普梅芬 李增順
(云南玉溪銀河化工有限責(zé)任公司云南峨山653200)
提高混床系統(tǒng)運(yùn)行周期的總結(jié)
普梅芬 李增順
(云南玉溪銀河化工有限責(zé)任公司云南峨山653200)
云南玉溪銀河化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)規(guī)模為100kt/a氨醇、150kt/a尿素,生產(chǎn)用水量較大,水源全部為峨山大河地表水。脫鹽水站用水含鹽量隨季節(jié)變化較大,年平均電導(dǎo)率為800μS/cm,年平均硬度為3.8mmol/L,水源水質(zhì)較差。由于設(shè)計(jì)脫鹽水站時(shí)對水質(zhì)的變化預(yù)計(jì)不足,設(shè)計(jì)能力偏小,故出水水質(zhì)時(shí)常會出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,對鍋爐及其他換熱設(shè)備的安全運(yùn)行存在較大隱患。
為了改善鍋爐用水水質(zhì),脫鹽水站經(jīng)多次擴(kuò)建改造,2006年10月,在100m3/h陰陽離子交換系統(tǒng)基礎(chǔ)上增設(shè)了1套產(chǎn)水量為100m3/h反滲透水處理裝置;2009年,由于增加了1臺55t/h三廢混燃余熱鍋爐(蒸汽壓力為3.82MPa,溫度為470℃的中溫、中壓鍋爐),對水質(zhì)又提出了更高的要求,為滿足55t/h三廢混燃余熱鍋爐用水的要求,將反滲透水處理裝置的產(chǎn)水能力由100m3/h提高至120m3/h,同時(shí)增加了2臺Φ2200mm(1開1備)陽床和2臺Φ2200mm混床(1開1備);混床系統(tǒng)需要精處理脫鹽水,以保證出水水質(zhì)電導(dǎo)率≤5μS/cm、硬度≤2μmol/L。
但脫鹽水站改造后不久,發(fā)現(xiàn)混床系統(tǒng)運(yùn)行周期較短、再生頻繁、酸堿量消耗大,嚴(yán)重影響出水水質(zhì)和產(chǎn)水量。
在對脫鹽水站進(jìn)行擴(kuò)能改造后,2009年底,發(fā)現(xiàn)混床系統(tǒng)運(yùn)行周期越來越短,清洗頻率高達(dá)每天1次,酸、堿用量增加,同時(shí)產(chǎn)生大量的廢酸和廢堿,污染環(huán)境。究其原因?yàn)槭苌嫌嗡从绊?,河水水質(zhì)波動大(硬度在3.6~4.8mmol/L,氯離子質(zhì)量濃度20~300mg/L);酸、堿再生液濃度偏低,按工藝指標(biāo)低限控制,樹脂再生度低;混床陰、陽樹脂層高度不夠;混床清洗時(shí),陰、陽樹脂層分界面越來越不明顯,甚至看不出分界面;在正常運(yùn)行一段時(shí)間后,陰、陽離子混合不均勻,陰、陽樹脂會出現(xiàn)“抱團(tuán)”現(xiàn)象,產(chǎn)生水偏流而使樹脂失效快;反滲透水處理裝置已運(yùn)行3年,出水電導(dǎo)率和硬度均不合格。
為此,于2010年1月對脫鹽水站混床系統(tǒng)進(jìn)行逐項(xiàng)改進(jìn)。
(1)混床陰、陽樹脂再生時(shí),嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè),將酸、堿再生液中酸、堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)均由2%提高至3%。補(bǔ)充部分陰、陽樹脂,提高混床樹脂層高度。
(2)加強(qiáng)混床反洗分層。注意事項(xiàng):①由于混床反洗分層困難,可在分層前通入適量NaOH溶液,將陰樹脂再生成氫氧型,陽樹脂轉(zhuǎn)變?yōu)殁c型,使兩者密度差加大而易于快速分層。②反洗分層強(qiáng)度小時(shí),不能將樹脂充分松動;當(dāng)反洗分層強(qiáng)度過大時(shí),會將樹脂全部托起,而成為活塞狀,均達(dá)不到分層目的;樹脂層總膨脹率在50%即可達(dá)到反洗的目的。③落床時(shí)速度不能過快,根據(jù)落床情況,先緩慢關(guān)空氣閥,后關(guān)進(jìn)水閥,落床時(shí)間20min。若沒有明顯分界面,打開反洗進(jìn)水閥進(jìn)水,使樹脂向上蠕動,同時(shí)可看到陰樹脂與陽樹脂明顯分開,陽樹脂向下,陰樹脂向上,界面漸漸明顯;基本達(dá)到要求時(shí),慢慢關(guān)小進(jìn)水閥直到關(guān)閉為止,分層界面明顯,效果良好。
(3)一次混合?;齑不旌蠒r(shí)應(yīng)混合均勻,保證空氣壓力>0.4MPa,混合時(shí)間由5min改為10min;關(guān)閉空氣閥時(shí),下部迅速排水,避免樹脂重新分層。
(4)二次混合?;齑矘渲r(shí),啟用另一臺混床;同時(shí)向失效混床通空氣進(jìn)行二次混合后再使用,避免了因樹脂“抱團(tuán)”而出現(xiàn)水偏流和樹脂失效快問題,延長了混床運(yùn)行時(shí)間,節(jié)約了酸和堿。二次混合后混床樹脂運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。
表1 二次混合后混床樹脂運(yùn)行數(shù)據(jù)
從表1數(shù)據(jù)可看出:二次混合后延長了混床的運(yùn)行時(shí)間,但反滲透水處理裝置出水電導(dǎo)率越來越高,混床最短總運(yùn)行時(shí)間僅19h,甚至更短;在備用床還沒有完成反洗就失效了,運(yùn)行負(fù)荷相當(dāng)重,終端污水處理水量多,酸和堿污染嚴(yán)重。
(5)利用陰、陽床系統(tǒng)進(jìn)行改造。2010年10月底,利用陰、陽床系統(tǒng)對脫鹽水站工藝流程進(jìn)行改造,將反滲透水處理裝置出水(電導(dǎo)率較高)直接進(jìn)入陽床,經(jīng)過陽床、陰床系統(tǒng)后回到反滲透水處理裝置中間水池,再返回混床,混床運(yùn)行效果顯著提高,運(yùn)行周期延長,沒有出現(xiàn)水偏流現(xiàn)象,所以,混床樹脂就沒有采取二次混合操作。改造后混床樹脂的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。
表2 改造后混床樹脂的運(yùn)行數(shù)據(jù)
(6)更換膜。脫鹽水站工藝流程改造后,運(yùn)行了1年7個(gè)月,反滲透水處理裝置出水電導(dǎo)率高達(dá)300μS/cm,混床運(yùn)行周期越來越短;2012年7月24日,更換了反滲透水處理裝置所有的膜,反滲透水處理裝置出水再經(jīng)過陽床、陰床系統(tǒng)。更換膜后,脫鹽水站運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3。
表3 更換膜后脫鹽水站運(yùn)行數(shù)據(jù)
改造后脫鹽水站工藝流程見圖1。
圖1 改造后脫鹽水站工藝流程
脫鹽水站通過幾次整改后,完善了設(shè)施,提高了產(chǎn)水能力及出水水質(zhì),使混床出水合格,并延長了混床樹脂有效運(yùn)行時(shí)間,節(jié)約了酸、堿,減少了環(huán)境污染,減輕了終端水處理系統(tǒng)負(fù)荷。
2014-07-06)