■張英
彈射座椅是飛行員在出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)急救生的主要裝置。某廠生產(chǎn)的某型彈射座椅殼體組件中的蓋子零件,設(shè)計使用材料和熱處理狀態(tài)為LC9CS(7A09 T6),技術(shù)條件為GB/T3191—1998。從20世紀70年代定型生產(chǎn)至今,原材料一直定點從某國營大廠采購,回廠后不再進行熱處理。加工完成組裝后,整個殼體組件需進行模擬油壓驗收試驗,設(shè)計耐壓強度為≥23.5MPa。廠內(nèi)的加工過程一直嚴格執(zhí)行 “定設(shè)備、定工藝、固定專人加工”的“三定”原則,近30年來該產(chǎn)品的質(zhì)量一直較穩(wěn)定。
某批次的殼體組件加工完成后,在進行模擬耐壓自檢試驗時,有兩發(fā)殼體在剛達到規(guī)定載荷后就發(fā)生了破壞,爆裂件均為蓋子零件。為分析蓋子爆裂的原因,進一步探索超硬鋁合金組織與性能的關(guān)系,我公司進行了大量的對比試驗分析。
本次提交模擬耐壓試驗的蓋子共兩個批次,每個批次參與耐壓試驗的蓋子零件有20個。開裂的4個蓋子使用的均為A批次的原材料,同時試驗的B批次原材料加工的所有蓋子均完好。B批次原材料為庫存剩余材料,用其加工的產(chǎn)品在連續(xù)兩年的軍檢驗收中都合格,A批次材料為首次使用。經(jīng)查,1999年蓋子零件也發(fā)生過一批類似的開裂事故,故對本次和1999年爆裂的蓋子碎片一并進行了對比分析。
本次碎裂的4個蓋子宏觀形貌相似,橫向均從蓋子壁上第一條螺紋的底徑處向外斷裂;縱向從六方螺母根部圓角處碎裂(見圖1)。縱向斷口呈纖維狀(見圖2),橫向斷口呈細膩的結(jié)晶狀(見圖3)。1999年爆裂蓋子的碎裂部位及斷口形貌均與本次失效件十分相似(見圖4)。斷口平整干凈,所有斷面上均未發(fā)現(xiàn)材料夾雜等冶金缺陷。
圖1 碎裂蓋子宏觀形貌
取本次開裂的蓋子碎片3件, 1999年開裂的蓋子碎片2件以及A批次原材料和B批次原材料高倍試樣各兩件,進行顯微組織檢查。所有試樣的顯微組織均為正常的α+強化相組織,均未發(fā)現(xiàn)過燒組織,顯微組織均符合GB/T3191—1998技術(shù)條件要求。通過組織對比發(fā)現(xiàn),本次失效的蓋子碎片和1999年開裂蓋子碎片的顯微組織具有一個共同特征,就是顯微組織中的強化相數(shù)量較多,且有明顯的沿晶分布特征。顯微組織如圖5~圖7所示。
對本次及1999年碎裂蓋子的晶界物質(zhì)進行了能譜分析,發(fā)現(xiàn)晶界物質(zhì)為材料的強化相,主要是Mg/Zn相、Al2Mg3Zn3相、Al2CuMg相等。
分別取三批材料的蓋子碎片,進行化學成分對比試驗,如表1所示,化學成分均符合技術(shù)條件要求。
原材料入廠復驗時的力學性能檢測結(jié)果及組織不良根力學性能對比(見表2)??梢?,組織不良根棒材的綜合力學性能顯著下降,但均符合GB/T3191—1998技術(shù)條件要求。
在A批次材料中挑選組織形態(tài)不同的棒材進行力學性能對比試驗,發(fā)現(xiàn)同批材料不同組織形態(tài)(晶界的多少、強化相的數(shù)量及分布不同)的棒材上,力學性能特別是強度差異較大。顯微組織中強化相有沿晶分布特征的棒材,其強度顯著下降。
對于鋁合金的顯微組織,目前的標準無論是國標還是國軍標,均只要求檢查有無過燒組織。對第二相(強化相)的大小、多少及分布形態(tài)均無量化要求。按照標準要求本次試驗中所有試樣的顯微組織均合格。
圖2 縱向斷口形貌
圖3 橫向斷口形貌
圖4 1999年碎裂蓋子形貌
圖5 本次失效零件顯微組織
圖6 1999年碎裂蓋子顯微組織(200×)
圖7 正常零件顯微組織
在失效的A批次材料中,挑選出強化相分布狀態(tài)不同的棒材,進行了力學性能對比試驗以及產(chǎn)品承壓能力試驗。發(fā)現(xiàn)不同組織形態(tài)(晶界的多少、強化相的分布及數(shù)量不同)的棒料,力學性能差異較大。顯微組織中強化相有沿晶分布特征的棒材,其強度顯著下降,由該棒材加工的產(chǎn)品,部分成品達不到設(shè)計要求強度。但是,所有被檢棒材的力學性能指標也都符合GB/T3191—1998技術(shù)條件要求,甚至也都符合GJB2054的要求。材料在入廠復驗時只進行抽樣檢查,A批材料復驗時被抽檢的兩根棒材的強度很高,然而同批材料里存在著強度偏低的棒材,由此加工的產(chǎn)品在耐壓試驗時,承載能力不足就暴露了出來。
針對以上檢測結(jié)果,我們協(xié)同材料廠家的技術(shù)人員,對A、B兩批材料的整個冶煉和生產(chǎn)過程進行了追溯。發(fā)現(xiàn)B批材料使用的是按國軍標訂貨的軍品專用大鑄錠坯(φ630mm錠),并且鑄錠在擠壓成形前還經(jīng)過了460℃×24h的均勻化處理。A批原材料用的是按國標訂貨的小鑄錠坯(φ482mm錠),未進行均勻化處理。追溯棒材的熱處理過程記錄還發(fā)現(xiàn),B批棒材使用的固溶溫度偏上限約475℃,最高溫度達到過480℃,而A批棒材的固溶溫度為465℃。
分析認為:失效零件上沿晶界分布的強化相組織為殘余可溶結(jié)晶相。通過均勻化處理可以使這種非平衡凝固形成枝晶網(wǎng)組織基本上轉(zhuǎn)變成為均勻化組織,使晶內(nèi)和晶界的強化相得以充分溶解,未溶的殘留相也得到了不同程度的球化。這種均勻化組織不僅有利于合金的壓力加工,還有利于合金固溶溫度的提高,不易產(chǎn)生過燒和組織粗大,提高固溶體的過飽和程度,增強材料時效強化效果。另外,大鑄錠在擠壓成同等規(guī)格的棒材時,它的破碎度和變形程度要比小鑄錠大,吸收的儲能多,在相同溫度下,第二相溶于固溶體的速度較快,固溶體的過飽和程度較高。失效件使用的A批原材料,鑄錠尺寸偏小,純凈度也不如軍標鑄坯好,又未進行均勻化處理,固溶淬火溫度也偏低等因素,使得部分鑄態(tài)的枝晶網(wǎng)組織未被徹底打破,偏析的組織未被充分溶解和擴散而殘留了下來,導致棒材和成品的力學性能降低。
表1 化學成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)
表 2
在進行了充分論證的基礎(chǔ)上,雙方重新鑒定了蓋子材料的專用技術(shù)協(xié)議,增加了鑄錠的均勻化處理要求,將技術(shù)條件由原來GB/T3191—1998改為GJB2054—1994,并按高強度組別驗收。對按照新簽訂的技術(shù)協(xié)議采購回來的LC9CS材料,除進行常規(guī)的入廠復驗外,還增加了先鋒批試加工和耐壓試驗要求。即對每批新進廠的材料,按專用技術(shù)協(xié)議驗收合格后,正式投產(chǎn)使用前,必須在每根棒材的頭部取樣加工一件蓋子產(chǎn)品,組成先鋒批。先鋒批的產(chǎn)品加工完成后,要進行模擬耐壓試驗,100%合格后本批材料才能投入使用(第一次做先鋒批時,每根棒材的頭尾各取了一件產(chǎn)品進行耐壓試驗,頭尾的樣件耐壓試驗結(jié)果無明顯差異)。使用新的技術(shù)協(xié)議已連續(xù)采購了兩批LC9CS原材料,均未再發(fā)現(xiàn)以上的不良組織,力學性能及耐壓驗收也均合格,取得了良好效果。