摘 要:宣鋼燒結(jié)機投產(chǎn)運行以來,在與其它大型鋼鐵企業(yè)在燒結(jié)礦質(zhì)量和燒結(jié)利用系數(shù)指標方面的對比一直處于中等偏下水平,沒有將現(xiàn)有的大型化燒結(jié)機和先進的設(shè)備效能發(fā)揮出來。為了提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量水平,宣鋼成立了綜合攻關(guān)小組,專門監(jiān)管燒結(jié)機燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,通過實施相關(guān)的改造措施,取得了圓滿的改造效果,該文在認真分析宣鋼燒結(jié)機目前運行狀況的基礎(chǔ)上,逐項對實施的改造內(nèi)容進行了梳理總結(jié),為今后同類型燒結(jié)機的技術(shù)改造工作提供一定的理論指導(dǎo)和依據(jù)。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦 改進措施 技術(shù)指標
中圖分類號:TF046.4 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(b)-0083-01
為了能夠?qū)⒋笮突療Y(jié)機以及配套的先進生產(chǎn)設(shè)備的效能充分發(fā)揮出來,近兩年來,宣鋼多次組織課題攻關(guān)小組深入現(xiàn)場調(diào)研,認真梳理燒結(jié)生產(chǎn)各個工序的運行情況,結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備實際運行情況認真分析總結(jié)出影響燒結(jié)機生產(chǎn)效果的重點因素,并通過與同行業(yè)單位的對標交流,吸取其它單位在穩(wěn)定原料、設(shè)施改造、細化操作參數(shù)等方面的先進經(jīng)驗,逐步對宣鋼燒結(jié)機實施了一系列的技改措施。
1 入燒原料及燃料系統(tǒng)的改造
1.1 精確入燒鐵混料配比成分
宣鋼公司抓住以穩(wěn)定燒結(jié)機主鐵料結(jié)構(gòu)這一中心任務(wù),通過實現(xiàn)原料優(yōu)化、計劃、采購、倉儲模式,基本實現(xiàn)了每三堆鐵混料一個配比,主外粉配比誤差控制在3%左右,一燒品位穩(wěn)定率達到98.61%同時堿度穩(wěn)定率達到99.63%。制作了篦子,以180 mm的固定間隙加裝在燒結(jié)機十個鐵混料倉篦子之間,這樣就形成了物料過濾裝置,可以將體積較大的物料塊過濾;還在鐵混料皮帶秤出口增加了間隔為80 mm過濾篦子,杜絕了卡布料現(xiàn)象,也大大改善了布料平整度水平,提高了燒結(jié)機生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
1.2 燃料分類存儲并控制粒度大小
將焦粉、無煙煤的混放一個倉庫,改為單倉單放,清理一燒原鐵料庫,對燃料庫存進行分隔和擴大,并采用單獨破碎和分盤配加的方法來保證入燒燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,將切堆后的鐵混料燃料配比波動控制在2%以內(nèi)。如果需要對煤、焦粉配比的調(diào)整,那么就必須進行有效固定碳核算,并根據(jù)燒結(jié)機料面和機尾看礦來進行系統(tǒng)的調(diào)整分析,從而確保燒結(jié)過程中的熱量水平以及燒結(jié)礦FeO含量的固定。在燒結(jié)的過程中,擴散控制會影響燃料燃燒,同時燃燒層厚度以及燃燒速度還與料層透氣性、氣流速度、燃料顆粒大小有關(guān),在這三個影響因素中,尤其以燃料顆粒大小最為重要,燃料顆粒過大,則燃燒層變厚同時燃燒時間變長,易導(dǎo)致局部過榕;燃燒顆粒過小,燃燒速度就會加快從而導(dǎo)致液相不足,使得燒結(jié)礦硬度不達標。總之,不論燃料顆粒過大過小,都會造成燒結(jié)燃耗指標升高。通過成產(chǎn)實際證明,宣鋼外粉配比值保持在在 40%—45%之間,入燒燃料粒度-3mm 控制在 70±2%最好,在這樣的指標下,燃料燃燒速度與料層傳熱速度相互匹配,能夠保證燒結(jié)液相控制和燒結(jié)礦粒級的均勻穩(wěn)定。
1.3 入燒前穩(wěn)定生石灰配加量
根據(jù)鈣灰一廠、鈣灰二廠、回轉(zhuǎn)窯、豎窯灰的情況進行均衡配灰,穩(wěn)定入燒鈣灰質(zhì)量。對鈣灰破碎系統(tǒng)加裝間隙為6 mm的篩網(wǎng),使得入燒鈣灰粒度-3 mm率上升到 88%以上。改善了入燒鈣灰粒度,降低了燒結(jié)礦中“白點”現(xiàn)象的發(fā)生概率,縮短了消化時間,促進了其強化燒結(jié)作用的發(fā)揮。同時,對配料皮帶鈣鎂灰落料點進行了改造,增加了自動打水裝置,提前消耗鈣鎂灰,隨后提前打水到配料皮帶上的返礦,使得返礦預(yù)加濕。
2 綜合改造配混系統(tǒng)
2.1 提高混合料的入燒溫度
密封處理配混系統(tǒng)皮帶系統(tǒng),同時又在二混機增加了一套蒸汽預(yù)熱裝置,有效的抑制粉塵,也對混合料保溫工作起到了良好的輔助作用,這樣做的結(jié)果就是二混通蒸汽后出口料溫度在原有基礎(chǔ)之上提高了5 ℃,目前已經(jīng)達到50 ℃以上;將原先一端進入通氣的緩沖倉蒸汽預(yù)熱管路改造成氣體分級進入,使各蒸汽噴頭噴氣量均衡,在冬季將緩沖倉出口料溫穩(wěn)定在55 ℃以上,夏季溫度控制在60 ℃。通過以上兩項改造,消除了燒結(jié)過濕層的影響。
2.2 對筒體襯板固定方式進行改進
混合機筒體粘料不均勻是造成混勻制粒效果差的主要原因,經(jīng)過長時間在實際中摸索總結(jié)的經(jīng)驗,提出了如下筒體粘料處理的方法:生產(chǎn)過程中,又崗位人員監(jiān)測四臺混合機電機電流,通過電流值波動的大小來判斷混合機粘料情況,將混合機電機電流的波動幅度由23A降低至10A以內(nèi);在檢修時,檢查混合機筒體粘料情況,將筒體粘料控制在150 mm范圍以內(nèi);在每塊新?lián)Q襯板上壓焊12根150 mm長的75 mm 角鋼,并在上面均勻固定三根∮16 mm圓鋼,并完成一部分混合機新型陶瓷襯板的更換工作。
3 改造燒冷系統(tǒng)
3.1 通過改造風(fēng)箱實現(xiàn)風(fēng)的合理控制與利用
在 1#、2#、3#、19#、20#風(fēng)箱之間加裝300×400mm的隔風(fēng)板,中間填充耐火材料,這樣可以有效的減少 1#、2#、3#風(fēng)箱以及19#、20#箱之間的竄風(fēng)現(xiàn)象,同時點火負壓降低到5000Pa,這樣可以消除機尾漏風(fēng)現(xiàn)象。實際生產(chǎn)中要按照原料情況的不同,控制點火負壓值在 8000~10000 Pa范圍之內(nèi),有利于實施厚料層燒結(jié),從而保證燒結(jié)臺車上的混合燃料具有很好的透氣性,對19#、20#風(fēng)箱尾部風(fēng)箱風(fēng)進行適當(dāng)?shù)年P(guān)風(fēng)操作,通過風(fēng)的合理控制,來杜絕燒結(jié)過燒、燒結(jié)礦急冷現(xiàn)象,也改善了燒結(jié)礦強度和粒級。
3.2 改善布料效果
采用先進的錯位分段式壓料板替換原布料采用的整體式壓料板,并通過臺車兩側(cè)加裝自制的壓料小輥,使得布料兩側(cè)的高度較原先提高了4~5mm,控制了邊緣效應(yīng)的影響程度,這樣做能減輕整體壓料力度,同時,燒結(jié)負壓也隨之下降,垂直燒結(jié)速度有了很大的提高,從而大幅度地增加了燒結(jié)礦產(chǎn)量。
4 篩運系統(tǒng)的改造方法
加裝皮帶秤,監(jiān)控?zé)Y(jié)礦分類粒級狀態(tài),改造篩運部分溜槽,37#皮帶上還加裝了燒結(jié)礦落地裝置,這樣當(dāng)料頭、料尾或燒結(jié)礦質(zhì)量發(fā)生異常時,可以采用落地裝置落地,保證劣質(zhì)燒結(jié)礦不能進入到燒結(jié)機,保證了燒結(jié)工藝的穩(wěn)定性。改造了一部分成品系統(tǒng)輸出皮帶溜子,因為皮帶運行中增加了料磨料的效果,降低了轉(zhuǎn)運產(chǎn)生的落差,使得燒結(jié)礦粒級組成變得更加合理。
5 結(jié)語
通過上述的多項改進措施,使得宣鋼提高燒結(jié)機燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)項目取得了良好的效果,技改措施投資小、適用性強、改造效果明顯,提高了宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)工藝的技術(shù)指標,具有較強的行業(yè)推廣性。
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