摘 要:淮南礦業(yè)集團新莊孜煤礦始建于1947年5月,是淮南礦業(yè)集團現(xiàn)今唯一在開采的建國前礦井,其開采歷史悠久,采空區(qū)條件復雜,給后期地質(zhì)補勘、地面卸壓瓦斯抽采等鉆孔施工帶來一定困難。文章總結(jié)了過采空區(qū)大口徑瓦斯抽采鉆井施工技術(shù),彌補了國內(nèi)大口徑鉆井過采空區(qū)技術(shù)空白。
關鍵詞:大口徑鉆井;采空區(qū);瓦斯抽采
1 概況
淮南礦業(yè)集團新莊孜煤礦為高瓦斯礦井,并有煤與瓦斯突出危險。隨著礦井的延深,該礦原有的瓦斯抽采孔抽采能力難以滿足安全生產(chǎn)的需要,也不能實現(xiàn)瓦斯分源抽采的目標,故決定在新莊孜新淮工廣內(nèi)施工一口大口徑瓦斯抽采鉆井。
該井在新工廣福利樓的正北處,位于F10-5斷層下盤,地層產(chǎn)狀變化大,傾角14°~22°,地質(zhì)構(gòu)造復雜,將穿過D20煤采空區(qū)。
2 鉆井情況
2.1 開、竣工日期
本井2011年11月10日開工,2012年8月27日竣工。
2.2 鉆井結(jié)構(gòu)
為確保鉆井穿過回填層、第四紀松散層、風化基巖及D20煤層采空區(qū)等復雜地層,保證鉆井安全施工到位,鉆井設計了三路套管施工的技術(shù)方案:第一路套管封閉回填層、第四紀黃土層、基巖風氧化帶。第二路套管封閉D20煤層采空區(qū)。第三路套管為?覬630×18mm的無縫鋼管做工作管。實際鉆井結(jié)構(gòu)如下:
一開:0~68m,井徑?覬1400mm,下入?覬1220mm×16mm螺旋焊管。
二開:68~178m,井徑?覬1150mm,其中0~106m下入?覬950mm×16mm螺旋焊管,106~178m下入?覬950mm×18mm螺旋焊管。
三開178~576.67m,井徑?覬860mm,0~576.67m下入?覬630mm×18mm工作套管。
576.678~588m,階梯狀裸井,做沉淀池用。
3 鉆井過采空區(qū)難題
(1)鉆井口徑大。為保證鉆井三開能順利施工,二開即過采空區(qū)井徑設計為?準1150mm,這就為過采空區(qū)增加了難度,目前國內(nèi)尚無此類大口徑鉆井過采空區(qū)技術(shù)經(jīng)驗借鑒。(2)采空區(qū)易垮井。該區(qū)D20煤已于2002~2004年回采,由于煤層頂板上覆砂巖較厚,雖已沉降較長時間,但采空區(qū)內(nèi)并未充填實在(后期鉆井錄像也證實),鉆井經(jīng)過時將會出現(xiàn)垮井現(xiàn)象甚至出現(xiàn)掉鉆、卡鉆、埋鉆事故。(3)采空區(qū)不易封堵。由于采空區(qū)面積較大,與小井井巷溝通情況不明,鉆井時漿液全漏并伴有掉鉆現(xiàn)象,故封堵采空區(qū)難度很大,絕非一般注漿堵漏手段就能湊效。
4 鉆井過采空區(qū)
4.1 見采空區(qū)情況
鉆井施工至138.498~140m時耗漿量增大,至146.52m時別車嚴重,井內(nèi)突然不上水,10秒后上水,至149.32m時井內(nèi)全漏,有0.4m掉鉆現(xiàn)象,提鉆有勁,繼續(xù)施工至150.6m時,垮井至149.32m,至此認定采空區(qū)頂界為149.32m。
4.2 采空區(qū)封閉堵漏方法
本次過采空區(qū)共進行了11次封堵工作,采取先投骨料(投骨料原則超過采空區(qū)頂界)再鉆至井底進行注漿(單液水泥漿或速凝水泥漿)的方法,并多次重復以上工作,封堵過程中輔以水位測量及孔內(nèi)攝像進行效果檢測。2012.2.13日經(jīng)第八次注漿后準備第九次注漿投骨料時水位上升至7m,停投骨料水位下降,說明注漿工作已取得實質(zhì)性進展。第九次注漿后,水位保持在10m左右,于是用?準311mm鉆頭往下鉆進,至161.80m出現(xiàn)漿液漏失現(xiàn)象(采空區(qū)底界為153m)。強行鉆進至164m后于2月19日、21日分別進行了第十次、十一次注漿,均填黃砂、注速凝水泥漿。候凝結(jié)束后采用邊鉆邊擴的方法一直施工至191m井內(nèi)都正常上水,說明采空區(qū)已成功封閉。采空區(qū)封閉情況見表1。
4.3 護采空區(qū)套管下置及固管情況
結(jié)合鉆探及測井資料,經(jīng)研究決定護采空區(qū)套管下置深度為178m。3月9日開始下管,3月10日下管結(jié)束,其中0~106m下入?準950mm×16mm螺旋焊管,106~178m下入?準950mm×18mm螺旋焊管。
3月11日進行固管工作,當水泥漿返深約40m時采空區(qū)被壓開,直到最后井口未見返水,采空區(qū)以上漿液全部漏失,此次共用水泥99.79T,研究決定用?準50mm鉆桿在套管外環(huán)進行補注。
3月13日第一次補注深度為111.46m,水泥用量15T加水玻璃1m3。
3月14日探水泥漿面為112m,下鉆至99m進行第二次補注,水泥用量15T。
3月15日探水泥漿面為75m,下鉆至74.5m進行第三次補注,水泥用量26T,砂子7.5T。
3月16日探水泥漿面為10.5m,下鉆至10m第四次補注,水泥用量5T,砂子0.75T,孔口返漿。
5 結(jié)束語
新莊孜礦大口徑瓦斯井順利完成三開鉆進及固井,三開固井采用的是石油固井技術(shù),固井過程高壓高流量均未壓穿采空區(qū)地層,直至固井完工鉆井均未出現(xiàn)異常。本次大口徑鉆進順利過采空區(qū)取得以下幾點認識:
(1)充分認識到鉆井過采空區(qū)的難度,從技術(shù)設計源頭預留鉆井口徑及套管壁厚系數(shù),以防過采空區(qū)意外事故發(fā)生。(2)嚴格各項制度及措施在現(xiàn)場的落實,科學合理組織勞動及分工,上下積極協(xié)調(diào),號令統(tǒng)一。(3)正確選擇投入孔內(nèi)骨料方法,采取投骨料時帶水沖,確保投入孔內(nèi)骨料盡量擴散遠一些,從而形開成大范圍堅固的帷幕帶,從后期擴孔驗證了這一點。(4)鉆井在鉆進及擴井時采用合理的鉆具組合和優(yōu)質(zhì)的鉆探泥漿,施工過程及封堵采空區(qū)的過程中進行跟蹤測斜并輔以井內(nèi)攝錄像工作。(5)每次注漿前,分析總結(jié)上次注漿及透孔情況及時調(diào)整骨料及注漿材料,以保證每次封堵效果。