羅小梅,韓顏瑩,毛福合,潘嘉明,楊磊
(中國(guó)北方車(chē)輛研究所車(chē)輛傳動(dòng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100072)
內(nèi)嚙合齒輪泵作為液壓系統(tǒng)的關(guān)鍵元件之一,由于具有高效、低耗、長(zhǎng)壽命、多用途、無(wú)脈沖、可定量性、便于調(diào)整、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低和可靠性與經(jīng)濟(jì)性等十大優(yōu)點(diǎn),目前已被廣泛應(yīng)用于各種液壓機(jī)械。
文中所分析的是一種可應(yīng)用于特殊環(huán)境的內(nèi)嚙合齒輪泵,其顯著特點(diǎn)是耐高溫,可在油溫為95 ~130℃范圍內(nèi)正常工作,比一般民用油泵的使用溫度條件高。由于該泵在工作中油液溫度很高,泄漏量無(wú)形增加,加之,其高轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)工況占整個(gè)工況的80%以上,因此,對(duì)其高轉(zhuǎn)速流量性能要求較高,然而該泵在正常高轉(zhuǎn)速下容積效率偏低。因此,著重從影響其容積效率的因素來(lái)分析及采取措施對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),并通過(guò)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
(1)整個(gè)結(jié)構(gòu)采用兩片式結(jié)構(gòu),定位精度高,同時(shí)又減小了泄漏環(huán)節(jié);
(2)主、從動(dòng)齒輪為漸開(kāi)線(xiàn)齒形,結(jié)構(gòu)可靠,加工方便,易于實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn);
(3)有軸向間隙補(bǔ)償機(jī)構(gòu),徑向間隙靠加工公差保證;
(4)泵內(nèi)設(shè)計(jì)有合理的卸油和回油槽,使齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵壽命長(zhǎng);
(5)采用滾針軸承以減小體積,且軸承潤(rùn)滑采用吸油口內(nèi)油道潤(rùn)滑結(jié)構(gòu),改善了軸承的使用壽命。
該泵排量為60 mL/r,在各轉(zhuǎn)速下按效率為85%計(jì)算其對(duì)應(yīng)流量。加工好的成品在未作任何更改前做試驗(yàn),測(cè)得的各轉(zhuǎn)速點(diǎn)流量見(jiàn)圖1,效率見(jiàn)圖2。
圖1 未做更改試驗(yàn)流量曲線(xiàn)圖
圖2 內(nèi)齒泵試驗(yàn)效率曲線(xiàn)圖
由以上曲線(xiàn)圖可以看出:該泵的容積效率在各轉(zhuǎn)速點(diǎn)都不高,尤其是在高轉(zhuǎn)速下容積效率非常低。在1 MPa,1 200 ~2 400 r/min 時(shí),泵容積效率為67% ~74%,在3 000 r/min 時(shí)其效率為56%,3 600 r/min時(shí)僅為48%。
要求泵的工作轉(zhuǎn)速高于3 000 r/min,因此,它在高轉(zhuǎn)速下的流量?jī)?yōu)先關(guān)注。由圖1 可以看出:泵的流量在2 400 r/min 以后基本保持不變。由泵的排量60 mL/r 可以算出2 400 r/min 下該泵的理論流量應(yīng)該為148 L/min,而實(shí)測(cè)值只有102 L/min 。由效率曲線(xiàn)可知其效率不到70%。那么大于2 400 r/min 下的流量更加達(dá)不到要求。一般的,內(nèi)嚙合齒輪泵的容積效率都在85%以上,該泵的容積效率在任一個(gè)轉(zhuǎn)速點(diǎn)下都無(wú)法滿(mǎn)足要求,對(duì)該泵采取一定的改進(jìn)措施勢(shì)在必行。
一般的,影響內(nèi)齒泵容積效率的因素很多,關(guān)系到從設(shè)計(jì)、加工、裝配到試驗(yàn)的一系列過(guò)程。齒形的設(shè)計(jì)合理與否、齒輪各參數(shù)選擇是否得當(dāng)、加工是否精確、裝配中各間隙大小是否合適、進(jìn)油口大小是否合適等都可能影響該泵容積效率。通過(guò)一步一步分析排除,可知:設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題主要就是進(jìn)油側(cè)進(jìn)油口太小,成品泵的進(jìn)油口在高轉(zhuǎn)速下進(jìn)油流速過(guò)高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了限制的最大流速,因此進(jìn)油口大小必須進(jìn)行更改;另外,加工中也可能存在問(wèn)題,但是加工中的問(wèn)題在實(shí)驗(yàn)室條件下很難判斷,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的工具來(lái)測(cè)量加工精度等,因此先不去考慮加工問(wèn)題,首先假設(shè)加工都符合要求,在這種情況下,再考慮其他因素的影響。作者用手轉(zhuǎn)動(dòng)內(nèi)齒泵的主動(dòng)齒輪,發(fā)現(xiàn)其基本不能轉(zhuǎn)動(dòng),按照技術(shù)要求,裝配好的泵應(yīng)該用手能夠輕松轉(zhuǎn)動(dòng),因此可以推知其軸向間隙可能太小。原因之一可能是浮動(dòng)板背面的橡膠密封條壓縮量太大;原因之二可能由于在泵的裝配過(guò)程中,本身測(cè)量的間隙大小就不夠準(zhǔn)確,間隙過(guò)小,導(dǎo)致泵裝配好之后側(cè)板和泵體接觸過(guò)于緊密,因此轉(zhuǎn)動(dòng)困難。但由于時(shí)間關(guān)系,作者只對(duì)其中之一——進(jìn)油側(cè)做了試驗(yàn)研究,以后的工作將進(jìn)一步對(duì)其他因素進(jìn)行改進(jìn),并做試驗(yàn)以尋求各影響因素的關(guān)系大小。
試驗(yàn)遵循以下幾點(diǎn):
(1)油泵出口壓力:1 MPa、1.5 MPa、2 MPa;
(2)轉(zhuǎn)速點(diǎn):1 200、1 800、2 400、3 000、3 600 r/min;
(3)油泵工作溫度不大于130 ℃,試驗(yàn)溫度為95 ~130 ℃;
(4)油泵在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),進(jìn)口油箱液面應(yīng)保持一定的高度,可設(shè)置其高于供油泵進(jìn)口150 mm以上。
由上可知,該泵在高轉(zhuǎn)速下流量很低,容積效率相應(yīng)地也就很低。一般的,高轉(zhuǎn)速下容積效率低的一個(gè)明顯原因是進(jìn)油不充分所導(dǎo)致。改進(jìn)中,考慮要更改量最好最小,因此決定只對(duì)上下浮動(dòng)板做一次更改:在泵下浮動(dòng)板進(jìn)油側(cè)增加一條填進(jìn)油槽,主要目的是延長(zhǎng)高轉(zhuǎn)速下的進(jìn)油時(shí)間,并且因?yàn)楸迷诟咚傩D(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力使油液甩向齒頂部處,而齒根處產(chǎn)生負(fù)壓使油液稀薄,如不及時(shí)補(bǔ)充油,嚴(yán)重時(shí)甚至產(chǎn)生氣蝕,試驗(yàn)過(guò)程中可以明顯聽(tīng)到泵的噪聲較大,與進(jìn)油口的氣蝕有一定的關(guān)系;將槽所占的角度也就是“進(jìn)油室包角”在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加一定值;把泵上浮動(dòng)板進(jìn)油側(cè)槽的深度增加,達(dá)到增加進(jìn)油量的目的。具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比如圖3、4。
圖3 同壓力、同轉(zhuǎn)速下第一次更改前后流量對(duì)比
圖4 第一次更改前后容積效率對(duì)比
經(jīng)過(guò)此次更改后的零件裝配好之后,通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其高轉(zhuǎn)速下的流量有所提高,由圖4 可以看出:在更改之后泵的容積效率在高轉(zhuǎn)速下有一定量的提高,在2 400 r/min 時(shí)效率達(dá)到了77%,比更改前提高了10%;在3 000 r/min 時(shí)效率達(dá)到了68%,提高了12%,效果比較明顯;同時(shí)泵的流量拐點(diǎn)已對(duì)應(yīng)從2 400 r/min 提高到3 000 r/min。由于第一次更改后該泵容積效率雖然已有提高,但是距離作者的目標(biāo)還較遠(yuǎn),因此作第二次更改。
此次更改主要針對(duì)進(jìn)油口結(jié)構(gòu),利用軟件進(jìn)行結(jié)構(gòu)、流場(chǎng)仿真等優(yōu)化改進(jìn),獲得了最優(yōu)結(jié)構(gòu)的進(jìn)油,減小了進(jìn)油阻力,降低了進(jìn)油的流速,提高了進(jìn)油的通油能力。另外,在此次試驗(yàn)中同時(shí)采取這種更改目的還有一個(gè):通過(guò)更改后的泵來(lái)驗(yàn)證補(bǔ)充填進(jìn)油槽的深度是否合適。
試驗(yàn)后各轉(zhuǎn)速點(diǎn)流量折線(xiàn)圖(同壓力、同轉(zhuǎn)速)見(jiàn)圖5,容積效率折線(xiàn)圖見(jiàn)圖6。
圖5 第一、二次更改后與未做更改流量對(duì)比
圖6 第一、二次更改后與未做更改容積效率對(duì)比
可以看出:每一次更改后泵的流量拐點(diǎn)都有顯著提高,第二次更改后流量拐點(diǎn)又從第一次的3 000 r/min 提高到3 600 r/min,在后來(lái)的試驗(yàn)中測(cè)得它在3 600 r/min 后的流量基本保持在150 L/min。
由圖6 可知:經(jīng)過(guò)這兩次結(jié)構(gòu)上的更改設(shè)計(jì)后,該泵的容積效率有了顯著提高,高轉(zhuǎn)速下的容積效率由原來(lái)的不到50%提高了30%左右。
通過(guò)對(duì)成品泵的更改設(shè)計(jì),從最后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)的較大變化,即更改后流量的顯著提高可以得出:進(jìn)油室包角、進(jìn)油口結(jié)構(gòu)及一系列進(jìn)油口處的涉及尺寸、結(jié)構(gòu)、深度等的參數(shù)對(duì)于泵高轉(zhuǎn)速區(qū)域的容積效率有著重要的影響,更改前后泵的流量變化很大,說(shuō)明在內(nèi)齒泵的設(shè)計(jì)中,合適的進(jìn)口結(jié)構(gòu)、大小及包角是必須要保證的,這樣對(duì)泵容積效率的提高有著很大的意義。
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