郭宗林 王 哲 馬琳琳
(1.河北省電力公司電力科學研究院,河北 石家莊050021;2.中鐵三局集團第二工程有限公司,河北 石家莊050021)
河北南網(wǎng)某電廠鍋爐為東方鍋爐有限公司生產制造的型號為DG1100/17.4-Ⅱ3 型亞臨界自然循環(huán)、循環(huán)流化燃燒、一次中間再熱、汽冷式旋風分離器、單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣循環(huán)流化床鍋爐。采用床上及床下聯(lián)合點火和助燃協(xié)同,以及兩側進風的一次風布風方式,在每側的一次風道內各安裝1臺風道點火燃燒器。
2013-01-06 T15:30左右,機組負荷297 MW,機組掉閘首出為汽機DEH 掉閘。
16:12,機組恢復啟動,在啟動過程中發(fā)現(xiàn)右側一次風量驟降,檢查后發(fā)現(xiàn)右側一次風出口16M 處膨脹節(jié)泄漏。
2013-01-07 T03:15,停機消缺;10:30,機組再次啟動。
12:31,機組并網(wǎng);15:24,負荷升至150 MW。
15:00,#3給煤機發(fā)堵煤信號,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)其為燃煤堵至給煤機出口所致。
15:30,發(fā)現(xiàn)#1、#5、#6給煤機相繼發(fā)出堵煤信號。在升負荷過程中發(fā)現(xiàn)爐左后2 點床溫測點由646 ℃逐步下降至256 ℃,爐左后3點床溫測點由564℃逐步下降至349℃,一次風機壓力由16.21kPa 上升至17.4kPa,水冷風室壓力由14.1kPa上升至15.1kPa,一次風總風量由38萬Nm3/h逐步下降至34萬Nm3/h,右側爐膛床層壓力2點由6.68kPa下降至4.69kPa,右側爐膛內部溫度2、4測點溫度最高至1 200℃,平均床溫由518 ℃逐步下降至360 ℃,各冷渣機排渣均不順暢。根據(jù)床溫、床壓、爐膛溫度及給煤機下煤情況對機組進行調整,期間多次采取大風量擾動,風量最大調至47 萬Nm3/h,最小降至35 萬Nm3/h。平均床壓最大時7.8kPa,最小時5.21kPa,床溫變化不明顯,持續(xù)呈下降趨勢。
18:00,為維持床溫分別投入左右點火風道各一只油槍,其后發(fā)現(xiàn)左右風道存在燒紅現(xiàn)象,進而采取減小油槍出力的方法,以維持風道風溫不超過600 ℃。
20:30,根據(jù)床溫下降情況分別投入床上前墻1、4號油槍。
21:27,停止所有給煤機,滑壓停爐期間維持風道油槍運行,控制床溫下降速率。
22:09,鍋爐手動BT 停爐。
停爐冷卻后檢查發(fā)現(xiàn)爐膛及回料器存在大量焦塊,入孔門處完全結焦封堵;前墻結焦全部覆蓋下二次風口、給煤口、床上油槍口;后墻結焦全部覆蓋回料器、下二次風口;爐右上二次風口被覆蓋。前墻兩側靠近油槍附近結焦情況尤為突出。經(jīng)估算,爐內結焦體積約為500 m3?;亓掀鲀却蟛糠譃榈蜏匕褰Y塊,約占總體積80%,高溫結焦塊約占20%;回料腿全部結焦;回料器上部旋風分離器直段部分全部堵塞,大部分為粉煤灰顆粒。
(1)入廠煤煤質不穩(wěn)定,煤矸石及雜質較多,且未進行灰熔點檢測。
(2)入爐煤粒徑不符合設計及相關規(guī)范要求,由于現(xiàn)場設備情況,無法及時對入爐煤進行篩分檢驗。
(3)入爐煤雜質較多且存在較大煤矸石,原因為2013 年1月5日細碎旁路篦子斷條后未能及時修復,使大量入爐煤在未經(jīng)過細碎、粒徑不合格的情況下進入爐膛,致使存在局部流化不良現(xiàn)象。
(4)在施工過程中對工藝要求不嚴格、監(jiān)督不到位,澆注料施工及養(yǎng)護工藝較差,致使鍋爐在較短的運行周期下出現(xiàn)澆注料脫落現(xiàn)象。停爐清理床料時,發(fā)現(xiàn)爐內風帽根部存在規(guī)格不等的較大石塊及澆注料,脫落的澆注料存積至各風帽之間,堵塞通風孔使局部存在流化不良的現(xiàn)象。
(5)對床料的分布均勻性問題重視程度不夠,在機組點火吹管結束后爐膛內出現(xiàn)較大的低溫焦塊時,應對床料進行徹底篩分,對風帽重新進行檢查。
(6)機組168 期間,因入爐煤煤質情況,爐內燃燒工況較差,后墻多處床溫超限運行,雖采取措施但效果甚微,168結束后未及時停爐徹底檢查風帽清除雜物,在保持高負荷運行期間,爐內局部形成高溫焦塊。
(7)2013年1月6日機組DEH 失電恢復過程中,右側一次風管道膨脹節(jié)破裂,在恢復過程中啟動鍋爐未及時啟動,為維持輔汽壓力以保證汽泵正常運行強行帶負荷,在一次風總風量偏小時給煤量較大,使料層中含煤量過多,燃燒氣氛趨于還原性氣氛,加上粗顆粒份額較多,嚴重影響了床層的流化,導致流化不良而結焦。
(8)機組運行過程中部分關鍵參數(shù)不準確,致使運行人員無法對機組的運行狀態(tài)做出準確判斷。
(9)啟動時投煤過早,在床溫未滿足要求的情況下,誤認為揮發(fā)分提前燃燒時造成的床溫與氧量變化情況符合煤燃燒的現(xiàn)象,致使投煤后大量碳粒燃燒不完全,從而形成低溫焦塊。
(10)投入床上油槍初期對角后墻床溫先上升較快后下降,后期前墻1、4號二次風口出現(xiàn)柴油味,是由于床上油槍霧化較差且火檢效果不明顯,造成后期燃油貼壁燃燒,使爐內床料直接與燃油混燃形成結焦。
(1)完善爐膛床溫、床壓、風量等關鍵參數(shù)的準確性。
(2)制定燃料相應監(jiān)管制度,完善燃煤各種特性的報告機制,保證良好而穩(wěn)定的入爐煤質,嚴格控制入爐燃煤粒徑,保證入爐煤粒度符合設計及相關規(guī)范的要求。
(3)機組啟動前認真檢查風帽、風室、床料,清理雜物,進行冷態(tài)流化試驗,確認床層布風均勻、流化良好。
(4)優(yōu)化啟動方案,縮短油煤混燒時間。點火初期當床溫達到投煤溫度時,應立即投煤,燃燒穩(wěn)定后果斷斷油,且盡量不使用床上油槍。在事故處理過程中,也應注意及時斷油,使煤油混燃時間縮短,防止結焦。
(5)計劃停爐前燒空煤倉,為下次啟動補充高揮發(fā)分煤種,以降低投煤溫度。啟動點火過程中,在床溫達到設計規(guī)定的投煤溫度以上時,方可進行間斷性試投煤,不可過快、過量。在保證煤粉燃燒的情況下,方可大量投煤斷油。
(6)優(yōu)化澆注料施工工藝,確保爐內澆注料及耐火耐磨材料質量及施工質量,防止因澆注料等材料塌落而引起結焦。
(7)優(yōu)化機組保護配置,減少不必要停機保護動作帶來的事故擴大。
(8)運行期間綜合考慮結焦和控制NOx的關系,床溫應控制在850~950 ℃之間,通過調整風煤配比及返料量控制。如因煤粒變粗或煤質變差等原因引起床溫波動,應視情況適當提高一次風量來加強流化,維持床溫穩(wěn)定,以免出現(xiàn)大顆粒沉積,造成局部或整體超溫結焦現(xiàn)象。
(9)運行過程中,應保持合理的風煤及一、二次風配比。運行中一次風量不得低于對應料層厚度下的最低臨界流化風量,以保證床料流化正常。啟動初期可適當減少二次風量以便于盡快提高床溫,正常運行時二次風總風量根據(jù)含氧量進行合理調整。
本文針對300 MW 循環(huán)流化床鍋爐在運行過程中出現(xiàn)的嚴重結焦問題進行了全面分析,并提出了有針對性的預防措施,為同類型機組的運行提供了寶貴經(jīng)驗。