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        棒材線650立軋機(jī)組升降機(jī)的改進(jìn)及應(yīng)用

        2015-05-30 10:48:04趙海洋
        中國機(jī)械 2015年8期

        趙海洋

        摘要:利用數(shù)據(jù)分析、理論計算和現(xiàn)場經(jīng)驗的方法,從軸承選型、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、連接方式等方面對棒材線650立軋機(jī)組升降機(jī)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,并進(jìn)行實際應(yīng)用,取得了良好效果。

        關(guān)鍵詞:650立軋;升降機(jī);改進(jìn)應(yīng)用

        前言

        二軋車間09年工藝技術(shù)改造后,實現(xiàn)了全連續(xù)軋制,產(chǎn)量由50萬噸提高到90萬噸,其中粗軋立軋機(jī)更換軋槽及軋輥時,采用一套機(jī)架升降裝置帶動機(jī)架L鉤上下移動,實現(xiàn)快速更換的目的,升降機(jī)就是其中的關(guān)鍵部件,但自上線以來,650立軋升降機(jī)頻繁出現(xiàn)問題,甚至出現(xiàn)軋機(jī)機(jī)架整體脫落的安全故障,嚴(yán)重影響車間的正常生產(chǎn),造成了極其不好的影響。

        1.問題分析

        升降機(jī)整體結(jié)構(gòu)如下圖所示,其主要損壞原因有如下幾個方面:

        圖1 升降裝置

        1.1 軸承選型錯誤,承載能力小

        序號1升降機(jī)提升裝置提升總重量達(dá)34噸,其蝸輪軸承選用為7228圓錐滾子軸承,基本額定動負(fù)荷C為388KN,從而根據(jù)下式可以得出軸承承受的基本動負(fù)荷為:

        查表得: 力矩沖擊系數(shù) 為1.5

        沖擊載荷系數(shù) 為1.0,

        速度系數(shù) 為1.271,

        溫度系數(shù) 為1.0

        壽命系數(shù) =1.0

        當(dāng)量動負(fù)荷P=1.4×34×9.8=466.48KN

        計算得出C=550.53KN,遠(yuǎn)大于該軸承的388KN,因此軸承選型錯誤,極易損壞,在實際生產(chǎn)中,也是此處軸承最先出現(xiàn)問題,造成升降機(jī)無法使用。

        1.2 升降機(jī)蝸輪連接強度不夠

        升降機(jī)蝸輪為梯形螺紋Tr120*20,該處蝸輪材質(zhì)為青銅材質(zhì),絲杠為鋼材質(zhì),其絲杠對蝸輪的許用比壓P的要求為:

        軸向載荷F為34*9.8=333200N

        外螺紋中徑 =d-0.5P=120-0.5*20=110mm,

        基本牙型高度 =0.5P=10mm

        旋合圈數(shù)n=H/P=ψ /P=2*110/20=11

        可以得出

        查表得鋼對青銅的許用比壓 =7-10

        由此得出銅蝸輪的螺紋連接強度不夠,螺紋損壞的概率極大,從現(xiàn)場損壞的升降機(jī)部件也可以看出,蝸輪螺紋損壞較為嚴(yán)重。

        1.3 升降機(jī)與軋機(jī)L鉤連接不可靠

        序號1升降機(jī)的絲杠只通過兩根8.8級M36螺栓與序號4換輥L鉤連接,螺栓承受的總拉力P=Q=34*9.8=333.2KN。

        承受該載荷所需的螺栓最小截面積為:

        則選用的螺栓直徑最小為

        由此可以得出,該螺栓選用不合適,一旦受到比較大的沖擊時,該螺栓便會變形、斷裂,致使L鉤脫落,出現(xiàn)安全事故。現(xiàn)場就出現(xiàn)過該處螺栓斷裂,致使L鉤及輥系裝配整體掉落的事故。

        2.技術(shù)方案研究

        針對上述650軋機(jī)升降機(jī)出現(xiàn)的問題,經(jīng)過仔細(xì)的分析,對其改型做出了如下方案:

        2.1 對升降機(jī)蝸輪軸承進(jìn)行重新選型,以滿足正常使用,且保證有較大的安全系數(shù)

        該軸承主要承受的為軸向載荷,故選擇圓柱滾子推力軸承,其當(dāng)量動負(fù)荷P=34*9.8=333.2KN,按下式計算其基本額定動負(fù)荷為:

        根據(jù)升降機(jī)外形尺寸,我們選取51234圓柱滾子推力軸承,其額定動負(fù)荷為620KN,遠(yuǎn)大于上式求得結(jié)果,故該軸承完全能夠滿足使用要求。

        2.2 增大螺紋直徑,提高連接強度

        對蝸輪及絲杠的螺紋連接進(jìn)行改進(jìn),我們現(xiàn)將其加大為梯形螺紋Tr140*20,由此計算其許用比壓P值為:

        許用比壓P小于鋼對青銅的最小值,此種梯形螺紋完全能夠滿足使用要求,因此我們就選擇此種直徑的梯形螺紋。

        2.3 連接部位改型,提高連接剛性

        針對升降機(jī)與軋機(jī)L鉤連接不可靠的問題,我們做了如下兩方面的工作:一是將升降機(jī)絲杠頭連部接板與軋機(jī)L鉤連接螺栓由M36改為8.8級M42螺栓,使其能夠滿足兩者連接的連接強度,二是在絲杠連接板上部兩側(cè)又各加上了一個壓板防松裝置,即利用一個T型板壓在連接螺栓上面,并將T型板通過兩個8.8級M30螺栓與軋機(jī)L鉤固定在一起,確保連接的可靠性。

        3.應(yīng)用情況

        根據(jù)上述改動制作的改型升降機(jī)于2010年底交貨,在2011年1月份對其進(jìn)行了更換安裝,經(jīng)過10個多月的運行,升降機(jī)運行平穩(wěn)可靠,完全達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

        3.1 蝸輪軸承改用圓柱滾子推力軸承后,承受軸向載荷能力大為增加,沒有出現(xiàn)過軸承損壞的情況,效果非常明顯。

        3.2 蝸輪螺紋加大后,連接強度明顯增強,絲杠傳動更加平穩(wěn)、靈活,使用壽命明顯增加。

        3.3 升降機(jī)連接裝置改進(jìn)后,從根本上解決了升降機(jī)與L鉤的連接強度問題,消除了安全隱患,產(chǎn)生了良好的效果。

        4.結(jié)語

        4.1項目實施前,升降機(jī)每年出現(xiàn)4次故障,更換后至今無一更換,其使用壽命至少在2年以上。更換1臺升降機(jī)約8小時,這樣年可降低熱停工時32小時,按小時產(chǎn)量120噸,年可增加產(chǎn)量3840噸,取得了實際性的效果。

        4.2升降機(jī)改型后,升降機(jī)提升載荷完全能夠滿足使用要求,保證了機(jī)列提升機(jī)構(gòu)的可靠性,消除了重大的安全隱患,在一線生產(chǎn)萬事以完全為第一的形勢下,取得的實際效果是無法估量的。

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