【摘要】介紹了連續(xù)退火爐保護氣體注入工作模式及保護氣體注入的流量控制方法,闡述了連續(xù)退火爐爐壓控制原理和控制方法。說明了爐壓修正控制原理和控制器輸出公式,給出了優(yōu)化措施和優(yōu)化方式,在退火爐保證帶鋼退火的表面質(zhì)量和爐壓穩(wěn)定控制的基礎上,通過提高退火爐壓力控制水平和控制參數(shù)優(yōu)化,降低保護氣體的消耗,提高生產(chǎn)效益。
【關鍵詞】注入模式;爐壓控制;氫氣平衡修正
1、前言
邯鋼西區(qū)冷軋廠連續(xù)退火爐由比利時DREVER公司設計的立式退火爐,按照帶鋼走向分為預熱段、加熱段、緩冷段、快冷段、過時效段、終冷段和水淬段。爐內(nèi)氛圍為氮氣和氫氣按照一定比例混合構成的還原性氣氛,保證帶鋼在爐內(nèi)不被氧化,同時還可以去除帶鋼表面殘留的氧化物,提高帶鋼的表面質(zhì)量。
2、保護氣注入控制
邯寶連退線按照區(qū)段劃分保護氣體注入分7個主控制管路,如圖1所示。連續(xù)退火爐爐內(nèi)氛圍控制完全基于西門子公司的PCS 7軟件,以Win CC作為人機界面,實現(xiàn)過程參數(shù)的在線檢測、顯示和調(diào)節(jié),實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、報警和趨勢記錄,保證設備的控制精度和生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
為了防止空氣進入爐內(nèi),加熱爐在生產(chǎn)中常保持一定的正壓,爐壓是由大量保護氣體注入形成的【1】,保護氣通過位于爐底的注入點流進爐內(nèi),在各注入支路的流量控制閥和爐頂?shù)姆派㈤y共同調(diào)節(jié)下,保證爐內(nèi)一定的壓力和爐內(nèi)氣氛再生,爐內(nèi)壓力的設定以保證加熱爐安全性為主,防止帶鋼氧化來決定,因為退火爐內(nèi)的氣氛壓力直接影響著帶鋼的質(zhì)量和退火爐的安全【1】,爐壓低無法有效保證還原反應效果,爐壓過高容易出現(xiàn)事故和浪費氣體。對于不同的注入模式,保護氣注入流量可以單獨設置,以滿足不同工藝的需求。為了減少外部空氣進入影響加熱爐還原氣氛,圖1中在加熱爐入口和出口處設計有氮氣密封,這兩處注入口設計流量均為250Nm3/h。加熱爐其他附件如攝像頭鏡頭、探照燈玻璃窗、高溫計等需要氮氣和氮氫保護氣冷卻。各區(qū)流量的設定是根據(jù)爐況和容積計算得出的,各區(qū)注入流量預設最大值見表1。
2.1保護氣注入模式
根據(jù)加熱爐生產(chǎn)狀態(tài),保護氣注入一共存在六種模式可供選擇,各個模式間的切換遵循圖3所示順序,模式的啟停完全由順控完成,保證切換過程平穩(wěn)性。其中快冷段高氫模式HNx+RCH2和模式N2+RCH2間的切換需要經(jīng)歷HNx模式和N2模式,此過程也是由順控自動完成的,不需要操作工進行干預。
N2模式:混合站只開啟氮氣管路,向爐內(nèi)注入氮氣,在吹掃模式、HNx模式或者氫氣注入模式出現(xiàn)問題后,會自動切換到此模式,這種模式下,注入保護氣的流量安照通常模式預設流量進行控制,并根據(jù)爐壓進行調(diào)節(jié)。N2 purge:混合站只開啟氮氣管路,向爐內(nèi)大量注入氮氣來改善爐內(nèi)氛圍,在退火爐開爐前或者封爐后,啟用此模式,這種模式下,保護氣流量控制安照預設的值進行控制。HNx模式:混合戰(zhàn)開啟氫氣和氮氣管路,混合后。向爐內(nèi)注入按照要求配比的HNx氣體,正常生產(chǎn)期間使用此模式來獲得微還原性氛圍,注入保護氣的流量安照通常模式預設流量進行控制,并可根據(jù)爐壓進行流量調(diào)節(jié)。RC H2模式:此模式又細分為N2+RCH2模式和HNx+RCH2模式,前者為混合站開啟氮氣管路和快冷段氫氣注入管路,后者混合站開啟氮氣管路、氫氣管路和快冷段氫氣注入管路。RC H2模式在于增加快冷段氫氣含量,提高板帶冷卻速度,有利于減少冷卻風機負荷。
2.2保護氣注入流量修正
2.2.1爐壓控制及修正
保護氣體注入爐內(nèi)后,按照工藝設定的爐壓大小由爐壓控制器采用PI控制,其比例系數(shù)取2,積分時間取200s。爐壓實際值由位于爐頂壓力變送器測量,邯鋼西區(qū)冷軋廠2080連退線退火爐保護氣共計7個注入主管路和3個放散點,每一個注入管路由一個流量控制器控制該支路的注入流量,三個放散點共用一個流量控制器。通過保護氣HNx的注入控制和放散控制共同作用,保證爐壓穩(wěn)定,圖3給出了爐壓控制原理圖,主要包含各支路保護氣注入流量控制器、爐壓修正控制器和放散控制器。
對于每一條支路的保護氣注入流量控制器,其實際值來自流量變送器測量值,程序給定流量值來自兩個部分,一個是爐壓控制器給出的修正值,一個是當前在用保護氣注入模式下的設定值,在HNx+RC H2模式下,還要加上氫氣平衡修正值。流量控制器輸出直接作用于流量控制閥,調(diào)節(jié)保護氣注入流量的大小,保護氣注入流量步長為8NM3/sec,防止引起加熱爐爐壓變化過大或者氮氫混合站出錯。放散控制器的實際值來自各段爐壓測量值的最大值,其設定值來自爐壓設定值和偏移量的和,其輸出作用在三個放散閥上,如圖3,放散控制器按照設定的最大爐壓控制放散輸出,不參與保護氣放散量的大小修正的。根據(jù)工藝要求,一般情況下,連退線爐壓控制范圍為1-5hpa,可根據(jù)生產(chǎn)需要進行設定,爐壓小于0.8hpa時產(chǎn)生壓力低報警,高于5.5hpa產(chǎn)生壓力高報警,高于8hpa時,停止保護氣流量控制閥并打開發(fā)散閥,防止發(fā)生安全事故。通常模式下,當保護氣注入流量給定設定值,選擇爐壓修正后,爐壓修正按照以下公式進行,修正值加設定值即是流量控制器給定值(實際使用中超過表中設定的最大流量值時,使用最大設定值)。
3、結(jié)語
實踐經(jīng)驗證明,保證退火爐爐壓控制穩(wěn)定可靠是高效生產(chǎn)的前提。在連續(xù)退火爐爐內(nèi)爐壓和氛圍有效控制,保證帶鋼退火表面質(zhì)量的基礎上,爐壓設定越小,正常生產(chǎn)時的保護氣體消耗越少(表2),經(jīng)濟效果越好。依據(jù)以上控制原理和修正公式,對控制器比例系數(shù)和積分時間及修正系數(shù)可以提高爐壓控制的穩(wěn)定性,對爐壓設定值的優(yōu)化,可以進一步減少保護氣體消耗量,對降低成本消耗有很大的參考價值。
參考文獻
[1]嚴肅,胡八虎.連續(xù)退火爐節(jié)能減排降耗的控制措施[M].軋鋼,2011年8月,第28卷第4期
作者簡介
賀有(1973—),男,山西大同人,本科,畢業(yè)于武漢科技大學,冶金機械工程師,研究方向:帶鋼連續(xù)退火技術。