摘要日本三菱公司的M701--9F級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,是目前世界上較為先進(jìn)的一種聯(lián)合發(fā)電機(jī)組技術(shù)。該機(jī)組采用發(fā)電機(jī)尾置配置方式[1],即燃?xì)廨啓C(jī)+向下排汽的汽輪機(jī)+發(fā)電機(jī)的連接方式。MPCP1-701F型單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的凈功率為398MW,機(jī)組效率高達(dá)57%。本文通過對(duì)9F級(jí)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組在調(diào)試中遇到的一些問題及處理方法進(jìn)行了總結(jié)分析。
關(guān)鍵詞:9F燃?xì)廨啓C(jī);原因分析;問題處理
1.9F級(jí)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)型式及特點(diǎn)
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組就是將燃?xì)廨啓C(jī)的排氣引入余熱鍋爐,產(chǎn)生的高溫、高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī),帶動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。M701F型采用燃?xì)廨啓C(jī)、蒸汽輪機(jī)同軸推動(dòng)一臺(tái)發(fā)電機(jī)的單軸聯(lián)合循環(huán)型式,聯(lián)合循環(huán)的熱效率接近60%[2]。燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組具有:電廠整體循環(huán)效率高、清潔環(huán)保對(duì)環(huán)境污染小、調(diào)峰能力強(qiáng),可以適時(shí)快速啟停、廠用電率低、自動(dòng)化程度高,需要人員少、單位投資低、占地面積小和耗水量小以及建設(shè)周期短等特點(diǎn)。[3]
三菱公司的機(jī)島控制采用集成的DIASYS-UP控制系統(tǒng),汽機(jī)調(diào)節(jié)保護(hù)系統(tǒng)采用DIASYS-UP-DEH系統(tǒng),如圖1所示[4]。DIASYS控制系統(tǒng)有用于透平控制的專用模件,能適應(yīng)透平控制的需要;DIASYS-UP-DEH系統(tǒng)設(shè)置了全面的防超速功能,包括超速保護(hù)(OPC)功能、機(jī)械危急遮斷功能和電超速保護(hù)等功能。
三菱M701F燃機(jī)的燃燒室共有20個(gè)燃燒器,采用環(huán)管型布置,每個(gè)燃燒器由燃燒噴嘴、火焰筒、過渡段和旁路閥等其它附件組成。燃機(jī)的燃燒控制也是燃機(jī)控制的關(guān)鍵,直接關(guān)系到燃機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。[5]
圖1 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)示意圖
2. 9F級(jí)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組調(diào)試中的問題及處理方法
2.1 燃機(jī)部份中的問題
2.1.1 葉片通道溫度(BPT)偏差大
問題描述:燃?xì)廨啓C(jī)的燃燒室及其熱通道部件處于高溫高壓的工況中,容易產(chǎn)生燃燒不穩(wěn)定及燃燒壓力波動(dòng)大,可能導(dǎo)致火焰筒或過渡段等部件出現(xiàn)破裂等故障。[6]
燃機(jī)第3次點(diǎn)火發(fā)現(xiàn)BPT偏差大,其后的點(diǎn)火也有此類現(xiàn)象,最高達(dá)70℃以上。拆燃燒器發(fā)現(xiàn)燃?xì)鈬娮毂欢?,更換后恢復(fù)正常。在燃機(jī)初次帶高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),再次出現(xiàn)了BPT偏差大,最高達(dá)117℃后(調(diào)試期間允許偏差在100℃以內(nèi)),操作員執(zhí)行正常停機(jī)程序。
原因分析:分析認(rèn)為BPT偏差大主要是由于噴嘴不凈所致,噴嘴照片上可以清晰的見到堵塞在噴嘴上的固體物質(zhì),更換后恢復(fù)正常。而燃機(jī)初次帶高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),燃?xì)饬髁吭黾?,將燃?xì)夤艿乐腥匀粴埩舻碾s物(經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)是管道在焊接時(shí),由于密封紙沒清理干凈,隨著燃?xì)饬髁?、溫度的提高,使紙熔化形成許多小顆粒)吹至噴嘴堵塞,再次造成BPT偏差大,更換后恢復(fù)正常。在每次的BPT偏差大都是出現(xiàn)在5、6溫度測(cè)點(diǎn),是因?yàn)樵谥魅剂檄h(huán)管3、4號(hào)噴嘴處有一隔板,以后運(yùn)行中要注意此處的溫度測(cè)點(diǎn)。
處理方法:①更換噴嘴;②在安裝過程中,加強(qiáng)對(duì)管道的清理,避免雜物殘留。
2.1.2進(jìn)口導(dǎo)向葉片(IGV)異常
問題描述:在機(jī)組負(fù)荷為320MW時(shí),由于燃機(jī)的平均葉片通道的溫度(BPT)和排氣溫度徧高,分別為630°C和610°C,燃機(jī)將進(jìn)入排氣恆溫控制模式,機(jī)組不能增加負(fù)荷。燃機(jī)的平均葉片通道溫度(BPT)和排氣溫度的事故保護(hù)定值分別是680 °C和620 °C。
原因分析:停機(jī)后初步的調(diào)查,確定了高溫是由進(jìn)入燃機(jī)的空氣流量減少所引起的。檢查了傳感器和控制系統(tǒng)中的設(shè)定點(diǎn)是否漂移, 同時(shí)也采集數(shù)據(jù)來確定進(jìn)口導(dǎo)向葉片的功能。后發(fā)現(xiàn)了與IGV致動(dòng)環(huán)(actuator rings)相連的支架上的兩顆轉(zhuǎn)矩銷(torque pins)松動(dòng),其中一顆鎖定螺釘已經(jīng)斷裂損壞。這造成致動(dòng)器不能根據(jù)相應(yīng)的負(fù)荷來控制進(jìn)口導(dǎo)向葉片。由于進(jìn)口導(dǎo)向葉片在高負(fù)荷的情況下開啟受到限制,減少了進(jìn)入燃機(jī)的空氣,導(dǎo)致了較高的平均葉片通道的溫度(BPT)和排氣溫度。
處理方法:將支架和致動(dòng)器拆卸下來,安上了新的鎖定螺釘,并對(duì)進(jìn)口導(dǎo)向葉片進(jìn)行了校準(zhǔn)。
2.2 汽輪機(jī)部份中的問題
2.2.1 高壓和中壓旁路控制閥泄漏
問題描述:在機(jī)組的試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),高壓旁通和中壓旁通的控制閥溫度過高,懷疑閥門泄漏。在拆開高壓、中壓旁路控制閥進(jìn)行檢查, 懷疑得到了證實(shí)。閥座已經(jīng)被腐蝕, 需要修理或是更換。
原因分析:閥門腐蝕是由啟停機(jī)時(shí)蒸汽管內(nèi)帶有凝結(jié)水所引起的,而且這也與閥門等級(jí)選擇不當(dāng)有關(guān)?,F(xiàn)有閥門的滲漏等級(jí)為4,只允許少量的蒸汽通過。
處理方法:①改進(jìn)措施之一就是要將所有閥門的滲漏等級(jí)提高到5級(jí)。這一措施的成本較高,從經(jīng)濟(jì)角度來看, 當(dāng)前階段更換所有閥門的可行性不高。但是,新機(jī)組中將使用滲漏等級(jí)為5的閥門。②修改旁路的操作邏輯(operation logic),使旁路的截止閥在正常運(yùn)行時(shí)保持關(guān)閉的狀態(tài)。③檢修所有的旁通控制閥。④改進(jìn)疏水管設(shè)計(jì),避免蒸汽管內(nèi)帶有凝結(jié)水。
2.2.2機(jī)組真空突然下跌
汽輪機(jī)凝汽的真空度有一個(gè)最佳值,若真空度偏離最佳值較遠(yuǎn),不但會(huì)降低機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)還會(huì)降低機(jī)組運(yùn)行的安全性。[9]
問題描述:機(jī)組全速空載運(yùn)行,真空突然下跌。
原因分析:分析認(rèn)為,機(jī)組全速空載運(yùn)行,汽機(jī)開始憋壓,主汽壓力上升,到一定壓力后,中低壓旁路會(huì)自動(dòng)開,大量疏水進(jìn)入凝汽器導(dǎo)致真空迅速下跌。
處理方法:①開啟備用真空泵,將旁路閥切為手動(dòng),關(guān)閉。②注意監(jiān)視主汽壓力,調(diào)節(jié)旁路閥大小,必要時(shí)開對(duì)空排氣。
2.3鍋爐部份中的問題
2.3.1 高壓汽包水位高高跳機(jī)
問題描述:在二臺(tái)M701F機(jī)組的調(diào)試期間,余熱鍋爐(HRSG)的高壓汽包水位從燃機(jī)冷啟動(dòng)25分鐘后上升到水位高高觸動(dòng)點(diǎn)。汽包水位保持高于水位高高觸動(dòng)點(diǎn)幾分鐘之后突然下降。
原因分析:①高壓蒸發(fā)器是雙層環(huán)設(shè)計(jì),在啟動(dòng)開始階段時(shí)難以開始循環(huán)。②汽包大小是根據(jù)系統(tǒng)容量選取的,沒有考慮管道的構(gòu)造,汽包的水位上升比其它同類型的要高。③在啟動(dòng)過程中也沒有發(fā)現(xiàn)工質(zhì)從上升管回流到下降管,因?yàn)樯仙艿臏囟缺认陆倒芨吆芏?。④進(jìn)入高壓過熱器的蒸汽帶水和鹽的量非常小,不會(huì)對(duì)過熱器產(chǎn)生任何影響。[7]
處理方法:①更改高壓汽包水位的跳機(jī)聯(lián)鎖邏輯,避免由汽包膨脹導(dǎo)致不必要的跳機(jī)。②設(shè)定5分鐘的計(jì)時(shí)器,當(dāng)“高壓汽包水位高高”的報(bào)警出現(xiàn)時(shí),機(jī)組不會(huì)馬上跳閘。③為了避免蒸汽帶水進(jìn)入汽輪機(jī),如果高壓汽包水位達(dá)+480mm(跳閘水位),而高壓蒸汽的壓力高于50Bar或在延時(shí)5分鐘內(nèi)機(jī)組已并網(wǎng),機(jī)組立即跳閘。
2.3.2 高壓汽包水位低低跳機(jī)
問題描述:運(yùn)行過程中,高壓汽包水位計(jì)故障使得CRT顯示水位比實(shí)際水位高很多,而且不準(zhǔn)確,當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際水位已低于低低值時(shí)加強(qiáng)補(bǔ)水不成功,保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。
原因分析:①高壓汽包水位計(jì)故障;②汽包出口到水位計(jì)間法蘭漏水,隨負(fù)荷變動(dòng),水位波動(dòng)很大。
處理方法:更換水位計(jì),消除管道缺陷。
3.結(jié)論
通過對(duì)三菱公司的9F級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組在調(diào)試中針對(duì)一些廣泛性的問題進(jìn)行了分析并對(duì)處理方法進(jìn)行總結(jié),為同類機(jī)組的安裝調(diào)試提供參考。
參考文獻(xiàn):
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[3]蔡青春,薛少華,龍雙喜,《大型燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備與運(yùn)行》機(jī)務(wù)分冊(cè);機(jī)械工業(yè)出版社2013,(1-3)
[4]胡靜,歸一數(shù),單英,9F燃?xì)廨啓C(jī)主要控制系統(tǒng)分析[J]燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電核技術(shù),2005,7(3/4)
[5]楊順虎,《燃?xì)狻⒄羝?lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備及運(yùn)行》,北京,中國(guó)電力出版社2003,59-61
[6]蔡青春,薛少華,龍雙喜,《大型燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備與運(yùn)行》機(jī)務(wù)分冊(cè);機(jī)械工業(yè)出版社2013,(120)
[7]張磊,柴彤,《大型火力發(fā)電機(jī)組故障分析》.中國(guó)電力出版社2014版(118-121)
作者簡(jiǎn)介:
朱遂梅(1968年11月~),男,湖北天門市人,大學(xué)本科學(xué)歷,深圳市廣前電力有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng),機(jī)械工程師。主要負(fù)責(zé)電廠二期工程項(xiàng)目的籌建工作。研究方向?yàn)殡娏こ坦芾怼?/p>