陳旭輝
(中國石油長慶油田分公司坪北經(jīng)理部,陜西 安塞717408)
機采效率是指電能通過抽油機、抽油桿和抽油泵將液體舉升至地面過程中有效做功能量與系統(tǒng)輸入能量之比,機采效率的高低直接反映了有桿泵采油能耗水平。坪北油田是典型低滲透油田,2014年1月開井661口,全部采用有桿泵采油,平均單井產(chǎn)液量1.7t/d,近3年機采效率在20% 左右,有進一步提高的空間。為了節(jié)能降耗,提高原油生產(chǎn)效益,坪北油田開展了機采效率影響因素及治理措施研究,通過綜合治理,機采效率提高了1.3%。
通過測試數(shù)據(jù)分析,因油井產(chǎn)液量低導(dǎo)致供采關(guān)系不平衡是影響系統(tǒng)效率的主要因素,因為產(chǎn)液量低導(dǎo)致供液能力不足和抽油泵泵效低。2014年1月,坪北油田日產(chǎn)液量小于1m3/d的油井有154口,占生產(chǎn)井?dāng)?shù)的1/4,這部分油井供采關(guān)系極不平衡,功圖普遍顯示嚴(yán)重供液不足,平均泵效僅為18.5%,平均井下效率為19.5%,平均系統(tǒng)效率僅為10.6%,遠低于油田平均水平。統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),油井產(chǎn)液量每增加1m3/d,泵效提高5%~15%,系統(tǒng)效率可提高3%~6% 左右(圖1)。
圖1 油井產(chǎn)液量與機采效率分布關(guān)系圖
根據(jù)沉沒度與井下效率分布關(guān)系圖(圖2),沉沒度在200~300m時,系統(tǒng)效率最高。當(dāng)沉沒度小于200m時,隨下泵深度的增加,沉沒度變小,負載增加,原油脫氣加劇,系統(tǒng)效率降低。隨著開發(fā)形勢的變化,坪北油田沉沒度在2011年以來呈逐年下降趨勢,制約了井下效率的提高。
圖2 沉沒度與井下效率分布關(guān)系圖
一方面,坪北油田注入水以清水為主,注入的洛河層清水水型為NaHCO3型,而地層水水型為CaCl2型,由于水型的不配伍,導(dǎo)致地層結(jié)垢,作業(yè)現(xiàn)場多次發(fā)現(xiàn)管桿泵結(jié)垢嚴(yán)重,在油井生產(chǎn)過程中垢物進入井筒;另一方面,油井普遍采用壓裂投產(chǎn)的方式,炮眼附近的巖石較疏松,造成地層出砂。隨著投產(chǎn)時間的增加,長時間未采取洗井措施,井筒臟物較多,加之油井普遍液量低,攜帶能力差,砂、垢等臟物進入泵筒后不易排出,造成抽油泵漏失,油井產(chǎn)量降低,無功損耗增加,導(dǎo)致井下效率下降。
抽油機驢頭懸點運動加速度較大,如果平衡效果差,會造成抽油機載荷波動較大,在運轉(zhuǎn)工程中用于克服慣性載荷的負功明顯增大,系統(tǒng)效率降低?,F(xiàn)場測試表明,抽油機欠平衡或過平衡,都會增加系統(tǒng)的輸入功率,平衡度為80%~110%時電動機消耗功率最低。坪北油田由于早期使用的四型常規(guī)游梁式抽油機(CYJ4-1.8-13HB和CYJY4-1.8-13HB)存在設(shè)計缺陷,平衡率不達標(biāo),且無調(diào)整余地,導(dǎo)致井區(qū)抽油機平衡井率偏低,2014年1月僅為69.6%,是影響機采效率的重要因素。
自2008年以來,坪北油田普遍采用永磁高效同步電機,該電機無功功率遠低于普通電機,起到了較好的節(jié)能效果。但是隨著使用時間的延長,永磁電機存在退磁現(xiàn)象,導(dǎo)致功率因素下降,統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)投用時間越長的電機功率因素越低(圖3),從而造成地面效率下降。測試資料顯示電機功率因數(shù)不達標(biāo)的有16臺,0.4<功率因數(shù)<0.6的有103臺,占測試井?dāng)?shù)的26%,這部分抽油機平均地面效率為42.4%,低于油田平均值6%。
圖3 不同投用時間電機平均功率因數(shù)統(tǒng)計圖
一是抽油機電機皮帶過松,在使用過程中電機皮帶存在拉伸現(xiàn)象,皮帶拉長后未及時緊固,傳動時因受力不均相互錯動、打滑和振動,降低了傳動效率。二是盤根盒填料過緊,導(dǎo)致機采效率降低?,F(xiàn)場功圖測試結(jié)果證明,部分盤根盒密封填料過緊或盤根盒與光桿的對中性差,造成光桿在上、下行中摩擦阻力增加,引起抽油機懸點負荷變化0.5t左右,光桿功率損失增加0.5%~1%,造成井下效率降低。
密切跟蹤油井生產(chǎn)動態(tài)變化,及時優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),對能量充足,有提液潛力的油井上調(diào)參數(shù)排液,對地層供液能力差的油井下調(diào)參數(shù)降低排量。累計實施參數(shù)優(yōu)化138井次,其中上調(diào)參數(shù)18井次,平均單井日產(chǎn)液量上升1.4t/d,機采效率由18.6% 提高至23.4%;下調(diào)參數(shù)120井次,平均沖程由1.33m下降到1.28m,平均沖次由4次/分下降至3次/分,平均泵效從31.1% 上升到40.6%,平均單井日耗電下降2.4kW·h,系統(tǒng)效率由14.4%上升至18.4%。
坪北油田屬于低滲透油藏,油井產(chǎn)液量低,部分油井采用“短沖程,低沖次”,Ф32mm普通抽油泵生產(chǎn)泵效仍然偏低,為此,坪北油田積極引進開發(fā)更小直徑的抽油泵,針對產(chǎn)液量小于1m3/d的油井推廣 Ф25mm抽油泵,產(chǎn)液量在1~1.5m3/d的油井推廣 Ф28mm抽油泵,共使用Ф25mm抽油泵7臺,Ф28mm抽油泵88臺,井下效率由39.6% 提高至49.0%,機采系統(tǒng)效率提高3.2%。
針對因地層能量缺乏,間歇出液的低產(chǎn)液油井,通過不穩(wěn)定試井,摸索合理的生產(chǎn)制度,縮短開井時間,減少無功功率,大幅度地降低了油井能耗,累計調(diào)整78井次。平均單井生產(chǎn)時間由24小時縮短為12小時,產(chǎn)液量基本保持穩(wěn)定,日均耗電由38度下降至21度,單井日均節(jié)電17度。
對有平衡調(diào)整余地的抽油機,優(yōu)先采取平衡調(diào)整措施,實施后地面效率上升2.5%,機采系統(tǒng)效率上升0.7%。對存在設(shè)計缺陷平衡無調(diào)整余地的老四型抽油機進行平衡改造(圖4),通過延長游梁長度的方式(圖5),增加尾部平衡重量,平衡率由56% 提高至92%,地面效率提高2.6%,機采系統(tǒng)效率上升0.8%。累計平衡調(diào)整42臺,調(diào)整后平衡井率由69.6%提高至75.6%。
圖4 平衡改造前
圖5 平衡改造后
對存在退磁現(xiàn)象的永磁同步電機采取調(diào)整充磁措施,根據(jù)測試資料優(yōu)選了22臺功率因數(shù)小于0.6的電機開展先期試驗,調(diào)整后功率因數(shù)由0.52提高至0.91,地面效率提高到5.8%,機采系統(tǒng)效率提高1.6%(表1),取得較好效果。
表1 退磁電機調(diào)整充磁效果對比表
現(xiàn)場測試檢查發(fā)現(xiàn)P80-117等42口油井皮帶過松打滑,P85-84等18口油井盤根盒填料過緊,P73-98等5口油井光桿不對中,于是進行了調(diào)整抽油機皮帶、盤根盒密封填料松緊度以及調(diào)整光桿對中,同時加強了抽油機的定期檢查保養(yǎng)工作,提高了減速箱皮帶輪的傳動效率,減小了抽油桿與盤根密封填料的摩擦損失,機采效率不斷提高。
1)受低滲透地層特征影響,地層能量低是坪北油田機采效率偏低的主要原因。因此,需要工藝與地質(zhì)相結(jié)合,不斷完善井網(wǎng)程度,加強有效注水,提高油井產(chǎn)液量,及時采取優(yōu)化調(diào)整措施,合理協(xié)調(diào)好供采關(guān)系。
2)地層結(jié)垢、出砂的油井,需要加強井筒環(huán)境治理,提高管桿泵運行質(zhì)量。如采取沖砂洗井等措施,及時清除井筒臟物,確保設(shè)備高效運行,是提高機采效率的有效手段。
3)繼續(xù)優(yōu)化下泵深度,減少原油脫氣,提高油井沉沒度。根據(jù)油層供液情況合理確定下泵深度,對于供液能力改善的油井上提泵掛深度,到達提高井下效率的作用。
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