摘 要:針對交流提升機(jī)串電阻調(diào)速電控完成PLC改造后存在的缺點(diǎn),通過改造方案的對比,提出了利用原有PLC引進(jìn)高壓變頻器的技術(shù)改造方案,結(jié)果表明改造后運(yùn)行平穩(wěn)可靠、精度高、節(jié)能效果明顯,縮短了提升時(shí)間,取得了良好的效益。
關(guān)鍵詞:PLC高壓變頻器;提升機(jī);電控系統(tǒng)
引言
礦井提升機(jī)是礦井開采中的重要設(shè)備,礦井提升機(jī)的安全和可靠運(yùn)轉(zhuǎn)不僅關(guān)系著礦井的生產(chǎn),而且還涉及到礦井職工的生命安全,特別是電控系統(tǒng)在很大程度上制約著礦井的安全生產(chǎn),因此使提升機(jī)的電控系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)成為礦井工程技術(shù)人員重點(diǎn)研究的重要課題[1]。對于礦井提升機(jī)的電控系統(tǒng)改造來講,不僅要利用好原有的設(shè)備,還要將原有設(shè)備和新設(shè)備密切地配合來保證系統(tǒng)的可靠性。目前,我國礦井提升機(jī)普遍采用的是電機(jī)轉(zhuǎn)子回路串電阻調(diào)速系統(tǒng),通過逐級切斷串入的電阻,來達(dá)到分級調(diào)速的目的。這種調(diào)速方法屬于功率消耗型調(diào)速系統(tǒng),耗電量較大;而且這種調(diào)速系統(tǒng)的控制性能不夠理想,還會(huì)給電網(wǎng)造成很大的諧波影響。提升機(jī)調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行改造是必然趨勢,由于變頻調(diào)速的調(diào)速特性很好,過渡過程非常平穩(wěn),而且節(jié)能效果明顯。因此,將變頻調(diào)速技術(shù)、可編程控制器(PLC)技術(shù)應(yīng)用到提升機(jī)電控系統(tǒng)當(dāng)中,是提升機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行的可靠保障。
1 礦井提升機(jī)的概況
1.1 概述
西馬煤礦副井絞車在上世紀(jì)1985年8月安裝,絞車型號(hào):JKM-2.8/4(Ⅱ),洛陽礦山機(jī)械廠生產(chǎn)。電機(jī)型號(hào)YR630-12/1430,哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)。在2004年電控系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),電控設(shè)備采用了天津民益公司生產(chǎn)的TKM-D2-PC2電控系統(tǒng),采用了PLC-SCR編碼啟動(dòng)電控系統(tǒng)取代了原來的繼電器-接觸器電控系統(tǒng);用KDG可控硅低頻裝置代替了原來的KZC動(dòng)力制動(dòng)系統(tǒng)。電控系統(tǒng)采用SIEMENS的S7-300型PLC作為控制主元件,S7-200型PLC作為后備保護(hù),實(shí)現(xiàn)了雙線保護(hù)。轉(zhuǎn)子切換采用了SLR編碼控制技術(shù),用無觸點(diǎn)的可控硅交流開關(guān)切換轉(zhuǎn)子電阻,將啟動(dòng)級數(shù)增加至20級。
1.2 目前系統(tǒng)缺點(diǎn)
西馬煤礦副井提升機(jī)電控2004年的技術(shù)改進(jìn),使提升機(jī)的安全性能有了進(jìn)一步的提高,但經(jīng)過八年多運(yùn)行還存在著缺點(diǎn)。
(1)改造后,仍然是采用交流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子回路串電阻調(diào)速,盡管采用了SCR20級編碼調(diào)速,還存在著開環(huán)有級調(diào)速,電機(jī)加速度難以準(zhǔn)確控制,調(diào)速精度差,電機(jī)啟動(dòng)電流及切換電流沖擊大,設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn),存在著電氣及機(jī)械沖擊。(2)轉(zhuǎn)子回路串接金屬電阻,在負(fù)力提升和低速時(shí)浪費(fèi)電能嚴(yán)重。(3)維修量大,不方便,由于操作時(shí)交流接觸器頻繁動(dòng)作,易造成觸點(diǎn)及線圈的燒壞,轉(zhuǎn)子更換碳刷頻繁[2]。(4)在減速點(diǎn)換速時(shí),交流電控存在失控區(qū),換速時(shí)電機(jī)出現(xiàn)震動(dòng),在副井提升特別是負(fù)力提升尤為明顯。
2 技術(shù)改造的理由
隨著產(chǎn)量、技術(shù)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,現(xiàn)有絞車已經(jīng)滿足不了安全生產(chǎn)的需要,必須進(jìn)行技術(shù)改造。改造理由:(1)隨著原煤產(chǎn)量的不斷提升,挖掘工作量急劇上升,在現(xiàn)有提升條件下,副井提升系統(tǒng)滿足不了生產(chǎn)需要。(2)原電控系統(tǒng)有些功能是電參量與機(jī)械閘形成閉環(huán)控制,跟隨性很差,導(dǎo)致電氣保護(hù)功能、控制精度和可靠性較差,控制系統(tǒng)相關(guān)的保護(hù)功能失效,系統(tǒng)運(yùn)行安全得不到保證。(3)有環(huán)流低頻電源裝置元件多,閉環(huán)調(diào)節(jié)困難,閉環(huán)控制性能難以得到保障,常出現(xiàn)過流及可控硅損壞等故障,造成緊急制動(dòng),影響副井的正常運(yùn)行[3]。(4)原系統(tǒng)的低頻制動(dòng),只是在減速后投入運(yùn)行,不能保證電氣制動(dòng)在全程隨時(shí)投入。
3 技術(shù)改進(jìn)方案對比
目前,國內(nèi)比較先進(jìn)的礦用提升機(jī)電控系統(tǒng)有直流控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)子變頻控制系統(tǒng)和高壓變頻控制系統(tǒng)三種。下面分別對三種調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較。
3.1 直流控制
直流調(diào)速的優(yōu)點(diǎn):調(diào)速性能好、調(diào)速范圍廣,易于平滑調(diào)節(jié);起動(dòng)、制動(dòng)轉(zhuǎn)矩大;過載能力強(qiáng)、能承受較頻繁的沖擊負(fù)荷;系統(tǒng)安全可靠,動(dòng)態(tài)性能、靜態(tài)性能指標(biāo)高。缺點(diǎn):以晶閘管整流設(shè)備為基礎(chǔ)的直流調(diào)速系統(tǒng)的諧波污染嚴(yán)重,功率因數(shù)低,且目前大部分煤礦現(xiàn)有提升機(jī)配用的是交流異步電動(dòng)機(jī)。如采用直流調(diào)速系統(tǒng),需將現(xiàn)有提升電機(jī)更換為直流電機(jī),相應(yīng)增加改造成本。
3.2 轉(zhuǎn)子變頻
轉(zhuǎn)子變頻的優(yōu)點(diǎn):適應(yīng)舊系統(tǒng)升級改造,且系統(tǒng)改造方便,接線簡單;硬件結(jié)構(gòu)簡單,故障點(diǎn)少;啟動(dòng)及加速過程沖擊電流小,減輕了電網(wǎng)的沖擊;能量回饋節(jié)省電能。缺點(diǎn):轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速時(shí)電動(dòng)機(jī)最大電磁轉(zhuǎn)矩下降;功率因數(shù)低,電流諧波大;調(diào)速范圍窄,調(diào)速精度比較低;低速時(shí)特性變差;對于舊系統(tǒng)改造有一定的局限性。
3.3 高壓變頻
高壓變頻的優(yōu)點(diǎn):適應(yīng)舊系統(tǒng)升級改造;電控系統(tǒng)簡單,安裝調(diào)試方便;功率因數(shù)高,電流諧波??;調(diào)速效率高;調(diào)速范圍寬,調(diào)速精度高;調(diào)速平滑性好;啟動(dòng)及加速過程沖擊電流小,延長設(shè)備壽命;技術(shù)先進(jìn),可靠性高;恒轉(zhuǎn)矩低速爬行時(shí)速度平穩(wěn);有效消除了減速失控區(qū);低速大轉(zhuǎn)矩,能量回饋效率高;節(jié)能效果顯著。缺點(diǎn):變頻器的技術(shù)復(fù)雜;維護(hù)檢修困難。
通過對三種礦用提升機(jī)電控系統(tǒng)的對比,綜合評價(jià)和結(jié)合實(shí)際情況西馬煤礦副井提升機(jī)電控改造選用高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)。
4 方案實(shí)施
原有的PLC硬件系統(tǒng)不動(dòng),只對提升機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行改造。拆除原有的提升機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)備,保留高壓開關(guān)柜、低壓電源柜,升級PLC控制柜、操作臺(tái)及監(jiān)控系統(tǒng),新安裝一套全數(shù)字高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)。調(diào)速系統(tǒng)選用北京合康億盛變頻科技股份有限公司生產(chǎn)的HIVERT系列6kV/1250kW高壓變頻器。可編程控制器PLC和高壓變頻器相結(jié)合應(yīng)用于提升機(jī)控制系統(tǒng)中,能夠使礦井提升機(jī)的控制性能和自動(dòng)化水平、安全性、可靠性都達(dá)到了新的高度,克服了原礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)存在的可靠性差、故障率高、電能浪費(fèi)大以及安全保護(hù)、閉鎖、監(jiān)測系統(tǒng)不完善等缺點(diǎn),大大提高了礦井的安全程度和經(jīng)濟(jì)效率。
5 PLC-高壓變頻提升機(jī)電控系統(tǒng)的特性
(1)采用具有活躍前端能量回饋特性的四象限變頻器,具有優(yōu)良的軟、硬件保護(hù)功能和控制功能,實(shí)現(xiàn)了高轉(zhuǎn)矩、高精度、寬調(diào)速范圍的變頻驅(qū)動(dòng)方案。(2)具有接近于1的功率因數(shù)和大于95%的能量轉(zhuǎn)換效率,電流諧波成分少,無須功率補(bǔ)償器和諧波抑制設(shè)備。(3)具有類似或優(yōu)于直流電動(dòng)機(jī)的機(jī)械特性。運(yùn)行速度曲線成S形,加減速平滑,無撞擊感。(4)系統(tǒng)具備全面的故障檢測,可靠的故障報(bào)警保護(hù)功能。安全回路獨(dú)立于其它正?;芈罚捎糜?jì)算機(jī)軟保護(hù)加高靠性的繼電器雙層保護(hù)回路,獨(dú)立運(yùn)行互為安全冗余,其工作狀態(tài)可在監(jiān)視器上監(jiān)視。(5)節(jié)能效果顯著,大大降低了用電量。(6)有效地利用了原電控系統(tǒng)的設(shè)備,節(jié)省了投資。
6 效益分析
(1)高壓變頻系統(tǒng)以后,相比原低頻拖動(dòng)系統(tǒng)仍然降低了電能損耗,經(jīng)統(tǒng)計(jì),2013年6月至2013年11月,共6個(gè)月的平均噸煤電耗為1.211kw·h,相比往年同期1.375kw·h降低了11.93%。(2)高壓變頻系統(tǒng)以后,每個(gè)提升循環(huán)可節(jié)約10s時(shí)間,每小時(shí)可比原系統(tǒng)多提升2.72個(gè)循環(huán),提高了副井提升的工作效率。(3)經(jīng)過測試,整個(gè)副井提升機(jī)系統(tǒng)的功率因數(shù)達(dá)到了0.95以上,與原系統(tǒng)相比,提高了0.15以上,對改善電網(wǎng)環(huán)境起到了很好的作用。
7 結(jié)束語
文章針對西馬煤礦副井提升機(jī)PLC-SCR編碼啟動(dòng)電控系統(tǒng)存在的缺點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)形勢和煤礦安全規(guī)程的規(guī)定,提出了利用原有PLC引進(jìn)高壓變頻器的交流調(diào)速技術(shù)改造方案。通過實(shí)踐證明PLC-高壓變頻器的改造方案是可行的,克服了PLC-SCR編碼啟動(dòng)電控系統(tǒng)的缺陷,并且取得了良好的效益。
參考文獻(xiàn)
[1]高壓變頻器在礦山提升機(jī)上的應(yīng)用[EB/OL].2012-02-09.
[2]康知平.變頻節(jié)電技術(shù)在提升機(jī)上的應(yīng)用[J].煤炭科技,2014,1:67-68.
作者簡介:齊晨曦(1981-),男,遼寧沈陽人,電氣工程師,機(jī)電室主任,學(xué)士。