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        廣州蓄能水電廠發(fā)電機(jī)定子端部防暈處理

        2015-05-16 09:09:34陶詩(shī)迪聶靚靚
        水電站機(jī)電技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:備品線棒槽口

        陶詩(shī)迪,聶靚靚,蔣 軍

        (中國(guó)南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東 廣州 511400)

        廣州蓄能水電廠發(fā)電機(jī)定子端部防暈處理

        陶詩(shī)迪,聶靚靚,蔣 軍

        (中國(guó)南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東 廣州 511400)

        針對(duì)廣州蓄能水電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)20年大修時(shí)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重電暈現(xiàn)象,通過(guò)備品線棒的處理和試驗(yàn)確定了電暈處理方案,1號(hào)發(fā)電機(jī)實(shí)施電暈處理方案后效果良好,可為同類處理提供借鑒。

        發(fā)電機(jī);電暈;防暈;電暈試驗(yàn)

        1 1號(hào)發(fā)電機(jī)定子線棒端部電暈缺陷

        1.1 背景介紹

        廣州蓄能水電廠A廠1號(hào)發(fā)電機(jī)由法國(guó)GEC-ALSTHOM制造,171個(gè)槽,每槽有2根線棒,每相三個(gè)并聯(lián)支路,定子線圈采用疊繞星形連接,1993年6月投運(yùn),距今已運(yùn)行超過(guò)20年,2002年曾進(jìn)行過(guò)一次大修?;緟?shù)詳見(jiàn)表1。

        2014年10月1號(hào)發(fā)電機(jī)大修,在轉(zhuǎn)子吊出機(jī)坑后對(duì)定子線棒端部絕緣狀況進(jìn)行目視檢查,定子繞組表面有大量灰塵,繞組端部有多處油漆開(kāi)裂及脫落,在斜邊墊塊處、繞組端部R處及出槽口部位發(fā)現(xiàn)電暈的痕跡,如圖1。

        轉(zhuǎn)子吊出后定子繞組局放試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重電暈現(xiàn)象,隨即進(jìn)行電暈試驗(yàn)。

        表1 1號(hào)發(fā)電機(jī)基本參數(shù)

        1.2 檢修前電暈試驗(yàn)

        按照DL/T 298-2011《發(fā)電機(jī)定子繞組端部電暈檢測(cè)及評(píng)定導(dǎo)則》[1],電暈試驗(yàn)分為以下兩個(gè)階段:

        圖1 定子繞組端部R部位的電暈

        第一階段測(cè)試電壓為1.1倍相電壓。查找端部繞組同相內(nèi)和相繞組對(duì)地的電暈。此時(shí)應(yīng)特別關(guān)注端部防暈涂層以及定子線棒出槽口位置、繞組匯流排、出線與周圍支撐件之間。

        第二階段測(cè)試電壓為1.1倍線電壓。查找異相間的電暈。在此階段,應(yīng)忽略第一階段所發(fā)現(xiàn)的同相內(nèi)電暈和相繞組對(duì)地的電暈,而只檢測(cè)相鄰相間處的電暈。

        本次試驗(yàn)采用暗室目測(cè)法來(lái)觀察產(chǎn)生電暈的情況,為避免對(duì)鐵芯的損害,試驗(yàn)采用串聯(lián)諧振的方法加壓。例如A相單相測(cè)試,斷開(kāi)發(fā)電機(jī)三相出口側(cè)及中性點(diǎn)側(cè)軟連接,非測(cè)試相B、C相短接接地,試驗(yàn)加壓測(cè)試線連接至A相,同一相有三個(gè)分支并聯(lián)同時(shí)加壓。

        試驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表2,在第一階段定子繞組電暈情況嚴(yán)重,起暈電壓很低,形成片狀電暈,電暈試驗(yàn)不合格。發(fā)電機(jī)起暈電壓低會(huì)造成定子端部繞組相間長(zhǎng)期放電,對(duì)發(fā)電機(jī)絕緣造成腐蝕,影響發(fā)電機(jī)運(yùn)行安全和使用壽命。

        表2 1號(hào)發(fā)電機(jī)2002年大修和本次檢修前電暈試驗(yàn)結(jié)果

        2 備用線棒防暈處理

        2.1 試驗(yàn)方案

        發(fā)電機(jī)廠家建議用新的防暈材料F6541LACK LL17,F(xiàn)6541LACK LL17替換原發(fā)電機(jī)防暈材料C6和R4。為了驗(yàn)證處理效果,該廠計(jì)劃先在備品線棒上進(jìn)行處理和試驗(yàn)。參考某地機(jī)組案例,若定子端部防暈處理不合格,耐壓試驗(yàn)時(shí)將出現(xiàn)從線棒端部起始的沿面放電。GB/T7894-2009《水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件》[2]要求線棒安裝完成后耐壓水平為2UN+1kV,故本次試驗(yàn)把37kV下不發(fā)生沿面放電作為檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)之一。

        單根備品線棒電暈試驗(yàn)原理及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物接線分別見(jiàn)圖2和圖3。

        圖2 單根備品線棒電暈試驗(yàn)原理圖

        圖3 單根備品線棒電暈試驗(yàn)實(shí)物接線圖

        2.2 備用線棒端部處理

        2.2.1 備品線棒端部打磨

        線棒R部位高阻漆全部打磨完,高低阻漆搭接部分(見(jiàn)圖4)全部打磨除去,低阻漆段打磨至距R部直線起始位置約5cm。線棒端部直線段表面漆打毛,使高阻漆可附著。

        圖4 高、低阻漆搭接示意圖

        2.2.2 備品線棒涂刷低阻漆

        石墨構(gòu)成的低電阻防暈漆涂在線圈直線段表面和鐵芯槽表面,形成完整的低電阻防暈層,配合可靠的固定措施,使防暈層與鐵芯有較多穩(wěn)定的接觸點(diǎn)。他們處于同一電位下,可以避免發(fā)生局部放電,減少通風(fēng)槽處的電暈。

        涂刷低阻漆型號(hào)為F6541LACK LL17,固化劑型號(hào)為F6540。使用攪拌器、玻璃棒等攪拌均勻,筒內(nèi)應(yīng)無(wú)結(jié)塊,無(wú)沉積,使用前應(yīng)一直攪拌。低阻漆與固化劑配比應(yīng)為10∶1。

        2.2.3 備品線棒涂刷高阻漆

        端部容易出現(xiàn)電暈是由于槽口電場(chǎng)集中,為改善電場(chǎng)分布,采用碳化硅配制的高阻漆進(jìn)行端部防暈處理。碳化硅是一種具有非線性導(dǎo)電機(jī)理的半導(dǎo)體材料,其電阻隨電場(chǎng)的增加而自動(dòng)降低,從而達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)場(chǎng)強(qiáng)的目的。使表面場(chǎng)強(qiáng)的分布曲線從鋸齒狀變成比較平整的分布,從而提高起暈電壓。

        涂刷高阻漆型號(hào)為F6542LACK LL16,固化劑型號(hào)為F6540。使用攪拌器、玻璃棒等攪拌均勻,筒內(nèi)應(yīng)無(wú)結(jié)塊,無(wú)沉積,使用前應(yīng)一直攪拌。高阻漆LL16與固化劑配比應(yīng)為10∶1。高阻漆與低阻漆搭接20mm。

        2.2.4 備品線棒增加外屏蔽

        在2.2.1~2.2.3步驟后進(jìn)行電暈試驗(yàn),電壓升高到22kV時(shí)發(fā)現(xiàn)高低阻搭接位置有一條微弱藍(lán)色電暈線,因此線棒R部位增加外屏蔽處理。

        備品線棒下端部增加外屏蔽,上端部不做處理,以便進(jìn)行效果對(duì)比。如圖5,線棒下端部R部位包扎云母帶四層,包一層刷一次樹(shù)脂;然后再包扎一層高阻防暈帶,并外刷樹(shù)脂;最后再包聚四氟乙烯帶一層,要求兩端比高阻帶各長(zhǎng)處20mm。在R部位內(nèi)側(cè)墊50mm左右的滌玻繩,包TJ聚酯纖維帶一層。為縮短干燥時(shí)間,本次試驗(yàn)時(shí)采取了綁扎后自然干燥34h,紅外燈照射5h來(lái)加速干燥。

        圖5 單根備品線棒增加外屏蔽

        2.3 備品線棒處理前后電暈試驗(yàn)

        試驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表3,備用線棒經(jīng)2.2.1~2.2.4處理后下端部防暈效果明顯,37kV仍未見(jiàn)明顯電暈,不發(fā)生沿面放電,備用線棒端部防暈效果試驗(yàn)結(jié)果合格。說(shuō)明備品線棒防暈處理方式恰當(dāng)有效,可按此方法在發(fā)電機(jī)定子線棒端部實(shí)施電暈缺陷處理。

        3 發(fā)電機(jī)定子線棒端部防暈現(xiàn)場(chǎng)處理

        首先對(duì)定子進(jìn)行全面清潔,用機(jī)電清洗劑清洗線棒表面,去除油污、灰塵和導(dǎo)電雜質(zhì)等。用封口膠由上至下將171槽通風(fēng)槽口全部密封,防止打磨工作中粉塵再次污染通風(fēng)槽及鐵芯。

        3.1 上層線棒電暈處理

        按照定子電暈情況不同,定子上層線棒電暈處理區(qū)域主要分4部分處理(如圖6)。

        其中,圖6中1為出槽口綁扎帶處理區(qū)域。圖6中2為出槽口處理區(qū)域。圖6中3為線棒R部位處理區(qū)域。圖6中4為線棒端部直線段處理區(qū)域。

        表3 備品線棒電暈試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

        圖6 發(fā)電機(jī)定子上層線棒電暈處理部位

        拆除上、下端部所有槽口處綁扎帶。專業(yè)人員使用膠錘和鑿子解除端部出槽口的綁扎帶。若拆除出槽口綁扎時(shí),出現(xiàn)將高阻漆一同被帶掉的情況,需要將出槽口至R角的直線段打磨至高阻漆完全去除,露出低阻漆為止。

        打磨由R角至第一間隔墊塊,直到看到原高阻層,無(wú)需將高阻漆打磨去除。

        將第一間隔墊塊至第三間隔墊塊間區(qū)域打磨成毛面。

        打磨完成后將進(jìn)行防暈結(jié)構(gòu)的恢復(fù),原低阻漆在打磨過(guò)程中有損傷則補(bǔ)刷LL17低阻漆至直線末端,室溫干燥24h以上。然后補(bǔ)刷LL16高阻漆,往槽口方向與LL17搭接15mm(現(xiàn)場(chǎng)位置限制,備品線棒高低阻漆搭接20mm,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施搭接15mm),往絕緣盒方向刷至第一間隔墊塊處。

        按照2.2.4工藝要求,線棒R部位增加外屏蔽處理。然后在機(jī)坑底部放置加熱器及抽濕機(jī),機(jī)坑上用帆布覆蓋密封,進(jìn)行環(huán)氧干燥24h后拆除TJ聚酯纖維帶和聚四氟乙烯帶。

        接著涂刷底漆一層,室溫固化24h以上至完全干透,漆膜厚度不大于35μm。最后涂刷面漆一層,室溫固化24h以上,漆膜厚度不大于35μm。

        3.2 下層線棒電暈處理

        下層線棒所處位置狹窄,不便查看與處理,該電廠制定了針對(duì)電暈位置定點(diǎn)修復(fù)處理的原則。

        剝離、鏟除已分層和開(kāi)裂的表面漆,并打磨處理。打磨電暈位置至見(jiàn)到原高阻漆。酒精擦拭裸露的高阻漆表面以及脫落周圍的表面漆。用砂紙將表面覆蓋漆打磨成毛面,打磨范圍每邊擴(kuò)大20mm以上,保證涂刷防暈漆與原防暈漆能搭接。在打磨處補(bǔ)刷LL16高阻防暈漆并室溫固化24h以上。補(bǔ)刷面漆并室溫固化24h以上。

        3.3 防暈處理注意事項(xiàng)

        線棒端部防暈處理完成后,完全固化前,如有漆瘤和尖刺,應(yīng)予以去除。用棉布蘸酒精擦洗所有線棒端部。

        處理過(guò)程中注意防止損傷線棒主絕緣,不可使用高壓氣體清理,用大功率吸塵器清理打磨留下的塵渣。防暈漆必須攪拌均勻,涂刷過(guò)程中也要攪拌。

        現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)一定要將綁扎帶收緊。

        4 發(fā)電機(jī)定子端部防暈處理后電暈試驗(yàn)

        試驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表 4。試驗(yàn)中 11、12、70、74、75、90槽出槽口處出現(xiàn)亮點(diǎn),此6處可能打磨或處理低阻部分時(shí)刮傷了線棒出槽口處的低阻漆,對(duì)其進(jìn)行低阻漆填補(bǔ)即可。雖然在1.1倍額定線電壓(19.8kV)下20、33、62、106槽線棒下端部出現(xiàn)電暈,但未形成暈帶。定子線棒電暈試驗(yàn)在1.1倍額定線電壓(19.8kV)下無(wú)帶狀連續(xù)電暈和火花,修復(fù)后電暈試驗(yàn)合格,定子線棒端部電暈缺陷處理有效。

        表4 定子防暈處理后電暈試驗(yàn)結(jié)果

        5 結(jié)論

        此次廣州蓄能水電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)定子線棒端部電暈缺陷處理成功對(duì)線棒上、下端部防暈結(jié)構(gòu)進(jìn)行了恢復(fù)處理?,F(xiàn)場(chǎng)處理前,通過(guò)備品線棒防暈效果試驗(yàn)確保了防暈方案的有效性。從備品效果試驗(yàn)到處理方案的制定都是一個(gè)探索與學(xué)習(xí)的過(guò)程,為以后類似缺陷的處理積累了一定的經(jīng)驗(yàn),在工期制定和工器具準(zhǔn)備方面將更加準(zhǔn)確與充分。

        [1]DL/T 298-2011發(fā)電機(jī)定子繞組端部電暈檢測(cè)及評(píng)定導(dǎo)則[S].

        [2]GB/T 7894-2009水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件[S].

        TV738

        B

        1672-5387(2015)S-0029-04

        10.13599/j.cnki.11-5130.2015.S.009

        2015-10-22

        陶詩(shī)迪(1988-),女,助理工程師,從事電氣試驗(yàn)工作。

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