摘要:利用測振技術(shù)對高速設(shè)備進(jìn)行故障診斷分析,實現(xiàn)設(shè)備維護(hù)的預(yù)知性,并通過實例介紹了判斷軋機(jī)設(shè)備的故障源和故障程度的過程及經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:設(shè)備故障診斷;錐齒輪箱;軋機(jī)
安鋼第一煉軋廠高線機(jī)組是與方坯工程配套建成的一條精品線材生產(chǎn)線,采用了國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與軋制工藝。整條高線機(jī)組共有30架軋機(jī),其中包括粗、中軋平立軋機(jī)14架,預(yù)精軋機(jī)4架,精軋機(jī)8架,減定徑機(jī)4架。設(shè)計最高軋制速度150m/s,實際最大軋制速度120m/s,保證軋制速度112m/s。全線配有6個活套、3臺飛剪和在線自動測徑裝置。全線采用控制冷卻新工藝。設(shè)有五套控冷水箱大風(fēng)量強冷式延遲型散卷冷卻線,并帶有可開閉的絕熱保溫罩,既可進(jìn)行低溫軋制強制冷卻,實現(xiàn)索氏體處理,又可實現(xiàn)緩冷卻,從金相組織到冶金性能,均可獲得用戶滿意的最終產(chǎn)品。
由于設(shè)備使用效率的提高,無形中加大了設(shè)備檢修和維護(hù)的難度,尤其是精軋機(jī)組經(jīng)常出現(xiàn)突發(fā)設(shè)備事故,產(chǎn)生大量設(shè)備熱停時間。每架軋機(jī)都有可能由于潤滑或者負(fù)載等問題突然導(dǎo)致軸承失效從而造成整條生產(chǎn)線事故停車。只依靠傳統(tǒng)的聽、摸、看方法已不能滿足預(yù)知維修和合理調(diào)度生產(chǎn)的需求。如何真正實現(xiàn)對精軋機(jī)組設(shè)備維護(hù)的預(yù)知性,及時消除設(shè)備隱患成為一個急待解決的問題。為了解決這一難題,安鋼第一煉軋廠于2006年針對精軋機(jī)組投用了在線實時測振系統(tǒng)。
1.基本原理
在線實時測振系統(tǒng)以電子傳感、計算機(jī)記錄、輔助分析為主要功能,由加速度傳感器將設(shè)備瞬時振動的模擬值轉(zhuǎn)換為電信號,傳輸給計算機(jī)進(jìn)行記錄和分析,在監(jiān)視器上還原成數(shù)字信號并以圖像的形式顯示出來。通過對設(shè)備的加速振動在不同時間和頻率范圍內(nèi)的變化來分析判斷設(shè)備故障部位及損壞程度。這套在線監(jiān)測系統(tǒng)投用后多次對精軋機(jī)組設(shè)備故障成功報警,使精軋機(jī)組真正實現(xiàn)了計劃性維護(hù),整個高線組也在2007年創(chuàng)下了年產(chǎn) 81.6萬噸的國內(nèi)單線最好紀(jì)錄。下面以精軋機(jī)組26#錐箱故障診斷為例介紹測振技術(shù)在高線設(shè)備上的應(yīng)用。
2.在線檢測及診斷分析
作為高線主要軋制設(shè)備的精軋機(jī)組,采用的是8架230錐箱45°頂交形式排列,主軸轉(zhuǎn)速在3000r/min左右,存在轉(zhuǎn)速高、設(shè)備事故突發(fā)率高、維修困難等特點。
2009年7月23日,點檢人員發(fā)現(xiàn)26#軋機(jī)測振監(jiān)視值異常,結(jié)合五官檢測,聽出26#軋機(jī)主軸軸承有“嘩……嘩”的金屬音,空載時聲音更清晰,隨后調(diào)出測振波形數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,查找故障源。當(dāng)天的時域波形有明顯的沖擊信號,周期性沖擊信號間隔為0.021S,對應(yīng)頻率為47.619Hz,與主軸的轉(zhuǎn)頻(46.34 Hz)基本一致; 7月28日沖擊間隔更為清晰明顯,故障程度持續(xù)發(fā)展。7月23日精軋機(jī)23#錐箱主軸的轉(zhuǎn)頻(46.34Hz)所對應(yīng)的幅值為18.122m/s?,并伴有2、3倍高次諧波,與9月10日頻域圖幅值(0.133m/s?)相比增幅巨大,說明23#錐箱主軸上的軸承已從早期輕微故障向嚴(yán)重的情況發(fā)展。在(4282Hz)附近有大量的邊頻出現(xiàn),而且相鄰幅值之間的間隔為主軸的軸頻(48.828Hz)及倍頻(97.656Hz),這與軸承故障的早期特征反映相似,說明23#錐箱I軸軸承可能存在故障隱患,但是大波幅的高頻出現(xiàn)削弱了軸頻及諧波區(qū)域的特征,使7月23日之前的頻域?qū)Ρ戎杏捎谛畔⒉怀渥悖翌l域與波形不能相互印證,而無法得出準(zhǔn)確判斷,只能繼續(xù)觀察。在7月28日時域圖與波形圖相互印證,排除了信號干擾、測振頭松動等可能引起誤判斷的因素后,軸承故障早期特征的信息給與確定。
判斷出故障源后,根據(jù)相關(guān)公式計算軸承各處頻率,來判斷出軸承損壞部位:
內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)頻率: Fi=N/60
內(nèi)外圈相對旋轉(zhuǎn)頻率:Fr=Fi-Fo=Fi
滾動體過內(nèi)圈頻率:
滾動體過外圈頻率:
滾動體的公轉(zhuǎn)頻率:
保持架旋轉(zhuǎn)頻率:
式中: N——主軸轉(zhuǎn)速,r/min;
D——軸承節(jié)徑,mm;
d——滾動體直徑,mm;
Z——滾動體個數(shù);
β——壓力角(又稱接觸角,有時也用a);
由已知軸承的參數(shù)計算出軸承各部位頻率:內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)頻率Fr=46.29Hz,滾動體過內(nèi)圈頻率Fi=518.71Hz,滾動體過外圈頻率Fo=499.67Hz,滾動體過內(nèi)外圈頻率Fb=190.88Hz,滾動體旋轉(zhuǎn)頻率Fc=22.71Hz. 根據(jù)對比各項數(shù)據(jù),角接觸球軸承滾動體過內(nèi)圈頻率與故障頻率最為相似,可以判斷為軸承內(nèi)圈損壞。
3.診斷結(jié)果及驗證
26#箱主軸在7月23日便存在故障隱患,至7月28日故障隱患由輕微向嚴(yán)重情況發(fā)展。從計算出的軸承滾動體過內(nèi)圈頻率與故障頻率最為相似,推斷故障源為角接觸球軸承內(nèi)圈。
2007年8月2日根據(jù)計劃安排對拆下來的26#錐箱進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)錐箱主軸162250Y軸承的內(nèi)圈和滾動體都有不同程度的點蝕,與診斷的結(jié)論相符,提前一個多月成功預(yù)測出26#錐箱軸承事故隱患,避免了更大的損失,保障了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
4.小結(jié)
與最初依靠五官檢測的點檢方法不同,測振系統(tǒng)的應(yīng)用將語言無法表達(dá)清楚的感覺完全數(shù)字化,有了準(zhǔn)確數(shù)據(jù)為依靠,診斷結(jié)果更加可信.此外利用測振技術(shù)加強了對設(shè)備的監(jiān)控,豐富了點檢人員的檢測手段,提高了設(shè)備故障發(fā)現(xiàn)的幾率,延長了預(yù)知維修的準(zhǔn)備時間,同時也為合理安排生產(chǎn)提供了時間。測振技術(shù)的廣泛應(yīng)用,確保了設(shè)備高效穩(wěn)定的運轉(zhuǎn),也為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
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作者簡介:劉忠,本科學(xué)歷,工程師。