李向東,馮曉虎
(中國電子科技集團公司第二研究所,山西太原 030024)
液晶模組生產(chǎn)中對經(jīng)過COG、FOG、FPC焊接等工藝后的模組進行通電檢測的工藝就是MTP測試工藝。其關鍵技術為FPC排線視覺對位,自動上料、下料、多工位并行測試。以前液晶模組的MTP測試全由人工手動完成,不僅對人員需求量大,而且對人員要求較高,但是仍然避免不了人工的不確定性,誤判率高的情況。為減少由人工分選導致產(chǎn)品質(zhì)量差的現(xiàn)象,同時滿足減少對人員、降低成本的需求,設計生產(chǎn)了高效、可靠的液晶模組MTP自動測試設備。
本機視覺定位系統(tǒng)使用高速高性能圖像處理系統(tǒng),配合500W像素相機與防畸變鏡頭,通過以太網(wǎng)ETHERNET與PLC通訊,實現(xiàn)高速高精度的設計要求。
本機視覺定位系統(tǒng)使用圖像處理系統(tǒng)具有高速處理速度,同時具有多任務多線程處理功能,可以通過不同場景的切換,分別處理不同的任務,比如本設備中使用的【校準場景】與【對位場景】[1-5]。
在較準場景里進行的工作就是校準整個設備和對位有關的各種參數(shù),包括XYθ坐標系的機械精度,相機的安裝角度偏差,以及整個坐標系的各種位置關系。
首先設定校準的一些基本參數(shù),如圖2所示。設定完校準基本參數(shù)后,可以進行校準,運動部件按照視覺控制器輸出的采樣點的坐標值運動,每個采樣點視覺控制器都采集圖形數(shù)據(jù)進行計算,最終計算出坐標系的各個參數(shù),如圖3所示。
3.1.1 校準場景主界面,如圖1。
主界面左上方是基本信息的顯示,主要是顯示當前的場景組與場景,須對應當前的產(chǎn)品種類;主界面右方顯示的是本項目的視覺檢測單元編號;主界面正中顯示的是需要監(jiān)控的檢測單元,可以更改。
圖1 校準主界面
3.1.2 校準場景設置界面,如圖2。
需要設定的參數(shù)有:初次校準設定、本次校準設定、平行移動的采樣設定、旋轉(zhuǎn)移動采樣設定以及校準開始時的軸位置。
本機視野大小約為20 mm×20 mm,設定如下參數(shù):
初次校準移動量為
X軸3 mm;
Y軸3 mm;
θ軸2度(θ軸運動范圍-5.5度~5.5度);
有效視野范圍60%;
平行移動采樣設定:5行x5列,共25個采樣點,確保校準的坐標系精準;
旋轉(zhuǎn)移動采樣設定:5個采樣點。
3.1.3 校準場景計算結(jié)果確認界面,如圖3。
在本界面可以看到本系統(tǒng)XYθ坐標系的各種參數(shù)。經(jīng)過校準的坐標系才可以在對位場景中調(diào)用,作為對位的基準。
圖3 校準計算結(jié)果確認
3.2.1 對位場景主界面,如圖4。
主界面左上方是基本信息的顯示,主要是顯示當前的場景組與場景,須對應當前的產(chǎn)品種類;主界面右方顯示的是本項目的視覺檢測單元編號;主界面正中顯示的是需要監(jiān)控的檢測單元,可以更改,本項目中顯示的是形狀搜索單元。
圖4 對位場景主界面
3.2.2 對位場景校準值參考設置,如圖5。
先需要調(diào)用校準值,如圖5所示
圖5 對位場景校準值參考
圖形搜索登錄模型,如圖6、7所示。
圖6 對位場景形狀搜索-模型登錄
圖7 對位場景形狀搜索-基準設定
校準值參考,在上一章校準場景中,通過多個位置的拍照,軟件計算出整個坐標系的各種參數(shù),以此為整個坐標系的基礎。
3.2.3 對位場景圖形搜索界面,如圖6、7。
圖形搜索界面,從目標位置吸取一片液晶模組,運行至視覺相機處,進行模型登錄。登錄模型后,該目標位置就被軟件設定為目標位置。
基準設定,就是設定對位目標上的一個搜索基準,每次產(chǎn)品拍照時,都是以搜索登錄圖形中的這個基準點為中心,計算出當前產(chǎn)品的X、Y、θ各個偏差值。
本系統(tǒng)的視覺控制系統(tǒng)簡單有效,實測整機最終精度達到0.03 mm,達到設計要求。
視覺對位系統(tǒng)使用ETHERNET以太網(wǎng)與PLC通訊,傳輸數(shù)據(jù)高速可靠,同時便于日后客戶工廠自動化集中監(jiān)控。
與客戶以前的手工生產(chǎn)模式相比,該項目的投入使用,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性大大提高,同時節(jié)約了人工。經(jīng)過長時間的生產(chǎn)運行,設備控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,維護方便,實現(xiàn)了最初的設計要求。
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