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        一次風(fēng)粉流速測點頻繁堵塞的解決方案

        2015-05-22 08:08:44鐘華
        儀器儀表用戶 2015年6期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)速測量

        鐘華

        (長安益陽發(fā)電有限公司 湖南 益陽 413000)

        火電廠630MW直流爐磨煤機出口至鍋爐爐膛為熱一次風(fēng)與煤粉的混合物,其風(fēng)粉混合物的流速是非常重要的一個燃燒控制參數(shù),每個燃燒器都只能按一定風(fēng)/煤比向爐內(nèi)送入燃料和空氣,才能使整個爐膛燃燒效果最佳,若各燃燒器以差異懸殊的比例送入風(fēng)和燃料,對單個燃燒器會帶來諸如著火區(qū)后延、燃燒不穩(wěn)、火咀局部結(jié)渣、一次風(fēng)堵管和著火、磨煤機爆炸等嚴重后果,準確測量風(fēng)粉流速,防止粉管堵塞和粉管爆燃,是鍋爐安全經(jīng)濟燃燒的重要保障,所以準確監(jiān)測每一個一次風(fēng)管風(fēng)粉流速值顯得尤為重要。

        一次風(fēng)粉流速的測量原理[1]:系統(tǒng)中的風(fēng)速(量)測量裝置是基于靠背測量原理,測量裝置安裝在管道上,其探頭插入管內(nèi),當(dāng)管內(nèi)有氣流流動時,迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動能轉(zhuǎn)換成壓力能,因而迎面管內(nèi)壓力較高,其壓力稱為“正壓”,背風(fēng)側(cè)由于不受氣流沖壓,其管內(nèi)的壓力為風(fēng)管內(nèi)的靜壓力,其壓力稱為“負壓”,正壓和負壓之差稱為差壓,其大小與管內(nèi)風(fēng)速(量)有關(guān),風(fēng)速(量)越大,差壓越大;風(fēng)速(量)小,差壓也小,因此,只要測量出差壓的大小,再找出差壓與風(fēng)速(量)的對應(yīng)關(guān)系,就能正確地測出管內(nèi)風(fēng)速,即風(fēng)粉混合物的流速。

        因此,取樣管堵塞將造成測量不準,例如,正壓側(cè)堵塞,正壓側(cè)壓力變小,導(dǎo)致差壓變小,使實測風(fēng)速低于真實風(fēng)速。如負壓側(cè)堵塞,負壓側(cè)壓力變小,導(dǎo)致差壓變大,使實測風(fēng)速大于真實風(fēng)速。

        1 選題理由

        1)機組缺陷居高不下,據(jù)一個月統(tǒng)計數(shù)據(jù),有些磨煤機一次風(fēng)粉流速故障缺陷數(shù)量在10次左右,2臺機組一共12臺磨煤機,平均下來,僅僅由于一次風(fēng)粉流速不準的缺陷一個月就多達100條左右,每出現(xiàn)一條缺陷都必須檢修人員及時響應(yīng),至少2人配合打開取樣管接頭,外接壓縮空氣管對整個取樣管路進行人工吹掃,浪費大量的人力在一些重復(fù)性工作上,嚴重影響工作效率。

        2)測量一次元件及取樣管道使用一定時間后,管道內(nèi)壁容易結(jié)垢,降低了管道通徑,容易造成堵塞,并且隨著使用時間的推移,結(jié)垢會越來越嚴重,故障率將會增加。

        3)風(fēng)粉流速的測量值直接反映磨煤機出力工況,直接反映機組帶負荷能力,當(dāng)測量值與實際值有較大偏差時,很有可能造成運行人員錯誤的判斷磨煤機制粉系統(tǒng)的運行情況,更甚的話采取完全與實際要求相反的操作指令,對磨煤機的安全運行帶來重大隱患。

        因此,不論是從影響機組檢修質(zhì)量指標的缺陷數(shù)還是機組安全運行來說,徹底解決取樣管頻繁堵塞,準確的測量一次風(fēng)粉流速值是當(dāng)下需要解決的難題。

        2 原因分析

        1)人員管理不到位,頻繁的人工吹掃過程需要頻繁的拆卸接頭,很多接頭由于滑絲導(dǎo)致密封效果下降,煤粉在漏風(fēng)處堆積,從而加速了堵塞時間。

        2)設(shè)備本身缺陷,盡管測量元件生產(chǎn)廠家宣稱有干擾器防堵并采用了新型的防堵材料,但取樣管內(nèi)徑偏小仍屬先天問題,防堵效果并不理想。

        3)保溫效果不佳,尤其在冬天,由于取樣管道接頭在管道外,管道內(nèi)風(fēng)粉混合物溫度(大概100 ℃)和外部環(huán)境溫差偏大,極易造成取樣口結(jié)露,引起堵塞。

        3 要因分析

        4 針對要因采取的對策

        1)對頻繁拆卸接頭造成取樣接頭處不對心、已經(jīng)滑絲的接頭和密封不好的接頭,全部割掉,重新焊接,所有新接頭,加裝軟密封墊,排除泄漏造成的堵塞。

        2)在取樣管道接頭處制作活動式、可拆卸保溫裝置,減少因為結(jié)露造成的堵塞。

        通過對2個主要原因(取樣管接頭密封不好和保溫不好)進行了改進之后,有一定效果,堵塞次數(shù)和頻率有較大減低[2],但并沒有100%杜絕堵塞情況的出現(xiàn),那仍存在需要人工吹掃的情況,就像前面提到的隨著使用時間的延長,故障率會不斷升高,仍會有安全隱患,沒有達到最理想的效果,問題解決不徹底,需要尋求更好的解決方案。

        5 原因再分析

        正壓系統(tǒng)的風(fēng)粉系統(tǒng)測量,是一個難題,我們通過深入現(xiàn)場分析,發(fā)現(xiàn)不管管道是否泄漏,保溫如何加強,總難免出現(xiàn)堵塞,必須定期對整個取樣管路進行吹掃,才能確保測量的連續(xù)與可靠,因為它不像其他系統(tǒng)干凈的風(fēng)和汽、水等介質(zhì)的測量,沒有或者偶爾存在脈動壓力,也不會有結(jié)露的現(xiàn)象發(fā)生。那么,采取什么方法能夠既簡單、經(jīng)濟又方便的解決這個問題,通過思考,這使我們有個想法,既然管道堵塞最終的處理辦法就是采用人工吹掃,那我們把人工吹掃的過程交給機器來做,不就一勞永逸了。為此,我們選擇現(xiàn)在最流行的PLC(可編程控制器)作為控制中心,編制一個自動吹掃程序,輔以執(zhí)行元件(電磁閥、繼電器等),引入壓縮空氣定期對每一根取樣管進行吹掃,將堵塞扼殺在萌芽狀態(tài)。

        6 方案實施細節(jié)(圖1)

        圖1 單個測點原理圖Fig.1 Schematic diagram of a single measuring point

        1)每臺磨煤機的風(fēng)粉流速有一個測量柜,每一個柜子有四個差壓變送器,一個變送器包括正負壓兩根取樣管,因此,一個測量柜內(nèi)一共有8根取樣管。所以,每一個測量柜引入一路儀用壓縮空氣作為自動吹掃的總氣源,該氣源進入?yún)R流板,匯流板有8個出口,每一個出口都有一個電磁閥單獨控制。

        2)編制一個自動程序,程序的一個流程內(nèi)容為由PLC控制八個電磁閥依次打開,每一個電磁閥打開持續(xù)時間為20S,當(dāng)八個電磁閥全部動作一遍后即該程序流程結(jié)束。

        3)設(shè)置循環(huán)參數(shù),程序執(zhí)行完第一個流程后,每隔4h自動重復(fù)這個流程,只要PLC送電后,程序的執(zhí)行和循環(huán)完全自動,無需人工干預(yù)。(注:循環(huán)時間及電磁閥打開持續(xù)時間可根據(jù)煤質(zhì)、環(huán)境溫度,等情況任意設(shè)置,暫定每隔4h執(zhí)行一次,每次每根管道吹掃20s。并可在現(xiàn)場根據(jù)需要手動啟動吹掃過程,只需要按一下手動按鈕。)

        4)將吹掃管連接至各取樣管路,送上PLC電源,投入運行即可,無需維護。

        7 經(jīng)濟效益

        1)通過對所有磨煤機一次風(fēng)粉流速測點的改造,半年來未出現(xiàn)一例取樣管堵塞現(xiàn)象[3],效果不言而喻,極大的提高了系統(tǒng)測量的可靠性,減輕了檢修人員的勞動強度,提高了工作效率,最大限度地降低了運行人員對現(xiàn)場工況的誤判,消除了安全隱患。

        2)改造一臺磨煤機自動吹掃裝置花費:PLC 300元,電磁閥100×8=800元,繼電器以及配件200元,一共1300元一套。

        3)能增加的效益:每年每臺磨煤機的缺陷屈指可數(shù),有些甚至為零缺陷,我們認為,安全就是最大的效益,尤其是本質(zhì)安全是一個廠追求卓越的有力保障,作為檢修人員,設(shè)備改造成功帶來的喜悅不言而喻,今后,要不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進、不懈地追求。

        注:該自動吹掃裝置獲得國電益陽發(fā)電有限公司2012年度QC成果發(fā)布會一等獎。

        [1]米立海.火力發(fā)電機組節(jié)能控制研究[D].華北電力大學(xué),2013.

        [2]王笑旭,劉寶民.自清灰防堵型風(fēng)量測量裝置在300MW鍋爐上的應(yīng)用[J].中小企業(yè)管理管理與科技,2009,(09):287-288.

        [3]趙安民.鍋爐送風(fēng)量測量裝置的改進[J].華電技術(shù),2011,(6):50-51.

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