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        制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術在330MW燃煤鍋爐的應用

        2015-04-24 07:15:08許金輝馬傳崗韓玲
        綜合智慧能源 2015年10期
        關鍵詞:風溫預器冷風

        許金輝,馬傳崗,韓玲

        (1.國電蓬萊發(fā)電有限公司,山東 蓬萊 265600;2.山東英電節(jié)能科技有限公司,濟南 250101;3.山東泓奧電力科技有限公司,濟南 250101)

        1 問題的提出

        某電廠#7機組單機容量為330MW,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責任公司生產(chǎn)的HG-1021/18.2-YM9型亞臨界鍋爐,空氣預熱器(以下簡稱空預器)為兩分倉式,設計進風溫度為23℃,出風溫度為330℃。制粉系統(tǒng)采用4臺 DTM350/600型鋼球磨煤機,中儲式乏氣送粉,負壓運行,干燥劑再循環(huán)正常投入。配套汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司設計制造的 C330-16.7/1.0/537/537型中間再熱凝汽式汽輪機。額定負荷下鍋爐設計效率為92.10%,設計排煙溫度為129℃(修正后),實際運行中#7機組鍋爐排煙溫度基本為145~160℃。制粉系統(tǒng)摻入大量的冷一次風,是造成熱一次風量減少、空預器換熱效率降低(即吸熱減少)以及排煙溫度偏高的一個重要原因[1]。該電廠實際運行中,滿負荷時空預器出口熱風溫度約為325℃,而磨煤機入口的混合風溫只需要230℃左右(隨煤質(zhì)不同混合風溫在160~230℃之間變化),以上狀況會引起制粉系統(tǒng)摻入25%~40%的冷風,導致排煙溫度升高10~15℃。運行中受粉管最低風速限制,干燥劑再循環(huán)門不能再開大(排出口風壓維持在3.8~4.2 kPa),因此,靠開大再循環(huán)門減小進入磨煤機熱風量的措施來降低摻冷風率,作用十分有限。根據(jù)以上狀況,該電廠決定采用制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術,以達到制粉系統(tǒng)冷風零摻入的目的,從而降低排煙損失,提高機組效率。

        2 制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術

        制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術是在熱一次風管道上加裝旁路,在旁路上加裝冷卻裝置,利用汽輪機的小部分凝結水作為冷卻介質(zhì),通過調(diào)節(jié)進入冷卻裝置的熱一次風量及凝結水量,把去制粉系統(tǒng)的熱一次風溫度從空預器出口溫度降到磨煤機進口混合風的溫度,從而避免向制粉系統(tǒng)摻入冷風,使空預器風量增加、排煙溫度降低。在煤質(zhì)、負荷變化(如煤中水分降低)時,通過調(diào)節(jié)熱一次風冷卻裝置的傳熱功率,改變熱一次風溫的降低幅度,保證磨煤機出口溫度在設定范圍,制粉系統(tǒng)摻冷風裝置布置系統(tǒng)圖如圖1所示。

        圖1 制粉系統(tǒng)摻冷風裝置布置系統(tǒng)圖

        從圖1可以看出,制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術的核心是從煙氣余熱中置換出熱量來加熱凝結水,減少汽輪機的汽耗,其原理和低壓省煤器技術原理相似,但兩者存在根本區(qū)別,主要從以下3個方面進行比較。

        (1)積灰及磨損。由于低壓省煤器技術回收的是煙氣余熱,積灰及磨損問題非常嚴重,導致低壓省煤器運行周期短、傳熱差。而該技術熱源為干凈的空預器出口熱風,其含灰量較煙氣而言基本可以忽略,積灰及磨損非常輕微,運行的安全性及可靠性大大增加。

        (2)設備質(zhì)量及投資。由于低壓省煤器技術冷、熱源換熱溫差?。ɑ驹?0℃以下),相同的換熱量需要較大的換熱面積,導致設備質(zhì)量較大,相關的基礎及安裝費用亦較高。而摻冷風回收余熱技術換熱溫差比低壓省煤器技術大得多(至少3倍以上),換熱器整體換熱面積小,投資相應下降。

        (3)回收熱量的品味不同。低壓省煤器技術由于排煙溫度較低,回水溫度很難超過120℃,相應回收余熱的品味較低(集中在六段抽汽以下,抽汽效率低于15%);而該技術由于熱風溫度高(300℃以上),回水溫度一般在140℃以上,回收余熱的品味較低壓省煤器技術高(可排擠五段抽汽,抽汽效率接近20%)。

        3 實施效果

        該項目于2014年改造投運后,基本保證了制粉系統(tǒng)冷風的零摻入,排煙溫度降低10~15℃;同時,該系統(tǒng)具有可隨負荷、煤質(zhì)的變化自動調(diào)節(jié)冷風摻入率的功能。橫向對比未進行摻冷風治理系統(tǒng)的#6機組和進行摻冷風治理系統(tǒng)的#7機組,在工況相同、磨煤機出力類似、煤種相同的情況下,同一時間的磨煤機出力、熱風及冷風門開度及出/入口風溫等參數(shù)的對比結果見表1。

        表1 #6,#7機組磨煤機參數(shù)對比

        在煤種一樣、磨煤機出力大致相同的情況下,#7鍋爐冷風門開度約為0,#6鍋爐磨煤機運行時,為保證入口風溫,需要投入大量冷風,造成排煙溫度升高。對比2臺機組排煙溫度,#6機組為147.8℃,#7機組為137.3℃??鄢龣C組冷源損失及其他損失,排煙溫度降低10℃可減少供電煤耗1.0 g/(kW·h),按年有效運行5 000 h計,每年可節(jié)約標準煤1600 t,節(jié)能效益顯著。

        4 建議

        因該系統(tǒng)設計進水溫度為80℃,而熱一次風溫為330℃,溫差達250℃,如此大的換熱溫差在電廠熱系統(tǒng)中比較罕見,故存在系統(tǒng)投運后因汽化嚴重而導致的振動問題,需要在調(diào)試及投運過程中注意以下幾點。

        (1)水系統(tǒng)閥門開、關要緩慢,禁止快關快開,以免水流量的極速變化引起受熱面振動而導致設備泄漏,影響設備的安全性。

        (2)疏水系統(tǒng)閥門投運過程中保持一定的開度,可將投運過程中汽化產(chǎn)生的汽體盡快排出而避免產(chǎn)生汽阻。

        (3)換熱器集箱安全閥的選型及安裝要合理,避免安全閥頻跳或不跳。

        5 結束語

        制粉系統(tǒng)摻冷風治理技術屬于煙氣余熱回收利用的范疇,歸根結底還是從煙氣回收熱能,進而提高機組的循環(huán)效率。該理論淺顯易懂,但目前成功實施的案例不多,該項目的成功實施標志著該理論完全進入了可實施階段,對燃煤機組制粉系統(tǒng)提供了新的節(jié)能手段,節(jié)能效益顯著,具有良好的推廣價值。

        [1]王春昌.燃煤電廠鍋爐熱一次風加熱器的研制及開發(fā)[J].中國電力,2011,44(1):56-59.

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