趙松斌 馮新軍 劉次剛
(河南中煙工業(yè)有限責任公司洛陽卷煙廠 河南洛陽)
絲束是煙用濾棒加工生產(chǎn)的主要材料,對卷煙質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較大。在實際生產(chǎn)中,絲束使用的統(tǒng)計分析完全依靠人工操作,工作量大、效率低、易出錯。同時,濾棒生產(chǎn)不能進行有效地過程控制,造成絲束原料浪費較多。此外,絲束的使用管理沒有科學的方法和有效手段,使濾棒的工藝研究與質(zhì)量改進缺乏必要支撐。為此,開發(fā)1套基于ZigBee技術(shù)的煙用絲束計量系統(tǒng),實時計量分析絲束用量、濾棒產(chǎn)量、出棒率及濾棒平均重量等工藝參數(shù)。
1.總體結(jié)構(gòu)(圖1)
煙用絲束計量系統(tǒng)由絲束重量采集模塊、濾棒產(chǎn)量計數(shù)模塊、現(xiàn)場顯示記錄終端、ZigBee無線傳輸模塊和車間集控計算機等5部分組成。超低臺面精密電子秤和智能濾棒產(chǎn)量信號接收器采集絲束重量和濾棒產(chǎn)量信息。現(xiàn)場顯示記錄終端用來計算并顯示絲束出棒率、濾棒平均重量等重要工藝參數(shù)。此外,現(xiàn)場顯示記錄終端還可完成生產(chǎn)信息的實時存儲與統(tǒng)計、超低臺面精密電子秤的標定、班次及濾棒品種規(guī)格的信息錄入等功能。ZigBee無線收發(fā)模塊實現(xiàn)集中管控計算機與現(xiàn)場顯示記錄終端之間的信息傳遞。集控計算機主要完成各機臺生產(chǎn)信息的集中采集與存儲,生產(chǎn)數(shù)據(jù)的報表分析,生產(chǎn)指令的下達,同時為廠級信息化管理提供網(wǎng)絡接口。
2.超低臺面精密電子秤
為提高測量精度,實時采集絲束重量,系統(tǒng)采用4只柯力SBP-A型稱重傳感器(額定稱重1 t、分辨率0.2 kg、損壞重量達2 t),設計了1臺高精度電子秤??紤]到目前絲束原料箱采用人力液壓叉運小車搬運,舉升高度有限(最大舉升高度為6.5 cm),為此將電子秤的臺面高度定為10 cm,下沉5 cm安裝,保證原料箱與秤體臺面有1.5 cm的作業(yè)間距。此外,由于絲束箱的最大寬度約為1.2 m,設定秤臺面積為1.5 m×1.5 m。
圖1 煙用絲束計量系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
由于稱重傳感器輸出信號為模擬量,故采用數(shù)字式重量變送器將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號傳送至現(xiàn)場顯示記錄終端。為保證測量精度,系統(tǒng)選用CD4052B雙四選一模擬開關(guān)和RWST02D型數(shù)字稱重變送器來完成電子秤的標定及信號的A/D轉(zhuǎn)換,其中RW-ST02D型數(shù)字稱重變送器內(nèi)部采用24位Δ-∑AD轉(zhuǎn)換器,分辨率可達1/16000000,轉(zhuǎn)換速率20次/s,克服了PLC及一般數(shù)據(jù)采集卡因A/D轉(zhuǎn)換精度低造成的分辨率下降問題。
3.ZigBee無線傳輸模塊
車間與集中管控計算機(安放于車間辦公室)之間距離相對較遠,布線麻煩,為此系統(tǒng)采用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡實現(xiàn)車間顯示記錄終端與辦公室集中管控計算機間的信息傳輸。ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡具有穩(wěn)定性好、通信可靠、功耗低、成本低等特點,其節(jié)點形態(tài)包括Coordinator(中心協(xié)調(diào)器)、Router(路由器)和End Device(終端節(jié)點)。對于數(shù)據(jù)傳輸應用型ZigBee網(wǎng)絡,通??膳渲?個Coordinator,若干個Router,不需要End Device。因此該系統(tǒng)的ZigBee網(wǎng)絡配置1個Coordinator,5個Router(車間共有5個濾棒成型生產(chǎn)線)。此外,ZigBee網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)傳輸方式設置為透明傳輸,工作頻段設置在2.4 GHz。
1.總體功能模塊(圖2)
煙用絲束計量系統(tǒng)軟件平臺作為與用戶直接對話的交互窗口,既要實現(xiàn)對車間生產(chǎn)的實時監(jiān)控,還要為用戶的生產(chǎn)管理提供一系列幫助。其功能主要有:①實時動態(tài)掌握濾棒生產(chǎn)中絲束消耗、出棒率及濾棒產(chǎn)量等情況。②記錄每個班、每個機臺生產(chǎn)濾棒的規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)這些濾棒使用的絲束屬于哪個廠家,何種規(guī)格。③及時準確地生成相應生產(chǎn)報表。④車間顯示記錄終端與辦公室管控計算機之間的信息傳輸?shù)取?/p>
圖2 煙用絲束計量系統(tǒng)功能模塊
2.電子秤的標定設計
(1)軟件濾波器設計。在濾棒生產(chǎn)過程中,絲束包難免會受到外界干擾。如為便于絲束往成型設備中輸送,工人向上抬虛絲束包使絲束包重量突然減小,工人無意碰到或按壓絲束包使絲束包重量突然增大,這都會給系統(tǒng)可靠性及穩(wěn)定性帶來較大影響。系統(tǒng)采用軟件編寫濾波器來消除這種干擾,流程見圖3。
(2)自動零點跟蹤設計。由于受環(huán)境、電源波動等多種因素的影響,精密電子秤會產(chǎn)生零漂而影響絲束重量的測量精度。系統(tǒng)采用軟硬件結(jié)合的方法進行零點自動跟蹤設計,原理見圖4。
當開關(guān)與c點連通,c點為地電平,稱重傳感器測量值Nc=kAUz,其中k為A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換系數(shù),A為前置放大器增益,Uz為前置放大器和A/D轉(zhuǎn)換器折算到放大器輸入端的等效漂移電壓。當開關(guān)與b點連通,基準電壓Ur連入電路,進行增益校正,測量值Nb=kA(Ur+Uz)。當開關(guān)與a點連通,測量值Ua為包含零點漂移的值,Na=kA(Uout+Uz),Uout為絲束的真實值。
圖3 濾波器軟件流程
圖4 零點自動跟蹤原理
圖5 零點自動跟蹤軟件設計流程
圖6 煙用絲束計量系統(tǒng)
目前,煙用絲束計量系統(tǒng)已在河南中煙工業(yè)有限責任公司洛陽卷煙廠投用(圖6)。濾棒生產(chǎn)車間其中一條生產(chǎn)線的現(xiàn)場測試結(jié)果見圖7,檢測結(jié)果表明,該系統(tǒng)實現(xiàn)了濾棒分規(guī)格、分產(chǎn)量和絲束分班次、分機臺、分規(guī)格消耗統(tǒng)計及報表生成的生產(chǎn)過程實時監(jiān)控,穩(wěn)定性強,可靠性高。此外,系統(tǒng)提高了工作效率,降低了生產(chǎn)成本,并為濾棒工藝研究和質(zhì)量改進提供了必要支撐。
a)系統(tǒng)主界面
圖7 現(xiàn)場檢測界面
煙用絲束計量系統(tǒng)填補了濾棒生產(chǎn)過程中對絲束使用無自動化管理的空白,有效解決了目前卷煙行業(yè)濾棒生產(chǎn)中存在的弊端和不足。
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