摘 要:重介質(zhì)損耗率高是當前重介選煤廠面臨的普遍問題,重介質(zhì)損耗率高不僅會影響產(chǎn)品質(zhì)量,降低分選系統(tǒng)的穩(wěn)定性,對于提高選煤廠經(jīng)濟效益也極為不利。以某選煤廠為研究對象,分析了重介質(zhì)損耗的主要原因,并有針對性的從設(shè)備改造、重介質(zhì)管理和優(yōu)化重介質(zhì)添加方式等方面給出了降低重介質(zhì)損耗率的措施。實踐證明,通過這些措施的實施,該選煤廠重介質(zhì)損耗率降低了42%,降耗效果顯著。
關(guān)鍵詞:選煤廠;重介質(zhì);損耗率;措施
重介質(zhì)選煤技術(shù)因具有技術(shù)成熟、操作簡單、原煤適應(yīng)性強、分選效率高等優(yōu)點在我國選煤廠應(yīng)用比重逐漸加大[1-3]。但是,很多重介選煤廠存在重介質(zhì)損耗高等問題,重介質(zhì)損耗率高不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量和分選系統(tǒng)的穩(wěn)定性,對于提高選煤廠的綜合經(jīng)濟效益和現(xiàn)代化管理水平也極為不利[4-5],故如何降低重介質(zhì)損耗率一直是重介選煤廠技術(shù)人員的研究重點。在研究重介質(zhì)損耗時認為,重介質(zhì)消耗主要原因是重介質(zhì)回收率低引起,同時在重介質(zhì)的運輸、儲存和管理過程中也會造成部分重介質(zhì)損耗。某重介選煤廠設(shè)計原煤處理能力為120萬噸/年,在投產(chǎn)初期重介質(zhì)消耗量僅為1.8kg/t,隨著井下原煤煤質(zhì)的改變及設(shè)備使用年限的增加,近期重介質(zhì)消耗量基本穩(wěn)定在3.1kg/t左右,有時甚至可達4kg/t,重介質(zhì)損耗率高已經(jīng)成為了影響該選煤廠節(jié)支降耗的重要因素,也不利于應(yīng)對當前煤炭疲軟形式。鑒于此,決定組織技術(shù)人員對該選煤廠高重介質(zhì)消耗率進行分析,并提出有效解決方案。
1 選煤廠概況
該選煤廠設(shè)計原煤處理能力為120萬噸/年,是一座動力煤礦井型選煤廠,入選產(chǎn)品主要為煙煤和貧煤。該選煤廠分選工藝較為常見:塊煤重介質(zhì)斜輪分選+末煤重介質(zhì)旋流器分選+粗煤泥TBS干擾床分選機分選+煤泥浮選+煤泥水離心、壓濾回收煤泥。其中,100~13mm粒度級原煤進入斜輪分選機分選,13~2mm粒度級原煤進入重介質(zhì)旋流器進行分選,2~0.25mm粒度級物料進入TBS分選機進行分選,0.25~0mm粒度級物料進入浮選機進行分選,通過分選所得產(chǎn)品主要有80~10mm粒度級塊煤、13~0mm粒度級末精煤和10~0mm粒度級末原煤。該選煤廠在投產(chǎn)初期,重介質(zhì)損耗率僅為1.8kg/t左右,近年來隨著入選礦井原煤煤質(zhì)等因素的改變,重介質(zhì)損耗率持續(xù)增加,目前基本穩(wěn)定在3.1kg/t左右,偶爾會高達4.0kg/t,重介質(zhì)損耗率高已成了阻礙選煤廠節(jié)支降耗的重要因素。
2 高介質(zhì)消耗原因探析
為了掌握該選煤廠重介質(zhì)高損耗率的根本原因,技術(shù)人員對分選流程各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控和取樣分析,認為引起該選煤廠分選過程中重介質(zhì)損耗率居高不下的主要原因有以下幾個方面。
2.1 入選原煤煤質(zhì)差
隨著礦井開采強度的不斷增加,原優(yōu)質(zhì)煤層已經(jīng)開采殆盡,礦井主要開采戰(zhàn)場已經(jīng)轉(zhuǎn)至賦存不穩(wěn)定的薄及中厚煤層區(qū)域,該區(qū)域煤層含矸量高。矸石含量較高的原煤難以適應(yīng)現(xiàn)有的選煤工藝,其原因是矸石的存在容易造成重介質(zhì)旋流器二段底流口出現(xiàn)經(jīng)常性的堵塞,造成重介質(zhì)旋流器分選異常,引起重介質(zhì)損耗率增加。
2.2 重介質(zhì)質(zhì)量和管理不達標
分選實踐表明,重介質(zhì)選煤有效分選所需重介質(zhì)密度應(yīng)保證在4.25~4.50g/cm3,磁性物質(zhì)質(zhì)量分數(shù)應(yīng)達到90%左右,0.074~0mm粒度級的磁性物質(zhì)應(yīng)不低于85%。為了掌握該選煤廠重介質(zhì)質(zhì)量,通過試驗分析可知所用重介質(zhì)磁性物質(zhì)含量為95.6%,0.074~0mm粒度級的磁性物質(zhì)含量僅為75.4%,由此可知0.074~0mm粒度級的磁性物質(zhì)含量不達標;同時,重介質(zhì)含水量測試結(jié)果表明,重介質(zhì)水分Mad約為10.7%,水分含量較高,在貯存和使用時發(fā)現(xiàn)重介質(zhì)結(jié)團現(xiàn)象嚴重,不利于重介質(zhì)的添加和管理,也易造成分選過程的不穩(wěn)定。另外,重介質(zhì)在運輸過程中采用裝載機推運,在裝運過程中會因地表雜質(zhì)的存在造成重介質(zhì)污染,一定程度地降低了重介質(zhì)質(zhì)量。
2.3 脫介設(shè)備脫介效果差
該選煤廠脫介設(shè)備主要由弧形篩、振動脫介篩和磁選機。在設(shè)備脫介過程中發(fā)現(xiàn),脫介篩脫介效果差的原因主要是噴水管位置、噴水壓力和水量設(shè)計不合理,篩板篩縫寬度設(shè)計不合理。磁選機在應(yīng)用初期磁性物質(zhì)回收率可達99.5%以上,但是目前磁選機磁性物質(zhì)回收率僅為95.2%左右,磁選效果較差。
2.4 介質(zhì)添加方式不合理
選煤廠介質(zhì)添加方式為人工添加、水管稀釋,這樣容易造成分選懸浮液重介質(zhì)密度不均勻,水管稀釋又容易造成重介質(zhì)濃度偏低,一定程度地致使合格介質(zhì)桶液位和分流量加大,最終造成磁選機處理量增加,在此過程中容易造成重介質(zhì)隨產(chǎn)品和尾礦流失,這也是造成該選煤重介質(zhì)損耗率偏高的主要因素。
3 降低介質(zhì)消耗的主要途徑
3.1 設(shè)備改造
考慮到礦井原煤煤質(zhì)的改變易造成重介質(zhì)旋流器二段底流口堵塞,故可通過適當增加底流口寬度來避免底流口堵塞;現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),脫介篩噴嘴位置較高,且水壓和水量偏小,不容易將附著于脫介篩的重介質(zhì)沖掉,故根據(jù)實際適當降低噴嘴位置,降低噴嘴孔徑,增加篩網(wǎng)孔徑為0.75mm,布置篩面擋板,并保證水壓為0.2~0.3MPa,同時將原順煤流噴灑方向改為逆煤流噴灑方向以增加噴灑范圍。為了提高磁選機脫介效果,適當改變磁選機磁偏角和磁選機槽體間間隙,同時根據(jù)煤泥含量合理控制磁選機入料濃度。
3.2 加強管理
鑒于重介質(zhì)質(zhì)量達標是確保重介質(zhì)有效分選的基礎(chǔ),故應(yīng)采購合格的重介質(zhì),重點保證重介質(zhì)磁性物質(zhì)粒度組成、質(zhì)量分數(shù)和重介質(zhì)含水量等指標。積極改善重介質(zhì)儲存、運輸和管理環(huán)境,減少因管理原因引起的重介質(zhì)損耗。另外,應(yīng)加強管路的檢修和巡查,盡量避免管路出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,加強重介質(zhì)管理考核。
3.3 優(yōu)化添加方式
鑒于原重介質(zhì)添加方式不合理,故決定采用磁選尾礦水回介質(zhì)庫進行沖洗,這樣可以一定程度地改善重介質(zhì)懸浮液穩(wěn)定性,同時也有效保證了合格介質(zhì)通的液位,降低了分流量和磁選機處理負荷。另外,增加同位素密度計來監(jiān)測重介質(zhì)密度,這樣可實時掌握重介質(zhì)懸浮液密度以便于及時對密度進行調(diào)整,這不僅有利于降低重介質(zhì)損耗,同時也可一定程度地增加分選效果。
4 效果分析
通過對選煤廠流程各個環(huán)節(jié)的監(jiān)測和采樣分析,掌握了引起該選煤廠重介質(zhì)消耗率高的主要因素,并提出通過設(shè)備改造、加強重介質(zhì)管理和優(yōu)化重介質(zhì)添加方式等措施來降低重介質(zhì)損耗率。通過這些措施的實施,選煤廠重介質(zhì)消耗已降低1.81kg/t,較措施實施前的3.1kg/t降低了約42%。重介質(zhì)消耗率的降低也有效地保證了重介分選流程的穩(wěn)定性,提高了產(chǎn)品各項指標,對于提高選煤廠綜合經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ)。
參考文獻
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作者簡介:杜萬磊(1987,12-),男,河北邢臺人,碩士研究生,助理工程師,現(xiàn)從事煤炭管理工作。