【摘要】針對(duì)某次陰極電泳生產(chǎn)線發(fā)生的車身裙邊電泳針孔問題,分析了陰極電泳膜層針孔發(fā)生的原因,并通過添加溶劑,調(diào)整側(cè)循環(huán)壓力等措施使針孔問題得到解決。
【關(guān)鍵詞】涂裝;陰極電泳;針孔
1、引言
自1963年福特公司首次在車身涂裝上應(yīng)用電泳涂裝技術(shù)以來,歷經(jīng)50多年的發(fā)展,已由最初的陽極電泳發(fā)展為陰極電泳。由于陰極電泳在實(shí)際應(yīng)用中展現(xiàn)出的涂料利用率高,被涂物涂膜均勻,耐腐蝕性強(qiáng),適用于批量生產(chǎn),環(huán)保,安全等優(yōu)勢(shì),陰極電泳技術(shù)得到迅速普及,已成為當(dāng)今汽車車身涂裝工程中必不可少的一個(gè)重要步驟。
電泳涂層作為提高汽車防腐性能的主要涂層,是整個(gè)涂層的基礎(chǔ),其質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接影響著汽車的使用壽命。一旦電泳涂層出現(xiàn)質(zhì)量問題,將使中涂、面漆層得不到良好的基底,對(duì)整個(gè)涂層的防腐能力及外觀質(zhì)量都會(huì)產(chǎn)生不良影響。因此,加強(qiáng)生產(chǎn)工藝的管控,消除和避免各種涂裝質(zhì)量弊病和異常情況的發(fā)生尤為重要。但是,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)還是會(huì)出現(xiàn)電泳漆膜針孔、縮孔等弊病,陰極電泳涂裝屬于連續(xù)性生產(chǎn),如果不快速有效的解決問題,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)都會(huì)產(chǎn)生重大影響。本文結(jié)合某次車身裙邊電泳針孔案例,對(duì)產(chǎn)生電泳針孔的原因進(jìn)行了分析與探討,并提出相應(yīng)的解決措施,以達(dá)到減弱并消除電泳針孔的目的。
2、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝及問題描述
2.1現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝
該陰極電泳生產(chǎn)線采用三元磷化+陰極電泳的涂裝工藝;輸送方式為EMS(自行電車),步進(jìn)式;車身全浸沒后通電;電泳槽為矩形槽,槽體側(cè)面布置有陽極膜管,底部布置有裸陽極。
2.2問題描述
由于生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整,該生產(chǎn)線日產(chǎn)量降低,在產(chǎn)量降低的生產(chǎn)過程中,某車型左前翼子板下部及左/右側(cè)裙邊下部出現(xiàn)區(qū)域性的小圓形凹坑缺陷,凹坑中心無異物,觸摸無明細(xì)凹凸感。由于發(fā)生部位在車身側(cè)面底部,初步判斷為小縮孔或者針孔。
3、原因分析與排查
縮孔和針孔是電泳涂裝較為常見的缺陷,為找出缺陷的癥結(jié)所在,需要結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,對(duì)可能的影響因素進(jìn)行仔細(xì)分析。
3.1縮孔影響因素分析與排查
電泳涂裝過程中,縮孔是非常常見的缺陷,引起縮孔的因素很多。主要是由外界污染造成被涂物表面、磷化膜或電泳濕涂膜上附有油、有機(jī)硅或表面活性劑等,或在涂膜中混有與電泳涂料不相容的粒子,它們成為縮孔中心,由于污染物與電泳漆膜表面張力不一致,造成烘干初期的展平不均衡而產(chǎn)生火山口狀的凹坑,直徑通常為0.5~3.0mm。結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分析,對(duì)造成電泳縮孔的主要因素分析如下:
(1)前處理脫脂工序脫脂能力不足,白車身上高粘度的防銹油或延拉油無法除盡,隨白車身帶到電泳槽,不能涂著上電泳膜,形成縮孔。
(2)車身內(nèi)板油污的二次污染,內(nèi)板及多層板夾縫部位由于難以清洗導(dǎo)致油污未除盡,在后工序處理時(shí)油污溢出導(dǎo)致局部縮孔問題的發(fā)生。該類縮孔常發(fā)生在焊縫包邊附近部位。
(3)EMS輸送設(shè)備運(yùn)行潤(rùn)滑的油脂或者在接油盤下方凝結(jié)的油脂粘附車身或掉落到電泳槽液后可能會(huì)影響電泳質(zhì)量,造成縮孔。該類縮孔常發(fā)生于車身上部水平面,且縮孔缺陷較大。
(4)電泳主槽及之后水洗槽液被車身或EMS攜帶的前工序油污污染。一般情況,電泳及后水洗槽均使用除油過濾袋,且過濾袋在出廠的時(shí)候都是經(jīng)過檢測(cè)的。該類縮孔特征是整車均可能有分布。
(5)電泳烘爐的新鮮風(fēng)的置換量不足,電泳漆膜烘烤出來的VOC會(huì)導(dǎo)致電泳膜起縮孔。該類縮孔特征是整車均可能有分布。
(6)電泳烘爐的鏈條潤(rùn)滑油脂在烘烤中產(chǎn)生揮發(fā)物,該揮發(fā)物也會(huì)導(dǎo)致電泳膜的縮孔。該類縮孔多發(fā)生在車身底部。
根據(jù)發(fā)生缺陷的部位進(jìn)行分析,可初步排除車身內(nèi)部二次污染,輸送設(shè)備污染,電泳槽污染,電泳烘干爐新風(fēng)置換量不足等因素,最可能的原因是前處理脫脂能力不足及電泳烘干爐鏈條潤(rùn)滑油揮發(fā),應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行排查,驗(yàn)證結(jié)果見表1。
3.2針孔影響因素分析與排查
電泳涂膜有針狀的小凹坑稱為針孔,與縮孔的區(qū)別主要在于孔徑更小,中心無異物,四周漆膜無凸起。根據(jù)產(chǎn)生的原因,針孔大概有以下幾種:
(1)再溶性針孔:電泳濕膜在電泳后未得到及時(shí)清洗,涂膜再溶解產(chǎn)生的針孔。
(2)氣泡堆積針孔:常見于帶電入槽情況下,由于槽液對(duì)工件表面潤(rùn)濕不良,使一些氣泡被封閉在漆膜內(nèi)或者槽液表面的泡沫附著在工件表面上形成氣泡針孔,易產(chǎn)生再被涂物下方。
(3)氣體針孔:在電泳過程中,由于電解反應(yīng)激烈,產(chǎn)生的氣泡過多,脫泡不良,或因槽液溫度偏低或循環(huán)攪拌不充分,造成氣泡被漆膜包裹,在烘干過程中氣泡破裂而產(chǎn)生針孔。
3.2.1再溶性針孔影響因素分析與排查
由于針孔缺陷是批量出現(xiàn),且一般情況下EMS前處理電泳線,不會(huì)由于后工序停滯發(fā)生像推桿鏈輸送線一樣的泡槽事故,電泳完畢的車身不會(huì)長(zhǎng)期浸泡在電泳或泳后水洗槽中,車身出槽后也會(huì)得到及時(shí)沖洗,故可排除輸送系統(tǒng)異?;蚱渌及l(fā)事故造成針孔,需要驗(yàn)證是否是由于電泳漆再溶解性異常及后沖洗造成局部返溶,驗(yàn)證結(jié)果見表2。
由表2的結(jié)果可見,針孔與電泳漆材料及泳后沖洗無關(guān),不是再溶性針孔,在電泳過程中就產(chǎn)生了針孔。
3.2.2氣泡堆積針孔影響因素分析與排查
由于是EMS前處理電泳線,車身只能傾斜10°出入槽,出槽瀝水及噴淋均在電泳槽上方,車身出入槽過程中會(huì)在電泳槽內(nèi)產(chǎn)生大量泡沫,當(dāng)主/附槽液面落差比較大時(shí),電泳槽消泡不良,電泳槽表面會(huì)殘留有較多的泡沫,槽液表面的泡沫可能會(huì)吸附在車身底部,電泳過程中形成氣泡針孔,相關(guān)驗(yàn)證結(jié)果見表3。
3.2.3氣體針孔影響因素分析與排查
通過上述各個(gè)方面的分析排查,基本確定缺陷類型為氣體針孔,分析氣體針孔則需要從電泳反應(yīng)過程入手。電泳過程中車身(陰極)上會(huì)發(fā)生水的電解反應(yīng),產(chǎn)生氫氣并在車身表面形成富含氫氧根的堿性環(huán)境,在陽極電解帶上正電荷的陽離子涂料膠粒在電場(chǎng)作用下發(fā)生電泳向陰極表面移動(dòng)并聚集,在車身(陰極)表面高堿性條件下,陽離子涂料膠粒與氫氧根反應(yīng)生成不溶的涂料粒子沉積在車身表面,并再電場(chǎng)的作用下發(fā)生電滲作用,得到含水量較低,緊附于車身上的電泳漆膜。車身(陰極)上發(fā)生的反應(yīng)如式(1)、(2)所示:
從式(1)及式(2)可以看出,電解速率比沉積速度快,電泳漆膜脫氣不良都會(huì)造成氣體針孔。結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)造成氣體針孔的主要因素分析如下:
(1)電導(dǎo)率,電導(dǎo)率是衡量涂料膠粒的移動(dòng)與通電能力的指標(biāo),當(dāng)電導(dǎo)率過高時(shí),會(huì)導(dǎo)致電解反應(yīng)加速,產(chǎn)生針孔。
(2)雜質(zhì)離子含量,車身不可避免的會(huì)向電泳槽帶入雜質(zhì)離子(如,等),當(dāng)雜質(zhì)離子含量較高時(shí),同樣會(huì)導(dǎo)致電導(dǎo)率過高,加速電解反應(yīng)。
(3)由于車身結(jié)構(gòu)更改產(chǎn)生積水,造成局部電導(dǎo)率過高,電解反應(yīng)劇烈。
(4)電泳電壓,由于產(chǎn)生針孔部位為邊緣位置,槽內(nèi)局部電場(chǎng)紊亂,升壓過快可能造成電解速率過快。
(5)磷化膜質(zhì)量,車身局部磷化膜粗糙可能導(dǎo)致電解速率過快,產(chǎn)生針孔。
(6)槽液固體份,固體份是指槽液中成膜物質(zhì)的含量,固體份過低時(shí)會(huì)使電沉積速率減慢,造成涂層偏薄,易產(chǎn)生針孔。
(7)溶劑含量,電泳涂料中含有起助溶作用的親水性有機(jī)溶劑,溶劑含量偏低對(duì)電沉積速率,槽液黏度,漆膜脫泡能力及烘干的再流平能力都會(huì)產(chǎn)生不良影響。
(8)槽液攪拌強(qiáng)度,為保證槽液組成和溫度的均勻性,防止沉淀和排除車身表面在泳涂過程中產(chǎn)生的氣體,在泳涂過程中槽液應(yīng)充分循環(huán)攪拌。
(9)槽液溫度,槽液溫度低會(huì)影響涂料粒子的布朗運(yùn)動(dòng),提高涂料的黏度,降低電泳漆膜的脫氣能力。
由表4的結(jié)果可見,產(chǎn)生針孔的主要原因是槽液溶劑含量偏低和槽液局部循環(huán)攪拌不足造成。由于之前生產(chǎn)調(diào)整,產(chǎn)量下降,電泳槽的加料量按產(chǎn)量等比例降低,但是被車身或吊具帶出及揮發(fā)的溶劑損耗量并不是等比例減少,生產(chǎn)一段時(shí)間后,溶劑減少的問題才凸顯出來。同時(shí)側(cè)循環(huán)的噴嘴較少,攪拌能力較弱,壓力變化對(duì)車身側(cè)下部漆膜的脫氣影響較大。
4、解決措施
根據(jù)以上查找出的原因,在不影響生產(chǎn)的情況下做出以下調(diào)整:(1)通過一次性補(bǔ)加適量溶劑來提高槽液溶劑含量。(2)調(diào)整每天溶劑加料量來保證電泳槽液中溶劑含量及槽液穩(wěn)定性。(3)增大側(cè)循環(huán)的閥門開度,提高側(cè)循環(huán)噴嘴的壓力控制范圍。通過以上幾個(gè)措施,針孔問題已經(jīng)得到基本解決。但要徹底解決針孔問題還需要調(diào)整電泳槽循環(huán)情況,增加側(cè)循環(huán)管路,調(diào)整噴嘴方向,從根本上改善車身側(cè)下部的裙邊的電泳漆膜脫氣情況。
5、結(jié)語
各個(gè)生產(chǎn)線都有其獨(dú)有的特點(diǎn),在對(duì)質(zhì)量問題原因分析與查找過程中要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。同時(shí)加強(qiáng)4M管理,嚴(yán)格監(jiān)控工藝參數(shù),才能快速有效的解決生產(chǎn)過程中的各類質(zhì)量問題,確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
作者簡(jiǎn)介
朱晨沖(1987-),男,廣西柳州,現(xiàn)供職于東風(fēng)柳州汽車有限公司,助理工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:汽車涂裝技術(shù)管理與應(yīng)用。