作者信息:果志華(1986—),男,河北省唐山人,助理工程師,本科學(xué)歷,從事機械系統(tǒng)維護及管理工作。
摘 要:針對離心式風(fēng)機振動超標(biāo)的原因進行了分析,介紹了常見幾種振動波形的判斷及處理方法。詳細介紹了現(xiàn)場動平衡修復(fù)過程中的注意事項,并通過實例介紹了現(xiàn)場風(fēng)輪修復(fù)方法。近半數(shù)的旋轉(zhuǎn)機械設(shè)備中所發(fā)生的振動是由旋轉(zhuǎn)的零部件的不平衡所造成的。如何消除旋轉(zhuǎn)機械設(shè)備零部件的不平衡是制造廠家與使用維修部門的重要工作之一。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機;振動;頻譜分析;動平衡;現(xiàn)場修復(fù)
中圖分類號: TQ 440. 5 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)04(a)-0000-00
冶金企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境粉塵大、溫度高,葉輪的不均勻磨損和粉塵粘結(jié)是造成風(fēng)機葉輪不平衡的主要原因。特別是為了節(jié)省葉輪,通常通過在葉輪上噴焊鈷包碳化鎢的方法延長其壽命,但噴焊后也需找平衡。
1 風(fēng)機平衡的要求
旋轉(zhuǎn)機械的零、部件平衡校正分為靜平衡和動平衡校正兩種,一個零件需做靜平衡還是動平衡校正,取決于旋轉(zhuǎn)零件的轉(zhuǎn)速(n)和零件的厚度(L)與零件的直徑(D)之比(L/D),如圖1所示。在圖1中,a線下方為靜平衡適用范圍,b線上方為動平衡適用范圍。在a線與b線之間的區(qū)域?qū)τ谥匾O(shè)備需做動平衡校正。一般的通風(fēng)機和引風(fēng)機的葉輪僅做靜平衡就可以滿足要求。
圖1 靜平衡與動平衡分界
2 現(xiàn)場修復(fù)風(fēng)機動平衡步驟
2.1 判斷風(fēng)機振動的故障分析
2.1.1 振動值測量分析
對風(fēng)機驅(qū)動側(cè)及非驅(qū)動側(cè)軸承座軸向、垂直徑向、水平徑向的振動值進行測量并比較:a) 如果軸承座軸向振動值較大,可判定振動是由聯(lián)軸器同軸度誤差較大或其它原因引起,可排除動平衡因素影響;b) 如果軸承座的垂直徑向振動值較大,可判定振動是由軸承間隙過大或地角螺栓松動引起,可排除動平衡因素影響;c) 如果軸承座的水平徑向振動值較大,振動可能是由風(fēng)輪動不平衡因素影響,需進行頻譜分析。
2.1.2 水平徑向振動頻譜分析
下面為三種常見的波形,本文分別對其進行頻譜分析:a)一倍頻主頻,二倍頻為輔頻或二倍頻幾乎為零??膳卸L(fēng)機動不平衡,可進行動平衡修復(fù)來減小其振動;b)二倍頻主頻,一倍頻為輔頻或與二倍頻相差不大??膳卸?lián)軸器對中誤差太大,需重新找正;c)三倍以上高倍頻主頻,一倍頻和二倍頻很小或幾乎為零??膳卸ㄝS承損壞。
2.2 對風(fēng)輪進行補焊處理
確定需要進行動平衡修復(fù)后,應(yīng)對風(fēng)輪磨損情況進行檢查,如磨損量較大,要對其襯板、螺栓進行加固處理,防止動平衡修復(fù)后,短時間內(nèi)襯板或螺栓脫落再次引起動不平衡。如風(fēng)輪是機翼式鏤空葉片,需對葉片頂端焊縫仔細檢查,如有開焊或焊縫磨漏,該葉片內(nèi)部可能已經(jīng)有積灰,必須對該縫隙進行封堵,防止在動平衡修復(fù)過程中,由于積灰脫落而影響計算的精度,也防止在動平衡修復(fù)后,由于葉片之間的積灰量不同而再次引起動不平衡。
2.3 修復(fù)風(fēng)輪靜平衡
風(fēng)輪補焊修復(fù)后,其重心可能偏離旋轉(zhuǎn)中心很遠,如此時運轉(zhuǎn)風(fēng)機進行修復(fù)動平衡試驗,可能會由于振動值過大而引起風(fēng)機不能正常運轉(zhuǎn)或造成軸承座損壞。所以在運轉(zhuǎn)前需對風(fēng)輪進行簡單的靜平衡修復(fù),從而來保證振動值不會嚴(yán)重超標(biāo)。
2.4 利用動平衡儀對風(fēng)輪進行動平衡修復(fù)
使用動平衡儀現(xiàn)場做平衡方法有兩種:單面法和雙面法。只需要在一個校正平面內(nèi)進行平衡校正的方法稱單面法;必須在兩個校正平面內(nèi)進行平衡校正的方法稱雙面法。
3 現(xiàn)場修復(fù)風(fēng)機轉(zhuǎn)子動平衡案例
我公司出鐵廠除塵風(fēng)機為遼寧金豐鼓風(fēng)機有限公司生產(chǎn),型號為離心鼓風(fēng)機Y4-2X73No.24F。2014年11月,煉鐵廠出鐵廠除塵風(fēng)機振動值超標(biāo),達到12mm/s,風(fēng)機已不能正常運轉(zhuǎn)。經(jīng)檢測,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機軸承座水平徑向振動值較大,頻譜分析發(fā)現(xiàn)一倍頻是主頻,于是決定進行動平衡修復(fù)。
檢查風(fēng)輪,發(fā)現(xiàn)其葉片表面襯板磨損量不是太大,但鏤空葉片的頂部焊縫磨漏約5mm寬的縫隙,是由于葉片內(nèi)部積灰而引起的動不平衡,但無法用電焊簡單修補,決定增加U形襯板封堵縫隙并保護葉片不再繼續(xù)磨損。襯板焊接完畢后,為防止風(fēng)機振動過劇,進行了一次靜平衡修復(fù)。運轉(zhuǎn)風(fēng)機,測量雙側(cè)軸承座振動參數(shù):A) 12.6mm/s,206°;B) 10.5mm/s,35°;Speed-740rpm??梢钥闯?,兩側(cè)振動值相差不大,但振動相位角相差很大,需選擇雙面法進行動平衡修復(fù)。通過公式計算得知該風(fēng)輪的試配重應(yīng)為563g,在風(fēng)輪驅(qū)動側(cè)大盤焊接530g配重鐵塊(焊條約需33g)。
運轉(zhuǎn)風(fēng)機測得數(shù)據(jù):A) 10.3mm/s,226°;B) 9.5mm/s,39°;Speed-740rpm。可以看出,風(fēng)機振動值明顯下降,所以選擇不去除當(dāng)前配重,繼續(xù)在風(fēng)輪非驅(qū)動側(cè)大盤焊接第二塊配重鐵塊,重量及焊接角度均與第一塊相等。
運轉(zhuǎn)風(fēng)機后測得數(shù)據(jù):A) 10.9mm/s,226°;B) 11.5mm/s,39°;Speed-740rpm。不去除試配重,直接計算所需的準(zhǔn)確配重,得到數(shù)據(jù)如下:A) 2432kg,22°;B) 982kg,215;Speed-1000rpm。根據(jù)數(shù)據(jù),選擇2432g(包括焊接所需的焊條重量)配重鐵塊焊接在風(fēng)輪驅(qū)動側(cè)大盤上,焊接位置為以第一塊試配重為零點,逆轉(zhuǎn)向22°;選擇982g(包括焊接所需的焊條重量)配重鐵塊焊接在風(fēng)輪非驅(qū)動側(cè)大盤上,焊接位置為以第二塊試配重為零點,逆轉(zhuǎn)向215度。
運轉(zhuǎn)風(fēng)機檢驗動平衡修復(fù)效果,測得數(shù)據(jù):A)1.5mm/s,165°;B)1.8mm/s,98°。由數(shù)據(jù)看出:風(fēng)機驅(qū)動側(cè)軸承座振動值為1.5mm/s,非驅(qū)動側(cè)軸承座振動值為1.8mm/s,已完全符合該風(fēng)機運轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn),此次動平衡修復(fù)是成功的。
4 結(jié)論
通過對大型離心式風(fēng)機現(xiàn)場動平衡修復(fù)的研究和實際應(yīng)用,效益非常顯著,對煉鐵廠乃至集團公司都是一項成功的技術(shù)實踐,可得到很好的應(yīng)用,應(yīng)予推廣和執(zhí)行。
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