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        基于PLC的銀導(dǎo)爆索自動拉絲機控制系統(tǒng)設(shè)計

        2015-05-10 11:06:24趙海彬馮寶林
        制造業(yè)自動化 2015年23期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)爆索拉絲伺服電機

        凌 松,趙海彬,張 亮,馮寶林

        (常州先進制造技術(shù)研究所,常州 213000)

        0 引言

        導(dǎo)爆索作為傳爆和引爆的索狀起爆器材[1],主要用于以引爆炸藥,廣泛使用在軍事、航空航天等領(lǐng)域中。文中涉及的導(dǎo)爆索是企業(yè)針對特殊應(yīng)用而研制的,其外表是采用銀制的管狀結(jié)構(gòu),里面為空心,火藥則填充在空心部分。未拉絲之前的導(dǎo)爆索外形如圖1所示。

        圖1 銀導(dǎo)爆索

        剛生產(chǎn)出的導(dǎo)爆索是直徑相對較粗的,根據(jù)企業(yè)的要求,需要對導(dǎo)爆索進行逐級的拉拔至所需規(guī)格直徑的細(xì)絲,同時在末端保留一小段較粗的部分,以提高末端的爆炸效果,拉絲示意如圖2所示。

        圖2 導(dǎo)爆索拉制示意

        傳統(tǒng)的拉拔工作主要以手工操作為主,先通過軋頭機將粗導(dǎo)爆索頭部軋細(xì),然后穿過拉絲模具,在另一端進行拉拔,這個過程至少需要兩個人進行配合操作,同時為了保證末端留有一段較粗的部分,需要拉拔的人去感受中間拉力的變化,避免直接拉穿。

        本文針對企業(yè)的拉絲工藝要求,采用了PLC為控制核心,利用拉力傳感器設(shè)計了導(dǎo)爆索拉絲的控制系統(tǒng),實現(xiàn)了中間拉拔過程的自動化,大大減輕勞動力,同時提高了拉絲的質(zhì)量和效率。

        1 自動拉絲機總體結(jié)構(gòu)設(shè)計

        自動拉絲機的總體機械結(jié)構(gòu)如圖3所示。拉絲電機和退絲電機采用的是防爆伺服電機,通過齒輪齒條的方式安裝在直線導(dǎo)軌上,可以在導(dǎo)軌上進行往返運動。拉絲機的前部是一個夾持氣爪,用于夾持導(dǎo)爆索,拉絲模具槽固定在拉絲電機的機械部分,拉絲模具可以人工進行逐級更換。退絲氣爪安裝在退絲電機的機械部分,用于將拉絲完成的導(dǎo)火索自動拉出模具。在拉絲工程中為了能夠保留導(dǎo)火索末端的臺階部分,在夾持氣爪的頂部放置了拉力傳感器,用于實時的檢測拉力變化,使得能準(zhǔn)確停在末端臺階位置。

        圖3 自動拉絲機機械結(jié)構(gòu)圖

        自動拉絲的工作流程為:將所需模具放置在拉絲模具槽內(nèi),把軋頭完的導(dǎo)爆索穿過模具后,利用夾持氣爪夾緊導(dǎo)爆索,利用拉絲電機帶動模具往后運動,同時拉力傳感器檢測拉力的變化,到達(dá)末端位置后拉絲電機自動停止,退絲電機運動至拉絲電機處后用退絲氣爪夾持導(dǎo)爆索末端,拉絲電機反向運動完成自動退絲。

        2 控制系統(tǒng)的設(shè)計

        2.1 控制要求和難點

        根據(jù)企業(yè)對導(dǎo)爆索的成型要求,對導(dǎo)爆索的拉拔需要每次穿過一種孔徑的拉絲模具,按照孔徑減小的方式逐步通過13種規(guī)格的拉絲模具,也就是完成一根導(dǎo)爆索的拉絲工藝,要經(jīng)過13次的拉拔操作,同時需要逐級拉拔出來的導(dǎo)爆索最后末端要保留15mm長的臺階,其他部分則要保持光滑,如圖2所示。

        系統(tǒng)控制的難點主要是對15mm末端位置的判斷,在13次的拉拔過程中,拉絲電機必須能夠準(zhǔn)確停在末端臺階處,太靠前則容易在導(dǎo)爆索上留下其他臺階,影響產(chǎn)品質(zhì)量,太靠后則容易拉斷拉爆索。由于末端臺階處的直徑要大于前端,所以在模具經(jīng)過臺階處的拉力會產(chǎn)生突變,利用拉力傳感器可以采樣整個拉絲過程中的拉力值,利用拉力突變來檢測臺階位置。

        2.2 控制系統(tǒng)硬件

        控制系統(tǒng)的硬件部分主要由PLC、伺服電機、觸摸屏、拉力傳感器組成。PLC選用的是歐姆龍的CP1L,CP1L自帶四路脈沖輸出,可以獨立控制四路伺服電機??紤]到整個系統(tǒng)的防爆要求,伺服電機選用的是派克公司的防爆伺服電機。拉力傳感器采用的電阻應(yīng)變式傳感器[2],其電壓根據(jù)拉力值可在0±10VDC間變化。其總控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。

        圖4 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

        2.3 控制系統(tǒng)軟件

        控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計主要包括PLC程序設(shè)計和觸摸屏程序界面設(shè)計[3]。

        PLC主程序包括系統(tǒng)參數(shù)的初始化,伺服電機回原點,拉力突變檢測。主程序流程圖如圖5所示。

        圖5 主程序流程圖

        檢測導(dǎo)爆索臺階處拉力的突變是控制程序的核心部分,在系統(tǒng)中考慮了兩種檢測方案:

        1)方案一:設(shè)定拉絲過程的最大拉力,直接利用拉力傳感器檢測拉絲過程中的最大拉力,達(dá)到設(shè)定值就停止拉絲電機,默認(rèn)到達(dá)臺階位置,控制方式比較簡單,易實現(xiàn)。在實際的工作測試中,經(jīng)過測量導(dǎo)爆索經(jīng)過每個拉絲模的拉力值均是變化的,最大拉力值如果設(shè)置過小則拉絲電機過早停止會形成新的臺階,如果設(shè)置過大則會拉斷導(dǎo)爆索。這種方案只能用于通過單一的拉絲模具,可行性不高。

        2)方案二:同時設(shè)定最大拉力和拉力的變化率,設(shè)定PLC內(nèi)部的定時器為0.1S為采樣周期,不斷檢測當(dāng)前值與前一時刻值的差值,同時滿足當(dāng)前的差值超過設(shè)定變化率的值和當(dāng)前拉力值超過設(shè)定最大值的時候,認(rèn)為拉絲模已經(jīng)運行至末端臺階處。其控制流程如圖6所示。經(jīng)過反復(fù)驗證測試,方案二大大提高了臺階位置的識別率,符合實際的需求。

        觸摸屏的程序的設(shè)計主要是人機交互的界面,通過觸摸屏可以設(shè)置最大拉力值、變化率值等控制參數(shù)以及實現(xiàn)控制系統(tǒng)的運行和停止等操作,系統(tǒng)的人機界面如圖7所示。

        圖6 拉力檢測流程圖

        圖7 觸摸屏操作界面

        3 樣機運行調(diào)試

        整機零件設(shè)計加工,完成裝配后進行樣機調(diào)試。樣機的整體結(jié)構(gòu)如圖8所示。

        圖8 樣機機械結(jié)構(gòu)圖

        在觸摸屏上設(shè)置最大拉力值為2000,拉力變化率為200,待伺服電機回零完成后,裝入拉絲模具同時穿入導(dǎo)爆索,夾持氣爪夾緊后,點擊啟動按鈕,拉絲電機自動運行至導(dǎo)爆索臺階位置后停止,隨后退絲電機自動完成完成退絲流程。圖9為拉絲過后的導(dǎo)爆索。

        圖9 拉制后的導(dǎo)爆索

        4 結(jié)束語

        經(jīng)過反復(fù)的測試,整個系統(tǒng)能夠保持穩(wěn)定的工作,拉制后的導(dǎo)爆索符合企業(yè)的工藝要求。

        [1] 魏林,王高,趙輝,高志強,趙慧明.導(dǎo)爆索軸向爆轟波壓力測試技術(shù)研究[J].工程爆破,2011,17(4):90-93.

        [2] 郭懷天,李寶華,趙玉俠,曹彥波.基于電阻應(yīng)變式傳感器的電子天平的研制[J].微計算機信息,2007,23(16):140-142.

        [3] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2005.

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