孔凡亮 田義振
摘 要:本文通過對掘進機結(jié)構(gòu)及使用工況的分析,提出一種合理的材料改進及加工工藝方案,使用加強套的方法使問題得到合理有效的解決。這種新的方法在實際應(yīng)用中收到很好的成效。
關(guān)鍵詞:襯套;磨損;分析及改進;掘進機減速機構(gòu)
1.概述
懸臂式掘進機(以下簡稱為“掘進機”,如圖1所示)是煤礦機械化掘進生產(chǎn)的重要設(shè)備之一。我公司自主開發(fā)生產(chǎn)的EBZ150型掘進機,采用了國際先進技術(shù)和合理的整機結(jié)構(gòu),具有強度高、性能可靠、抗傾覆能力強等優(yōu)點。機器適用于較大傾角的煤巷、半煤巖巷道的掘進。為保證生產(chǎn)進度,關(guān)鍵是加強該機構(gòu)的可更換性及最短時間內(nèi)修復(fù)該機構(gòu)。對箱體襯套進行深入的研究探討和改進,不僅有助于延長截割機構(gòu)的使用壽命,節(jié)約更換成本,更能在一定程度上減少對其他部件的沖擊,避免危險的發(fā)生。
2.襯套損壞原因分析及改進
襯套損壞主要有以下幾種形式:①碎裂,損壞最為常見的是在襯套軸向、徑向出現(xiàn)許多不規(guī)則裂紋,有時整個襯套碎裂成多塊;②轉(zhuǎn)套現(xiàn)象也時有發(fā)生;③襯套燒研現(xiàn)象,襯套內(nèi)表面。
2.1襯套損壞的客觀原因
減速機箱體是截割部的調(diào)高部件,同時又是截割部可以擺動的減速機構(gòu)。作為掘進機關(guān)鍵的零部件,箱體處的使用狀況影響著整部機器的截割能力和截割平穩(wěn)性,一般來說,每個機體襯套的壽命在半年左右,個別情況使用壽命僅1-2個月。但在實際使用過程中,經(jīng)常遇有夾矸等堅硬煤巖層,對掘進機減速機箱體結(jié)構(gòu)損傷非常大,而且設(shè)備多年來一直處于滿負(fù)荷或超負(fù)荷運行狀態(tài),導(dǎo)致箱體與截割頭升降液壓缸鉸接處的襯套磨偏或箱體開裂,襯套經(jīng)常出現(xiàn)問題,頻繁地更換襯套嚴(yán)重影響了井下生產(chǎn)進度。
2.2襯套材質(zhì)設(shè)計原因
由于本公司產(chǎn)品主要面向南方的云貴煤產(chǎn)區(qū),煤層特點是其中含有夾矸石等堅硬煤巖層。在掘進機工作時,箱體機構(gòu)極易出現(xiàn)襯套磨偏或箱體開裂的情況,導(dǎo)致箱體與升降液壓缸干涉。這樣的地質(zhì)條件對箱體機構(gòu)的強度和韌性,以及其與液壓缸間的鉸接效果提出了更高的要求。
由于掘進機在井下工作時,既要橫向擺動,又要縱向擺動,所以截割部減速箱體既受橫向力又受徑向力。在掘進機遇到矸石等堅硬物煤層, 行星機構(gòu)在截割頭旋轉(zhuǎn)力的作用下, 跳動特別大, 在軸向和徑向不均衡力作用下,該襯套極易損壞, 損壞的細(xì)碎物,在銷軸的帶動下擠壓,將會造成內(nèi)孔及銷軸的磨損,已不可能在檢修時進行裝配,必須對該位置進行加工處理才能進行再次裝配。襯套的主要化學(xué)成分如表(一)所示。其抗拉強度較低。
2.3改進措施
要想減少由于襯套磨損造成的故障,延長設(shè)備的使用壽命,就必須有效的控制襯套的磨損,根據(jù)以上提出的襯套磨損來源,分析出其磨損控制可以從以下兩方面入手:
(一),在日常維護中,應(yīng)保證減速機箱體機器蓋的密封良好,定時的做好維護檢查工作,對于已經(jīng)被磨損的襯套及時的進行修理和更換,盡量避免在維修的過程中對掘進機減速機箱體機構(gòu)銷軸軸造成二次傷害,以確保掘襯套的性能不受到損害。
(二),使用一些防塵圈、防護罩等保護設(shè)施對與襯套配合的銷軸進行防護,防止固體顆粒、煤渣直接與襯套接觸進而造成的潤滑脂磨損。
3 .使用效果及經(jīng)濟效益
3.1 使用效果
襯套材質(zhì)更改之后,該襯套經(jīng)濟實用, 如果下一次產(chǎn)生類似磨損, 用鏜床加工去掉舊套, 重配一個新襯套又可以利用, 方便簡捷, 采用此方案先后改造了7臺EBZ150型懸臂式掘進機,并推廣運用到EBZ55和EBZ100型懸臂式掘進機等類似結(jié)構(gòu)的掘進機,使用效果理想,為煤礦安全生產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。
3.2經(jīng)濟效益
掘進機未采取上述方案改造, 需外購, 供貨周期長, 如采用上述方案, 只需在正常檢修工作日內(nèi)便可完成, 一個綜采工作面產(chǎn)量按每小班(8小時/班)向前8米, 改造該襯套只需3天(3班天)計算,巷道可多打24米。
4. 結(jié)語
綜采工作面的關(guān)鍵核心是掘進機, 生產(chǎn)過程中每一個故障問題, 都應(yīng)當(dāng)盡可能得到快捷、方便、可靠的解決, 此工藝的改進, 提高了掘進機減速箱機構(gòu)檢修的效率, 使掘進機能夠在最短的時間內(nèi)得到高效正常運轉(zhuǎn), 為煤礦生產(chǎn)發(fā)揮最大效益。
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