徐林峰,毛啟武,歐小波,馬志欽,唐金權,袁乙專
(1.廣東電網有限責任公司電力科學研究院,廣東廣州 510600;2.明珠電氣有限公司,廣東廣州 511400)
電抗器是電網實現無功平衡、限制電網故障擴大的重要設備。近年來,電網內由于10~35 kV干式鐵芯電抗器質量問題、運行環(huán)境問題導致電抗器缺陷甚至停運的情況時有發(fā)生,其中噪聲大的問題已成為影響電抗器運行質量的最普遍的缺陷之一,而且隨著運行時間增長,噪聲大的問題更加突出,嚴重影響設備持續(xù)安全運行[1]。據統(tǒng)計,2011年10~35 kV干式鐵芯電抗器在廣東電網公司內發(fā)現缺陷共計202臺次,其中振動異常噪聲過大缺陷共計76臺次,缺陷率占比為37.6%。
目前在系統(tǒng)中運行的鐵芯電抗器均已通過試驗考核,但在投運后或運行一段時間后即出現噪聲大問題,此類缺陷在運行的產品中比較普遍。因此,對運行后的干式鐵芯電抗器噪聲問題進行分析,研究處理對策,對加快噪聲問題排查分析和制定降噪措施,提高預防噪聲能力,十分有意義,本文就此進行探討。
(1)名稱:樹脂絕緣干式鐵芯串聯(lián)電抗器;
(2)型號:CKSC-200~500/10-5;
(3)額定容量:200~500 kvar;
(4)額定電壓:10 kV;
(5)額定端電壓:318 V;
(6)額定電流:210~524 A;
(7)額定頻率:50 Hz;
(8)額定電抗率:5%;
(9)絕緣等級:F;
(10)繞組溫升限值:95 K;
(11)絕緣水平:LI75AC35;
(12)冷卻方式:AN。
1.2.1 金屬雜音
金屬雜音頻率以100 Hz為主,主要表現:(1)緊固螺絲松動,引起金屬墊圈松動,在交變磁場作用下金屬墊圈撞擊鄰近金屬件;(2)小體積的金屬跌落在鐵芯和夾件之間的縫隙中,受交變磁場影響發(fā)生持續(xù)振動;(3)鐵餅中的硅鋼片松動;(4)電抗器金屬圍欄局部振動;(5)刀閘等開關設備沒有合到位。判斷方法:選取長度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂懷疑部位的小零件,看金屬雜音是否變小,如發(fā)生明顯變化就說明,對應部位的小零件在振動。
解決辦法:檢修時對發(fā)生松動的部位,重新緊固,配合進行防松改造則更好。
1.2.2 局部噪聲偏高
對三相電抗器進行噪聲測試時,測試輪廓線為一個長圓形,如圖1。噪聲測試結果顯示,各點噪聲不一致,有時表現為相鄰的一串數據偏大,比如圖1中的測點4、5、6和7的數據受線圈(A,X)對應鐵芯柱影響較大,對照產品實物來講,就是單側噪聲偏高,差異有時在5 dB以上。產生原因為:(1)電抗器裝配質量不穩(wěn)定,有一個鐵芯柱裝配質量較差,引起鄰近該鐵芯柱的一側噪聲大;(2)安裝空間狹小,電抗器發(fā)生噪聲反射后,在局部測試區(qū)間顯著加強;(3)安裝地面不平;(4)多臺電抗器相互影響。
解決方法:(1)重新裝配鐵芯柱,或者更換鐵芯;(2)在墻面裝設吸音屏,減少反射;(3)在電抗器底座與地面之間裝橡膠墊,以減小地面不平的影響;(4)將電抗器裝入具有吸音功能的外殼中,可以把相互影響降到最低。
圖1 噪聲測點分布圖
1.2.3 引線銅排噪聲
由于引線銅排有大電流通過,因空間磁場使銅排產生振動。銅排的振動將嚴重影響電抗器的噪聲,使電抗器的噪聲增大3~5 dB以上,如果不仔細區(qū)分,可能會誤認為是電抗器本體的噪聲。判斷方法:選取長度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂銅排,如果噪聲發(fā)生明顯變化就證明是引線銅排共振引起的噪聲問題。
解決方法:(1)稍微擰緊或者是松開支承點螺絲,嘗試改變對銅排的約束,以破壞銅排共振的條件;(2)銅排過度接頭處采用軟連接;(3)銅排支承點跨度大時,增加支承點;(4)支承點加隔振橡膠墊。
1.2.4 附件噪聲
有些電抗器帶外殼、金屬圍欄、風機、溫控器等附件,這些附件的共振產生附加噪聲,如果不能識別排除就會誤認為是電抗器的本體噪聲。判斷方法:(1)外殼:選取長度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂外殼鋁板(或鋼板),看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明外殼在振動。(2)風機:選取長度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂每個風機的外殼,看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明風機在共振。(3)其他附件:選取長度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂電抗器所安裝的每個零部件(如:溫控器支架等),看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明零部件在共振。
解決方法:(1)看外殼鋁板(或鋼板)是否松動,有可能安裝時受不當外力變形,需要重新擰緊一下外殼的螺絲,將外殼的鋁板固定好,對變形的部分進行校正;(2)看風機是否松動,需要擰緊一下風機的緊固螺栓,在風機和風機支架之間墊一塊橡膠,就可以抑制風機的振動;(3)如電抗器其他零部件松動,則需要重新固定。
1.3.1 噪聲隨運行溫度明顯變化
電抗器投運后,溫度逐步升高,直至達到溫度穩(wěn)定。電抗器溫升時間常數τ一般在3~5 h之間,達到溫度穩(wěn)定一般在投運10 h之后。電抗器各種材料的熱膨脹系數彼此并不相同,具體見表1。
表1 材料的熱膨脹系數
(1)電抗器生產用到多種材料,有鐵磁材料如硅鋼片、金屬結構件等,有絕緣材料如環(huán)氧樹脂,有導體如銅導線、出線銅排等,這些材料受熱后膨脹系數不一致,造成線圈膨脹快而鐵芯膨脹慢或者相反,伸縮很難同步;(2)產品設計上假設膨脹差異可以被吸收,采用如橡膠墊等易變形材料,其實際效果要通過現場運行來檢驗,通過檢驗來發(fā)現并補足其吸收能力的不足。
解決方法:由于材料特性差異,膨脹系數的差別總是存在的,要針對伸縮變化進行膨脹吸收調節(jié)的設計和校驗,并留有裕度。
1.3.2 噪聲高于出廠值
出廠時經聲級測定合格的電抗器,在現場運行時,噪聲常高于出廠值5 dB以上,主要原因在于:(1)諧波影響,這里指并聯(lián)電容器無功補償裝置安裝接入點的背景諧波比較大;(2)環(huán)境中空腔放大噪聲,有的安裝基礎考慮不周留有空腔;(3)多臺產品靠近安裝相互激振,同規(guī)格產品,結構參數相同,易發(fā)生共振;(4)負荷諧波增大,并聯(lián)電容器無功補償裝置投入運行后,可能對特定諧波形成低阻抗通道,由于電網阻抗參數改變后電流重新分配,實際流過電抗器的諧波超過安裝前的預計水平。
解決方法:(1)應用到存在較多諧波的系統(tǒng)時,電抗器設計時要選取較低的鐵芯磁密[2];(2)將安裝基礎的空腔用沙或類似材料填實,破壞其空腔結構;(3)為產品裝上具有吸音功能的外殼;(4)采用可調節(jié)電感值的電抗器,調節(jié)電抗值偏離諧振點。
與系統(tǒng)運行環(huán)境、安裝操作過程及安裝基礎具體條件相關的噪聲,只有在安裝就位投運后才能發(fā)現噪聲問題并進行降噪處理,此外,從噪聲產生機理分析,針對噪聲產生的產品自身原因,在現有設計方法、選材原則、生產工藝和檢驗試驗手段基礎上,還須采取多種措施進行預防。
磁致伸縮是電抗器鐵芯振動的一個重要內在原因,此外受電抗器鐵芯柱分割影響,鐵餅之間存在電磁力相互作用[3-6],而鐵芯電抗器以鐵芯為支承骨架,鐵芯的振動使線圈振動也不可避免。電抗器生產過程中,須采取防振動措施,特別要收集運行經驗,不斷改進緊固方法,如采用止動墊圈等。經證明對降噪起關鍵作用的工藝措施,應推廣應用,如鐵餅真空澆注、鐵芯柱與鐵軛接縫處理等。
對串聯(lián)電抗器,聲級測定為特殊試驗項目,而電抗器噪聲不完全由設計、選材、工藝路線決定,還與裝配質量的穩(wěn)定性相關。同規(guī)格同批次產品,噪聲相差3~7 dB的情況也存在。這說明裝配質量影響噪聲,有必要設計專用檢驗設備,以排查裝配引起的鐵芯局部翹曲、結構件扭曲如拉桿的扭曲等嚴重不利于抑制噪聲的情況,檢驗裝配質量的穩(wěn)定性。對噪聲敏感的變電站選用的電抗器設備,宜將聲級測定列入例行試驗項目。
設備運行維護手冊要增加現場防噪聲內容,對異常噪聲現象提示查找原因的方向和排查的具體步驟。鐵芯電抗器的鐵芯柱先分割再復合而成,不利于噪聲抑制,要特別加強鐵芯防松動的檢查,包括局部鐵芯片的松動、作用在鐵芯上的緊固裝置防松等。
根據GB50227-2008并聯(lián)電容器裝置設計規(guī)范,當電網背景諧波為5次及以上時,電抗率配置可按4.5%~5%。要注意電容值的實測值和理論值差別,考核容抗和電抗匹配關系,避開諧振。
某變電站共有2套并聯(lián)電容器無功補償裝置,全部采用了樹脂絕緣干式鐵芯串聯(lián)電抗器(型號:CKSC-300/10-5),投運后用戶反映噪聲大,嚴重影響值班人員休息,經現場測試,單臺運行噪聲(聲壓級)高達81.3 dB(A)。
噪聲原因排查步驟如下:經檢查,產品投運時間已有1年2個月,說明產品已經年度周期性負荷變化運行考驗,基本可以暴露設備在噪聲方面的隱患。線圈為兩包封結構,兩側銅排出線,外觀未見異常,從下至上表面測試溫度84℃~98℃,溫升正常(環(huán)境溫度28℃)。產品鐵芯采用了“山”字形鐵軛,沒有中心拉桿,靠8條旁拉桿拉緊。檢查安裝基礎,無空腔等不當結構,地腳緊固螺栓無明顯松動。檢查電流諧波含量,僅有少量諧波,以5次諧波為主,總諧波含量3.7%(低于5%)。調查環(huán)境噪聲,通風設施無異常噪聲;且離主變室較遠,可以排除主變噪聲影響;同室布置2套并聯(lián)電容器無功補償裝置,再無其他噪聲源。再檢查圍欄,圍欄由金屬立柱和非金屬網板拼接而成,無異常。進出線全部采用了電纜。
初步判斷,噪聲由產品本體產生,受鐵芯松動影響概率較高。為進一步查找原因,選取長度為2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂住上鐵軛,震感十分明顯。頂住下鐵軛,震感依然十分明顯。詢問值班人員,產品運行后已經過一次降噪處理,主要是重新緊固鐵芯并刷漆。由此推測產品鐵芯結構可能有固有缺陷,上述措施不能消除該缺陷。借助可移動光源,仔細查看鐵芯柱,發(fā)現鐵芯柱未采用真空澆注工藝,其上涂刷的樹脂已大部分脫落,至此可以判斷鐵芯柱松動引起噪聲異常。
由于鐵芯柱松動缺陷沒法現場消除,降噪方案是按現場產品尺寸和參數重做一臺干式鐵芯串聯(lián)電抗器,重做時鐵芯采用磁致伸縮性能好的30Q120硅鋼片,鐵芯柱采用真空澆注工藝,重新安裝就位時在安裝基礎上增加了隔振橡膠墊。投運后產品實測噪聲(聲壓級)降到53.1 dB(A)(詳見表2),解決了困擾用戶的噪聲問題,說明噪聲異常原因排查判斷正確,所采取的降噪措施有效。
隨著在網投運干式鐵芯電抗器的增加和產品運行時間的增長,設備在噪聲方面隱患暴露的幾率逐漸增大,加強噪聲問題的分析和處理,提高對設備運行中的噪聲問題的辯識能力并保持警惕,防止出現嚴重事故,減小設備停運損失。
表2 聲級測定
(1)在設備選型和工程設計上,須采取降噪措施,防止共振等噪聲放大情況出現;
(2)干式鐵芯電抗器有其特珠性,即使采用同樣的設計、采取同樣的降低噪聲措施生產,每臺產品的噪聲仍然有其獨特性,須研究適用的檢驗設備對噪聲隱患進行識別和處理;
(3)研究干式鐵芯電抗器噪聲問題分析和處理方法,制訂處理預案,以提高噪聲問題排查速度和現場改善效果。
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