龍治濤
(中國石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江433123)
在油田開發(fā)過程中,利用抽油機采油是一種普遍常見的方式,因此,充分發(fā)揮抽油機的有效功率,提高采油效率,降低采出液的噸液能耗,達到提高油產(chǎn)量的目的,一直是油田生產(chǎn)的重點工作。目前,江漢礦區(qū)由于多年的開發(fā),自然遞減加快,老區(qū)產(chǎn)量接替減少,造成原油生產(chǎn)形勢緊張,所以要實現(xiàn)江漢礦區(qū)制定的原油生產(chǎn)目標和成本不超,就必須要采取積極的挖潛措施,做好抽油機節(jié)能降耗的工作,真正實現(xiàn)“以電養(yǎng)電”。
截止2014年12月31日,江漢礦區(qū)共有抽油機1 120臺(表1)。其中,游梁式抽油機1 055臺,皮帶式抽油機65臺。在生產(chǎn)使用中,平均年耗電1億kW·h左右,占全廠用電量的70%左右。
表1 江漢礦區(qū)抽油機使用匯總表
1)為降低投資成本,目前江漢礦區(qū)的油井越打越深,斜度越來越大,抽油機的平衡率非常低;根據(jù)統(tǒng)計,近40%游梁式抽油機存在不平衡的問題。
2)傳統(tǒng)式的鐵芯變壓器存在空載時損失降耗較高,且空載時電流較大,運行時聲級較高等缺點。
3)江漢礦區(qū)在輕烴生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣量每年大約在350萬立方米,不僅浪費能源,而且污染環(huán)境。
4)江漢礦區(qū)井點多面廣,油井低壓線路長,生產(chǎn)運行中線損明顯且能源消耗很大。另外,采油系統(tǒng)中還存在著大馬拉小車、功率因數(shù)低等問題。
江漢礦區(qū)現(xiàn)場使用的抽油機近94% 為曲柄平衡的抽油機。抽油機結(jié)構(gòu)由電動機、減速箱和四連桿機構(gòu)組成。目前,因油井深、斜度大,該型號抽油機在生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中普遍存在曲柄平衡扭矩與井載荷扭矩不同步(圖1)的問題。對此,江漢礦區(qū)做了如下改進工作:
1)江漢礦區(qū)2001年在廣10-3井安裝固定式尾平衡裝置,通過測試節(jié)電18% 左右,后在全廠應用10套,其綜合節(jié)電率為19.79%,隨后陸續(xù)推廣應用60套。由于該裝置重心相對固定,隨著油井工況及負荷發(fā)生變化,已不能滿足現(xiàn)場需要,2006年江漢采油廠又開發(fā)了可調(diào)式尾平衡裝置并申報國家專利。該裝置可在相位角及平衡重的重心、重量和位置上進行有效的調(diào)整,大大提高抽油機的平衡率。同時該裝置由于安裝在游梁的尾部,改善了連桿的受力狀況,大大降低了減速器的輸出扭矩,減少了電動機的有功功率和無功功率,達到了節(jié)能降耗的目的;截止2014年底共安裝130臺該裝置。2012年江漢采油廠又在此可調(diào)式尾平衡裝置的基礎上開發(fā)出與抽油機運行時動態(tài)同步平衡的變臂平衡節(jié)能裝置,使得井載扭矩與平衡扭矩能隨機平衡,兩者平衡達到最佳,從而達到最佳節(jié)能效果。經(jīng)局節(jié)能監(jiān)測站檢測其節(jié)電率在25.3%,近三年來共安裝此裝置40套。
2)為提高平衡率,江漢礦區(qū)引進了一套氣動平衡裝置,該裝置可提高平衡率至95% 以上,但成本相對較高。
圖1 用扭矩因數(shù)得出的扭矩曲線
1)引進長沖程抽油機。推廣應用平衡效果更好的長沖程無游梁抽油機65臺,如皮帶抽油機,其降低了運動系統(tǒng)的加速度,可提高泵效及三抽系統(tǒng)的工作壽命,還可增產(chǎn),節(jié)電率也在20% 左右。
2)引進27臺彎游梁8型抽油機替代新溝油田的老5型、老10型抽油機。該型抽油機縮減了它的峰值扭矩,改善了抽油機的平衡狀況,達到節(jié)能的效果,經(jīng)測試綜合節(jié)電率在15% 以上。
3)對老式抽油機加裝減速降次裝置。對地層供液能力差、長期間抽(冬季不能間抽)、抽油機最小沖次仍不能滿足生產(chǎn)需要的井,實施加裝降次減速器25套,前期安裝的5口井綜合節(jié)電率為38.4%。
1)變廢為寶,合理利用富余干氣,引進天然氣發(fā)電機組7臺,年發(fā)電量465萬kW·h。江漢采油廠輕烴生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣量每年大約在350萬立方米,以往這部分廢氣都被點了“天燈”,不僅污染環(huán)境,而且浪費能源。
2)本著“合理利用,變廢為寶,保護環(huán)境”的宗旨,江漢礦區(qū)油井套管氣原本是敞開放空,為了利用油井套管氣,引進抽油機套管抽氣裝置,利用廢氣進行發(fā)電,既增加了生產(chǎn)電量,又保護了生態(tài)環(huán)境,經(jīng)濟效益和社會效益十分明顯,值得大力推廣。
1)推廣1 140V抽油機配電系統(tǒng)。針對油井點多面廣、油井低壓線路長,線損能源消耗問題,江漢礦區(qū)積極與上級業(yè)務部門相結(jié)合,前往其他油田實地調(diào)查。根據(jù)考察結(jié)果,多次組織可行性研究,制定了詳細的推廣方案,并出臺了《江漢礦區(qū)1 140V配電系統(tǒng)應用暫行規(guī)定》,對系統(tǒng)的材料選購、運行配置逐一進行了嚴格規(guī)范,正式推廣應用1 140V配電系統(tǒng),先后對500多口老井實施了1 140V升壓改造,目前對新井也改為1 140V系統(tǒng)進行配電生產(chǎn)。實踐證明,該系統(tǒng)的運行既可大大降低線路損耗,又能防范不法分子盜用油田設備的生產(chǎn)用電,實際節(jié)電率比380 V配電系統(tǒng)提高近3個百分點,每年可節(jié)電近300萬kwh,如此大規(guī)模推廣1 140V配電系統(tǒng)在全國各油田尚屬首次,其成功經(jīng)驗相繼被其它油田借鑒采用。
2)推廣應用先進的變壓器。目前通用的S9型變壓器的鐵芯都是采用的硅鋼片疊積而成,這種傳統(tǒng)式鐵芯經(jīng)每相磁路中都有多個氣隙,鐵芯不易夾緊,存在變壓器空載損耗較高,空載電流較大,運行時聲級較高等缺點,隨著現(xiàn)代技術的發(fā)展,特別是利用計算機數(shù)控技術,已經(jīng)可以卷制成封閉鐵芯,其截面形狀近似為圓型,用這種鐵芯制成R型鐵芯配電變壓器,具有疊片式變壓器無法比擬的優(yōu)良性能:①空載損失低,空載電流小;②無功損失小;③聲級小。江漢采油廠現(xiàn)正在逐步用S11型節(jié)能變壓器取代原來落后的變壓器。
1)根據(jù)抽油機電動機工作的特性,一是采用起動力矩大、功率因素高、節(jié)電的永磁高效同步電機。它基本可以解決目前采油系統(tǒng)“大馬拉小車”,效率低,功率因數(shù)低等問題。近5年來,江漢采油廠推廣應用永磁節(jié)能電機300多臺。二是推廣應用該類型的12極、16極低速永磁電機212臺,在不影響原油產(chǎn)量的前提下,將抽油機的沖次降為1~3.5次/分鐘,效果同安裝減速降次裝置一樣。通過這兩項工作全年可節(jié)電300多萬kW·h,節(jié)約資金200多萬元。
2)應用變頻技術及其它節(jié)能技術。一是選用適合于生產(chǎn)實際和節(jié)能要求的油井智能節(jié)電柜,有效解決“大馬拉小車”的問題,達到節(jié)電的目的。目前已在20多口油井上安裝智能節(jié)電柜,單井平均節(jié)電率在10% 以上,但其成本較高。二是試用Y-△ 控制節(jié)能開關箱,它的原理是抽油機啟動時電機線路為Δ接法,可滿足啟動力矩大的要求,正常運行后轉(zhuǎn)換為Y型線路,此時運行電流小,同時還可濾除電機的部分勵磁電流,從而達到節(jié)電的目的。2008年底在周22井區(qū)安裝使用3臺,性能穩(wěn)定,可節(jié)電10% 左右,從性價比看是值得推廣的項目。三是在部分功率因數(shù)低特別是用地方供電的125臺抽油機系統(tǒng)上開展高低壓電容無功補償,較好地解決了設備老化而造成的功能因數(shù)低,特別是抽油機系統(tǒng)功率因素低的問題,從而減少了無功損耗。到目前,通過高低電容無功補償,使功率因數(shù)由原來的0.3左右提高到0.8左右,不僅節(jié)約了電能,而且增加了變壓器的有效載荷量。
1)2011年前采油系統(tǒng)用電量為負增長,這幾年由于每年新增抽油井100多口,用電量已控制在1% 的增長范圍內(nèi)。
2)由于成本緊張,在抽油機、變壓器、永磁電機等節(jié)能硬件上投入資金不夠,還有很多老舊耗能的設備有待調(diào)整改進。
3)建議加大抽油機智能節(jié)電控制系統(tǒng)的研究應用。如智能抽空技術、Y-Δ轉(zhuǎn)換等,智能化控制是發(fā)展的方向。
4)在原采油設備的節(jié)能降耗基礎上,建議加大內(nèi)控管理力度,加快科技降耗節(jié)奏,加強節(jié)能綜合治理,以保證企業(yè)的持續(xù)節(jié)能降耗水平。
[1]王秀芝,董建國,許文會.抽油機井節(jié)能潛力分析及節(jié)能降耗技術的應用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2009(03):61.
[2]鄧素玉,郭春聲,胡慶紅,尹喜永.節(jié)能降耗技術在抽油機井上的應用[J].中外能源,2008(02):109-112.