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        300MW燃煤機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)控措施

        2015-04-24 07:15:14戴林忠朱輝李利國(guó)吳俊
        綜合智慧能源 2015年10期
        關(guān)鍵詞:煤種吸收塔漿液

        戴林忠,朱輝,李利國(guó),吳俊

        (云南華電昆明發(fā)電有限公司,昆明 650308)

        1 機(jī)組概況

        云南華電昆明發(fā)電有限公司裝機(jī)容量為2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng),脫硫系統(tǒng)與主機(jī)分別于2005年12月及2006年10月同步建成投產(chǎn)發(fā)電。脫硫系統(tǒng)按GB 13223—2003《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì)、建設(shè),由煙氣系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)及公用系統(tǒng)等子系統(tǒng)組成。FGD系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1(BMCR為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)。

        表1 FGD系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        投產(chǎn)后,受煤炭市場(chǎng)變化的影響,采取大量摻燒褐煤等手段降低燃料成本,脫硫系統(tǒng)偏離設(shè)計(jì)工況運(yùn)行,平均脫硫效率僅有85%左右。2014年7月1日起執(zhí)行的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)脫硫系統(tǒng)達(dá)標(biāo)排放造成了較大壓力。鍋爐設(shè)計(jì)煤種與摻燒煤種參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。

        2 鍋爐摻燒非設(shè)計(jì)煤種對(duì)脫硫效率的影響[1]

        (1)煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)表計(jì)顯示異常。摻燒褐煤后煙氣量較大、煙氣中水分較多,煙塵易黏附在靜電除塵器極板上,除塵效率下降,進(jìn)入吸收塔系統(tǒng)的煙塵量增加,易造成CEMS取樣管堵塞、表計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)。

        表2 鍋爐設(shè)計(jì)煤種與摻燒煤種參數(shù)

        (2)吸收塔內(nèi)漿液pH值偏離控制范圍。吸收塔漿液受粉塵及鍋爐投油后的油煙污染,易造成pH值大幅波動(dòng);漿液黏性增大,堵塞pH在線分析儀,導(dǎo)致顯示異常,最終造成吸收塔漿液pH值偏離控制范圍。

        (4)煙氣換熱器(GGH)堵塞導(dǎo)致漏風(fēng)率增大。鍋爐摻燒非設(shè)計(jì)煤種后,進(jìn)入GGH的原煙氣量增大,水分及煙塵質(zhì)量濃度增大;經(jīng)過(guò)吸收塔后,由于煙氣流速超過(guò)設(shè)計(jì)值,除霧器的除霧效果下降,GGH原煙側(cè)和凈煙側(cè)受熱元件均易結(jié)垢形成堵塞,使通道阻力增大,原煙氣漏流至凈煙氣的量隨之增大,增大GGH漏風(fēng)率。

        (5)原煙氣的SO2質(zhì)量濃度超過(guò)系統(tǒng)處理能力。鍋爐摻燒高硫煤后,原煙氣的SO2質(zhì)量濃度顯著增大,超出了吸收塔處理能力,勢(shì)必造成脫硫效率下降、排放超限。

        (6)脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量不足。脫硫系統(tǒng)是根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)煤種參數(shù)和GB 13223—2003《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(SO2排放質(zhì)量濃度≤400mg/m3)進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)的,由于鍋爐實(shí)際燃煤明顯偏離設(shè)計(jì)煤種(特別是硫分大幅提高)以及2014年7月1日起開(kāi)始執(zhí)行GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(SO2排放質(zhì)量濃度≤200mg/m3),脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量不足的矛盾突出。

        3 摻燒非設(shè)計(jì)煤種時(shí)FGD運(yùn)行調(diào)控措施[2-3]

        (1)脫硫值班員監(jiān)視好CEMS表計(jì)的參數(shù)變化情況和自動(dòng)反吹運(yùn)行情況,通過(guò)綜合分析脫硫煙氣系統(tǒng)參數(shù)、SO2吸收系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)、入爐煤工業(yè)分析參數(shù)與鍋爐實(shí)時(shí)給煤量間的邏輯關(guān)系,判斷脫硫系統(tǒng)CEMS表計(jì)的準(zhǔn)確性;儀表出現(xiàn)自動(dòng)反吹異?;蛞蚨氯仍虺霈F(xiàn)漂移時(shí),應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維護(hù)人員進(jìn)行檢查處理;監(jiān)視控制靜電除塵器運(yùn)行參數(shù),降低進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的煙氣粉塵質(zhì)量濃度,每周定期對(duì)CEMS表計(jì)人工吹掃、校驗(yàn)1次,避免表計(jì)堵塞。

        (2)吸收塔漿液pH值波動(dòng)較大時(shí),應(yīng)及時(shí)加強(qiáng)石膏的脫出,漿液受污染后可通過(guò)置換吸收塔漿液來(lái)提高漿液品質(zhì),以穩(wěn)定漿液pH值;脫硫運(yùn)行每班定期對(duì)吸收塔漿液手工取樣后與在線pH值進(jìn)行比對(duì),保證偏差≤0.2,并監(jiān)視吸收塔漿液在線pH表計(jì),保證A,B表計(jì)偏差≤0.2,偏差>0.2時(shí)通知維護(hù)人員對(duì)pH表計(jì)進(jìn)行維護(hù)校準(zhǔn);每班定期對(duì)吸收塔漿液pH在線分析儀表反沖洗1次,必要時(shí)加大反沖洗頻率,保證在線pH分析儀表運(yùn)行正常,確保運(yùn)行參數(shù)準(zhǔn)確、可靠;認(rèn)真監(jiān)視補(bǔ)充的新鮮漿液,保證吸收塔漿液pH值在控制范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)石灰石的溶解和SO2的吸收在最佳狀態(tài)運(yùn)行。

        (3)漿液中石灰石的質(zhì)量濃度低會(huì)造成石灰石浪費(fèi),質(zhì)量濃度高會(huì)造成漿液循環(huán)管道、噴嘴堵塞,降低脫硫效率。脫硫運(yùn)行每班(8 h)對(duì)吸收塔漿液在線密度計(jì)反沖洗1次,定期對(duì)吸收塔漿液進(jìn)行3次手工取樣分析,將手工分析的質(zhì)量濃度值與在線值進(jìn)行比對(duì),保證質(zhì)量濃度偏差≤10 kg/m3,偏差>10 kg/m3時(shí)及時(shí)通知維護(hù)人員對(duì)表計(jì)進(jìn)行維護(hù)校準(zhǔn),保證表計(jì)運(yùn)行正常。通過(guò)增加氧化風(fēng)量和加強(qiáng)石膏脫出,控制吸收塔內(nèi)漿液中石灰石的質(zhì)量濃度在1100~1160 kg/m3。

        (4)在機(jī)組負(fù)荷低于80%額定負(fù)荷的前提下進(jìn)行非設(shè)計(jì)煤種的摻燒,摻燒比例隨著機(jī)組負(fù)荷的增加而逐漸降低,控制增壓風(fēng)機(jī)入口煙氣壓力在-300~-200Pa,保證進(jìn)入GGH的煙氣量通過(guò)性能不出現(xiàn)明顯下降。鍋爐摻燒非設(shè)計(jì)煤種期間,對(duì)GGH凈煙側(cè)、原煙側(cè)分別按2次、1次的規(guī)律交替進(jìn)行蒸汽吹灰(凈煙側(cè)、原煙側(cè)每次吹灰周期控制在1.75 h內(nèi));增加除霧器沖洗頻率(每8 h進(jìn)行2個(gè)周期的沖洗,每個(gè)周期控制在1.5 h內(nèi)),提高除霧器除霧效果。GGH差壓升幅速率明顯變慢,減緩了GGH堵塞,有效防止了因GGH堵塞而造成漏風(fēng)率增大。

        (5)采用兩級(jí)摻配方式:根據(jù)燃煤硫分、熱值等參數(shù)在煤場(chǎng)完成一級(jí)預(yù)混摻配,一級(jí)預(yù)混摻配后的燃煤按硫分高低分別運(yùn)至鍋爐各煤倉(cāng),通過(guò)鍋爐各磨煤機(jī)給煤量的調(diào)整完成二級(jí)分倉(cāng)摻配。燃料運(yùn)行人員對(duì)鍋爐各煤倉(cāng)運(yùn)煤時(shí),向值長(zhǎng)和集控運(yùn)行人員提供燃煤的硫分。當(dāng)原煙氣中的SO2質(zhì)量濃度超出脫硫系統(tǒng)處理能力時(shí),采取增加低硫分煤倉(cāng)對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)出力、降低高硫分煤倉(cāng)對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)出力、提高吸收塔漿液pH值、減少鍋爐給煤量、降低機(jī)組負(fù)荷(為保證燃燒穩(wěn)定,機(jī)組負(fù)荷不能低于60%額定負(fù)荷)、聯(lián)系燃運(yùn)降低入爐煤硫分等措施,使原煙氣中的SO2質(zhì)量濃度降至脫硫系統(tǒng)處理能力范圍內(nèi)。

        (6)受費(fèi)用、時(shí)間等因素的制約,不能及時(shí)通過(guò)增容改造解決脫硫系統(tǒng)容量不足的矛盾時(shí),可進(jìn)行脫硫增效劑添加試驗(yàn)并固化運(yùn)行。吸收塔漿液增效劑質(zhì)量濃度過(guò)低,脫硫效率提高不明顯;質(zhì)量濃度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致CaSO3快速生成而不能被及時(shí)氧化成CaSO4,使?jié){液黏性增大,造成漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)、出口噴嘴堵塞,除霧器、GGH堵塞加劇。將吸收塔內(nèi)漿液增效劑質(zhì)量濃度控制在600mg/L左右,脫硫效率可達(dá)到較為合理的目標(biāo)。

        4 達(dá)到的效果

        采取以上措施后,在機(jī)組滿負(fù)荷工況下,GGH漏風(fēng)率<1%、脫硫效率達(dá)到95%左右(在原基礎(chǔ)上提高了10百分點(diǎn)),脫硫系統(tǒng)按新標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放,為通過(guò)大量摻燒非設(shè)計(jì)煤種降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造了條件。公司年發(fā)電量為20億kW·h,2014年摻燒褐煤約30萬(wàn)t(折合標(biāo)準(zhǔn)煤約14萬(wàn)t),以標(biāo)準(zhǔn)煤?jiǎn)蝺r(jià)80元/t計(jì),可節(jié)約燃料成本約1120萬(wàn)元。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        為執(zhí)行火電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn),云南華電昆明發(fā)電有限公司在暫不具備脫硫增容改造的條件下,通過(guò)對(duì)脫硫運(yùn)行工況進(jìn)行分析研究,采取了一系列調(diào)控措施。該公司在摻燒褐煤、高硫煤等非設(shè)計(jì)煤種的工況下,脫硫系統(tǒng)高效率運(yùn)行、SO2按新標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        [1]電力行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心.職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)書:脫硫值班員[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

        [2]Q/KMPC 10305—2013云南華電昆明發(fā)電有限公司300 MW機(jī)組脫硫運(yùn)行規(guī)程[S].

        [3]閻維平,劉忠,王春波,等.電站燃煤鍋爐石灰石濕法煙氣脫硫裝置運(yùn)行與控制[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

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