楊小剛
(山東電力建設(shè)第一工程公司,濟(jì)南 250100)
某涉外6×600MW燃煤機(jī)組的每臺鍋爐蒸發(fā)量為2069 t/h,配備G158/343型靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)。在首臺機(jī)組調(diào)試運(yùn)行過程中發(fā)生引風(fēng)機(jī)葉片磨損和斷裂問題,對機(jī)組的安全運(yùn)行造成了威脅,為此,對引風(fēng)機(jī)葉片磨損和斷裂的原因進(jìn)行分析,探討相應(yīng)的預(yù)防措施。
G158/343型引風(fēng)機(jī)葉輪直徑為3 430mm,設(shè)計(jì)葉片材質(zhì)為Q390鋼,葉片根部厚30mm,葉片進(jìn)氣邊的迎風(fēng)面和背風(fēng)面均涂有耐磨合金。引風(fēng)機(jī)容量的調(diào)節(jié)借助進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)裝置,進(jìn)口導(dǎo)葉調(diào)節(jié)裝置通過電動執(zhí)行器調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)來調(diào)節(jié)進(jìn)口靜葉角度,當(dāng)電動執(zhí)行器動作時,位置環(huán)跟著轉(zhuǎn)動,通過曲柄連桿使與之連接的進(jìn)口導(dǎo)葉改變角度,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)。
該項(xiàng)目首臺機(jī)組于2013年8月4日開始點(diǎn)火運(yùn)行,8月18日因引風(fēng)機(jī)油站內(nèi)潤滑油被打空導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)緊急停機(jī)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),引風(fēng)機(jī)葉輪后的導(dǎo)流板迎風(fēng)面磨損非常嚴(yán)重,部分焊縫被磨損開裂,葉輪葉片的耐磨層也有部分被磨損,并且穿過導(dǎo)流罩的油管路被氣流沖刷破裂,導(dǎo)致潤滑油全部被打空。項(xiàng)目業(yè)主對引風(fēng)機(jī)動葉片進(jìn)行防腐、防磨試驗(yàn)性處理后重新啟動機(jī)組,10月7日,A側(cè)引風(fēng)機(jī)突然出現(xiàn)大幅振動導(dǎo)致其跳閘,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),A側(cè)引風(fēng)機(jī)葉輪的1片動葉片已經(jīng)斷裂。葉片磨損和斷裂情況如圖1所示。
經(jīng)過了解該項(xiàng)目首臺機(jī)組的調(diào)試運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn),在前期調(diào)試階段,由于電袋除塵器不具備投用條件,導(dǎo)致在燃燒調(diào)試階段以及斷油后純煤燃燒的一段時間里,除塵器都沒有正常投入運(yùn)行,這個階段煙氣的含塵量非常高且含有大顆粒,對引風(fēng)機(jī)的磨損非常嚴(yán)重,這是引風(fēng)機(jī)發(fā)生磨損的主要原因。同時,對磨損部位進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)煙氣的氣流分布不均衡,導(dǎo)致含塵顆粒沖刷引風(fēng)機(jī)的部位也不均衡,因此,煙氣流動分布不平衡是造成磨損的另一個原因。
針對引風(fēng)機(jī)葉片斷裂問題,通過對其葉片材質(zhì)、硬度、滲透檢測、增加涂層后影響、斷裂處特性的分析,查找引風(fēng)機(jī)葉片斷裂的真正原因。
圖1 葉片磨損和斷裂情況
對斷裂的引風(fēng)機(jī)葉片進(jìn)行取樣,并委托專業(yè)實(shí)驗(yàn)室對其金屬化學(xué)成分進(jìn)行分析,檢測結(jié)果滿足GB/T 1591—2008《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》對Q390鋼化學(xué)成分的要求。
在斷裂的引風(fēng)機(jī)葉片上取4個測點(diǎn),靠近焊縫側(cè)的編號為2和4,遠(yuǎn)離焊縫側(cè)的編號為1和3。對這4點(diǎn)進(jìn)行硬度檢測,檢測結(jié)果見表1。同時,為了便于對比,對未斷裂的葉片根部(靠近焊縫側(cè))及端部(遠(yuǎn)離焊縫側(cè))也進(jìn)行了硬度測試(測試3次取平均值),檢測結(jié)果分別為130,140HB。
表1 葉片金屬硬度測試值 HB
葉片的材質(zhì)為Q390鋼,標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1591—2008《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》中規(guī)定的Q390鋼抗拉強(qiáng)度為490~650MPa,標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1172—1999《黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值》中規(guī)定Q390鋼的硬度范圍為130~185HB。從上述實(shí)際測量數(shù)值來看,葉片的金屬硬度滿足要求。
對葉片斷裂處進(jìn)行滲透檢測,檢測部位取斷裂葉片的橫斷面及距斷裂處大約50mm范圍內(nèi)(里、外2面),檢測均未發(fā)現(xiàn)有大的裂紋等危險性缺陷痕跡,如圖2所示。
經(jīng)了解,項(xiàng)目業(yè)主在葉片迎風(fēng)表面增加了1層耐磨層,如圖3中附著在葉片上的黑色材料,在引風(fēng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于耐磨層與母材產(chǎn)生應(yīng)力或二者之間的熔融溫度不夠造成耐磨層脫落,脫落的耐磨層可能對葉片造成傷害,同時,葉片旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生巨大的外力矩致使葉片根部最薄弱處(角焊縫上部約10mm處)斷裂,葉輪旋轉(zhuǎn)的離心力使葉片斷裂處繼續(xù)撕裂,增大葉輪的不平衡,最終造成葉輪振動保護(hù)動作跳閘停機(jī)。
圖2 葉片滲透檢驗(yàn)
引風(fēng)機(jī)葉片斷裂特性分析如圖3所示,經(jīng)過對斷面觀察分析發(fā)現(xiàn),殘留區(qū)域斷口較為平齊,存在幾處撕裂臺階,斷面宏觀上呈現(xiàn)脆性斷裂特征,其中AB段具備疲勞破壞的典型特征,AB段受方向、大小周期性變化的力的作用,葉片薄弱部位產(chǎn)生應(yīng)力集中后導(dǎo)致葉片產(chǎn)生了微裂紋,損傷不斷累積,最終導(dǎo)致葉片突然斷裂。BC段在AB段瞬間疲勞斷裂后,在離心力作用下發(fā)生強(qiáng)力撕裂。
圖3 葉片斷裂處
AB段局部放大如圖4所示,箭頭線下方非常光滑,為疲勞裂紋的策源地及擴(kuò)展區(qū);箭頭線上方非常粗糙,為AB段最后斷裂區(qū)。從圖4可以看出,在裂紋擴(kuò)展部分,斷口在反復(fù)荷載頻繁作用下,表面光滑且愈近裂紋源愈光滑(D區(qū)),而瞬間斷裂的裂口比較粗糙并呈顆粒狀,具有脆性斷裂的特征(E區(qū))。
圖4 葉片斷裂AB段局部放大圖
經(jīng)過上述分析可知,造成引風(fēng)機(jī)葉片斷裂的主要原因是葉片受到外力擊打后出現(xiàn)疲勞破壞。
通過分析葉片磨損和斷裂的原因可知,要防止葉片磨損和斷裂,需采取以下相應(yīng)措施。
(1)在引風(fēng)機(jī)安裝和檢修后一定要清理干凈內(nèi)部雜物,確認(rèn)進(jìn)風(fēng)口上游在運(yùn)行期間不會有任何部件脫落。
(2)改善機(jī)組的運(yùn)行環(huán)境,并且在燃油系統(tǒng)退出的情況下及時投入除塵器,避免煙氣中含塵量過高而對引風(fēng)機(jī)造成磨損。
(3)在調(diào)試初期,應(yīng)根據(jù)實(shí)際測量的氣流分布情況及時調(diào)整導(dǎo)流板,使氣流的分布達(dá)到最佳狀態(tài)。
(4)在引風(fēng)機(jī)設(shè)備制造過程中,對葉片材質(zhì)及焊接工藝進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
(5)引風(fēng)機(jī)葉片可采用貼陶瓷或鈦合金工藝,增強(qiáng)葉片的防磨特性。
通過機(jī)組運(yùn)行實(shí)踐,引風(fēng)機(jī)的磨損大大減輕,同時也避免了因外力致使葉片斷裂的事故,確保了引風(fēng)機(jī)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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