脫硝進出口煙道的較小部分荷載,最大程度地減少了對原有構筑物及相關設備的影響。同時,為了消除脫硝鋼架系統(tǒng)的水平力,在系統(tǒng)中心設計了井字形鋼支架,通過桁架將各個柱子和井字形鋼架拉結在一起形成整體,最大限度發(fā)揮井字形鋼支架類似核心筒的作用。

        3 改造效果

        2013年11月,脫硝改造的機組通過了168 h試運行驗收,期間各項技術指標如下:NOx脫除率,70%~90%;出口NOx質量濃度,80mg/m3(名義工況,下同)以下;氨的逃逸率,小于0.02‰;氨空比,小于3%;氨氮比(NH3/NOx摩爾比),不超過保證值0.70(80%脫硝效率時);脫硝裝置的可用率,100%;BMCR負荷時液氨耗量,≤72.2 kg/h(設計值≤139 kg/h);其他消耗,#3鍋爐SCR系統(tǒng)的負載功率不高于25 kW。

        4 結束語

        淮陰發(fā)電公司脫硝改造因地制宜、因煤制宜、因爐制宜,依據(jù)成熟的脫硝技術使改造獲得成功。根據(jù)改造現(xiàn)場的場地情況,采用反應器進出口煙道偏折、反應器支撐鋼架新舊綜合利用的優(yōu)化技術措施,對鍋爐燃煤的煤質和爐型對流場進行了優(yōu)化布置,保證流場的均勻、高效。脫硝改造技術在淮陰發(fā)電

        公司330MW機組上應用后,脫硝出口NOx質量濃度在80mg/m3左右,降低了NOx排放量,減少了環(huán)境污染,取得了較好的效果。

        [1]王杭州,陳進生.300MW燃煤機組增設煙氣SCR脫硝裝置的技術改造[J].鍋爐技術,2007,38(2):62-67.

        [2]梁志剛.基礎植筋技術在脫硝改造中的應用[J].華電技術,2014,36(11):7-9.

        [3]郭永華.加裝選擇性催化還原脫硝裝置對鍋爐設備的影響分析[J].華電技術,2013,35(7):66-67.

        [4]葉常勇.脫硝改造對鍋爐運行的影響[J].熱力發(fā)電,2012(11):9-11.

        [5]王剛,黃銳,陳付國.燃煤電廠選擇性催化還原脫硝裝置有、無催化劑備用層的對比分析[J].華電技術,2012,34(4):7-9.

        (本文責編:王書平)

        X 701

        :B

        :1674-1951(2015)02-0063-02

        唐超(1969—),男,江蘇淮安人,生產技術部主任,高級工程師,從事火電廠鍋爐檢修運行管理方面的工作(E-mail:likexinsy@126.com)。

        2014-05-21;

        2014-10-09

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