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        高爐上料系統(tǒng)制約點(diǎn)改造與探索

        2015-05-06 01:28:36徐同義吳志強(qiáng)許家祥日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司山東日照276806
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年3期
        關(guān)鍵詞:皮子襯板焦炭

        徐同義,吳志強(qiáng),許家祥(日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東 日照 276806)

        高爐上料系統(tǒng)制約點(diǎn)改造與探索

        徐同義,吳志強(qiáng),許家祥
        (日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東日照276806)

        隨著高爐冶煉強(qiáng)度的提高,卷揚(yáng)系統(tǒng)上料速度已不能滿足正常生產(chǎn)要求。陰雨天氣時(shí),由于礦、料潮濕,原燃料粘結(jié),引起上料速度過慢,嚴(yán)重影響了高爐提產(chǎn)的目標(biāo)。冬季氣溫下降,液壓油黏度增加,加之管線油路管線長,經(jīng)常導(dǎo)致閥門動作緩慢或不動作。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,在提高大稱閘門下料速度、提高料車上料速度和布料溜槽布料速度、調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力這三方面具備改造潛力。

        卷揚(yáng)系統(tǒng);上料速度;改造與探索

        1 卷揚(yáng)系統(tǒng)上料速度慢的改造

        1.1改造方案及實(shí)施過程

        1.1.1大稱閘門改造方案及實(shí)施過程

        利用高爐定修,對槽下焦炭閘門下料口進(jìn)行技術(shù)改造。具體方案為摘除下料口閘門板,割除下料口下部擋料板,將大稱油缸及上部固定油缸底座整體上提,將閘門板固定,找正油缸并試車。

        以12#高爐東焦閘門改造為例,過程如下:

        (1)工機(jī)具準(zhǔn)備:2T倒鏈1個、鋼絲繩若干、氣割1套、組合焊機(jī)1臺、

        (2)備件準(zhǔn)備:1100*630錳板1塊(25mm,做新閘門板用)、油缸底座2個、閘門轉(zhuǎn)軸1套(提前與新閘門焊接)

        (3)作業(yè)過程:

        1)停電掛牌,將大稱油缸在閘門板處銷軸拆除,倒鏈固定住閘門板,將閘門板及轉(zhuǎn)軸一起割掉拆除。

        2)倒鏈固定大稱油缸,割除下部200mm擋料板,將大稱油缸及上部固定油缸底座整體切割后上提200mm,并重新焊接。

        3)將新閘門板固定到合適位置,焊接固定閘門轉(zhuǎn)軸,找正油缸底座后焊接油缸底座,安裝油缸下底座銷軸。

        4)調(diào)試閘門動作,保證閘門關(guān)閉嚴(yán)實(shí),并將兩側(cè)三角漏料處加擋板焊補(bǔ)。完成改造過程。

        1.1.2電氣自動化改造方案及過程

        (1)提高料車上料速度;料車卷揚(yáng)機(jī)電氣主電控制系統(tǒng)是采用運(yùn)行穩(wěn)定的西門子6ES70系列變頻器,現(xiàn)場控制信號采用兩個電子主令控制器分別獨(dú)立控制兩個料車,料車行走依次經(jīng)過低速、高速、中速、低速四個速度階段。

        通過改造,加長料車高速段運(yùn)行時(shí)間,減少低速運(yùn)行時(shí)間能夠提升縮短料車行走時(shí)間。在兩個料車各自對應(yīng)主令控制器中加入另一車連鎖信號,保證料車不會因高速段長引起掛車事故。

        (2)高爐爐頂布料自動化程序原設(shè)計(jì)流程為開上密封閥—開擋料閥料斗向料罐放料—關(guān)擋料閥、關(guān)上密封閥—開均壓閥,均壓好—探尺到料線,提尺至零位—布料器傾動運(yùn)行至布料初始角度,旋轉(zhuǎn)布料溜槽啟動按設(shè)定速度運(yùn)行—開下密封閥,關(guān)均壓閥—開料流到設(shè)定值,執(zhí)行布料程序—料罐料空(原料空采用程序計(jì)時(shí)模擬)后開料流至開位延時(shí)關(guān)閉—關(guān)下密封閥—開均壓放散—執(zhí)行下一周期布料。在制定爐頂加快上料速度改進(jìn)方案時(shí)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際運(yùn)行條件首先對程序進(jìn)行優(yōu)化,把布料器傾動改為布料完成后直接運(yùn)行至下一批料初始角,減少了布料等待時(shí)間;其次對料罐加裝γ射線探測裝置,實(shí)現(xiàn)對料罐內(nèi)部有無料情況能夠?qū)崟r(shí)檢測,通過實(shí)踐證明通過γ射線檢測料罐空比以經(jīng)驗(yàn)設(shè)定程序模擬計(jì)時(shí)能夠減少4S左右,特別是變料時(shí)節(jié)約時(shí)間更具明顯,γ射線另一作用就是對料罐蓬料能夠起到提前報(bào)警。

        1.1.3液壓系統(tǒng)調(diào)整方案

        隨著高爐對產(chǎn)量要求的不斷提高,高爐礦批也隨之增加。尤其在冬季時(shí),油液黏度大,柱塞閥的管路又較長,偶爾會出現(xiàn)閥門不動作現(xiàn)象。液壓技術(shù)人員通過將液壓系統(tǒng)的減壓閥出口壓力上調(diào)1MPa,提高閥門供油壓力和流量,使得各個閥門開啟時(shí)間較之前提高2至3秒,且閥門再也沒有出現(xiàn)過開不動的現(xiàn)象。在時(shí)間充裕的情況下,也可以通過加大柱塞油缸的方法來解決這一問題。

        1.2實(shí)際改造后效果

        實(shí)踐證明高爐每車次的放料時(shí)間較之前普遍節(jié)省了10秒以上,高爐料車運(yùn)行及布料方面改造后每車次也可以節(jié)省時(shí)間10秒左右,每批料節(jié)約近80秒時(shí)間,滿足高爐生產(chǎn)上料需要,改造達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

        2 大稱稱量漏斗襯板使用周期短的探索

        2.1大稱稱量漏斗襯板改造探索的背景

        隨著高爐冶煉強(qiáng)度的提高,傳統(tǒng)的耐磨襯板(底板厚10mm,錳耐磨層6mm)在焦炭稱量漏斗中只能使用3個月左右,礦石的稱量漏斗可以使用7個月左右。由于焦炭漏斗襯板使用周期短,已成為高爐四個月進(jìn)行一次定修的制約點(diǎn),我們必須克服這一瓶頸,對此我們進(jìn)行了有益的嘗試。

        2.2改造方案與改造后效果

        2.2.1焦炭漏斗的改造與探索

        (1)在原有的耐磨襯板上面鋪一層厚度為15mm左右的皮子,鋪皮子時(shí)注意要盡量鋪的平整一些,不要影響下料,尤其落料點(diǎn)處的皮子要鋪好,不要留有縫隙,皮子上部用螺栓緊固好即可。在日鋼所有高爐的使用情況來看,其落料點(diǎn)處襯板使用周期普遍提高近1個月。鋪皮子方法的有效之處主要在于兩個方面,一是焦炭質(zhì)量輕,磨損程度相對于礦石來講也較輕,這就使得皮子能夠使用的時(shí)間長一些。二是皮子與焦炭中的硫化物不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),所以也就不存在腐蝕剝落的過程,襯板被很好的隔絕在皮子下面,當(dāng)皮子損壞后,襯板才開始真正的投入使用。

        (2)使用非金屬澆筑的襯板。主要考慮到澆筑襯板不會與焦炭中的硫化物發(fā)生反應(yīng),并且該澆筑材料在沖渣管道等磨損性很強(qiáng)的環(huán)境應(yīng)用效果很好,這說明該材料有很好的耐磨特性。2014年3月20日,在日鋼11#高爐西焦大稱上線試用該襯板,使用兩周后發(fā)現(xiàn)位于落料點(diǎn)處的一塊襯板出現(xiàn)約300mm2的耐材剝落區(qū)、剝落區(qū)周圍伴有裂紋。這說明這種非金屬澆筑的襯板抗沖擊性較差,不適用于該部位,試用失敗。

        (3)使用耐磨格子板充當(dāng)襯板,在焦炭落料點(diǎn)處的襯板做成金屬格子板,尺寸根據(jù)沖擊面積適情況而定。格子板內(nèi)部填滿焦粉,再次沖擊時(shí)焦炭只沖擊格子板內(nèi)部的焦粉,底部襯板不受沖擊,焦粉與底板發(fā)生化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)物充當(dāng)保護(hù)層保護(hù)下部襯板。實(shí)踐證明,高爐大稱襯板基本滿足高爐四個月定修的要求。

        2.3經(jīng)濟(jì)效益分析

        改造后部分高爐具備每四個月休風(fēng)一次的條件,以日產(chǎn)量3100噸鐵水的11#高爐為例,每年少休風(fēng)一次,每年多產(chǎn)鐵水3100噸,按每噸鐵利潤300元,則每年11#高爐產(chǎn)生利潤為3100*300=93萬元。如果考慮到高爐其它設(shè)備在以前因檢修周期限制提前下線的損失,那么,間接效益將更大。

        徐同義(1987-),男,山東臨沂人 ,本科,助理工程師,研究方向:高爐煉鐵設(shè)備的維修。

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