胡志勝,李 波,楊 冰,楊洪震
(安徽江淮汽車(chē)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)
Hu Zhisheng,Li Bo,Yang Bing,Yang Hongzhen
某汽油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞拉缸優(yōu)化分析
胡志勝,李波,楊冰,楊洪震
(安徽江淮汽車(chē)股份有限公司技術(shù)中心,安徽合肥230601)
Hu Zhisheng,Li Bo,Yang Bing,Yang Hongzhen
摘要:某汽油發(fā)動(dòng)機(jī)在交變?cè)囼?yàn)過(guò)程中第4缸發(fā)生活塞頭部拉缸故障,為了能夠定量分析活塞與缸套之間的作用力,評(píng)價(jià)優(yōu)化方案的改善程度,建立了活塞-活塞銷(xiāo)-連桿-缸體的動(dòng)力學(xué)分析模型,獲得活塞與缸套之間的動(dòng)態(tài)作用力。分析結(jié)果表明,采用優(yōu)化方案后,活塞與缸套之間的作用力在720~1440°CA曲軸轉(zhuǎn)角范圍內(nèi),降低了88%,并且優(yōu)化后方案順利通過(guò)交變?cè)囼?yàn)驗(yàn)證,完成質(zhì)量整改。
關(guān)鍵詞:汽油發(fā)動(dòng)機(jī);活塞頭部拉缸;動(dòng)力學(xué)分析
發(fā)動(dòng)機(jī)拉缸是發(fā)動(dòng)機(jī)較為常見(jiàn)的一種故障,一般會(huì)出現(xiàn)功率下降、漏氣量增加、機(jī)油消耗增加、異響等現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)活塞破裂、缸體擊穿等嚴(yán)重事故[1]。
發(fā)動(dòng)機(jī)活塞拉缸的本質(zhì)在于活塞與缸套之間的接觸,二者之間發(fā)生干摩擦接觸,接觸力是產(chǎn)生拉缸的根本原因,因此定量分析活塞與缸套之間的作用力對(duì)于拉缸問(wèn)題的解決起到關(guān)鍵作用。
建立活塞-活塞銷(xiāo)-連桿-缸體的動(dòng)力學(xué)分析模型,獲得活塞與缸套之間的動(dòng)態(tài)作用力,即活塞與缸套之間的作用力隨曲軸轉(zhuǎn)角的變化關(guān)系。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),在720~1440°CA曲軸轉(zhuǎn)角范圍內(nèi),活塞與缸套之間的作用力降低88%,大大降低了活塞拉缸的可能性。
在完成活塞拉缸的定量分析后,對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行交變?cè)囼?yàn),試驗(yàn)順利完成。
某汽油機(jī)活塞在交變?cè)囼?yàn)過(guò)程中發(fā)生拉缸故障,拉缸故障發(fā)生在第4缸(減振器為前端,飛輪端為后端),活塞頭部為重點(diǎn)損傷部位,裙部也有一定損傷,如圖1所示。
活塞頭部出現(xiàn)拉缸故障,根本原因?yàn)榛钊^部與缸套之間產(chǎn)生干摩擦接觸,產(chǎn)生干摩擦接觸的原因包括:
1)活塞頭部與缸套之間配合間隙??;
2)燃燒室異常燃燒,導(dǎo)致活塞頭部熱變形增加;
3)缸體第4缸變形異常;
4)活塞型線(xiàn)設(shè)計(jì)不合理。
除了活塞頂部異常燃燒,其余3個(gè)影響因素都體現(xiàn)在動(dòng)力學(xué)分析中。建立活塞-活塞銷(xiāo)-連桿-缸體的動(dòng)力學(xué)模型,可以分析得到不同配缸間隙、缸孔型線(xiàn)、活塞型線(xiàn)對(duì)活塞與缸套之間作用力的影響。
活塞拉缸動(dòng)力學(xué)分析模型[2]主要包括:缸體、活塞、活塞銷(xiāo)、缸套導(dǎo)向、連桿、連桿大頭軸承、曲軸、主軸承、止推軸承等,動(dòng)力學(xué)分析模型如圖2所示。
本次拉缸出現(xiàn)在第4缸,建立第4缸的活塞、活塞銷(xiāo)、連桿有限元分析模型(如圖3),進(jìn)行力學(xué)縮減,保留節(jié)點(diǎn)自由度,見(jiàn)表1。
表1 動(dòng)力學(xué)縮減保留節(jié)點(diǎn)自由度
活塞溫度場(chǎng)分布是影響活塞頭部變形的關(guān)鍵因素。拉缸故障后,對(duì)4個(gè)缸的活塞均進(jìn)行溫度場(chǎng)檢測(cè),圖4為第4缸活塞溫度測(cè)量結(jié)果,從測(cè)試結(jié)果看,該活塞頭部溫度分布正常,不存在異常燃燒。
缸孔變形[3],特別是熱態(tài)缸孔變形也是影響活塞與缸套之間接觸的關(guān)鍵因素。目前無(wú)法通過(guò)試驗(yàn)方法直接獲得缸孔的熱態(tài)變形,因此采用缸體缸蓋耦合分析中缸孔熱態(tài)變形的分析結(jié)果,即在缸體缸蓋上施加螺栓預(yù)緊力、溫度場(chǎng)基礎(chǔ)上得到的缸孔熱變形,具體缸孔變形結(jié)果如圖5所示。
活塞頭部原設(shè)計(jì)方案如圖6(a),優(yōu)化設(shè)計(jì)方案如圖6(b),活塞裙部型線(xiàn)如圖7所示。優(yōu)化方案與原方案相比,活塞頭部增加了0.1的橢圓度。
針對(duì)活塞頭部原設(shè)計(jì)方案及優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,完成動(dòng)力學(xué)對(duì)比分析,獲得活塞與缸套之間作用力隨曲軸轉(zhuǎn)角變化的關(guān)系。
計(jì)算中涉及到的坐標(biāo)系為:x軸為從減振器端指向飛輪端;z軸為缸孔軸線(xiàn)方向,從發(fā)動(dòng)機(jī)下端指向缸孔頂部,根據(jù)右手定則確定y軸。從上述坐標(biāo)系定義來(lái)看,y軸方向?yàn)榛钊c缸套之間作用力的主要方向。
圖8為原設(shè)計(jì)方案活塞頭部與缸套之間的作用力;圖9為優(yōu)化設(shè)計(jì)方案活塞頭部與缸套之間的作用力。動(dòng)力學(xué)計(jì)算共完成2個(gè)周期,由于第1個(gè)周期內(nèi),整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)處于不穩(wěn)定狀態(tài),因此有參考價(jià)值的為第2個(gè)周期,即720~1440°CA曲軸轉(zhuǎn)角。
在720~1440°CA曲軸轉(zhuǎn)角范圍內(nèi),原方案中,活塞頭部與缸套之間作用力在y方向達(dá)到350N;優(yōu)化方案中,活塞頭部與缸套之間的作用力在y方向?yàn)?0N。對(duì)比分析,活塞頭部與缸套之間的作用力減少了88%,二者之間的接觸力明顯下降。
活塞在缸套中運(yùn)動(dòng),從理論上來(lái)看,活塞頭部與缸套之間不應(yīng)該發(fā)生接觸。優(yōu)化方案中活塞頭部與缸套之間仍然存在40N的接觸力,這個(gè)作用力與活塞和缸套之間的配缸間隙有關(guān)。由于配缸間隙是一個(gè)范圍,實(shí)際計(jì)算過(guò)程中只有一個(gè)值,因此采用配缸間隙的上限值,這樣會(huì)完全消除活塞頭部與缸套之間的作用力。
原方案活塞頭部與缸套之間的干摩擦接觸壓力為40MPa;優(yōu)化方案活塞頭部與缸套之間的干摩擦接觸壓力為10MPa。具體如圖10、圖11所示。
1)分析活塞拉缸產(chǎn)生的原因,從配缸間隙、缸孔型線(xiàn)、活塞型線(xiàn)角度查找活塞拉缸原因。
2)建立活塞-活塞銷(xiāo)-連桿-缸體動(dòng)力學(xué)分析模型,獲得活塞與缸套之間的接觸力隨曲軸轉(zhuǎn)角變化的關(guān)系。
3)優(yōu)化方案與原方案相比,活塞頭部與缸套之間的接觸力下降了88%,證明優(yōu)化方案是有效的。
4)活塞-活塞銷(xiāo)-連桿-缸體動(dòng)力學(xué)模型能夠定量分析活塞(活塞頭部、裙部)與缸套之間的作用力。
參考文獻(xiàn)
[1]宮立意,趙良學(xué),董學(xué)平,等.用有限元法分析活塞拉缸故障[J].內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置,2011(8):56-58.
[2]EXCITE_Piston_Rings_Lube_Oil_Consumption_2013.奧地利AVL,2013.
[3]EXCITE_Piston_Rings_Ring_Dynamics_2013.奧地利AVL,2013.
收稿日期:2015-06-24
文章編號(hào):1002-4581(2015)05-0041-04
中圖分類(lèi)號(hào):U464.133+1
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
DOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2015.05.011