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        壓力釋放閥噴油原因分析及防范措施

        2015-05-30 01:22:05施永飛
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年12期
        關(guān)鍵詞:噴油防范措施變壓器

        施永飛

        摘 要:通過110kV紅樹站#1主變壓器壓力釋放閥動作的處理過程,引申分析壓力釋放閥動作的幾類原因:一是變壓器內(nèi)部故障;二是呼吸系統(tǒng)堵塞;三是變壓器油位過高;四是油枕膠囊損壞;五是變壓器補油時操作不當(dāng)。延伸介紹了油枕膠囊的結(jié)構(gòu)、壓力釋放閥動作與復(fù)歸過程、補油的注意事項等。最后針對此次壓力釋放閥動作提出具體的處理思路與防范措施。

        關(guān)鍵詞:變壓器;壓力釋放閥;噴油;防范措施

        1 事故事件案例

        2013年08月12日16 時 19 分,深圳中調(diào)通知110kV紅樹站#1主變壓力釋放動作,兩側(cè)開關(guān)并未跳閘,主變?nèi)栽谶\行中。當(dāng)值值班長立即安排事故應(yīng)急小組前往110kV紅樹變電站查明情況并處理。(1)12日16:40,運行人員到站檢查,檢查情況為后臺顯示壓力釋放動作信號,現(xiàn)場地面有大量油漬,確有噴油現(xiàn)象,瓦斯繼電器未動作,未能確認(rèn)觀察窗內(nèi)是否有氣體。(2)運行人員現(xiàn)場檢查為僅壓力釋放閥動作,但無法確認(rèn)是否有內(nèi)部故障。(3)12日19:35,經(jīng)調(diào)度同意,運行人員將#1主變由運行狀態(tài)轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài),10kV 1M負荷轉(zhuǎn)由#2主變代供。(4)12日20:40,繼保班組確認(rèn)二次保護裝置正確動作;檢修班組進行主變本體及壓力釋放閥檢查,復(fù)歸動作信號;油化班進行取樣試驗。(5)經(jīng)專業(yè)班組檢查主變本體及附件均正常,但油枕油位偏高,需進行放油處理。檢修班組將油位降到油枕油位表二分之一處。(6)13日00:10,油化班對本體油樣檢測合格,一次具備可投運條件。(7)13日01:15,#1主變由檢修狀態(tài)轉(zhuǎn)為運行狀態(tài),10kV母線恢復(fù)正常運行方式。

        2 壓力釋放閥動作的幾類原因

        2.1 壓力釋放閥結(jié)構(gòu)及動作過程。在圖1中,當(dāng)變壓器油對密封墊圈4限定的膜盤3的面積上的壓力大于彈簧7的壓力時,膜盤3開始向上移動,變壓器油的壓力就作用在密封墊圈5上,由于作用面積增加,膜盤3上的壓力快速增加,膜盤3移動到彈簧7限定的位置,變壓器油排出。變壓器內(nèi)的壓力迅速降低到正常值。膜盤3受彈簧的作用,回復(fù)到原來位置,釋放閥重新密封。

        2.2 紅樹站#1主變壓器壓力釋放閥動作原因分析。經(jīng)現(xiàn)場檢查分析發(fā)現(xiàn),主變壓器確有噴油,排除了壓力釋放閥誤發(fā)信的可能性。主變本體及其它附件外觀正常,瓦斯繼電器觀察窗內(nèi)無氣體,油化試驗正常,壓力釋放復(fù)歸后無其它異常信號,同時二次設(shè)備顯示壓力釋放動作,再無其它保護元件動作,無故障電流,說明主變內(nèi)部與外部均正常。結(jié)合現(xiàn)場觀察到的油枕油位高,主變油溫高,說明本次壓力釋放閥動作的原因是油枕油位過高,導(dǎo)致膠囊無法正常平衡油箱壓力,最終使得油箱壓力大于壓力釋放閥的開啟壓力。

        2.3 變壓器內(nèi)部故障引起的壓力釋放閥動作。當(dāng)變壓器發(fā)生內(nèi)部故障,如短路、內(nèi)部接頭過熱、硅鋼片間絕緣損壞導(dǎo)致渦流過大發(fā)熱等時,變壓器內(nèi)部由于產(chǎn)生大量氣體或變壓器油受熱膨脹,導(dǎo)致變壓器內(nèi)部壓力急劇增大。由于連通油枕的管道直徑小,不足以讓如此大的壓力及時釋放,當(dāng)內(nèi)部壓力達到壓力釋放閥的開啟壓力55kPa時,壓力釋放閥在2ms內(nèi)迅速動作,釋放油箱內(nèi)過大的壓力,使油箱不至于變形,從而避免事故進一步擴大造成更大損失。當(dāng)油箱內(nèi)壓力降低到壓力釋放閥關(guān)閉壓力29.5kPa以下后,壓力釋放閥關(guān)閉,避免外部空氣、水分進入油箱。

        2.4 呼吸系統(tǒng)堵塞引起的壓力釋放閥動作。瓦斯繼電器不動作原因:由呼吸系統(tǒng)堵塞引起的壓力釋放閥動作時,瓦斯繼電器不動作的原因是主變內(nèi)部壓力生成有一定過程,這時既沒有可燃氣體產(chǎn)生,也沒有一定流速的油流產(chǎn)生。

        2.5 變壓器油位過高引起的壓力釋放閥動作。變壓器正常運行時,隨著溫度升高,油體積增大,擠壓膠囊通過呼吸器向外排氣,平衡內(nèi)部壓力。當(dāng)變壓器油位過高時,隨著溫度升高,油體積增大,膠囊內(nèi)空氣排凈,此時,膠囊不再能夠通過呼吸器排氣,變壓器內(nèi)部壓力不斷累積,直到達到壓力釋放閥開啟壓力,壓力釋放閥動作開始噴油。

        2.6 油枕膠囊損壞引起的壓力釋放閥動作。油枕膠囊是變壓器正常運行時,連通外界,平衡內(nèi)部壓力的唯一通道。當(dāng)其損壞,如破損、未正常張開時,膠囊不能通過正常膨脹收縮來調(diào)節(jié)儲油柜油面上的空間,不能起到平衡內(nèi)部壓力的作用。隨著溫度升高,油體積增大,變壓器內(nèi)部壓力不斷累積,直到達到壓力釋放閥開啟壓力,壓力釋放閥動作開始噴油。

        2.7 變壓器補油時操作不當(dāng)引起的壓力釋放閥動作。變壓器進行補油操作時,從本體油箱加油閥補油,采用膠囊充氣法排出油枕內(nèi)的空氣,使得變壓器油不接觸空氣,也使得變壓器油的體積變化僅由膠囊膨脹縮小補償,從而令油枕油位顯示更準(zhǔn)確。膠囊充氣法的操作順序為:打開圖2序號1油枕上部放氣塞或放氣閥,從圖2序號7呼吸器法蘭處向膠囊充氣,由于空氣位于油枕上部,待上部放氣孔或放氣閥出油時,說明膠囊外的空氣已經(jīng)排盡,關(guān)閉放氣孔或放氣閥,從油枕加放油管調(diào)整油位。

        如果在操作過程中,變壓器膠囊和油枕沒有配合好,膠囊充氣后將與油枕壁緊緊貼在一起,堵住放氣孔,膠囊下部的空氣無法向外排出。由于放氣閥見不到有油流出,操作人員會認(rèn)為油枕內(nèi)空氣尚未排盡。當(dāng)不斷充氣后,膠囊向下壓迫油枕油面,造成變壓器油向本體流動,使內(nèi)部壓力增大,當(dāng)內(nèi)部壓力上升到動作值時,壓力釋放閥動作。

        3 壓力釋放閥動作的處理思路

        根據(jù)以上壓力釋放閥動作的原因,當(dāng)變壓器壓力釋放閥動作后,可以采取如下的處理思路:(1)檢查變壓器是否有放電聲或異常聲音。(2)檢查瓦斯繼電器是否有動作信號。若有放電聲、瓦斯繼電器有動作,則可初步判斷為主變存在內(nèi)部故障,需將變低負荷轉(zhuǎn)移,將主變停電以作進一步檢查處理。如無有放電聲、瓦斯繼電器無動作,還需進行下面的檢查。(3)檢查變壓器的油位、油溫、線溫是否正常,其余部位有無漏油情況。(4)檢查呼吸器是否正常呼吸。(5)如有冷卻器的變壓器檢查冷卻器是否正常工作。

        檢查完畢后,得出壓力釋放閥動作原因的初步分析,聯(lián)系專業(yè)班組確認(rèn)是否應(yīng)立即進行停電處理。然而壓力釋放閥動作后只能在釋放閥的本體上操作復(fù)歸信號彈片進行信號復(fù)歸,往往需要盡快停電進行處理。

        4 防范措施

        為減少變壓器噴油事故的發(fā)生,可以采取以下措施:(1)提高工作人員的技術(shù)水平,提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握更科學(xué)的檢修方法,嚴(yán)格遵守檢修規(guī)程。(2)加強巡視,注意觀察油位、油溫隨負載和環(huán)境溫度的變化情況,在巡視時應(yīng)經(jīng)常檢查膠囊呼吸是否順暢,呼吸器是否堵塞,油枕的油位是否正常。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時匯報并做相應(yīng)的處理。在變壓器停電或檢修試驗時,檢查變壓器的呼吸器及各管道是否正常,散熱器蝶閥是否在開通位置。(3)加強對呼吸系統(tǒng)的維護,確保變壓器呼吸系統(tǒng)通暢。(4)加強對變壓器冷卻系統(tǒng)的維護,確保冷卻器運轉(zhuǎn)良好。(5)改進油枕膠囊掛點及注油工藝,防止造成膠囊卷縮不展開,導(dǎo)致油位顯示不正確及膠囊無法正常平衡油箱壓力。

        5 結(jié)束語

        綜上所述,造成壓力釋放閥動作的主要原因為:(1)變壓器內(nèi)部故障;(2)呼吸系統(tǒng)堵塞;(3)變壓器油位過高;(4)油枕膠囊損壞;(5)變壓器補油時操作不當(dāng)。由于由非變壓器內(nèi)部故障原因引起的壓力釋放閥動作后變壓器往往仍能繼續(xù)正常運行,《電力變壓器運行規(guī)程》DL/T 572-2010建議及我局規(guī)定,變壓器的壓力釋放閥只發(fā)信號,不投跳閘出口壓板。

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