陳宏剛 溫定筠 秦 睿 孫亞明 王 斌
(國網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,蘭州 730050)
隨著電力設(shè)備的發(fā)展,油載斷路器逐漸淡出電力設(shè)備的舞臺,現(xiàn)今,采用SF6氣體作為絕緣介質(zhì)的電氣設(shè)備主要有斷路器、變壓器、電纜、GIS 站等。在我國,220kV 電壓等級的設(shè)備約有一半以上采用SF6氣體絕緣;330V 電壓等級的設(shè)備將近100%采用SF6氣體絕緣;550V 電壓等級的設(shè)備及GIS 全部采用SF6氣體絕緣;在110kV 及以上新建輸變電設(shè)備與城網(wǎng)改造中,SF6設(shè)備成為首選;因此,及時測定SF6純度、濕度、泄露,分析判斷SF6氣體分解產(chǎn)物的含量對故障部位的查找顯得日益重要。
在對某330kV 變電站SF6斷路器帶電檢測時,發(fā)現(xiàn)3322 斷路器A 相SF6氣體分解產(chǎn)物含量異常,通過專項診斷檢測及取樣色譜分析,判斷設(shè)備存在重大安全隱患,停運了設(shè)備,并對其進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)并排除了設(shè)備重大安全隱患。
該330kV 變電站3322 斷路器2003年5月投運。三相開斷次數(shù)分別為A 相22 次、B 相19 次、C 相12 次;無切斷故障電流和不良工況。2009年4月進行例行試驗,試驗數(shù)據(jù)均合格。
斷路器主要參數(shù)見表1。
表1 330kV 變電站3322 斷路器參數(shù)表
某日,對3322 斷路器A 相進行SF6分解產(chǎn)物、純度、微水檢測時,測得CO 為417μL/L,SO2為3μL/L,H2S 為0,微水92.52μL/L,純度98.9%。隨后現(xiàn)場取樣,送檢測單位進行氣相色譜分析(分析結(jié)果見表2)。同時安排對3322 斷路器進行精確測溫,現(xiàn)場精確測溫?zé)o異常。
表2 330kV 變電站3322 斷路器A 相 SF6 分解產(chǎn)物測試數(shù)據(jù)表
通過與相同型號、同工況其他斷路器測試結(jié)果對照,該斷路器SF6分解產(chǎn)物數(shù)據(jù)明顯偏大,CO 值尤其突出,初步判斷內(nèi)部存在過熱故障。為查明設(shè)備異常原因,確保設(shè)備安全運行,對設(shè)備進行了現(xiàn)場解體檢查。
斷路器解體前進行了SF6氣體測試及開關(guān)特性試驗。
1)開關(guān)機械特性試驗情況
表3 輔助回路絕緣及機構(gòu)動作檢查表
表4 開關(guān)時間及同期測試數(shù)據(jù)表
表5 斷口回路電阻測試數(shù)據(jù)表
表6 操作機構(gòu)工作缸活塞桿行程測量數(shù)據(jù)表
2)斷路器SF6氣體測試情況
為了準(zhǔn)確了解斷路器三個氣室SF6氣體分解產(chǎn)物濃度分布情況,在解體前在不帶電的情況下,進行了數(shù)次操作,操作后進行分解產(chǎn)物測試;在排出氣體的過程中,進行了數(shù)次測試,數(shù)據(jù)見表7。
表7 3322 斷路器SF6 氣體測試數(shù)據(jù)表
從氣體分解產(chǎn)物測試數(shù)據(jù)情況分析,當(dāng)斷路器A 相分合操作3 次后SO2、CO 含量均有增加,判定故障應(yīng)存在于斷路器滅弧室內(nèi)。
對A 相滅弧室及三聯(lián)箱整體起吊,對A1、A2滅弧室與三聯(lián)箱進行解體檢查,并對A1、A2 滅弧室動靜觸頭進行分解(本體支柱未解體)。
圖1 斷路器外觀
1)三聯(lián)箱及支柱
滅弧室及三聯(lián)箱裝配整體起吊后,發(fā)現(xiàn)支柱導(dǎo)向密封面殘留有大量不規(guī)則金屬鋁屑,經(jīng)檢查均為鋁制導(dǎo)向槽與滾輪磨損脫落物,并發(fā)現(xiàn)A1 側(cè)四連桿變向機構(gòu)轉(zhuǎn)動軸的軸承脫落(即轉(zhuǎn)動軸未固定在軸承內(nèi)),轉(zhuǎn)動軸端部邊緣磨損嚴(yán)重并與軸承脫離,三聯(lián)箱裝配吸附劑蓋板對應(yīng)軸承位置有明顯轉(zhuǎn)動摩擦痕跡,同時,未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動軸端部限位彈性擋圈,也未發(fā)現(xiàn)掉落的彈性擋圈。
圖2 支柱頂部導(dǎo)向密封面殘留有大量不規(guī)則金屬鋁屑
圖3 鋁制導(dǎo)向槽磨損
圖4 A1 側(cè)固定軸銷的 軸承脫落
圖5 滅弧室動觸頭鋁制導(dǎo)向槽磨損
圖6 軸銷邊緣磨損嚴(yán)重
圖7 對應(yīng)軸承位置有明顯轉(zhuǎn)動摩擦痕跡
2)A1、A2 滅弧室解
(1)A1 滅弧室。A1 滅弧室解體后發(fā)現(xiàn),瓷套內(nèi)壁有一道延伸向底部的油脂流淌痕跡,即硅脂涂抹過量受熱流淌所致;靜弧觸頭(銅鎢合金)外表面出現(xiàn)多道嚴(yán)重劃傷,已露出內(nèi)部銅導(dǎo)體;動觸頭上端與靜觸指接觸處,出現(xiàn)多道嚴(yán)重啃傷,鍍銀層脫落;噴口內(nèi)表面根部出現(xiàn)偏向一邊的灼傷痕跡,已碳化變色(材料為聚四氟乙烯)。
圖8 靜觸頭瓷套內(nèi)壁
圖9 靜弧觸頭外表面 多道嚴(yán)重劃傷
圖10 動觸頭出現(xiàn)多道嚴(yán)重啃傷
圖11 噴口內(nèi)碳化變色
(2)A2 滅弧室。A2 滅弧室解體后發(fā)現(xiàn),瓷套內(nèi)壁有一道延伸向底部的油脂流淌痕跡,即硅脂涂抹過量受熱流淌所致;靜弧觸頭(銅鎢合金)外表面光滑平整,無損傷痕跡;動觸頭上端與靜觸指接觸處有輕微接觸啃傷痕跡,鍍銀層基本完好。
圖12 滅弧室靜觸頭解體
圖13 靜觸頭瓷套內(nèi)壁
圖14 動觸頭輕微接觸啃傷
A 相斷路器三聯(lián)箱內(nèi)四連桿機構(gòu)轉(zhuǎn)動軸固定軸承的彈性擋圈未安裝,致使運行中A1 滅弧室側(cè)軸承脫落,導(dǎo)致動觸頭裝配及連桿機構(gòu)發(fā)生偏斜,三聯(lián)箱內(nèi)導(dǎo)軌組件嚴(yán)重?fù)p傷。分合閘過程中,四連桿 機構(gòu)側(cè)向受力,造成動觸頭裝配中心位置發(fā)生偏離,導(dǎo)致A1 斷口動靜弧觸頭、主觸頭啃傷,由于三聯(lián)箱內(nèi)四連桿機構(gòu)失穩(wěn),波及到A2 斷口,造成A2 滅弧室主觸頭異常磨損,同時斷路器滅弧室接口接觸面嚴(yán)密度受到影響,致使接口處局部過熱,噴口燒蝕局部碳化,從而出現(xiàn)SF6分解產(chǎn)物測試結(jié)果中CO值異常偏高的現(xiàn)象。
SF6氣體檢測分析方法在開關(guān)設(shè)備故障診斷方面具有廣泛的應(yīng)用前景,跟蹤監(jiān)測SO2、H2S 或CF4的含量,為設(shè)備可靠性評估提供技術(shù)指導(dǎo)。但需進行更細(xì)致深入的研究,包括模擬試驗和實測數(shù)據(jù)的支持,應(yīng)用數(shù)理可靠性統(tǒng)計方法,分析SF6開關(guān)設(shè)備與分解產(chǎn)物的關(guān)系,掌握SF6氣體分解產(chǎn)物的變化趨勢和規(guī)律,逐步完善建立設(shè)備狀態(tài)檢修系統(tǒng)。
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