陳益飛,施 繽
(江蘇射陽港發(fā)電有限責任公司,江蘇射陽 224346)
某電廠5號汽輪機,型號為N660-25/600/600,東方汽輪機有限公司生產(chǎn),型式為超超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓凝汽式汽輪機,機型代號D660B,額定主汽參數(shù)25MPa/600℃、再熱蒸汽參數(shù)4.4MPa/600℃,于2011年8月投入商業(yè)運行,2013年10至11月份進行了首次汽輪機解體大修。由于機組建設(shè)時間較早,汽輪機于2007年就已簽訂合同,其時同類型機組尚未有投產(chǎn)先例,因此機組必然存在一些需要完善改進的地方。此外,新投產(chǎn)機組存在不可避免的大型部件熱變形等問題,機組性能劣化較快,所以在汽輪機首次大修時,很有必要在常規(guī)解體檢修基礎(chǔ)之上,采取各項優(yōu)化改進措施,并注意加強觀察解體情況,通過細微現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)隱患,以此進一步提高機組的經(jīng)濟性,并保證機組長期安全穩(wěn)定運行。
汽缸部件屬大型鑄件,在澆鑄冷卻過程中因各部位冷卻速度不均勻,產(chǎn)生殘余應(yīng)力,這種內(nèi)應(yīng)力在汽缸加工過程中并不能徹底消除,到機組運行時汽缸受熱及變工況運行,內(nèi)應(yīng)力逐步釋放,造成汽缸發(fā)生變形。汽輪機加減負荷、啟停機等產(chǎn)生溫度應(yīng)力。當汽輪機啟動或加負荷過快,汽缸內(nèi)壁溫升率過大,內(nèi)壁熱膨脹受外壁約束,內(nèi)壁受壓應(yīng)力,外壁受拉應(yīng)力,若應(yīng)力超過材料屈服強度,將發(fā)生塑性變形,機組停運冷卻后汽缸中分面將呈現(xiàn)內(nèi)張口現(xiàn)象,反之汽輪機停運或降負荷過快,汽缸內(nèi)壁溫降率過大,將造成汽缸外張口變形。
蒸汽外漏,汽缸變形使中分面密封效果變差,造成汽缸內(nèi)部蒸汽通過中分面向外泄漏,對機組的正常運行造成直觀影響。蒸汽內(nèi)漏,汽缸變形使汽缸內(nèi)部發(fā)生竄汽現(xiàn)象,蒸汽未經(jīng)噴嘴葉片做功,直接從高壓側(cè)漏至低壓側(cè),造成能量損失。汽缸變形還造成通流部份內(nèi)部幾何中心發(fā)生變化,使動靜部分發(fā)生磨擦,輕則使汽封間隙增大降低效率,重則引起振動過大、轉(zhuǎn)子彎曲等重大事故。
5號汽輪機投產(chǎn)后,觀察汽輪機本體溫度測點,當機組負荷660MW時,高中壓內(nèi)缸高壓區(qū)域下半外壁溫度為437℃,內(nèi)壁溫度為562℃,計算高中壓內(nèi)缸的內(nèi)外壁溫差為125℃明顯偏高。鑒于讓機組負荷長時間穩(wěn)定在660MW時,汽缸內(nèi)外壁溫差并未下降,可以判斷出該溫差偏大現(xiàn)象與機組運行方式無關(guān)。因汽缸內(nèi)外壁溫差在機組運行中一直偏大,長期運行后,其造成的影響與機組加負荷過快、汽缸內(nèi)壁溫升率過大造成的影響類似,即汽缸中分面將出現(xiàn)內(nèi)張口變形。因此高中壓內(nèi)缸在機組運行中內(nèi)外壁溫差偏大是高中壓內(nèi)缸發(fā)生變形的主要原因。為了減少汽缸在機組正常運行中發(fā)生塑性變形,必須降低汽缸的內(nèi)外壁溫差。抑制汽缸外壁散熱速度,使汽缸外壁溫度提高,就能使汽缸內(nèi)外壁溫差減小,從而降低汽缸所受的溫度受力。
通過對機組運行的詳盡觀察分析,加上對同類型機組情況的收集了解,預測本機組將不可避免地發(fā)生汽缸變形現(xiàn)象,在機組大修前及早進行了相關(guān)準備,并與汽輪機廠商談了返廠處理事宜。汽輪機高中壓缸解體后,對高中壓內(nèi)缸合空缸檢查,對中分面間隙進行全面檢測,如圖1所示。測量結(jié)果如表1所示。
間隙特點:(1)從汽缸外壁處測得的中分面間隙較小,基本都在1mm以下;(2)從汽缸內(nèi)壁處測得的中分面間隙較大,除了汽缸兩端,其他部位基本都在1.5 mm以上,間隙最大處達3.4mm;(3)汽缸中間部位(高溫區(qū)域)內(nèi)壁中分面間隙明顯大于兩邊的間隙。
圖1 高中壓內(nèi)下缸俯視圖
表1 汽缸中分面間隙數(shù)據(jù)表 mm
從測量結(jié)果看,確認高中壓內(nèi)缸發(fā)生變形,中分面內(nèi)張口存在明顯超標現(xiàn)象。根據(jù)對機組運行情況的分析,高中壓內(nèi)缸變形是高中壓內(nèi)缸內(nèi)外壁溫差大引起,如在高中壓內(nèi)缸兩端隔熱板上增加鑲嵌式汽封齒結(jié)構(gòu)密封(如圖2所示),減小隔熱環(huán)處的內(nèi)外缸間隙,使汽缸夾層間低溫蒸汽流動時被進一步節(jié)流,減少蒸汽流動量,也就減弱了流動蒸汽對汽缸外壁的冷卻效果,汽缸外壁溫度則得到一定程度的提高。
圖2 汽缸隔熱環(huán)增加汽封齒
高中壓內(nèi)缸返制造廠后,根據(jù)上述思路,對汽缸隔熱板處進行了相關(guān)的改進,并對汽缸變形進行加工修復,先對汽缸噴嘴室進行拆除并對汽缸內(nèi)外部進行清理工作后,用銑床對汽缸結(jié)合面進行加工消除間隙,再上鏜床對汽缸導向孔、定位鍵、結(jié)合面壓板槽、密封槽、孔銷、螺孔等部位進行加工,然后將上下缸合缸,用立車將洼窩徑向尺寸加工到位,完成汽缸修復工作。
汽輪機效率損失是多種多樣的,如端部損失、動靜葉型損失、動靜葉二次流損失、根部損失等等,有些損失無法避免,有些損失則可盡量減小。根據(jù)制造廠數(shù)據(jù),汽封漏汽損失要占總損失的7%左右。因此減小汽封漏汽,是提高機組經(jīng)濟性的一個重要措施和有效手段。新機組投產(chǎn)以后,汽缸在鑄造、加工過程中積累的殘余應(yīng)力在機組運行中逐步得到釋放,另外汽缸還承受著運行中的溫度變化、溫差等產(chǎn)生的應(yīng)力影響,由此造成了汽輪機本體部份變形,使安裝時預留的汽封間隙發(fā)生了復雜的變化,造成汽封磨損、間隙增大,汽輪機性能劣化較明顯,汽輪機各級抽汽溫度有一定幅度的上升。
東汽DAS汽封結(jié)構(gòu)原理如圖3所示。
圖3 東汽DAS汽封結(jié)構(gòu)原理圖
汽封齒采用鐵素體不銹鋼材質(zhì),其特點是不會淬硬,發(fā)生動靜磨擦時仍能保持較低硬度,對轉(zhuǎn)子損傷較小,因此可以設(shè)計采用較小的汽封間隙,結(jié)合尖齒結(jié)構(gòu)(圖3中B片),可提高汽封效果。DAS汽封在傳統(tǒng)的迷宮式汽封基礎(chǔ)上,增加了DAS齒 (圖3中A片),DAS齒采用寬齒型式,發(fā)生動靜磨擦時其磨損速度比尖齒要緩慢許多,DAS齒設(shè)計汽封間隙比尖齒小0.05~0.1mm,當汽封圈與轉(zhuǎn)子發(fā)生碰磨時,A片首先與轉(zhuǎn)子接觸,使汽封圈向后退讓,從而減緩B片的磨損,盡可能延長汽封圈的密封效果。
對平板劃線的單菌落進行形態(tài)觀察。革蘭氏染色包括初染、媒染、脫色、復染等4個步驟,具體操作步驟見文獻[7]。
通過與汽輪機廠的技術(shù)交流,對機組原設(shè)計通流間隙標準進行了優(yōu)化,在保證汽輪機安全性的前提下,適當減小了各級汽封間隙設(shè)計值和公差范圍,例如高壓第5級隔板汽封上下間隙從原來的1.0(-0.13~+0.13)mm 調(diào)整為 0.87(0~+0.10)mm,對汽封檢修調(diào)整質(zhì)量提高了要求,使汽封間隙值控制更加精確合理??紤]到本次檢修為機組投產(chǎn)后首次檢修,未對汽封進行大范圍更換,對汽封間隙測量結(jié)果數(shù)據(jù)超標的汽封塊,在現(xiàn)場用汽封塊背弧機等機械加工設(shè)備進行磨削加工,使汽封間隙恢復到設(shè)計值。對于鑲嵌在隔板葉頂部位的阻汽片,采取拔除舊齒、鑲上新齒、用機床進行精密加工的方法進行更換處理。在機械加工時,注意保持了DAS齒與尖齒的公差。采用細致的檢修工藝,反復多次合缸,進行汽封間隙的測量和調(diào)整,保證汽封間隙的檢修質(zhì)量。
在高中壓內(nèi)缸與外缸定位肩胛處增加柔性盤根,減少內(nèi)外缸夾層的蒸汽由高壓端向中壓端泄漏,如圖4所示。
圖4 高中壓內(nèi)外缸定位處增加盤根密封
封堵高中壓內(nèi)外缸密封肩胛處注油裝置中壓側(cè)出口,封住高壓內(nèi)缸和中壓內(nèi)缸蒸汽泄漏,提高缸效率。此孔口徑D6.5mm,現(xiàn)場用沉頭螺塞或銷釘密封堵焊,如圖5所示。
圖5 高中壓外缸注油孔封堵
控制中壓1級冷卻連接結(jié)構(gòu)安裝間隙:中壓1級葉輪冷卻送汽機構(gòu)考慮到內(nèi)外缸的膨脹差異,特設(shè)計成球頭連接結(jié)構(gòu)。在實際運行中球頭處的間隙關(guān)系到高壓內(nèi)外缸之間的密封效果,如果密封不好,將會引起汽缸夾層溫度超差,影響機組正常膨脹過程,同時還會造成中壓3級后抽汽參數(shù)偏離設(shè)計值。在大修中重點檢查并確認了此二處球頭配合間隙在合理范圍內(nèi)。
在低壓進汽室肩胛處增加盤根,阻止低壓進汽直接漏至低壓2級后抽汽,使抽汽參數(shù)降低,提高低壓缸效率,如圖6所示。
圖6 在低壓進汽室肩胛處增加盤根
低壓末級隔板下部空心腔室由于在正常運行時有蒸汽存留,為了將此區(qū)域水汽排走,低壓缸下部在附圖所示位置增加了D141.5mm疏水管,每個低壓缸4處,一臺機組8處。為了防止蒸汽通過此管道直接大量
排放到凝汽器,為此增加了如圖7所示的焊接節(jié)流孔板。通過此措施,可有效防止蒸汽泄漏,提高機組經(jīng)濟性。
圖7 低壓缸下部疏水增加節(jié)流孔板
(1)鑒于同類型機組于本年度發(fā)生過中壓隔板變形問題,本次大修將中壓1級至3級隔板返廠,作隔板變形檢查、主焊縫探傷,對中壓1級至2級隔板焊接加強筋,提高隔板強度裕度,增強了機組調(diào)峰運行能力,如圖8所示。
圖8 中壓隔板焊接加強筋
(2)轉(zhuǎn)子與汽封片配合部位,部分有較深的磨痕。分析是汽封塊與槽道設(shè)計配合間隙較小,機組運行后氧化皮、銹蝕雜質(zhì)造成部分汽封圈有卡澀不能及時退讓,與轉(zhuǎn)子過度磨擦。通過打磨隔板槽,適當加大了汽封塊與槽道配合間隙,保證轉(zhuǎn)子與汽封碰磨時汽封能靈活退讓。
(3)解體發(fā)現(xiàn)低壓末級葉片和安裝在末級葉輪上的平衡塊水蝕比較明顯,鑒于機組才運行兩年,檢查認為水蝕速度偏快。汽輪機運行在低壓末幾級的蒸汽已進入濕蒸汽區(qū),蒸汽濕度較大,低壓末級的水蝕是無法避免的,并且機組負荷越低,水蝕作用越大。水蝕速度快,一方面是機組負荷率偏低這種客觀因素造成的,另一方面則要重點檢查低壓末幾級是否有除濕效果不良的問題,如圖9所示。
經(jīng)測量低壓末級葉頂汽封圈處疏水槽間隙為0.6 mm,檢查間隙中有銹蝕、結(jié)垢等雜質(zhì),使疏水槽間隙進一步減小甚至堵塞,從而造成末級疏水不暢。加工更換加厚的調(diào)整墊片,將疏水槽間隙加大到1.0mm,提高了除水效果。水蝕嚴重的平衡塊,為防止運行中脫落,重新加工了新平衡塊,根據(jù)原始配重記錄,進行更換。
圖9 末級葉片及平衡塊水蝕現(xiàn)象
(4)在汽缸宏觀和PT檢查(滲透檢測)時發(fā)現(xiàn),高中壓外缸上半中壓排汽內(nèi)腔洼窩有60mm長的裂紋、高壓隔熱環(huán)處有20mm,5mm裂紋共3處。為此征求了廠家意見,制定了修復方案,對裂紋先進行打磨,打磨時注意圓滑過渡,如裂紋深度大于20mm,則需要進行補焊處理。通過多次手工逐步打磨和探傷,發(fā)現(xiàn)各處打磨深度分別在2~5mm時裂紋消除,經(jīng)打磨圓滑完成處理工作。
在高壓調(diào)門解體時發(fā)現(xiàn),1號、3號、4號高壓調(diào)門閥桿下襯套端面焊縫存在整圈裂紋。聯(lián)系東汽專業(yè)焊接人員,將焊縫裂紋處打磨深度約3mm后,采用TIG焊接,焊材使用鎳基焊絲,補焊修復。
經(jīng)性能試驗測試,汽輪機熱耗率較修前熱耗率下降 128 kJ/(kW·h),節(jié)約煤耗 4.369 g/(kW·h)。 各級抽汽溫度明顯下降,一抽溫度較修前下降了5.4℃,三抽溫度較修前下降了8.9℃。
高中壓內(nèi)缸下半內(nèi)外壁溫差大問題明顯好轉(zhuǎn),高中壓內(nèi)缸下半內(nèi)外壁溫差從修前的125℃下降到83℃,降低42℃,高中壓內(nèi)缸運行中受到的溫度應(yīng)力明顯降低。
本次機組首次投產(chǎn)后首次的大修,由于大修前技術(shù)分析和準備工作比較充分,對汽缸變形的問題預先做好了返廠安排,檢修過程則較為主動。從大修時對汽封間隙的加工調(diào)整幅度看,大修前汽封間隙明顯變大,證明新機組性能劣化速度確實較快,投產(chǎn)后及時進行首次大修是很有必要的,在提高了機組經(jīng)濟性的同時,還能及早地發(fā)現(xiàn)和解決隱患問題,促進了汽輪機安全性的提高。
[1]徐傳堂,姜 濤.超臨界650MW汽輪機采用DAS汽封的技術(shù)改造[J].江蘇電機工程,2013,32(4):70-73.