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        220 kV主變短路故障后的綜合試驗(yàn)分析

        2015-09-26 06:54:38柯于剛顧文雯
        電力工程技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:電容量低電壓主變

        柯于剛,顧文雯

        (1.江蘇省電力公司檢修分公司無(wú)錫分部,江蘇無(wú)錫214101;2.無(wú)錫供電公司,江蘇無(wú)錫214061)

        220 kV主變短路故障后的綜合試驗(yàn)分析

        柯于剛1,顧文雯2

        (1.江蘇省電力公司檢修分公司無(wú)錫分部,江蘇無(wú)錫214101;2.無(wú)錫供電公司,江蘇無(wú)錫214061)

        通過(guò)油色譜分析、直流電阻測(cè)試、繞組電容量測(cè)量、低電壓短路阻抗試驗(yàn)以及變壓器繞組變形試驗(yàn),對(duì)1臺(tái)220 kV主變發(fā)生近區(qū)短路故障后進(jìn)行了綜合試驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)了該變壓器低壓側(cè)C相繞組存在嚴(yán)重變形故障,這一分析結(jié)果得到了主變廠家吊罩檢查的映證,該分析方法為變壓器短路后試驗(yàn)檢測(cè)和故障處理提供了有效參考。

        變壓器;短路故障;油色譜分析;直流電阻;繞組變形

        無(wú)錫地區(qū)220 kV某變電站2014年5月10日凌晨05:56,110 kV揚(yáng)蘆738開(kāi)關(guān)零序Ⅰ段、距離Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘,重合不成。保護(hù)裝置顯示C相故障,故障電流7.83 kA,故障測(cè)距1.6 km。2號(hào)主變“輕瓦斯動(dòng)作”告警。隨即對(duì)2號(hào)主變及110 kV揚(yáng)蘆738回路進(jìn)行了檢查,揚(yáng)蘆738保護(hù)裝置及一次設(shè)備情況正常,2號(hào)主變瓦斯繼電器內(nèi)發(fā)現(xiàn)有瓦斯氣體。經(jīng)查閱資料,該站2號(hào)主變1993年5月生產(chǎn),1993年9月投運(yùn),主變型號(hào)OSFPS7-180000/220,編號(hào)93023,電壓組合220± 2×2.5%/121/38.5 kV、連接組別YNa0yn0+d,2009年進(jìn)行過(guò)現(xiàn)場(chǎng)吊罩大修,最近一次修試日期為2013年11月20日。

        1 變壓器油色譜分析

        主變故障后,第一時(shí)間對(duì)2號(hào)主變進(jìn)行油色譜分析,發(fā)現(xiàn)油中乙炔含量從0增長(zhǎng)至32.8 μL/L,如表1所示。

        表1 2號(hào)主變故障前后變壓器油色譜分析對(duì)比μL/L

        由表1可以看出,主變故障前后油中CO,CO2含量基本沒(méi)有變化,說(shuō)明主變本體潛伏性故障或長(zhǎng)期性過(guò)熱并不存在,故障未對(duì)固體絕緣材料造成大量的熱分解。故障后氫氣含量為62 μL/L,總烴值為109.4 μL/L,乙炔值32.8 μL/L,根據(jù)IEC三比值法計(jì)算,特征氣體編碼為102,由此可以判斷2號(hào)主變內(nèi)部有強(qiáng)烈的突發(fā)性電弧放電故障發(fā)生,高能量的故障電流促使絕緣油分解產(chǎn)生大量的烴類及氫氣,特別是乙炔氣體[1]。2號(hào)主變短路故障后氫氣含量由14 μL/L劇增至93 μL/L,雖未超出溶解氣體濃度的注意150 μL/L,但從產(chǎn)氣增量上可以判斷主變本體存在突發(fā)性的放電故障,初步分析該主變可能出現(xiàn)內(nèi)部絕緣缺陷。為防止變壓器缺陷進(jìn)一步擴(kuò)大,向調(diào)度申請(qǐng)緊急停用該主變,下午13:03時(shí),2號(hào)主變改為冷備用狀態(tài)。

        2 變壓器繞組變形測(cè)試

        考慮到其他試驗(yàn)后,剩磁會(huì)對(duì)繞組變形試驗(yàn)有影響,首先進(jìn)行該項(xiàng)試驗(yàn)[2]。變壓器發(fā)生短路故障后,在短路沖擊電流的作用下,變壓器繞組和變壓器機(jī)械結(jié)構(gòu)會(huì)受到機(jī)械應(yīng)力的沖擊,往往會(huì)導(dǎo)致繞組一定程度的變形[3]。雖然變壓器設(shè)計(jì)時(shí)都要求具有一定的抗短路沖擊能力,但是考慮到2號(hào)主變以往曾發(fā)生過(guò)數(shù)次短路故障,但并未導(dǎo)致繞組嚴(yán)重程度的變形。為了診斷此次短路故障給主變?cè)斐傻膿p害程度以及確定該主變是否可繼續(xù)運(yùn)行,進(jìn)行繞組變形測(cè)試[4]。對(duì)主變高壓側(cè)、中壓側(cè)和低壓側(cè)繞組分別進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試頻譜圖如圖1—3所示。

        圖1 2號(hào)主變高壓側(cè)繞組頻響圖譜

        由圖1可以看出,高壓側(cè)繞組三相曲線隨頻率變化一致性較好,可初步認(rèn)為高壓側(cè)繞組未發(fā)生變形。由圖2可以看出,中壓繞組三相間頻率響應(yīng)曲線低頻段相比高壓繞組而言一致性相對(duì)較差,可認(rèn)為有輕微變形,中頻段和高頻段三相一致性較好,由于高頻段繞組的對(duì)地電容及匝間或餅間電容起主導(dǎo)作用,相對(duì)位移未發(fā)生變化。由圖3可以看出,2號(hào)主變的低壓側(cè)繞組三相相似性比較差,相對(duì)于高壓繞組和中壓側(cè)繞組而言變形明顯,C相頻響曲線相差最大,相對(duì)于A相、B相而言低頻段波形的波峰、波谷發(fā)生偏移,整體波形也有明顯變化,可認(rèn)為主變低壓繞組發(fā)生了明顯變形。因頻響測(cè)試目前仍停留在測(cè)試實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多的總結(jié)上[5],需結(jié)合其他試驗(yàn)(低電壓短路阻抗和電容量測(cè)量等)方法對(duì)故障情況做進(jìn)一步的確定。

        圖2 2號(hào)主變中壓側(cè)繞組頻響圖譜

        圖3 2號(hào)主變低壓側(cè)繞組頻響圖譜

        3 低電壓短路阻抗測(cè)試

        阻抗法是通過(guò)測(cè)量工頻電壓下變壓器繞組的短路阻抗或漏抗來(lái)反映繞組的變形和移位及匝間開(kāi)路和短路等缺陷。對(duì)變壓器繞組的幅向變形、軸向扭曲、匝間開(kāi)路、短路等影響整體電感的變形較為靈敏[5]?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行低電壓短路阻抗試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 2號(hào)主變故障前后低電壓短路阻抗試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比

        從表2所示數(shù)據(jù)可看出,中壓對(duì)低壓短路阻抗C相與A相、B相橫向偏差達(dá)-15.47%,中壓對(duì)低壓短路阻抗C相與歷史數(shù)據(jù)比較差值為-17.44%,高壓對(duì)中壓短路阻抗C相與A相、B相橫向偏差達(dá)8.43%,高壓對(duì)中壓短路阻抗C相與歷史數(shù)據(jù)比較差值達(dá)7.083 %。高壓對(duì)低壓短路阻抗C相與A相、B相橫向偏差達(dá)-7.58%,高壓對(duì)低壓短路阻抗C相與歷史數(shù)據(jù)比較差值為9.09%,均超過(guò)規(guī)程規(guī)定[6](試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定短路阻抗相間偏差注意值為2%,與初值差不超過(guò)3%)。根據(jù)短路阻抗試驗(yàn)數(shù)據(jù),結(jié)合之前的繞組變形試驗(yàn)可以確定低壓繞組C相發(fā)生變形。

        4 變壓器繞組的電容測(cè)量

        變壓器的繞組可以看成由電阻、電容、電感等構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò),而繞組的等值電容量直接反映出各繞組間、繞組對(duì)鐵心、繞組對(duì)箱體及地的相對(duì)位置和繞組的自身結(jié)構(gòu)等。變壓器產(chǎn)品出廠后,其各繞組的電容量基本上是一定的,即使在有溫度、濕度影響的情況下,其電容量變化應(yīng)很?。?]。但當(dāng)變壓器遭受短路沖擊后,若某側(cè)繞組變形嚴(yán)重,則其電容量變化相應(yīng)也較大。因此可以通過(guò)電容量的變化來(lái)判斷主變的內(nèi)部變形情況,可以對(duì)主變內(nèi)部絕緣的狀況有一個(gè)初步的判斷。2號(hào)主變繞組電容量測(cè)量數(shù)據(jù)如表3所示。

        表3 2號(hào)主變故障后介質(zhì)損耗及電容量測(cè)量

        將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與最近一次預(yù)試數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)高(中)壓繞組對(duì)低壓、平衡繞組及地電容量與上次修試時(shí)比較電容量偏差10.99%;低壓對(duì)高(中)壓、平衡繞組及地電容量與上次修試時(shí)比較電容量偏差7.47%,均超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        可見(jiàn),高(中)壓繞組與低壓繞組、平衡繞組及油箱之間發(fā)生了相對(duì)位移,從而導(dǎo)致了繞組電容量的變化,該結(jié)果與繞組變形和短路阻抗的試驗(yàn)相一致,也相互映證。

        5 變壓器繞組的直流電阻測(cè)量

        為確定變壓器短路故障后,繞組由于短路電流的沖擊,繞組產(chǎn)生嚴(yán)重變形造成匝、股間短路,同時(shí)由于大電流沖擊,過(guò)電流薄弱環(huán)節(jié),如分接開(kāi)關(guān)、套管引線接頭,將軍帽與線圈引出線之間會(huì)造成接觸不良。接觸不良,匝間和股間短路可通過(guò)測(cè)量繞組直流電阻來(lái)發(fā)現(xiàn)。主變直流電阻測(cè)量數(shù)據(jù)如表4所示,與歷史數(shù)據(jù)相比未見(jiàn)異常。

        表4 2號(hào)主變繞組直流電阻測(cè)量

        6 變壓器吊芯檢查

        6月18日,2號(hào)主變被運(yùn)往常州西電變壓器有限公司生產(chǎn)車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)吊芯檢查。檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),低壓側(cè)C相繞組發(fā)生了嚴(yán)重的扭曲變形,出現(xiàn)鼓包,這一檢查結(jié)果與繞組變形試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析和低電壓短路阻抗試驗(yàn)相一致。在發(fā)生短路故障后,低壓繞組受到徑向力的擠壓,出現(xiàn)扭曲和鼓包,導(dǎo)致低壓與高壓繞組距離變小,電容量變大這與試驗(yàn)結(jié)果相符。同時(shí)在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)C相上部鐵軛硅鋼片之間的短接線燒斷,由于受到擠壓,鐵心硅鋼片間的絕緣受損,硅鋼片間短接線流過(guò)大電流而燒毀,這也解釋了油色譜分析中出現(xiàn)乙炔氣體并急劇增加的原因。

        7 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)一起220 kV主變短路故障后的綜合試驗(yàn)分析,介紹了油色譜分析、繞組變形測(cè)試、低電壓短路阻抗試驗(yàn)、繞組電容量測(cè)量及直流電阻測(cè)量等試驗(yàn)方法在故障分析診斷中的運(yùn)用,對(duì)于發(fā)現(xiàn)變壓器的受損和保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定具有重要意義。對(duì)于主變短路故障處理進(jìn)行如下總結(jié):

        (1)變壓器的油色譜分析是監(jiān)視充油電氣設(shè)備安全運(yùn)行和故障分析的最有效方法之一,但需要結(jié)合電氣試驗(yàn)對(duì)故障類型,故障性質(zhì)和原因做詳細(xì)分析。

        (2)繞組頻率響應(yīng)試驗(yàn)和低電壓短路阻抗試驗(yàn),是進(jìn)行繞組變形分析的2種主要方法,繞組頻率響應(yīng)試驗(yàn)方法比較靈敏,所含信息量大,易受干擾;而低電壓短路阻抗試驗(yàn)技術(shù)目前比較成熟,已有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在分析判斷時(shí),相互映證,提高診斷的準(zhǔn)確性。

        (3)變壓器繞組的電容量測(cè)量由于受試驗(yàn)方法和接線的限制,在診斷故障時(shí)雖不及繞組頻率響應(yīng)試驗(yàn)和低電壓短路阻抗試驗(yàn)方面靈敏有效,但也能發(fā)現(xiàn)繞組位移和較明顯變形故障。

        (4)本例變壓器短路故障鐵心硅鋼片短接片燒毀,為進(jìn)一步診斷鐵心是否受損,需進(jìn)行空載試驗(yàn)。參考文獻(xiàn):

        [1]DL/T 722—2000,變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則[S].北京:中國(guó)電力出版社,2000:15-18.

        [2]畢建剛,王獻(xiàn)麗,高克利.變壓器繞組變形現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中應(yīng)注意的問(wèn)題[J].變壓器,2009,46(1):29-31,36.

        [3]劉蒼松,吉亞民,凌建.一起220 kV變壓器故障分析[J].江蘇電機(jī)工程,2008,27(2):30-31..

        [4]張琛.變壓器繞組變形測(cè)試方法及應(yīng)用[J].變壓器,2007,44(2):35-37.

        [5]黃華,周建國(guó),姜益民,等.阻抗法和頻響法診斷電力變壓器繞組變形[J].高電壓技術(shù),1999,25(2):70-73.

        [6]DL/T 596—96,電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:中國(guó)電力出版社,1997:16-17.

        [7]梁博淵,劉宏亮.變壓器繞組變形的綜合診斷分析[J].江蘇電機(jī)工程,2011,30(1):16-19.

        Analysis of 220 kV Main Transformer Short-Circuit Fault by Using Comprehensive Test Methods

        KE Yugang,GU Wenwen
        (1.Wuxi Division of Jiangsu Provincial Power Company Maintenance Branch,Wuxi 214101,China;2.Wuxi Power Surpply Company Dispatching Control Center,Wuxi 214061,China)

        A comprehensive testing analysis,including oil chromatographic analysis,DC resistance test,winding capacitance measurement,low voltage short-circuit impedance test and transformer winding deformation test,on a 220 kV transformer's nearby short-circuit fault is implemented.Through this analysis,a serious distortion winding fault is found on the low voltage side of the C-phase winding.The finding is proved by hanging hood check.The testing analysis supplies an effective reference to transformer short-circuit testing and troubleshooting.

        transformer;short-circuit fault;oil chromatographic analysis;DC resistance;winding deformation

        TM41

        B

        1009-0665(2015)02-0021-03

        2014-10-09;

        2014-11-18

        柯于剛(1980),男,湖北鄂州人,工程師,從事高壓電氣試驗(yàn)工作;

        顧文雯(1985),女,江蘇無(wú)錫人,工程師,從事電力自動(dòng)化工作。

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