王德軍
中油遼河油田分公司錦州采油廠 遼寧盤錦 124010
摘要:針對注水系統(tǒng)能耗較高的情況,通過采取優(yōu)化注水泵運行,優(yōu)化注水系統(tǒng)管網(wǎng),結(jié)合油井實際優(yōu)化注水,減少無效能耗,最終實現(xiàn)節(jié)能減排。
關(guān)鍵詞:節(jié)能;注水;系統(tǒng)能耗
隨著油田開發(fā)進入后期,注水開發(fā)成為現(xiàn)階段的一種主要開發(fā)方式。注水可有效地補充地層的能量,對開發(fā)產(chǎn)量的穩(wěn)定、提升起到積極作用,也是提高采收率的一種手段,但同時大幅度增加開發(fā)能耗。注水能耗在整個采油廠中能耗的比例不斷升高,因此實現(xiàn)注水系統(tǒng)的經(jīng)濟運行,不斷降低注水系統(tǒng)能耗,是采油廠降本增效的一個重要途徑。
一、注水系統(tǒng)現(xiàn)狀
現(xiàn)有注水站3座,注水泵10臺,設(shè)計注水規(guī)模17200m3/d,實際負荷8000m3/d;配水間27座;注水干線、支干線10條。運行壓力在10MPa至13MPa,設(shè)計壓力16MPa。現(xiàn)有注水管網(wǎng)32.67余公里,其中干線22.84公里,支線9.83公里,77%投產(chǎn)在1983年,已呈老化狀態(tài)。設(shè)計年注水量380萬立方米,能耗高達2470萬千瓦時,占全廠總耗電的15%。存在多方面的問題:1)注水源頭離心注水泵容量大、能耗高、運行管理方式保守;2)部分轉(zhuǎn)注井未進入注水管網(wǎng)系統(tǒng),難于實現(xiàn)系統(tǒng)注水;3)注水管網(wǎng)運行時間長,結(jié)垢、雜質(zhì)多,管網(wǎng)阻損大;4)部分注水井單獨注水壓力高,導致整個注水管網(wǎng)壓力高,能耗損失大。
二、降低注水系統(tǒng)能耗的主要節(jié)能措施
1、優(yōu)化運行注水泵,減級降容,降低注水泵能耗
針對多臺注水泵,額定排量不同的情況,在實際運行過程中,注水量根據(jù)生產(chǎn)的變化不斷的調(diào)整,結(jié)合注水量大小制定出注水泵的優(yōu)化運行匹配方案,并在生產(chǎn)中得以實施。該方案實施后,節(jié)電效果顯著。同時在實施注水泵優(yōu)化匹配的同時,及時的根據(jù)注水量及注水干壓變化要求,配合節(jié)能設(shè)施調(diào)整注水量及注水干壓。注水泵年平均單耗從5.62kw/m3降低至目前的4.67kw/m3。年實現(xiàn)節(jié)電量313萬千瓦時。
生產(chǎn)現(xiàn)場目前有5臺6000V高壓多級離心注水泵,排量大,由于大容量離心泵遠遠大于實際需求,因此使用閥門調(diào)控滿足生產(chǎn)需求。泵不能在高效區(qū)運行,造成實際運行泵效低,離心泵泵效低至60%左右,單耗高達6.9kWh/m3。通過對注水泵進行減級降容處理,以降低注水泵能耗?,F(xiàn)場對注水站3#、5#注水泵實施減級降容,3#注水泵由1800kw降低至1600kw,單耗由5.73kw/m3降至5.38 kw/m3;5#注水泵由2000kw降至1800kw,單耗由7.11kw/m3降至5.87kw/m3。2臺注水泵減級降容后年實現(xiàn)節(jié)電210萬千瓦時。
2、優(yōu)化注水系統(tǒng)管網(wǎng),提升注水效力
注水管網(wǎng)大部分運行超過25年。由于運行周期長,大量油污和垢粘附在管壁上,使注水系統(tǒng)中的管網(wǎng)直徑縮小、管損增加、泵壓上升,管線壓力損失增加,無形中要增加注水源頭壓力來保證注水井口壓力滿足注水質(zhì)量,造成能耗增高產(chǎn)生浪費。為降低結(jié)垢對整個注水管網(wǎng)系統(tǒng)的影響,整個注水管網(wǎng)干線、支線進行支點取水,明確清洗清洗入口、清洗重點。注水干線進行清掃后注水整體干壓從11.9MPa下降至10.5MPa左右,下降1.4MPa,單耗值下降0.1kWh/m3。
針對運行時間長,管網(wǎng)復雜、管壁變薄、承壓能力下降,且長距離的管網(wǎng)造成壓降損失增加,增加注水源頭壓力,進而增加無效能耗的現(xiàn)狀,通過對整個注水管網(wǎng)進行優(yōu)化并行,即并行停用枝杈繁瑣型老管網(wǎng),優(yōu)化 系統(tǒng)注水方式,提高注水管網(wǎng)效率。累計停用12.43Km,優(yōu)化改造11.6Km,整個注水系統(tǒng)壓力損失下降0.8MPa。
3、結(jié)合油井實際優(yōu)化注水,減少無效能耗
在油田開發(fā)過程中,地下生產(chǎn)情況也不斷發(fā)生變化。因此,對注水系統(tǒng)的要求也不斷的發(fā)生變化,通過深入開展各各斷塊注水潛力分析。針對每口井的生產(chǎn)情況不同,注水量、注水壓力要求各不相同。正常生產(chǎn)情況下,必須在前端滿足最高注水壓力、注水量以滿足單井的高壓需求,而這樣使整個注水系統(tǒng)壓力升高,能耗增加。為解決系統(tǒng)高壓力、高配注量需求,我們采取區(qū)塊周期注水、單井增注、單井注水的原則解決該問題。
精心布置注水方案,實施精細研究,不同區(qū)塊錯開注水,在提高注水效果的同時降低無效注水量,又確保全廠整體注水量的平衡性。區(qū)塊周期注水采取“單月停住、雙月注水”或“調(diào)整注水層”。年度減少注水量57萬立方米,實現(xiàn)日產(chǎn)油平穩(wěn)、綜合含水率從92.3%下降到目前的90.1%。
針對個別油井注水壓力較高的實際情況,如果為了個別水井而提高整個注水系統(tǒng)的壓力,勢必造成注水單耗上升,注水系統(tǒng)效率降低,能源浪費。采取單井增注的方法,在井口安裝高進高出的柱塞泵,將來水壓力提高后注入地層以滿足注入壓力而達到滿足配注量,提高受效井的產(chǎn)量。對20余口注水井實施單井增壓,降低系統(tǒng)壓力1.2MPa,減少系統(tǒng)損失10%以上。
注水水井由于長時間注水開發(fā),地層受粘土膨脹、粘土運移、外來流體污染等因素的影響,導致水井層段受堵嚴重,注水壓力升高而致使注水困難,增加注水系統(tǒng)整體壓力,能耗升高。針對井層段受堵嚴重的井,我們利用多氫酸進行解堵,以降低井口壓力減緩注水系統(tǒng)壓力升高的問題。累計實施5口井,減少能耗3.5萬千瓦時。
三、效益
注水系統(tǒng)各種技術(shù)、措施的應用實施,有效的降低注水系統(tǒng)能耗。注水源頭高壓注水泵單耗已由6.87kWh/m3降低歷史最低點4.67kWh/m3;注水泵效率提升至82.6%;注水系統(tǒng)單耗降至5.34kWh/m3,注水系統(tǒng)效率提升至61.35%;年實現(xiàn)注水系統(tǒng)節(jié)電421.3萬千瓦時。
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腐朽思想,基本沒有創(chuàng)新追求發(fā)展的意識,這給水利工程建設(shè)管理帶來了很大的阻礙。因此,要及時的更新觀念,把市場經(jīng)濟的觀念引人水利工程的管理中來,要對水價進行合理的定制,同時根據(jù)自身的特點展開多種模式的經(jīng)營,擴展自身發(fā)展的空間,提高管理的經(jīng)濟效益。及時更新思想觀念,勇于創(chuàng)新變革,不僅僅有利于水利工程管理的現(xiàn)代化發(fā)展,而且還可以提升自身管理的經(jīng)濟效益,這對于從事水利工程管理的工作人員也是一種激勵,調(diào)動職工的積極性,促進水利工程管理的科學化。如下圖1所示為一種新型的水利水電工程運行管理圖:
圖1 水利水電運行管理圖
由該流程圖可知,通過建立評別“紅旗個人”、“紅旗班組”、“紅旗部門”等方式來激勵員工之間、部門之間的相互競爭,這是一種較為有效的激勵機制,能夠大大提高員工的工作積極性和工作效率,更有利于水利發(fā)電站實現(xiàn)文明運行、安全運行、低成本運行。
三、總結(jié)
我國的現(xiàn)代化建設(shè)一定要有水利建設(shè)的現(xiàn)代化作為基礎(chǔ),要想實現(xiàn)水利建設(shè)的現(xiàn)代化目標那就要進行水利工程管理運作的現(xiàn)代化建設(shè)。我國經(jīng)濟市場高速發(fā)展為水利工程建設(shè)與運行管理開辟新渠道提供了支撐,針對于那些投資大、收益好的水利工程項目,可以適時采取股份制的機制,讓水利工程運行管理與現(xiàn)代化市場經(jīng)濟接軌,促進我國水利工程管理更加科學合理。
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