摘 要:介紹了某廠#2機(jī)組SCR反應(yīng)器入口溫度高的問題,作者主要以自己的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)分析了其中的主要原因,以及在實(shí)際運(yùn)行中的處理經(jīng)驗(yàn),并進(jìn)而提出自己的建議,對(duì)火電廠SCR系統(tǒng)在處理類似問題上有較強(qiáng)的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:SCR反應(yīng)器;入口溫度高;處理措施
引言
山西陽城電廠一期六臺(tái)機(jī)組為6×350MW亞臨界W火焰爐燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐及汽輪發(fā)電機(jī)組分別為采用美國福斯特·惠勒能源公司和德國西門子公司的產(chǎn)品,燃用無煙煤。六臺(tái)機(jī)組分別于2001年1月15日至2002年7月27號(hào)間相繼投入商業(yè)運(yùn)行。電廠投入商業(yè)運(yùn)行后,運(yùn)行過程中NOx排放濃度達(dá)到了1200~2100mg/Nm3。隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,為應(yīng)對(duì)新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,電廠于2012年開始陸續(xù)對(duì)6臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了SCR脫硝改造。自脫硝改造完成投運(yùn)后,SCR系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定,各參數(shù)基本滿足運(yùn)行要求。但在實(shí)際運(yùn)行中還是存在一定的問題,特別是SCR入口煙溫高,導(dǎo)致噴氨關(guān)斷閥達(dá)到保護(hù)設(shè)定值430℃跳閘,從而使脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行的問題尤為突出。
1 電廠SCR系統(tǒng)
在SCR脫硝系統(tǒng)中,煙氣溫度不僅決定反應(yīng)物的反應(yīng)速度,而且影響著催化劑的反應(yīng)活性,也能提高氨的利用率和脫硝率,對(duì)保證脫硝性能而言,必須針對(duì)催化劑確定合適的工作溫度區(qū)域。煙溫低時(shí),不僅會(huì)因催化劑的活性降低而降低脫硝率,而且噴入的NH3還與煙氣中的SOx反應(yīng)生成硫酸銨附著在催化劑表面,為避免在催化轉(zhuǎn)換器表面生產(chǎn)硫酸銨和硫酸氫銨,SCR的最低工作溫度必須比生成硫酸銨和硫酸氫銨的溫度高140℃。
2 入口溫高工況
陽城電廠SCR 反應(yīng)器入口溫度高問題開分析如下。工況包含以下兩種:工況一中2.15 #2機(jī)B側(cè)SCR噴氨跳閘,B側(cè)脫硝系統(tǒng)退出。2015年2月15日07:20,#2機(jī)組負(fù)荷322MW,B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度22HSA10CT101/102均為422℃。為降低入口煙溫,開始水平煙道吹灰,程序吹IK1,IK2吹灰槍。IK1吹灰槍退出時(shí),B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度快速上漲,立即采取降負(fù)荷、減二次風(fēng)、關(guān)火嘴等措施,但效果不明顯。07:29B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度22HSA10CT101/102升高至431 /432℃,B側(cè)脫硝系統(tǒng)保護(hù)關(guān)閉噴氨關(guān)斷門、噴氨調(diào)門,B側(cè)脫硝系統(tǒng)退出。07:36 B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度降為425℃后,允許開啟噴氨關(guān)斷門、噴氨調(diào)門。07:40 B側(cè)脫硝系統(tǒng)恢復(fù)正常。查報(bào)表得知從07:32至07:40期間脫硫出口總排口氮氧化物超標(biāo),分鐘超標(biāo)點(diǎn)數(shù)有9個(gè),小時(shí)均值162mg/Nm,未超標(biāo)。工況二中1.21 #2機(jī)B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙溫高。2015年01月21日后夜班,#2機(jī)組負(fù)荷252MW,B側(cè)脫硝反應(yīng)器入口煙氣溫度22HSA10CT901 410℃;05:45 單元長令:#2機(jī)以2.2MW/min升負(fù)荷至318MW;06:00 投省煤器吹灰以降低SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度;06:30 負(fù)荷318MW, B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度22HSA10CT901 420℃,投入水平IK2吹灰槍;06:40 B側(cè)脫硝入口煙氣溫度22HSA10CT901 416℃;06:45 IK2吹完后脫硝入口煙溫仍然上漲,又投入IK12吹灰槍;07:00 B側(cè)脫硝入口煙氣溫度22HSA10CT901 415℃,投入IK1;07:05 發(fā)現(xiàn)B側(cè)脫硝入口煙氣溫度上漲較快且達(dá)到425℃,立即申請(qǐng)值長降負(fù)荷,并迅速減二次風(fēng)至203m3/s。同時(shí)關(guān)閉B側(cè)SCR對(duì)應(yīng)火嘴;07:15 B側(cè)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度達(dá)426℃,后逐步回落。
3 工況分析
#2爐B側(cè)脫硝塔入口煙溫偏高,應(yīng)該是受到爐內(nèi)燃燒溫度場分布的影響,爐內(nèi)燃燒溫度場分布不均,爐膛火焰中心偏高,致使?fàn)t膛出口溫度偏高,到省煤器出口煙溫偏高所致;#2爐2014年大修時(shí)去掉衛(wèi)燃帶后,排煙溫度與減溫水量很低,后隨運(yùn)行時(shí)間逐步增長,鍋爐爐膛內(nèi)的結(jié)焦積累情況逐步加劇,現(xiàn)階段,#2爐在相同的負(fù)荷下,鍋爐排煙溫度較大修完后高很多,較別的機(jī)組高10℃左右;根據(jù)催化劑的使用溫度和機(jī)組運(yùn)行實(shí)際情況,機(jī)組脫硝入口溫度保護(hù)跳閘值為430℃,延時(shí)30s;機(jī)組SCR反應(yīng)器入口溫度高保護(hù)關(guān)閥的回滯區(qū)為425℃;#2機(jī)組協(xié)調(diào)不穩(wěn),在正常運(yùn)行時(shí),燃料經(jīng)常擺動(dòng),燃料擺動(dòng)時(shí)導(dǎo)致脫硝反應(yīng)器入口煙溫?cái)[動(dòng)6℃左右;省煤器吹灰對(duì)降低煙溫效果明顯,可以降低10℃左右,但維持時(shí)間不長,大概半小時(shí)又漲上來;水平吹灰時(shí),因吹灰蒸汽改變煙道阻力,對(duì)煙氣排擠,造成吹灰側(cè)煙氣量少,非吹灰側(cè)煙氣量增大,從而非吹灰側(cè)脫硝入口煙溫上漲,如吹單號(hào)槍時(shí)B側(cè)脫硝入口煙溫會(huì)漲,實(shí)際運(yùn)行中水平吹灰前8只吹灰槍均有影響,上漲幅度最高達(dá)10°C,后面吹灰槍的影響較??;火嘴的投停對(duì)煙溫影響也很大,一般投退相關(guān)區(qū)域火嘴,可影響煙氣量5%,勢(shì)必影響煙氣溫度很多;當(dāng)前在陽城電廠小指標(biāo)競賽對(duì)運(yùn)行人員獎(jiǎng)金影響比較大,而在各項(xiàng)小指標(biāo)中煤耗的權(quán)重又較大,所以為降低煤耗,各班組都加大了氧量也就是二次風(fēng)量,勢(shì)必造成排煙溫度的升高。
4 煙溫控制經(jīng)驗(yàn)措施
控制脫硝入口煙溫經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:#2爐B側(cè)脫硝塔入口煙溫偏高,應(yīng)該是受到爐內(nèi)燃燒溫度場分布的影響。當(dāng)溫度高時(shí),重點(diǎn)要從吹灰安排、火嘴投停和燃燒調(diào)整上來采取措施。在日常監(jiān)盤時(shí),要認(rèn)真總結(jié)引發(fā)這種情況的因素、處理方法以及相關(guān)有助于預(yù)判的參數(shù)變化,做到心中有數(shù),應(yīng)對(duì)有方;煙氣溫度應(yīng)提前控制,在變工況運(yùn)行、啟停設(shè)備等情況下,要熟知變工況參數(shù)的變化情況。當(dāng)發(fā)生脫硝入口溫度過高時(shí),應(yīng)采取措施迅速降低排煙溫度,優(yōu)先采取減小二次風(fēng)量的辦法,其次是吹灰,降負(fù)荷等,一般情況脫硝入口溫度盡量控制在420℃以下;升負(fù)荷后B側(cè)脫硝反應(yīng)器入口煙氣溫度高時(shí),即使煤耗高,在未將B側(cè)脫硝反應(yīng)器入口煙氣溫度降到420℃以內(nèi)時(shí),盡量不要加二次風(fēng)量,要留下一定的安全裕度;降低排煙溫度的措施中,吹IK1、IK2吹灰槍的效果很明顯,但在IK1吹灰過程中會(huì)引起B(yǎng)側(cè)煙溫上漲,會(huì)導(dǎo)致B側(cè)入口煙溫升高10℃左右,很容易觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作,所以要看清楚是哪側(cè)溫度高,使用相應(yīng)的吹灰槍。另外,在使用吹灰措施時(shí),盡量使用程序吹灰,因?yàn)槿绻皇褂贸绦虼祷遥鴨瓮洞祷覙尨嬖诔瑫r(shí)卡槍不報(bào)警的問題。預(yù)先都要把各種程序編好,以便快速投運(yùn);在處理SCR入口煙溫高過程中,應(yīng)注意燃料擺動(dòng)造成的溫度上漲和吹灰造成的溫度上漲兩者溫度上漲的疊加;當(dāng)前環(huán)保要求嚴(yán)格,建議將煙氣溫度高保護(hù)關(guān)閥的回滯區(qū)改小,原保護(hù)在溫度降到425℃才允許重新投噴氨,等待開門時(shí)間太長,總排口氮氧化物不合格時(shí)間過長?,F(xiàn)已將該回滯區(qū)改為429℃,以便能在采取相應(yīng)措施入口溫度開始降低后,及時(shí)開啟脫硝噴氨關(guān)斷門、調(diào)閥,盡快投入噴氨,使脫硝氮氧化物排放達(dá)標(biāo)。
5 結(jié)束語
綜上所述,通過經(jīng)驗(yàn)推廣培訓(xùn),在近三個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行中,#2爐脫硝運(yùn)行取得了明顯的效果,跳閘次數(shù)再未發(fā)生,極大的保證了環(huán)保設(shè)施的安全運(yùn)行,保證了氮氧化物的合格排放。并且在停機(jī)檢修時(shí)對(duì)測(cè)點(diǎn)位置、空氣動(dòng)力場進(jìn)行優(yōu)化以及對(duì)省煤器進(jìn)行改造,以便徹底解決該問題。陽城電廠針對(duì)脫硝反應(yīng)器入口煙溫高進(jìn)行了分析,并提出了處理措施,以及改進(jìn)溫度高的建議,取得了相應(yīng)的效果,希望對(duì)火電企業(yè)的脫硝運(yùn)行能提供一定的幫助。
參考文獻(xiàn)
[1]孫克勤,韓翔.燃煤電廠煙氣脫硝設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.
作者簡介:劉峰云(1973,12-),男,漢族,山西陽城,現(xiàn)供職單位:陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司,職稱:工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:電廠鍋爐及脫硝專業(yè)。