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        SVK20-3S離心壓縮機(jī)主油泵故障原因分析與改造

        2015-04-17 11:26:52魏鵬
        冶金動(dòng)力 2015年1期
        關(guān)鍵詞:齒輪軸油箱油泵

        魏鵬

        制氧

        SVK20-3S離心壓縮機(jī)主油泵故障原因分析與改造

        魏鵬

        (武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣公司,湖北武漢430083)

        分析了武鋼公司一臺(tái)SVK20-3S型離心式壓縮機(jī)主油泵頻繁發(fā)生故障的原因,提出并實(shí)施了對(duì)油系統(tǒng)相應(yīng)的改造措施,改造后取得了滿意的效果。

        離心式壓縮機(jī);主油泵;故障;改造

        1 離心壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

        武鋼氧氣公司一車間現(xiàn)有SVK20-3S離心式壓縮機(jī)2臺(tái)套,擔(dān)負(fù)著為高線和系統(tǒng)管網(wǎng)輸送空氣的任務(wù),在一車間日常生產(chǎn)中起著舉足輕重的作用。

        該壓縮機(jī)機(jī)組為3級(jí)壓縮,壓縮機(jī)的三個(gè)葉輪分別安裝在兩個(gè)轉(zhuǎn)速不同的小齒輪軸的兩端,構(gòu)成高、低速兩個(gè)轉(zhuǎn)子。大齒輪軸通過齒輪軸端的膜片聯(lián)軸器與電機(jī)軸相連接,轉(zhuǎn)速1986 r/min,一級(jí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速19252 r/min,二、三級(jí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速26402 r/min。在大齒輪的聯(lián)軸器側(cè)裝有一齒輪油泵,齒輪油泵固定在壓縮機(jī)的機(jī)殼上,大齒輪軸通過一小齒輪與油泵的傳動(dòng)齒輪嚙合驅(qū)動(dòng)齒輪油泵。齒輪油泵的主要參數(shù):轉(zhuǎn)速為2985 r/min,流量為300 L/min,壓力為0.6 MPa。壓縮機(jī)正常工作時(shí),由齒輪油泵作為主油泵,向壓縮機(jī)的各潤(rùn)滑部位供油。該壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        2 主油泵故障現(xiàn)象及原因分析

        SVK20-3S離心式壓縮機(jī)投用以來,主油泵故障率很高,3年來2臺(tái)機(jī)組先后出現(xiàn)主油泵傳動(dòng)齒輪損壞、斷軸等問題6次,導(dǎo)致非計(jì)劃停機(jī)6次,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行,影響正常生產(chǎn)。對(duì)主油泵的故障不完全統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在機(jī)組試運(yùn)時(shí)就出現(xiàn)的主油泵斷軸的有2次,在廠家技術(shù)人員對(duì)油泵齒輪傳動(dòng)軸加粗以后,又先后出現(xiàn)傳動(dòng)齒輪損壞的有2次,油泵泵體破損2次,油泵磨損導(dǎo)致內(nèi)部齒輪嚙合間隙增大引起油壓下降的有4次。

        針對(duì)該齒輪油泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)(圖2),以及設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,通過技術(shù)分析我們認(rèn)為主油泵故障率高的原因,不排除主油泵整體質(zhì)量不過關(guān),主油泵、傳動(dòng)齒輪的材料選擇、加工質(zhì)量存在不足,安裝前檢查不仔細(xì)、裝配不合適等因素。但故障的根源在于傳動(dòng)齒輪嚙合不好。這是設(shè)計(jì)本身存在的重大缺陷,主要表現(xiàn)在以下5個(gè)方面:

        (1)主油泵靠端面定位齒輪箱上,靠螺栓緊固,沒有調(diào)節(jié)的余量,傳動(dòng)齒輪平行度不能控制,極易造成傳動(dòng)齒輪嚙合不好。一旦出現(xiàn)接觸不好時(shí),無法看到,也無法調(diào)節(jié)。

        (2)大齒輪為滑動(dòng)軸承,間隙較大(大齒輪的非聯(lián)軸器側(cè)軸承頂間隙為0.17~0.25 mm),而主油泵的主齒輪軸與軸承之間的裝配間隙較?。ㄒ?guī)范值為0.06~0.12 mm),運(yùn)行時(shí)大齒輪輕微振動(dòng)就會(huì)給主油泵傳動(dòng)齒輪的嚙合造成很大的影響。

        (3)壓縮機(jī)大齒輪軸上與主油泵傳動(dòng)齒輪嚙合的小齒輪重量較大且在傳動(dòng)齒輪上方,啟動(dòng)過程中對(duì)其沖擊較大,齒輪易損壞。

        (4)主油泵傳動(dòng)齒輪本身較重,傳動(dòng)過程中對(duì)傳動(dòng)軸本身產(chǎn)生的彎矩較大,傳動(dòng)軸材質(zhì)為45#鋼,油泵泵體材質(zhì)為鑄鐵,在傳動(dòng)軸加粗以后,軸的強(qiáng)度加大,不易扭斷,而泵體相對(duì)薄弱,易出現(xiàn)破裂。

        3 改造方案

        SVK20-3S離心壓縮機(jī)主油泵故障頻繁對(duì)壓縮機(jī)的安全運(yùn)行造成了極大的威脅。為了徹底解決這一問題,我們提出對(duì)壓縮機(jī)油系統(tǒng)進(jìn)行改造,考慮到壓縮機(jī)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,參考以往沈鼓產(chǎn)壓縮機(jī)的油系統(tǒng)設(shè)計(jì),最終確定為SVK20-3S空壓機(jī)增加高位油箱。具體改造方案如下:

        (1)拆除原有主油泵,增加一臺(tái)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的齒輪泵作為主油泵對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行供油。

        (2)增設(shè)高位油箱。

        機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),潤(rùn)滑油由底部高位油箱進(jìn)入,而由頂部溢流口排出直接回油箱,一旦發(fā)生停電停機(jī)故障,輔助油泵又不能及時(shí)啟動(dòng)供油,則高位油箱的潤(rùn)滑油,將沿進(jìn)油管路,流經(jīng)各軸承后返回油箱,確保機(jī)組惰走過程中對(duì)潤(rùn)滑油的需要,保證機(jī)組安全停車。

        4 方案的實(shí)施

        4.1 泵的選型

        根據(jù)SVK20-3S型空壓機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速1986 r/min和原有主油泵的流量、壓力,選擇了型號(hào)為KCB-260的齒輪泵,流量260 L/min,壓力為0.6 MPa,轉(zhuǎn)速為1000 r/min,所配電機(jī)功率為5.5 kW。

        4.2 高位油箱的設(shè)計(jì)和制作

        高位油箱應(yīng)由高位油箱、輔助油箱及配套管線、閥門組成。

        4.2.1 高位油箱安裝高度的確定

        高位油箱安裝高度為油箱底部出口接管高于機(jī)器中心線之間的高度差。SVK20-3S離心壓縮機(jī)停車時(shí),設(shè)備惰走時(shí)間為15 min,停車瞬間供油壓力必須達(dá)到P=0.05 MPa,壓縮機(jī)用油為46#防銹汽輪機(jī)油的密度為0.875 g/cm3,其潤(rùn)滑油箱的安全高度應(yīng)為H=P/g,將數(shù)據(jù)代入得5.83 m。

        需要說明在設(shè)計(jì)高度時(shí),應(yīng)考慮一定的摩阻。但由于潤(rùn)滑油的運(yùn)動(dòng)粘度較低、摩阻較小,一般可忽略不計(jì)。

        4.2.2 高位油箱的容積

        油箱的有效容積可按下述經(jīng)驗(yàn)公式確定:

        式中,V——油箱的有效容積,L;

        qp——油泵流量;

        m——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),低壓系統(tǒng)m=2~4;中壓系統(tǒng)m=5~10;中高壓或高壓系統(tǒng)m=6~15。

        其中主油泵流量為260 L/min,工作壓力為0.6 MPa,m取4,V=1040 L。

        4.2.3 輔助油箱的設(shè)計(jì)

        增加高位油箱后,原有機(jī)組油箱的容量偏小,無法容納惰走過程中從高位油箱中流出的油,因此需要增加一個(gè)輔助油箱。輔助油箱的容積應(yīng)和高位油箱的容積相等,即1040 L。

        4.3 高位油箱的安裝和管線配置

        考慮到壓縮機(jī)廠房二樓平臺(tái)高度為6.5 m,滿足高位油箱的高度要求,可將高位油箱安裝在廠房二樓平臺(tái)壓縮機(jī)軸線的正上方。油箱安裝就位后,連接油管,配置新的潤(rùn)滑油管線,安裝高位油箱閥件組,并對(duì)潤(rùn)滑油管線進(jìn)行堿洗、酸洗、中和水洗,最后用凈化風(fēng)吹干,確保潤(rùn)滑油系統(tǒng)干凈。

        改造后油系統(tǒng)示意圖見圖3。

        4.4 試運(yùn)

        2008年3月3日,我公司1#空壓機(jī)油系統(tǒng)改造工作全部完成。隨后對(duì)高位油箱進(jìn)行了調(diào)試。首先打開截止閥,啟動(dòng)主泵對(duì)高位油箱進(jìn)行注油,然后觀察輔助油箱的窺視孔,當(dāng)輔助油箱窺視孔有油流下時(shí),表示高位油箱里的油已經(jīng)注滿,關(guān)閉截止閥,5 min后停主油泵,結(jié)果高位油箱里的油立刻沿設(shè)計(jì)管線流下,對(duì)壓縮機(jī)各潤(rùn)滑點(diǎn)進(jìn)行潤(rùn)滑,潤(rùn)滑時(shí)間為20 min,大于壓縮機(jī)的惰走時(shí)間15 min,滿足使用要求。

        Cause Analysis of the Main Oil Pump Failures of SVK20-3S Centrifugal Compressor and Modification

        WEI Peng
        (Oxyen Generation Company of Wuhan Iron and Steel Group,Wuhan,Hubei 430083,China)

        Causes of frequent failures of the main oil pump in a SVK20-3S centrifugal compressor at Wuhan Steel were analyzed.Modifying measures were drawn up and implemented,which has achieved satisfactory results.

        centrifugal compressor;main oil pump;fault;modification

        TH45

        B

        1006-6764(2015)01-0011-02

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