蘇州國環(huán)環(huán)境檢測有限公司 江蘇蘇州 215129
摘要:目的:清洗劑中正己烷等揮發(fā)性有毒物質(zhì)的存在進(jìn)行定性分析和定量檢測,并對這類揮發(fā)性物質(zhì)的通風(fēng)防護(hù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),對效果進(jìn)行了考核。結(jié)果:檢測結(jié)果表明存在較多有毒物質(zhì),作業(yè)場所檢測結(jié)果證明其在空氣中存在一定的含量。企業(yè)按照政府要求進(jìn)行清洗劑更換,使用不含正己烷的清洗劑。第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)和整改后起到了明顯的效果。
關(guān)鍵詞:噪聲;職業(yè)病危害;整改
引言
太倉某有限公司成立于1993年,在本次技術(shù)改造以前,主要生產(chǎn)設(shè)備為600臺老式窄幅有梭小織機(jī),設(shè)置在一間900平米的大廠房內(nèi)。2014年以前由于未進(jìn)行專門的職業(yè)健康管理,并缺乏相應(yīng)的作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測、職業(yè)健康體檢等過程,加上作業(yè)場所噪聲等職業(yè)病危害因素長期保持較高強(qiáng)度,因此原有項(xiàng)目職業(yè)病防治效果不甚理想。
2015年,為從根本上解決其作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害、保證員工的職業(yè)健康和公司長遠(yuǎn)發(fā)展,太倉某有限公司在安監(jiān)部門、第三方職業(yè)健康機(jī)構(gòu)等的指導(dǎo)、協(xié)助下,對其老式小織機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行了技術(shù)改造,購置32臺新型的寬幅噴氣織機(jī)取代原有600臺窄幅小織機(jī),并對廠房的噪聲防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了全方位升級。現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)表明,改造后作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害8小時等效聲級暴露值相比原有項(xiàng)目明顯下降,對應(yīng)巡檢和員工操作位的8小時等效聲級暴露值下降均超過20dB。
本文通過職業(yè)病危害現(xiàn)場檢測、職業(yè)健康檢查、現(xiàn)場調(diào)查等方法,對其整改前后作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害情況、防護(hù)設(shè)施效果進(jìn)行分析。
一、原有項(xiàng)目噪聲來源及對員工的影響情況分析
噪聲職業(yè)病危害主要來自生產(chǎn)車間噴氣織機(jī)、自動接經(jīng)機(jī)、冷干機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、排風(fēng)機(jī)、清潔機(jī)等設(shè)備和空壓機(jī)等產(chǎn)生的噪聲。導(dǎo)致原有項(xiàng)目8小時等效聲級超標(biāo)嚴(yán)重的特性原因包括以下幾點(diǎn):
1)小織機(jī)為普通紡織機(jī),其工作原理是線在紡錘上隨紡錘移動,繞線頻率每秒1-2個來回,噪聲主要是紡錘移動過程中的機(jī)械噪聲,最高值出現(xiàn)在紡錘撞擊軸頂端回彈的瞬間,紡錘撞擊軸產(chǎn)生了強(qiáng)烈的瞬間機(jī)械噪聲,加上紡錘運(yùn)動過程的摩擦等聲音,成為主要的噪聲源,具體檢測值見表;
2)小織機(jī)噪聲源與巡檢員工之間無隔音、吸音,且設(shè)備密度高、過道狹窄,使得噪聲源與員工距離近,噪聲可以直接傳播至巡檢人員耳部;
3)600臺設(shè)備在同一時間運(yùn)行,可能導(dǎo)致撞擊聲互相疊加,成為連續(xù)高噪聲,使得時間加權(quán)噪聲結(jié)果升高;
4)原有項(xiàng)目墻壁和屋頂為磚混、鋼結(jié)構(gòu),均未設(shè)置吸音裝置,這導(dǎo)致反射的撞擊聲和直接傳遞到員工作業(yè)區(qū)域的噪聲能夠進(jìn)行多次疊加,加大了噪聲的接觸強(qiáng)度。
二、改造后噪聲防護(hù)能力提升情況
1)紡織設(shè)備進(jìn)行了更新?lián)Q代,原來產(chǎn)生較高噪聲的600臺小織機(jī)將全部廢棄,選用的新設(shè)備為無梭噴氣織機(jī),數(shù)量減少,使得廠房內(nèi)設(shè)備密度降低,過道加寬,員工與設(shè)備距離明顯加大。
2)設(shè)備自帶防護(hù)設(shè)施:噴氣織機(jī)外部有弧形罩,減少噪聲的側(cè)向傳播,減少在過道上巡檢員工直接接觸噪聲的強(qiáng)度。
3)吸音板安裝在車間內(nèi)頂部及側(cè)面墻壁,能夠減少屋頂及墻面反射回的噪聲。
4)隔音門既擋住生產(chǎn)區(qū)域噪聲對車間外環(huán)境的影響。
5)廠房布置和設(shè)備布置:將產(chǎn)生較強(qiáng)噪聲的生產(chǎn)設(shè)備相對集中布局,并加強(qiáng)噪聲設(shè)備和巡檢線路的布局分布,減少巡檢過程接觸噪聲的情況。
三、改造后噪聲職業(yè)病危害的強(qiáng)度檢測
針對改造前后噪聲職業(yè)病危害的強(qiáng)度,本文進(jìn)行了現(xiàn)場檢測。檢測方法如下:
按照噪聲強(qiáng)度測定按照國家標(biāo)準(zhǔn)《工作場所物理因素測量 第8部分:噪聲》(GBZ/T189.8-2007),于正常滿負(fù)荷生產(chǎn)時廠房對角線中部附近的作業(yè)崗位,員工作業(yè)崗位檢測點(diǎn)設(shè)置在人員耳朵高度、距離耳部10cm左右位置進(jìn)行檢測,特征點(diǎn)位噪聲值檢測點(diǎn)位設(shè)置在噪聲源發(fā)生處10cm)。使用AWA6228噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀,模式為1分鐘計(jì)權(quán),數(shù)據(jù)讀取LAeq值,每個點(diǎn)測3次,取平均值。檢測結(jié)果見表1
表1噪聲現(xiàn)場檢測結(jié)果
序號項(xiàng)目
名稱檢測位置8小時等效聲級[LAeq,TdB(A)]接觸時間
(min/d)
1改造前過道巡檢106.7480
2 員工操作位108.4480
3 梭子撞擊處116.5480
4改造后過道巡檢85.8480
5 員工操作位86.5480
6 織機(jī)噴氣口94.9480
四、噪聲整改效果討論
根據(jù)現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù),改造后的噪聲強(qiáng)度比改造前有了明顯下降。
技改后的噴氣織機(jī)設(shè)備為無梭式,和原有設(shè)備小織機(jī)相比,梭子撞擊噪聲消失,設(shè)備自身產(chǎn)生的聲音主要為氣流噪聲,近距離檢測表明其自身發(fā)聲明顯其降低,噪聲源附近檢測值(8小時等效聲級)從116.5 dB(A)下降至94.9 dB(A)。這表明,設(shè)備的改進(jìn)直接降低了其源頭的噪聲最高值,效果明顯。
每臺小織機(jī)的噪聲類型為每秒鐘一到兩次的脈沖型噪聲,噴氣織機(jī)則為連續(xù)噪聲,從噪聲類型分析,對人聽力的傷害程度有所減輕。
墻壁和屋頂?shù)奈舭宓扔行p少了作業(yè)區(qū)域噪聲的反射和疊加。
此外,噴氣織機(jī)設(shè)置的防護(hù)罩和屋頂吸音板配合作用。防護(hù)罩設(shè)置在噪聲源的四周,使得氣流噪聲對一旁過道巡檢員工的直接傳播受到阻擋,另一部分向上傳播的噪聲經(jīng)過屋頂反射,該過程屋頂鋪設(shè)的吸音板對噪聲進(jìn)行吸音減返。
設(shè)備布局較原來更加合理,巡檢過道加寬,員工巡檢過程與噪聲源的