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        空分裝置氬區(qū)上移故障分析與處理

        2015-05-30 00:36:11王亞生陳和林
        中國(guó)機(jī)械 2015年5期

        王亞生 陳和林

        摘 要:簡(jiǎn)述了空分裝置氬區(qū)上移的故障現(xiàn)象和處理方法。

        關(guān)鍵詞:空分裝置;精餾;氬富集區(qū)

        1.概述

        邯鋼氣體廠2#35000Nm3/h空分設(shè)備,由川空有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造。在2013年4月3日,空分檢修啟動(dòng)后,粗氬Ⅱ塔的含氬量較少,氬氣一直不能達(dá)產(chǎn)。經(jīng)過(guò)對(duì)空分裝置工藝參數(shù)分析和研究,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,造成提餾段氬區(qū)上移,導(dǎo)致餾分中的氬含量減少,精氬產(chǎn)量不能達(dá)標(biāo)。通過(guò)校正氬餾分分析儀,重新調(diào)整空分塔工藝參數(shù),增加了氬氣產(chǎn)量,消除了氬氣產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)的故障。

        2.空分工藝流程簡(jiǎn)介

        空氣分離設(shè)備中,空氣經(jīng)過(guò)脈沖過(guò)濾器過(guò)濾壓縮后,在空氣預(yù)冷系統(tǒng)中洗滌冷卻,然后送入分子篩系統(tǒng)吸附水分、CO2等雜質(zhì),經(jīng)吸附器凈化后的空氣(水含量在-65℃露點(diǎn)以下,CO2≤1PPm)分成兩股:一股空氣直接進(jìn)入空分裝置的主換熱器,被返流氣體冷卻后變成接近飽和低溫氣體,進(jìn)入主塔精餾,實(shí)現(xiàn)氧、氮、氬等氣體的分離;另一股相當(dāng)于膨脹量的空氣進(jìn)入透平膨脹機(jī)的增壓端增壓,增壓后經(jīng)(增壓后)冷卻器兩級(jí)冷卻后進(jìn)入主換熱器,與返流氣體換熱,降溫至約-108℃左右,從換熱器的中部抽出,進(jìn)入膨脹機(jī)的膨脹端膨脹做功,變成低壓低溫的氣體,送入主塔進(jìn)行精餾。

        3.故障現(xiàn)象

        2#35000制氧機(jī)空分加溫后啟動(dòng),氧氣、氮?dú)庹:?,氬氣一直不能達(dá)產(chǎn)。粗氬Ⅱ塔出口含氧量只能降到2~3PPm之間,提取的粗氬量只能維持在600~800NM3/h。為了氧、氬更好分離,增加粗氬塔上部冷凝器蒸發(fā)器的熱負(fù)荷,加大蒸發(fā)量和返回主塔的液空量,增加粗氬Ⅱ塔回流液,粗氬Ⅱ塔的工作阻力比正常時(shí)大1KPa,控制氬餾分的含氬量維持在11%,但是粗氬Ⅱ塔含氬量始終表現(xiàn)比較少,這可以從出粗氬Ⅰ塔含氧量高(40%O2左右)表現(xiàn)出來(lái),也可以從粗氬Ⅱ塔底部氬循環(huán)泵的出口壓力(0.69MPa)比較低表現(xiàn)出來(lái)。

        4.故障分析與處理

        根據(jù)現(xiàn)象分析,如果氬餾分的含氬量控制在11%左右,粗氬塔的氬積累一般在20個(gè)小時(shí)。本次啟動(dòng)空分粗氬塔工況穩(wěn)定后,氬積累時(shí)間超過(guò)48個(gè)小時(shí),還不能達(dá)標(biāo)。從粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的蒸發(fā)負(fù)荷看,蒸發(fā)量維持在48000 NM3/h,比正常時(shí)的蒸發(fā)量46000 NM3/h較大,粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的液空回流量也增大了開(kāi)度,粗氬塔下部的回流液也比正常時(shí)大,阻力為11.5KPa,正常時(shí)為10.0KPa。說(shuō)明粗氬塔精餾工況正常,問(wèn)題應(yīng)該出在主塔上。

        在下塔污液氮和液氮節(jié)流閥開(kāi)度基本上和以往一樣,下塔的液空純度控制在35%以下,檢查校驗(yàn)液空純度分析儀,指示正常。說(shuō)明下塔的工況基本正常。在上塔,氬富集區(qū)與上塔壓力、氧氣純度有關(guān)。液空進(jìn)料口以下的提餾段,氬富集區(qū)隨氧氣純度的高低會(huì)變化,當(dāng)氧氣純度高時(shí),會(huì)造成氧區(qū)上移,氬的富集區(qū)也上移,使氬餾分的含氬量減少。上塔的氧純度比較好,污氮純度波動(dòng),正常時(shí)能夠維持在0.6%左右,波動(dòng)時(shí)瞬間能夠達(dá)到2.1%,上塔的氧區(qū)上移,造成污氮?dú)饧兌炔徽5牟▌?dòng)。但是在提餾段氬餾分的抽口處氬餾分含氬量指示(12%Ar)比較高,是氧區(qū)下移的表現(xiàn),這兩者是矛盾的。檢查污氮?dú)饧兌确治鰞x和氬餾分純度分析儀,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,實(shí)際的含氬量?jī)H為5%。即實(shí)際工況是氧區(qū)上移的表現(xiàn),這也是造成上述矛盾的主要原因。

        校正后的氬餾分分析儀指示5%,提高氬餾分的含氬量,采取減少空氣量,增加膨脹量的常規(guī)調(diào)整方法,使氬的富集區(qū)下移。將氬餾分維持在9%~11%Ar,粗氬塔的氬積累在調(diào)整后的7個(gè)小時(shí)達(dá)到正常值。粗氬量達(dá)到1200 NM3/h以上,粗氬中含氧量也達(dá)到1PPm以下。上塔的污氮?dú)饧兌戎甘驹?.3%左右,不在波動(dòng)。

        通過(guò)調(diào)整主塔氬餾分,空氣流量降低了約4000 NM3/h,下塔壓力也降低了6KPa。下表是故障處理前后的參數(shù)對(duì)比。

        5.小結(jié)

        在空分裝置內(nèi),餾分的含氬量與控制氬區(qū)分布密切相關(guān)。氬區(qū)分布與氧氣純度和上塔壓力緊密聯(lián)系。氧氣純度較好時(shí)(大于99.9%),上塔的氧區(qū)上移,餾分中的含氬量減少。上塔壓力低時(shí),易于氧氬分離。但是僅采取增加污氮提取量來(lái)降低上塔壓力,易造成主冷負(fù)荷增加,氧區(qū)上移,餾分的含氬量反而降低。一般控制餾分的含氬量在9~11%。如果長(zhǎng)期控制在12%時(shí),對(duì)于35000Nm3/h制氧機(jī),每小時(shí)可以增加氬產(chǎn)量約50Nm3/h。但是這樣會(huì)增加“氮塞”的發(fā)生機(jī)率,以及操作難度。

        空分裝置工藝流程是一個(gè)長(zhǎng)流程,當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),應(yīng)該從全局考慮,不僅從工藝自身的前后關(guān)系考慮,還要從不同專業(yè)的角度考慮,去解決問(wèn)題。尤其裝置停運(yùn)檢修重新啟動(dòng)后,要對(duì)各個(gè)工藝參數(shù)變化進(jìn)行分析,參照以往正常的參數(shù)進(jìn)行比較,綜合分析問(wèn)題。

        作者簡(jiǎn)介:

        陳和林(1971-),男,1991年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學(xué)校自動(dòng)化系,高級(jí)工程師,學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)從事制氧機(jī)工藝、儀表控制系統(tǒng)技術(shù)管理工作。

        王亞生(1978-),男,1998年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學(xué)校自動(dòng)化系,工程師,現(xiàn)從事儀表控制系統(tǒng)技術(shù)管理工作。

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