曹欣然
【摘要】本文對喇嘛甸油田套損井基本情況進行統(tǒng)計,歸納出具體指導(dǎo)方案及方法流程,并以喇4-P2635井為例,利用多種測井方法進行詳盡說明。
喇嘛甸油田套損特征及基本情況
喇嘛甸油田共有油水井8479口,截至目前,全油田套管損壞1154口井,占投產(chǎn)總井數(shù)的13.61%。其中,注水井套管損壞655口,占注水井總數(shù)的17.6%;生產(chǎn)井套管損壞499口,占生產(chǎn)井總數(shù)的10.49%。
從縱向上看套損井主要集中在深部油層、薩零~薩Ⅱ4油層段和嫩二段,分別占套損井總數(shù)的28.9%、27.2%和22.4%。
服務(wù)手段及流程規(guī)范
1.管理方面
套損井主要集中在6個套損區(qū)域,針對該六個區(qū)域的井我們將重點監(jiān)測并有以下服務(wù)手段:①吸水剖面全部開展全井找漏有異常則即時測試氧活化、相關(guān)流量;②現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)保護封隔器以上進水、薩一組停注層進水及時通知地質(zhì)③注水井壓力或水量出現(xiàn)異常變化及時通知地質(zhì)。
應(yīng)用測試資料如多臂井徑、同位素找漏等方式,在井位圖中標注重點需要監(jiān)測區(qū)域。
2.流程規(guī)范
針對可疑井及重點井我們也制定了相應(yīng)的流程規(guī)范,形成系統(tǒng)方法。
在常規(guī)測試中如未發(fā)現(xiàn)異常則正常外報,若在嫩二段和挺住段發(fā)現(xiàn)異常則及時通知地質(zhì),若發(fā)生在其他段則利用多種測試手段確定漏點位置,確定位置作業(yè)后再進行工程測井檢驗作業(yè)質(zhì)量,最后作業(yè)處理后再次驗證效果。
具體應(yīng)用實例
下面以喇4-P2635井為例:
1.問題的提出
喇4-P2635是位于北西塊后續(xù)水驅(qū)區(qū)塊的一口籠統(tǒng)注入井,開發(fā)層位P12①-P12②,全井共兩個射孔層,有效厚度14.4m。
該井在2008年9月開始注水,油壓8MPa,注入量80m3/d,2009年5月壓力突然下降,對此地質(zhì)下發(fā)了急井測試方案。
2.驗證漏點位置
初步懷疑該井可能出現(xiàn)漏點,于是在2009年5月26日,該井進行脈沖中子氧活化全井找漏測井。測試時該井配注量111.8m3/d,配注壓力2.5MPa。由于儀器施工安全深度范圍為200米以下,本次測井上水流追蹤至193.47米處,測試結(jié)果顯示仍有92m3/d上水流。
在2009年10月17日,我們對該井進行電磁探傷測井,測試結(jié)果顯示:該井從60m處開始井溫有異常變化,套管臂厚疑似變薄,懷疑在90米-160米之間套管易變形。由此,我們向地質(zhì)建議,對該井進行噪聲井溫測井。該井從2009年6月到2011年5月,異常井關(guān)井,2011年5月開井注水,但油壓一直偏低。
在2014年5月5日,我們對該井進行全井同位素找漏測試,根據(jù)井況特殊,在出具設(shè)計時我們查閱歷史資料,加大了示蹤劑用量和強度。測試結(jié)果顯示:同位素進入PI2(1)層后,依然呈上返趨勢,進一步確定環(huán)套空間上部存在漏點。
通過同位素全井跟蹤曲線顯示:同位素隨注入水一直上返到大約600米后,同位素響應(yīng)趨勢逐漸減弱,但仍有上返趨勢,為進一步確認漏點位置,我們在地質(zhì)并沒有下方案的情況下,在5月7日直接進行了脈沖中子氧活化全井找漏測井進行驗證。
由于全井找漏測井,使用同位素強度較高,且用量較大,使該次氧活化測井結(jié)果受到影響,在約731米處有異常值響應(yīng)。
為了及時解決問題,我們立即向地質(zhì)反映情況,要求過同位素半衰期后,再次對該井進行脈沖中子氧活化全井找漏測試,在地質(zhì)下發(fā)方案后,我們針對該井情況進行精細設(shè)計,精細施工。在2014年6月4日進行復(fù)測。
由于歷史資料的奠定,一步步縮小了可能出現(xiàn)漏點的深度范圍,該次測井我們進一步增加儀器在非安全深度下的保護,對可疑井段60-160米處進行加點加密測量。而脈沖中子氧活化儀器本身存在測量下限與上限,通過多次生產(chǎn)實踐經(jīng)驗以及對儀器工作狀態(tài)的摸索,為達到測試效果找到漏點,我們測試時將水量調(diào)節(jié)到氧活化儀器最適合測井的水量范圍:約90m3/d左右。在153米-165米,每一米測量一點,最終測試結(jié)果顯示:在155.41米處,環(huán)套上水流歸零,漏點在155-160米處。
3.連通油井情況
考慮到喇4-P2635的套漏情況會對其連通井產(chǎn)生影響,于是對該井組展開分析,分析中發(fā)現(xiàn):與其連通油井喇3-P2638在喇4-P2635壓力下降的2009年4月,產(chǎn)液和流壓都開始相應(yīng)的下降。
而與喇3-P2638連通的其他兩口水井喇3-P2620和喇3-263的在相應(yīng)的時間節(jié)點注水情況沒有發(fā)生改變。(2009年7月為鉆控關(guān)井狀態(tài))
說明由于喇4-P2635井套管漏失,壓力急劇下降,失去注水效果,造成喇3-P2638地層能量供給不足,使產(chǎn)液和流壓開始降低。
建議及總結(jié)
1.喇4-P2635井,為控制套損對注采的影響,我們建議地質(zhì)在相應(yīng)套漏位置下保護封隔器的措施。目前我們已向地質(zhì)提供詳細的分析報告及建議方案。
2.對于該井我們將會實時跟蹤,根據(jù)我室制作的流程,在作業(yè)處理后,再次進行同位素或其它測井項目進行驗證。