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        高分子篩催化劑在加氫裂化裝置上的運用

        2015-04-29 00:00:00唐志勝
        基層建設(shè) 2015年3期

        中國石化齊魯分公司勝利煉油廠 山東淄博 255434

        摘要:介紹了原設(shè)計使用無定型催化劑加氫裂化裝置使用高分子篩催化劑的運行情況,實踐證明,面對原油日益劣質(zhì)化的今天,裝置通過簡單的改造,完全可以適用高分子篩催化劑,多產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。同時根據(jù)生產(chǎn)情況,對裝置下一步的運行提出了可行性建議。

        關(guān)鍵詞:加氫裂化;原料劣質(zhì)化;高分子篩催化劑;技術(shù)改造

        概述

        該廠140萬噸/年加氫裂化裝置采用國產(chǎn)單段串聯(lián)一次通過加氫裂化工藝,加工直餾減壓蠟油原料,用于生產(chǎn)石腦油、航煤、柴油和尾油,尾油主要用作制乙烯裝置的原料。裝置原使用無定型催化劑,為應(yīng)對原油劣質(zhì)化,多產(chǎn)石腦油、航煤、尾油等高附加值產(chǎn)品,2009年5月使用高分子篩催化劑,以滿足多產(chǎn)化工原料的需求。2013年裝置檢修,對高分子篩催化劑實施再生,為改善尾油BMCI值和航煤煙點,控制裂化反應(yīng)器溫度趨于合適的梯度,反應(yīng)器催化劑重新級配,并在裂化反應(yīng)器第四床層增加了部分活性較低的RHC-3裂化催化劑。

        根據(jù)高分子篩催化劑運行情況和產(chǎn)品分布,于2010年和2013對裝置分餾系統(tǒng)進行了適應(yīng)性技術(shù)改造,解決了運行的瓶頸,效益得到進一步提升。針對高氯原油的沖擊和高壓換熱器結(jié)垢,裝置制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施。

        1.針對高活性催化劑進行的工作

        1.1分餾系統(tǒng)的部分適應(yīng)性改造

        裝置2009年由中油型加氫裂化催化劑更換為化工原料型(石腦油和尾油)催化劑后,產(chǎn)品分布發(fā)生了較大變化,在保持尾油收率相當(dāng)?shù)那闆r下,石腦油、航煤等產(chǎn)品收率增加5%,柴油收率下降,生產(chǎn)中反映出分餾系統(tǒng)硫化氫汽提塔進料溫度過低、航煤汽提塔C503頂部返塔壓力高、吸收解吸塔底負荷不足等問題,進行了適應(yīng)性改造,主要內(nèi)容為:

        優(yōu)化冷低分油進硫化氫汽提塔換熱流程,提高冷低分油入塔前溫度,由80℃升至105℃;

        將航煤汽提塔C503頂部返分餾塔線及設(shè)備開口由DN100擴至DN150;

        增加吸收解吸塔底再沸器換熱面積。

        通過改造,問題得到部分解決。但運行中仍有瓶頸,表現(xiàn)在汽提塔入口溫度仍較低,影響了航煤腐蝕,航煤收率受到限制;吸收解吸塔帶液嚴重,重整料石腦油不能最大化生產(chǎn),2013年檢修,再次進行了優(yōu)化:

        輕烴進汽提塔前C-501和分餾塔C-502一中回流換熱,溫度從110℃提高到145,航煤操作彈性提高。

        吸收解吸塔更換高效塔盤,解決帶液問題。

        1.2重新確定事故處理原則

        裝置原使用無定型催化劑,由于活性低,反應(yīng)條件相對緩和,事故處理尤其是循環(huán)機停運后,原則為“加熱爐滅爐,系統(tǒng)撤壓到4.7MPa,補充事故氮氣,視情況逐步恢復(fù)”,鑒于高分子篩催化劑活性高,結(jié)合2009年事故處理經(jīng)驗,將事故處理原則修訂為:“加熱爐滅爐,進料切斷,系統(tǒng)撤壓到0.8MPa,補充事故氮氣,視情況逐步恢復(fù)”,確保高活性催化劑運行下的裝置本質(zhì)安全。

        2.催化劑運行情況

        2.1裝置進料性質(zhì)整體變差

        裝置自2010年4月始加工含酸重質(zhì)原油后,140萬噸/年加氫裂化的進料性質(zhì)發(fā)生了較大變化。表現(xiàn)在粘度、酸值、密度、氮含量增加。原料油密度由原來的約910kg/m3提高到926kg/m3,原料油BMCI值由47左右提高到50以上,原料氮含量由原來的1200g/g左右增加到2100g/g左右,最高達到2500g/g以上,2013年10月后逐步減少常減壓裝置減三線蠟油比例,優(yōu)化加氫裂化原料。

        2.2裝置產(chǎn)品性質(zhì)穩(wěn)定

        使用高分子篩催化劑組合后,該劑體現(xiàn)了對原料較強的適應(yīng)性,自2009年9月份來,盡管原料性質(zhì)變差,產(chǎn)品性質(zhì)非常穩(wěn)定。

        2.2.1加氫裂化精制油氮含量

        運行四年來,排除2010年3月、8月裝置處理問題,2013年4月裝置檢修停開工數(shù)據(jù),加氫裂化精制油氮含量均小于10PPm,平均為5PPm,起到了良好的精制效果。精制反應(yīng)器平均溫度從初期到末期提高了約26℃,失活速率慢。床層最高溫度不高于400℃,仍處于安全溫度。

        2.2.2加氫裂化生成油密度

        裝置控制合適的轉(zhuǎn)化率,生成油密度保持在815Kg/m3左右,裂化性能優(yōu)良。裂化反應(yīng)器平均溫度從初期到末期提高了約14℃,失活速率慢。床層最高溫度不超過390℃,處于安全溫度。

        2.2.3航煤煙點和尾油BMCI值得到改善

        對高分子篩催化劑,2010年3月對裂化反應(yīng)器進行重新級配,將原裝填于三個反應(yīng)床層中的裂化催化劑分布于四個反應(yīng)床層中,2013年催化劑再生后重新級配,加入活性較低的HC-03裂化催化劑,用以改善航煤煙點和尾油BMCI值,從圖6~7來看,2013年5月后,航煤煙點上升了4個單位,尾油BMCI值下降了2個單位,排除餾程控制上的因素,航煤煙點和尾油BMCI值也均有不同程度的改善。

        3.對裝置運行的幾點建議

        3.1高壓換熱器換熱效率下降,下一步考慮適當(dāng)降低裂化劑活性

        加氫裂化裝置原料和產(chǎn)品換熱系統(tǒng)共有三臺高壓換熱器E401和E402A、B。其中E401為原料和精制反應(yīng)器出口產(chǎn)品換熱器,原料走殼程,E402為原料和裂化產(chǎn)品換熱器,原料走管程。兩個換熱器系統(tǒng)有調(diào)節(jié)溫度的大副線和小副線。

        由于加工高硫高酸原油,加氫裂化高壓換熱器換熱效率持續(xù)下降,調(diào)節(jié)溫度的兩個副線閥門TV4101和TV4102完全關(guān)閉,冷流體(原料)全部走換熱器,目前加熱爐溫升達到33℃加熱爐爐膛溫度達到780℃,爐出口溫度目前維持343℃,影響下一步滿負荷運行。

        建議針對裝置情況,下一周期考慮適當(dāng)降低裂化反應(yīng)器催化劑活性,一則減少R-402冷氫量,降低冷氫閥開度,同時提高E-402溫位,從而提高F-401入口溫度,延緩換熱器結(jié)垢帶來的不利影響。

        3.2石腦油穩(wěn)定塔設(shè)置重石抽出線

        使用高分子篩催化劑后,石腦油收率提高,目前加氫裂化輕重石腦油不分,作為重整料輸送到下游裝置后,還需再次分離出拔頭油,可以考慮在石腦油穩(wěn)定塔設(shè)置側(cè)線,抽出重石,輕石作裂解原料,重石作重整原料,實現(xiàn)流程優(yōu)化。

        3.3精制反應(yīng)器出口換熱器管殼程互換

        加氫裂化高壓換熱器換熱效果下降嚴重影響到裝置的長周期運行,從本周期和上周期運行情況分析,精制反應(yīng)器出口換熱器E-401換熱效率下降速度尤其明顯,也就是說結(jié)垢更容易發(fā)生在280~310℃的E-401殼程上。該換熱器原料走殼程,建議將E401管殼程互換,原料走管程,提高原料在換熱器中的流速,有利于結(jié)垢前驅(qū)物的沖洗去除。

        結(jié) 論

        從目前高分子篩催化劑組合級配運行上來看,達到了多產(chǎn)石腦油、尾油和航煤的目標,各產(chǎn)品質(zhì)量合格;對存在的問題,裝置進行適應(yīng)性改造后,瓶頸得以順利解決。說明該系列催化劑在該廠140萬噸/年加氫裂化裝置運行是相當(dāng)成功的。也給使用低活性無定型催化劑的裝置改用高分子篩催化劑提供了數(shù)據(jù)支持,給老裝置擴能提供了新的思路。

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