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        大型進口特種龍門銑床的電氣系統(tǒng)改造

        2015-04-25 05:15:12汪同洲張玉龍
        制造技術(shù)與機床 2015年3期
        關(guān)鍵詞:銑頭刀架工作臺

        汪同洲 張玉龍

        (蕪湖恒升重型機床股份有限公司,安徽 蕪湖241100)

        前蘇聯(lián)明斯克機床廠制造的MC63033 特種龍門銑床是筆者公司在20 世紀(jì)90 年代初引進的一臺大型設(shè)備,該機床工作臺行程8 m,臺面寬2 m,具有加工范圍大、加工切削量大、機床剛性好、加工精度高等優(yōu)點,自引進以來一直是筆者公司關(guān)鍵設(shè)備之一。機床經(jīng)過多年高效運行,其機械部分性能仍然良好,但電氣系統(tǒng)故障明顯上升。由于機床電器元件全部是前蘇聯(lián)產(chǎn)品,更換備件非常困難,嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn)運行,因此公司決定對其電氣系統(tǒng)進行全面升級改造。

        1 總體改造方案

        該機床原電氣系統(tǒng)復(fù)雜龐大,主要包括交流控制部分和晶閘管直流調(diào)速部分。交流電路控制部分主要控制各部分交流電動機的正反轉(zhuǎn)運行、機床復(fù)雜的液壓系統(tǒng)以及冷卻潤滑等功能,而工作臺、垂直銑頭、左右水平銑頭分別用兩臺前蘇聯(lián)不同功率的晶閘管直流調(diào)速裝置控制相對應(yīng)的直流電動機,實現(xiàn)各種工件的快、慢速進給加工。日常維修中發(fā)現(xiàn),電氣故障主要是由晶閘管直流調(diào)速裝置元件和原蘇聯(lián)控制電器老化引起的,更換及維修都入極其困難,所以決定對該機床電氣系統(tǒng)進行全面改造。機床外形和布局如圖1 所示。

        1.1 直流調(diào)速系統(tǒng)電氣控制要求

        調(diào)速系統(tǒng)或調(diào)速裝置是現(xiàn)代自動控制領(lǐng)域中重要的控制系統(tǒng),而直流調(diào)速系統(tǒng)是機床調(diào)速系統(tǒng)中廣泛使用的調(diào)速系統(tǒng)之一,具有調(diào)速范圍寬、調(diào)速精度高低速穩(wěn)定性好的特點,同時具有良好的啟動、制動性能,能在較大范圍內(nèi)平滑調(diào)整。該龍門銑床的原直流調(diào)速部分除具備以上優(yōu)點外,為滿足特種加工工藝的要求,還可實現(xiàn)工作臺進給運行在大切削量時仍能保持較好的剛性和速度平穩(wěn)性,從而保證工件的加工精度和表面粗糙度,且快慢速響應(yīng)性好。為方便調(diào)整,各刀架還能實現(xiàn)微調(diào)。

        1.2 直流部分控制方案確定

        通過對原直流調(diào)速系統(tǒng)的控制要求和機床各部分動作要求進行分析,有以下改造方案可以使用:

        方案1:使用日本三菱變頻器FR—A540/15 kW、FR—A540/7.5 kW 和變頻電動機替換原蘇聯(lián)晶閘管調(diào)速部分和直流電動機。這樣改造的優(yōu)點是:改造徹底,改造后故障率相對較低且便于維修。缺點是:改造周期長,變頻電動機與機床接口處需要重新改裝,機械傳動部分也需要改動,且很難保證原機床低速加工時的剛性和穩(wěn)定性。

        方案2:使用英國歐陸590 +直流調(diào)速裝置替換原蘇聯(lián)晶閘管直流調(diào)速部分,使用日本光洋PLC 作為控制核心,改造交流電路控制部分;用國產(chǎn)Z4 系列直流電動機替換原蘇聯(lián)直流電動機。這樣改造的優(yōu)點是:連接簡單,機械傳動部分不用改動,改造周期短,性價比相對較高,改造后故障率低,便于維修。改造缺點是:直流電動機需要定期保養(yǎng),而且比交流電動機維修困難。

        在綜合考慮改造周期和性價比等因素之后,我們決定采用第2 種方案。

        1.3 交流部分控制方案確定

        原機床控制電柜為3 臺前后開門的大電柜,所用電器均是前蘇聯(lián)產(chǎn)品,市場上根本買不到,電器排列和布線方式較亂,結(jié)構(gòu)繁雜,完全不符合現(xiàn)代電氣控制和電氣保護標(biāo)準(zhǔn),所以決定將原控制電柜全部棄之不用。經(jīng)過對原電氣原理圖仔細(xì)分析解讀,決定用PLC(可編程控制器)和質(zhì)量較好的國產(chǎn)電器對交流部分進行升級改造。配電柜殼體選用兩臺本廠立式車床產(chǎn)品所用電柜,故無需另外定做,省時省錢。根據(jù)測算,在保證原機床操作習(xí)慣的前提下,統(tǒng)計出該機床需要的PLC 輸入點66 個,輸出點51 個,即I/O 總點數(shù)共117 個。據(jù)此,若選用大型PLC 如西門子S7—300 等固然好,但價格高,改造成本增加。我們對輸入、輸出點進行分類統(tǒng)計后決定分別用兩臺64 點的整體式PLC 進行控制,同樣選用本廠產(chǎn)品上使用的日本光洋PLC SH—64R1(I/O 比例是32/32)和SH—64R2(I/O 比例是36/28)分裝在兩臺電柜里,SH—64R1 命名為PLC1,主要控制3 個銑頭的主軸旋轉(zhuǎn)、主軸變速、刀具夾緊放松以及橫梁的升降、橫梁的夾緊放松等。SH—64R2 命名為PLC2,主要控制工作臺的放松、正反向快速運行或進給運行以及3 個銑頭的夾緊放松、進給或快速運行等;由于該銑床工作臺為靜壓導(dǎo)軌,靜壓壓力檢測和流量檢測必不可少,此類檢測信號也輸入PLC2 以便于控制。總之,用兩臺整體式PLC 分裝兩臺電柜進行分類控制,再在控制邏輯上加以適當(dāng)互鎖,就可實現(xiàn)整臺機床的完全控制。實踐證明,這種方式既節(jié)約了改造成本又有利于電柜內(nèi)的走線,電器布局也較合理整齊。

        1.4 改造方案設(shè)計與實施

        交流控制部分主要考慮電柜里電器件的排列應(yīng)合理整齊,器件容量大小、線徑大小以及是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)等方面,這里就不再熬述。下面說明直流控制部分。

        (1)直流調(diào)速裝置和直流電動機的選用

        根據(jù)電動機功率和控制特性采用歐陸590 的(590+ /70 A)與(590 + /35 A)直流調(diào)速單元和Z4 型直流電動機,該裝置采用全數(shù)字微電腦程序控制等先進技術(shù),具有很寬的功率選擇范圍。而Z4 系列直流電動機采用先進的高效節(jié)能技術(shù)與590 +直流調(diào)速裝置配合使用,構(gòu)成非常好的控制系統(tǒng)。根據(jù)這臺龍門銑床原自身結(jié)構(gòu)的要求,垂直銑頭、左側(cè)銑頭、右側(cè)銑頭每次只能選擇一個進行進給或快速運動。因此在設(shè)計時要充分考慮模擬電壓的選擇,同時還要考慮直流電動機電樞和勵磁線圈對切換過程的影響。綜合以上因素,再參考原有電動機的參數(shù)來選用國產(chǎn)Z4 節(jié)能型直流電動機。

        具體選型如下:

        工作臺直流電動機Z4—132/4 -2/15 kW 400 V/44.5 A 1 360 r/min

        垂直銑頭直流電動機Z4—112/4 -2/7.5 kW 400 V/22.5 A 1 480 r/min

        左側(cè)銑頭直流電動機Z4—112/4 -2/7.5 kW 400 V/22.5 A 1 480 r/min

        右側(cè)銑頭直流電動機Z4—112/4 -2/7.5 kW 400 V/22.5 A 1 480 r/min

        (2)控制部分設(shè)計,如圖2 所示。

        工作臺驅(qū)動模擬電壓給定電路,如圖2 所示。進給電壓給定由590 +單元的±10 V 模擬電壓輸出,通過KA2 、KA3 控制工作臺正反轉(zhuǎn)。由KA5 得電RV1來調(diào)節(jié)模擬電壓的給定大小??焖倌M電壓給定由KA4 得電打開,通過KA2、KA3 控制工作臺電動機正反轉(zhuǎn)。此時,模擬給定電壓為最大值,工作臺快速運行。

        銑頭選擇控制電路如圖3 所示,垂直刀架和右側(cè)刀架和左側(cè)刀架的電動機及測速反饋回路控制特點是:3 個刀架每次只能來1 個,通過選擇開關(guān)控制PLC的輸出點Q15、Q16、Q17 對應(yīng)接通KA7、KA8、KA9 來選擇其中一個刀架運行,其他兩個不工作。模擬電壓給定電路和工作臺控制相似。這樣就解決了1 臺590 +直流調(diào)速裝置分別控制3 臺直流電動機的問題。直流調(diào)速電路設(shè)計完成后,針對該龍門銑床其他控制電路進行設(shè)計如圖3 所示的PLC 控制電路,接觸器KM7、KM8、KM9 分別由KA7、KA8、KA9 控制,來選擇相對應(yīng)的刀架電動機。

        (3)直流調(diào)速裝置和電動機連接

        以上電路設(shè)計完成后,以3 個刀架為例,說明3 個刀架電動機和直流單元的選擇具體連接如圖4 所示。

        具體實施:所有電路按照設(shè)計好的圖紙進行硬件連接工作,連接完成并認(rèn)真檢查后通電試車。以3 個刀架為例,進行試運行。機床上電,按下泵站啟動按鈕,PLC1 和PLC2 上電并自檢后交流控制回路通電、直流裝置的控制電源上電,延時0.3 s 后(由PLC 控制)直流裝置主回路上電,例如選擇垂直銑頭、Q15 輸出、KA7 得電,這時KM7 通電,按下正向進給按鈕,直流裝置給定回路得電;通過調(diào)節(jié)電位器可以得到不同的給定電壓(0 ~10 V),使垂直銑頭進給實現(xiàn)無級調(diào)速。按下正向快速按鈕,快速繼電器得電,給定模擬電壓達到最高值,垂直銑頭快速正向運動。

        2 通電試車中的問題

        工作臺快速運行時正常,低速進給時抖動。

        首先查看工作臺電動機的電流表,發(fā)現(xiàn)電動機高速旋轉(zhuǎn)時電流基本平穩(wěn),而低速時電流波動很大。本著先易后難的原則檢查發(fā)現(xiàn)液壓泵站、壓力繼電器、流量繼電器工作正常。考慮到該機床工作臺是靜壓導(dǎo)軌,于是在垂直刀架上吸1 只百分表檢查工作臺是否浮起,經(jīng)對工作臺4 個角的檢測,均有0.03 ~0.04 mm的上浮。為了避免因機械傳動故障造成的工作臺抖動,讓直流電動機與工作臺連接齒輪脫開,檢查直流電動機,發(fā)現(xiàn)電動機低速運轉(zhuǎn)不均勻。再查反饋線路,拆下測速發(fā)電機,發(fā)現(xiàn)測速發(fā)電機與直流電動機轉(zhuǎn)子軸上的連接套松動,用螺絲刀擰緊固定螺絲。再通電試車,直流電動機低速運轉(zhuǎn)平穩(wěn),故障解決。分析工作臺抖動是測速發(fā)電機反饋不穩(wěn)造成。

        3 結(jié)語

        利用歐陸590 +直流調(diào)速裝置、兩臺光洋整體式PLC、國產(chǎn)Z4 系列節(jié)能型直流電動機和國產(chǎn)電器件改造從國外引進的大型設(shè)備,克服了改造前因原器件老化帶來的維修困難等缺點。改造成本低,機械傳動不用改動,改造周期短。經(jīng)安裝調(diào)試后其各項性能均達到了機床原有技術(shù)要求,運行穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)效率和設(shè)備使用率明顯提高,取得了很好的經(jīng)濟效益。

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