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        天然氣油水分離器效果差的原因及改進(jìn)措施

        2015-05-25 02:25:53張明星
        氮肥與合成氣 2015年5期
        關(guān)鍵詞:氣速鹽類絲網(wǎng)

        張明星 任 丹

        (四川美豐化工股份有限公司 四川德陽618000)

        天然氣油水分離器效果差的原因及改進(jìn)措施

        張明星 任 丹

        (四川美豐化工股份有限公司 四川德陽618000)

        1 存在的問題

        在以天然氣為原料的合成氨裝置中,經(jīng)常因天然氣夾帶含較多的鹽類雜質(zhì)堵塞天然氣壓縮機(jī)等設(shè)備而需停車檢修的故障。四川美豐化工股份有限公司200kt/a合成氨裝置在2012年多次發(fā)生該類故障。在停車拆檢中發(fā)現(xiàn),許多固體鹽類雜質(zhì)和少量碳垢堵塞在天然氣壓縮機(jī)氣道、氣閥以及去一段爐的天然氣管道、一段爐的爐管壁,還引起一段爐的爐管有局部發(fā)紅現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。特別是2012年上半年以來,原料天然氣內(nèi)夾帶異物(主要是鹽類物質(zhì))很多,導(dǎo)致天然氣壓縮機(jī)氣道、氣閥堵塞,嚴(yán)重影響裝置的滿負(fù)荷生產(chǎn),還存在導(dǎo)致氣缸內(nèi)無止點(diǎn)間隙而發(fā)生設(shè)備損壞等事故隱患。若油水等雜質(zhì)帶入一段爐的爐管內(nèi),會(huì)使管內(nèi)因析碳、局部堵塞而發(fā)紅,影響一段爐的安全運(yùn)行,造成重大安全事故。

        2 原因分析

        (1)原天然氣油水分離器結(jié)構(gòu)不合理(圖1),不能有效分離油水、鹽類等雜質(zhì)。設(shè)備內(nèi)只有分離內(nèi)件,即1臺(tái)絲網(wǎng)除沫器,無其他有效分離油水等雜質(zhì)的分離內(nèi)件,故所分離氣體中夾帶大量油水、鹽類等雜質(zhì)時(shí)的分離效果較差。

        (2)絲網(wǎng)除沫器(直徑D1=1200mm)的設(shè)計(jì)工況與實(shí)際工況嚴(yán)重偏離,致使分離油水、鹽類雜質(zhì)的效果差,雜質(zhì)隨天然氣被帶入上述設(shè)備和管線,造成堵塞等故障。生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),天然氣(流量為26000m3/h)的壓力經(jīng)常在0.44~1.80MPa大幅波動(dòng),而該設(shè)備進(jìn)行油水分離計(jì)算的天然氣壓力為1.35MPa、溫度40℃,強(qiáng)度計(jì)算的設(shè)計(jì)壓力為1.98MPa。

        圖1 原天然氣油水分離器結(jié)構(gòu)示意

        從原料天然氣的雜質(zhì)變化情況看,當(dāng)其壓力下降越多,其油水、鹽類等雜質(zhì)含量也就越多,而壓力在1.00MPa以上時(shí),其中雜質(zhì)含量非常少。從設(shè)備(特別是絲網(wǎng)除沫器)的設(shè)計(jì)計(jì)算與實(shí)際使用情況對(duì)比看,設(shè)備在低壓力與設(shè)計(jì)工況偏離很大時(shí),即其操作氣速高于液泛氣速的25%時(shí),其分離油水、鹽類雜質(zhì)的效果變得很差。

        原設(shè)計(jì)進(jìn)界區(qū)天然氣壓力P2=1.35MPa,溫度T2=40℃=313K,流量Q1=20420m3/h。查相關(guān)資料得:天然氣在0℃(即 T1=273K)及101.325kPa(即P1=0.10MPa)條件下,密度ρ1為0.7174kg/m3。水的密度ρL為1000kg/m3,過濾網(wǎng)常數(shù)K(SP型為0.201),則氣體在設(shè)計(jì)工況下的流量Q2:

        氣體在設(shè)計(jì)工況下的密度ρG:

        絲網(wǎng)除沫器的液泛氣速,即絲網(wǎng)除沫器操作中的極限氣速uf:

        0.25 uf=0.545(m/s),則氣體在通過絲網(wǎng)除沫器的操作氣速ug:

        ug=0.426m/s<0.545m/s,符合絲網(wǎng)除沫器的設(shè)計(jì)要求。

        但在天然氣偏離設(shè)計(jì)工況較大時(shí),其帶油水、雜質(zhì)情況就變得很嚴(yán)重,且此時(shí)進(jìn)裝置界區(qū)天然氣壓力下降至0.44MPa,在該工況下操作氣速發(fā)生了較大變化,不符合設(shè)計(jì)要求。具體情況如下:壓力P3=0.44MPa,設(shè)計(jì)溫度T3=313K,流量Q1=26000m3/h=7.2222m3/s。則氣體在設(shè)計(jì)工況下的流量Q3:

        氣體在設(shè)計(jì)工況下的密度ρG:

        絲網(wǎng)除沫器操作中的極限氣速uf:

        0.25 uf=0.957(m/s),則氣體在通過絲網(wǎng)除沫器的操作氣速ug:

        ug=1.664m/s>0.957m/s,達(dá)不到絲網(wǎng)除沫器的設(shè)計(jì)要求,致使分離效果很差。

        3 處理措施

        (1)改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)更有利于氣液分離的新型高效分離器(圖2),以達(dá)到更佳的分離效果。選擇最適宜氣液分離的進(jìn)氣方式,即切向進(jìn)氣,增設(shè)分離油水、鹽類等雜質(zhì)的內(nèi)件。

        圖2 新型高效分離器結(jié)構(gòu)示意

        (2)選擇在天然氣壓力最低且最苛刻工藝條件下的流量、壓力等工藝運(yùn)行參數(shù),重新設(shè)計(jì)絲網(wǎng)除沫器。計(jì)算其在設(shè)備內(nèi)筒內(nèi)的最佳氣速并確定相應(yīng)的分離筒體內(nèi)徑,作為該設(shè)備的工藝條件,設(shè)備強(qiáng)度計(jì)算以天然氣最高進(jìn)氣壓力為基準(zhǔn)。

        根據(jù)原因分析第2條計(jì)算,在帶油水、雜質(zhì)等嚴(yán)重時(shí)的工況條件下,絲網(wǎng)除沫器的液泛氣速uf為3.826m/s,即絲網(wǎng)除沫器的操作氣速ug= 0.957m/s,則絲網(wǎng)除沫器的直徑D1:

        D1=[4Q3/(πug)]1/2=1583(mm)

        絲網(wǎng)除沫器外邊緣與支撐圈之間的距離取40mm,則分離內(nèi)筒體直徑為1663mm,圓整為1700mm,取分離器筒體內(nèi)直徑D2=1700mm,外筒體直徑為2100mm,選擇X1700-150SP絲網(wǎng)除沫器。則氣體在通過絲網(wǎng)除沫器的操作氣速ug為0.830m/s,因此,ug<0.25uf(即0.957m/s),達(dá)到絲網(wǎng)除沫器的設(shè)計(jì)要求。

        4 結(jié)語

        利用2012年底大修停車機(jī)會(huì)進(jìn)行此次改造后,新設(shè)計(jì)的高效分離器能有效分離天然氣中的雜質(zhì),解決了雜質(zhì)堵塞壓縮機(jī)、工藝管線等問題,消除了一段爐的爐管紅管的安全隱患;同時(shí),減少了停機(jī)次數(shù),降低了天然氣消耗,確保了生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行。

        2014-08-05)

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