鐵真
摘??要:介紹了變頻器工作基本原理及變頻節(jié)能原理,通過某工廠空壓機電動機變頻改造情況,對比分析改造前后節(jié)能效果,具有很好的節(jié)能效果和廣泛的推廣前景。
關(guān)鍵詞:空壓機;變頻器;PLC;節(jié)能
螺桿式空壓機運用很廣泛,傳統(tǒng)的控制大多采用接觸器直接對空壓機主電機加載工頻電源,依靠進氣閥門的開關(guān)來控制空壓機的進氣口是否進氣,從而達到控制空壓機供氣的目的。由于實際運行中空壓機的設(shè)備的工作周期和生產(chǎn)工藝的差別,使得用氣量瞬時變化非常大,這就造成進氣閥門加載、卸載動作頻繁。卸載后空壓機沒有進氣,但電機依然維持在工頻運轉(zhuǎn),造成電能的浪費;當(dāng)系統(tǒng)壓力變小后,進氣閥突然打開加載,會對供電電網(wǎng)和空壓機設(shè)備造成很大的沖擊,也增加了設(shè)備的機械磨損。
1.螺桿式空壓機的工作原理和能耗分析
螺桿式空壓機由一對相互平行嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子在氣缸內(nèi)轉(zhuǎn)動,使轉(zhuǎn)子齒槽之間的空氣不斷地產(chǎn)生周期性的容積變化,空氣沿著轉(zhuǎn)子軸線由吸入側(cè)輸送至輸出側(cè),實現(xiàn)螺桿式空壓機的吸氣、壓縮和排氣的全過程。空壓機的進氣口和出氣口分別位于殼體的兩端,陰轉(zhuǎn)子的槽和陽轉(zhuǎn)子的齒在主電機驅(qū)動下旋轉(zhuǎn)。
傳統(tǒng)的加載和卸載控制方式使得壓縮空氣的壓力在Pmin~Pmax之間來回變化。Pmin是能夠保證現(xiàn)場用氣點正常工作的最低壓力。一般情況下,Pmax與Pmin之間關(guān)系可以用下式來表示:Pmax=P(1+δ)Pmin,式中δ大致在15%~30%之間。
在加載和卸載控制方式下的空壓機,能量主要浪費在兩個方面:①加載時的電能消耗。在壓力值達到最小后,檢測元件檢測到壓力低信號,這時控制元件會打開進氣閥門,氣壓會持續(xù)上升直到最大壓力值。在整個加壓過程中,外界釋放更多的熱量。②卸載時電能的消耗。當(dāng)壓力達到壓力最大值時,空壓機通過關(guān)閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)的方法來降壓卸載。造成很大的能量浪費??諌簷C卸載時的能耗約占空壓機滿載運行時的15%~35%之間。很明顯,在加載、卸載供氣控制方式下,空壓機電機存在很大的節(jié)能空間。
2.變頻器的節(jié)能原理
2.1變頻節(jié)能
由流體力學(xué)可知,P(功率)=Q(流量)×H(壓力),流量Q與轉(zhuǎn)速N的一次方成正比,壓力H與轉(zhuǎn)速N的平方成正比,功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,當(dāng)要求調(diào)解流量下降時,轉(zhuǎn)速N可成比例的下降,而此時軸輸出功率P成立方關(guān)系下降。即水泵電機的耗電功率與轉(zhuǎn)速近似成立方比的關(guān)系。通過計算:一臺水泵電動機功率為55KW,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降到其原轉(zhuǎn)速的4/5時,其耗電量為28.16KW,省電48.8%,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降到原轉(zhuǎn)速的1/2時,其耗電量為6.875KW,省電87.5%。
2.2功率因數(shù)補償節(jié)能
無功功率不但增加線損和設(shè)備的發(fā)熱,更主要的是功率因數(shù)的降低導(dǎo)致電網(wǎng)有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路中,設(shè)備使用效率低下,浪費嚴重,有公式P=S×cosφ,Q=S×sinφ,其中S—視在功率,P—有功功率,Q—無功功率,cosφ—功率因素,可知cosφ越大,有功功率P越大,普通水泵電機的功率因數(shù)在0.6-0.7之間,使用變頻調(diào)速裝置后,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,cosφ≈1,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。
2.3軟啟動節(jié)能
由于異步電動機如果采用直接啟動,啟動電流等于(4-7)倍額定電流,這樣會對機電設(shè)備和供電電網(wǎng)造成嚴重的沖擊,而且對電網(wǎng)容量要求過高,啟動時產(chǎn)生的大電流和震動對擋板和閥門的損害極大,對設(shè)備、管路的使用壽命極為不利。而使用變頻節(jié)能裝置后,利用軟啟動器將使啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網(wǎng)的沖擊和對供電容量的要求,延長了設(shè)備和閥門的使用壽命,節(jié)省了設(shè)備的維護費用。
3.變頻器和PLC的控制模式及節(jié)能效益分析
采用變頻調(diào)速控制,即把管網(wǎng)壓力作為控制對象,壓力變送器YB將儲氣罐的壓力P轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘査徒oPLC的PID調(diào)節(jié)器,與壓力設(shè)定值P0作比較,并根據(jù)差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產(chǎn)生控制信號送給變頻器,通過變頻器控制電機的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實際壓力P始終接近設(shè)定壓力P0。
某工廠空壓機電機參數(shù):功率為185KW,轉(zhuǎn)速為1480r/m,額定電壓380V,額定電流405A,功率因數(shù)為0.89;變頻器功率為200KW。在傳統(tǒng)的接觸器直接加工頻電源控制電機模式下,正常生產(chǎn)情況時,壓力維持在0.45~5.6MPa范圍內(nèi),空壓機進氣閥門開關(guān)都呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,即閥門打開加載時間約為118s,關(guān)閉時間約為96s(加載時間占總時間的55%,卸載時間占45%);加載時電機電流大約為額定電流的1.4倍,關(guān)閉閥門電機電流約為額定電流的0.4倍。按照以上電機參數(shù)計算,電機每天做功P1(24小時連續(xù)運轉(zhuǎn));
由公式p=UI?cosφ??????可知:I加載=1.4I0?,I卸載=0.4I0?,P加載=UI加載?cosφ=1.732×380V×1.4×405×0.89,P?加載=?P加載×24×55%=4384KWh,P卸載=UI卸載?cosφ=1.732×380V×0.4×405×0.89,P?卸載=?P卸載×24×45%=1024KWh
空壓機每天做功:P1=?P?加載+?P?卸載=4384?KWh?+1024?KWh?=5408?KWh
采用變頻恒壓控制以后,正常生產(chǎn)時,管網(wǎng)壓力保持在5.2MPa這樣一個相對穩(wěn)定的值,變頻器顯示40HZ,電機電流維持在275A左右,上下波動較小,功率因素為0.8。電機每天做功P2;
由公式p=UI?cosφ?????計算可知:P2=UI?cosφ×24h=1.732×380V×275A×0.8×24,P2=3475KWh
每天可節(jié)約電能:Pˊ=P1-P2=5408-3475=1933?KWh,這樣每天節(jié)約的電能大約為1933KWh,工業(yè)電價按當(dāng)?shù)鼐鶅r0.7831元/KWh計算,每年按330天計算,可節(jié)約生產(chǎn)成本:1933×0.7831×330=49.95萬元。
4.結(jié)束語
利用變頻器+PLC的控制模式實現(xiàn)了螺桿空壓機的節(jié)能運行,同時空壓機電機從靜止到旋轉(zhuǎn)工作由變頻器來啟動,實現(xiàn)了軟啟動,避免了啟動沖擊電流和啟動給空壓機帶來的機械沖擊,降低了原系統(tǒng)噪音,減少了設(shè)備維修費用,具有很好的節(jié)能效果和廣泛的推廣前景。